陳志強
(山西長平煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)
刮板輸送機(jī)是綜采工作面重要機(jī)電設(shè)備之一,其安全穩(wěn)定運行直接關(guān)系著工作面安全回采,但是在實際回采過程中,由于受輸送機(jī)安裝技術(shù)水平、操作維護(hù)水平、回采煤層賦層以及地質(zhì)條件等限制,刮板輸送機(jī)運行時經(jīng)常出現(xiàn)上竄下跳現(xiàn)象,不僅降低了工作面煤矸運輸效率,影響著刮板輸送機(jī)正常推進(jìn),而且威脅著工作面回采安全。
本文以長平煤礦4317工作面為研究對象,對工作面前期回采過程中出現(xiàn)上竄下跳現(xiàn)象主要原因進(jìn)行分析,并提出了合理有效治理技術(shù),確保工作面安全快速回采。
山西長平煤業(yè)有限責(zé)任公司4317工作面位于3號煤一水平四盤區(qū)北翼西側(cè),北部為小會溝村保護(hù)煤柱,南部為靖居村保護(hù)煤柱,西部為4318綜放工作面,東部為丹河保護(hù)煤柱。地面標(biāo)高969~1 093 m,煤層底板標(biāo)高523~555 m,工作面走向長度318.9 m、傾斜長度195.0 m(幫—幫),煤層總厚度6.12 m,煤層傾角1°~7°,平均傾角3°。
4317工作面所采煤層為3號煤,煤層總厚度為6.12 m,實際平均厚度為6.09 m,煤層最大厚度為6.12 m,最小厚度為5.84 m。煤層老頂為細(xì)粒砂巖,厚度7.40 m,淺灰色,中層狀,成分以石英為主,長石次之,含巖屑,硅泥質(zhì)膠結(jié),夾泥巖條帶于薄層,具波狀層理;普氏硬度均值8.12,單向抗壓強度均值81.47 MPa,單向抗拉強度均值3.62 MPa。直接頂為泥巖,總厚度5.17 m;黑色,參差狀斷口,具有垂直節(jié)理,內(nèi)部有擦痕,含白云母片和大量植物化石;普氏硬度均值3.53,單向抗壓強度均值0.84 MPa,單向抗拉強度均值35.41 MPa。
4317工作面綜采綜合機(jī)械化回采工藝,采煤機(jī)選用上海煤機(jī)MG450/1020-WD型采煤機(jī),刮板輸送機(jī)采用山東煤機(jī)制造的SGZ880/2×525 kW型輸送機(jī),支架采用金鼎煤機(jī)制造,其中ZF7200/17/33.5型中間架125架,ZP10000/18/33.5排頭排尾架7架,通過操作閥組控制支架動作,截止目前工作面已回采252 m[1]。
工作面采用的SGZ880/2×525 kW型輸送機(jī)機(jī)頭采用1臺電機(jī)驅(qū)動,機(jī)尾采用1臺電機(jī)驅(qū)動,均采用額定功率為525 kW變頻一體電機(jī),額定電壓為3 300 V。工作面在前期回采過程中經(jīng)常出現(xiàn)刮板輸送機(jī)上竄下跳現(xiàn)象,不僅影響著工作面安全回采,降低刮板輸送機(jī)運輸效率,而且增加了設(shè)備維修費用;根據(jù)長平煤礦機(jī)電科統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),4317工作面前期回采時共計出現(xiàn)9起刮板輸送機(jī)上竄下跳故障,導(dǎo)致輸送機(jī)斷鏈4次、電機(jī)燒毀一臺、刮板斷裂4節(jié),經(jīng)濟(jì)損失達(dá)52.4萬元,嚴(yán)重制約著工作面安全高效回采。
通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致4317工作面刮板輸送機(jī)出現(xiàn)上竄下跳的原因主要由以下幾方面:
2.2.1 煤層傾角影響
1)4317工作面回采煤層為3號煤層,煤層平均傾角為7°,受煤層傾角影響工作面在回采過程中刮板輸送機(jī)沿煤層傾角小的方向出現(xiàn)下滑現(xiàn)象,通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),刮板輸送機(jī)下滑量隨著煤層傾角增大而增大,當(dāng)煤層傾角達(dá)15°時,需對刮板輸送機(jī)安裝防滑裝置;當(dāng)煤層傾角小于3°時,刮板輸送機(jī)相對平穩(wěn)。
2)由于受煤層傾角影響,采用液壓支架推拉桿推移刮板時速送機(jī)時,推拉桿對刮板輸送機(jī)產(chǎn)生一個斜向下的側(cè)向分力,隨著傾角以及推移速度加大,分力作用強度加大;4317工作面前期回采時平均回采速度達(dá)12 m/d,回采速度快,液壓直接推拉分力作用在刮板輸送機(jī)上,導(dǎo)致出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。
