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      一起35 kV開關(guān)柜電纜終端故障案例分析

      2023-01-10 07:39:30張德文胡曉旭魏新宇徐嘉明張光中
      黑龍江電力 2022年5期
      關(guān)鍵詞:弧光電抗器開關(guān)柜

      張德文,張 朋,胡曉旭,魏新宇, 徐嘉明,張光中

      (1.國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,哈爾濱 150030;2.國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司檢修公司,哈爾濱 150090;3.國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司大興安嶺供電公司,黑龍江 加格達(dá)奇 165000;4.國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司牡丹江供電公司,黑龍江 牡丹江 157000)

      0 引 言

      電力電纜運行故障率相對較低,具有占用輸電通道空間小、能適應(yīng)多種復(fù)雜敷設(shè)環(huán)境等優(yōu)點,是變電站及大容量電能輸入城市負(fù)荷中心最常用的輸電方式[1-2]。分析電力電纜運行故障原因和故障發(fā)展過程有助于改善和提升高壓電纜線路運維水平,可以在一定程度上有效杜絕類似事故再次發(fā)生。但由于部分安裝人員對高壓電纜及其附件安裝、使用要求認(rèn)識不夠,導(dǎo)致發(fā)生很多工藝問題。該文選取一起典型電纜終端故障作為案例,深入分析故障成因及其發(fā)展過程,并對故障分析的方法和要點進(jìn)行探討。

      1 故障基本情況

      2021年2月19日15時14分,某變電站后臺顯示35 kV 1號母線B相電壓降低,A、C相電壓升高。15時15分,318開關(guān)出現(xiàn)分閘變位,后臺顯示318開關(guān)共發(fā)生11次分、合閘變位,主控室內(nèi)火災(zāi)報警主機警鈴響起(35 kV高壓室火警)。15時18分,檢查發(fā)現(xiàn)35 kV高壓室318開關(guān)柜處有火光,室內(nèi)充滿濃煙,可聽到開關(guān)分、合聲響。15時20分,將35 kV低容低抗無功控制方式軟壓板退出,值班人員依次拉開311、312及3501開關(guān),切除故障設(shè)備電源。35 kV 1號母線運行情況如圖1所示。

      圖1 35 kV 1號母線運行情況

      1.1 現(xiàn)場檢查情況

      現(xiàn)場檢查35 kV 1號電抗器318開關(guān)柜發(fā)現(xiàn)有損壞痕跡,后柜門外側(cè)有明顯燒傷發(fā)黑痕跡、柜體觀察窗破損。打開318開關(guān)柜后柜門,發(fā)現(xiàn)318開關(guān)柜內(nèi)電抗器側(cè)B相外側(cè)電纜接頭絕緣擊穿,絕緣材料、屏蔽材料均已燒融;各電纜與避雷器間連線燒損斷裂,B相避雷器部分外絕緣燒損;柜內(nèi)各電纜、避雷器、連接金具表面均有明顯熏黑燒灼痕跡;柜內(nèi)所有絕緣罩均已燒熔脫落,詳見圖2。

      圖2 318開關(guān)柜內(nèi)部

      1.2 保護動作情況分析

      35 kV 1號電抗器保護不具有獨立故障錄波器,專業(yè)人員對綜合51B主變錄波器低壓側(cè)錄波圖形進(jìn)行現(xiàn)場分析,發(fā)現(xiàn)15時14分36秒732毫秒時,51B主變錄波器啟動顯示B相電壓降低,A、C兩相電壓升高且低壓側(cè)三相電流平衡,判斷此時B相出現(xiàn)單相故障情況。

      35 kV 1號電抗器保護首次跳閘為15時15分17秒850毫秒,最大電流“Imax為14.37 A”,滿足I段過流保護動作定值4.2 A。提取保護裝置內(nèi)部錄波情況時,發(fā)現(xiàn)僅能保存最近8次動作波形及后8次保護動作情況顯示,投入時刻即發(fā)生兩相短路,約5~23 ms后發(fā)展為三相短路。提取15時18分57秒769毫秒動作波形,確認(rèn)故障電流IA為13.12 A,IB為18.55 A,IC為13.81 A,均滿足過流保護動作要求,保護裝置線電壓UAB為47.6 V,UBC為3.8 V,UCA為45.8 V,經(jīng)5 ms后電壓均降低為0。