2.2.2 管理不到位
1)4317工作面刮板輸送機(jī)出現(xiàn)下滑后造成輸送機(jī)尾部煤矸堆積量大,當(dāng)刮板輸送機(jī)在啟動瞬間時輸送機(jī)產(chǎn)生負(fù)荷加大現(xiàn)象,導(dǎo)致輸送機(jī)余鏈出現(xiàn)跳動。
2)由于工作面刮板輸送機(jī)檢修維護(hù)力度不夠,刮板輸送機(jī)長期負(fù)荷運轉(zhuǎn)下,刮板鏈出現(xiàn)磨損嚴(yán)重、刮板鏈拉長,導(dǎo)致刮板鏈張緊不足,出現(xiàn)松弛現(xiàn)象,輸送機(jī)在運轉(zhuǎn)時導(dǎo)致刮板鏈上竄下跳。
2.2.3 斜切進(jìn)刀方式影響
4317工作面采煤機(jī)主要采用端頭斜切進(jìn)刀方式,當(dāng)采煤機(jī)斜切進(jìn)刀時采煤機(jī)對刮板輸送機(jī)產(chǎn)生一個相反的推進(jìn)力,該推進(jìn)力作用在刮板輸送機(jī)上的分力分別為F1、F2,其中分力F1垂直刮板輸送機(jī),F(xiàn)2平行刮板輸送機(jī)且與輸送機(jī)運行方向相反。當(dāng)F1大于刮板輸送機(jī)與采煤機(jī)機(jī)身重量時,輸送機(jī)出現(xiàn)上竄現(xiàn)象;當(dāng)F2大于輸送機(jī)摩擦作用力時,輸送機(jī)出現(xiàn)下滑現(xiàn)象[2]。
1)加強刮板輸送機(jī)檢修維護(hù)力度:綜采工作面刮板輸送機(jī)在使用過程中每運行18 h必須停機(jī)檢查一次,檢查內(nèi)容主要包括刮板鏈松弛情況、刮板變形情況、機(jī)頭移尾情況,發(fā)現(xiàn)問題必須及時處理。
2)工作面?zhèn)涡闭{(diào)整:綜采工作面出現(xiàn)偽斜后刮板輸送機(jī)與液壓之間布置不平行,在推拉刮板輸送機(jī)時很容易產(chǎn)生下滑分力,所以調(diào)控綜采工作面?zhèn)涡?,可有效控制刮板輸送機(jī)下滑現(xiàn)象,當(dāng)工作面出現(xiàn)正偽斜時通過增加機(jī)頭回采量及時調(diào)整偽斜,通過現(xiàn)場觀察分析,工作面出現(xiàn)正偽斜后將機(jī)頭段超前機(jī)尾5~6 m可有效防止輸送機(jī)下滑現(xiàn)象。
3)設(shè)備調(diào)整:為了防止刮板輸送機(jī)上竄下滑時可通過調(diào)整液壓支架推拉刮板輸送機(jī)方向進(jìn)行控制,當(dāng)刮板輸送機(jī)向機(jī)頭方向下滑時,可從機(jī)頭向機(jī)尾方向推移輸送機(jī),并從機(jī)尾向機(jī)頭方向進(jìn)行拉架,從而保證刮板輸送機(jī)下滑方向與上竄方向相反。
4)安裝回柱絞車:當(dāng)工作面刮板輸送機(jī)出現(xiàn)上竄下滑現(xiàn)象時,可通過支設(shè)單體柱進(jìn)行戧設(shè),即在工作面每隔10個支架支設(shè)一根單體柱,單體柱底端頂住刮板輸送機(jī),頂端與液壓支架頂梁支撐,同時可在刮板輸送機(jī)下滑反方向(機(jī)頭或機(jī)尾)安裝一臺回柱絞車,將絞車鋼絲繩固定在刮板輸送機(jī)上,防止輸送機(jī)下滑。
5)增加刮板槽防止上竄下滑:當(dāng)刮板輸送機(jī)出現(xiàn)上竄下跳時可適當(dāng)增加刮板槽,使輸送機(jī)長度增加,從而增加輸送機(jī)質(zhì)量以及與底板附著力,防止刮板輸送機(jī)出現(xiàn)上竄下滑現(xiàn)象。
6)安裝刮板鏈張緊監(jiān)測裝置:刮板鏈松緊度不僅影響著輸送機(jī)運輸效率,而且很容易出現(xiàn)斷裂、漂鏈現(xiàn)象,當(dāng)刮板鏈過松時在拉力作用下容易出現(xiàn)刮板鏈上竄,當(dāng)刮板鏈過緊時張力過大易斷鏈;所以可在機(jī)頭處安裝一套刮板鏈張緊監(jiān)測裝置,該裝置主要由滑動齒輪、控制器、滑道、齒輪咬合感應(yīng)器等部分組成;當(dāng)刮板鏈過松與齒輪無法完全咬合時,通過感應(yīng)器將信號傳遞至控制器內(nèi),控制器控制作用使滑動齒輪移動,實現(xiàn)張緊刮板鏈的作用,從而防止因刮板鏈過松出現(xiàn)上竄下跳現(xiàn)象。
長平煤礦針對4317工作面前期回采時刮板輸送機(jī)頻繁出現(xiàn)上竄下跳現(xiàn)象,根據(jù)現(xiàn)場觀察分析了上竄下跳機(jī)理,并提出了相應(yīng)的預(yù)防措施,通過實際應(yīng)用效果來看,采取預(yù)防措施后刮板輸送機(jī)上竄下跳現(xiàn)象得到了明顯改善,大大降低了輸送機(jī)故障率,故障率降低了82%,全年維修成本費用減少了27.8萬元,保證了工作面后期安全高效回采,為其他類似工作面提供了實際借鑒意義。