      2 故障原因分析

      依據(jù)GB/T50064—2014《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設(shè)計規(guī)范》中規(guī)定:35 kV系統(tǒng)當(dāng)單相接地故障電容電流不大于10 A時,可采用中性點不接地方式;當(dāng)電流大于10 A且需在接地故障條件下運行時,宜采用中性點諧振接地方式。為了能夠估算弧光接地過電壓的幅值,對35 kV的系統(tǒng)電容電流進(jìn)行了計算。該系統(tǒng)中的各支路均為電纜線路,計算過程如下。

      根據(jù)《電力工程電氣設(shè)計手冊:一次部分》計算該35 kV系統(tǒng)電容電流,具體過程如下:

      (1)

      C=KL

      (2)

      式中:UC為電容兩端的電壓,V;ω為角頻率,rad/s;L為電纜長度,m。

      通過參考廠家提供的數(shù)據(jù),K取值為0.21。

      考慮到變電所的增加部分后,電容電流為:

      (3)

      此外,在故障發(fā)生當(dāng)日電能質(zhì)量監(jiān)測平臺采集到的諧波電流約為4.3 A。

      所以,35 kV系統(tǒng)總的電容電流為

      (4)

      因此,得到總的電容電流為8.863 A。該數(shù)值接近規(guī)程中規(guī)定的10 A。通過參考間歇性弧光接地過電壓故障的相關(guān)文獻(xiàn)、工頻熄弧理論及故障實例,證明當(dāng)電容電流在幾安至數(shù)百安的范圍內(nèi)能產(chǎn)生間歇性弧光接地過電壓,電弧的燃弧狀況與恢復(fù)電壓、外界氣象條件以及電弧部位介質(zhì)等多種因素有關(guān),規(guī)程中給定值10 A是常態(tài)下的經(jīng)驗值[3-4]。

      結(jié)合上述情況分析,35 kV 1號電抗器保護首次動作前,已發(fā)生B相電壓降低,此時存在單相接地電容電流,產(chǎn)生弧光接地過電壓。發(fā)生間歇性弧光接地時,由于不穩(wěn)定的間歇性電弧多次不斷的熄滅和重燃,在故障相和非故障相的電感電容回路上會引起高頻振蕩過電壓,非故障相的過電壓幅值可達(dá)3.15~3.5倍相電壓,這種過電壓是由于系統(tǒng)對地電容上電荷多次不斷的積累和重新再分配形成的,是斷續(xù)的瞬間發(fā)生的且幅值較高的過電壓。如果接地電流在高頻過零點熄弧或在電壓接近最大值時發(fā)生擊穿,這一過電壓將會更高[5-7]。

      3 電纜終端解剖分析

      經(jīng)查驗電纜試驗報告,該電纜交接交流耐壓試驗及絕緣電阻測試均符合要求。為準(zhǔn)確判斷電纜終端故障情況,將全部三相9只電纜終端頭進(jìn)行解體分析,認(rèn)定發(fā)生電纜故障原因如下。

      1)電纜現(xiàn)場解體C相電纜,發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)電屏蔽層與護套搭接部位不緊密,存在縫隙,導(dǎo)致電場不均勻,極易發(fā)生局部放電,如圖5所示。

      圖5 C相半導(dǎo)電屏蔽層搭接實拍圖

      2)經(jīng)現(xiàn)場解體后實測,B相電纜半導(dǎo)電屏蔽層長度為58 mm,C相電纜半導(dǎo)電屏蔽層長度為28 mm,均不符合電纜終端頭安裝工藝指導(dǎo)書15 mm的要求,如圖6所示。

      圖6 B、C相半導(dǎo)電層測量實拍圖

      3)現(xiàn)場解體發(fā)現(xiàn),B相故障電纜半導(dǎo)電屏蔽層及銅帶屏蔽層表面存在較多碎屑,在解剖A相電纜時也發(fā)現(xiàn)相同碎屑,經(jīng)萬用表測試為金屬材料,如圖7所示。

      圖7 A、B相電纜終端碎屑實拍圖

      此外,在318開關(guān)頻繁操作投切電抗器過程中,產(chǎn)生3倍左右的截流過電壓,電纜終端頭遭受多次截流過電壓及弧光過電壓雙重沖擊,直至電纜B相終端頭一側(cè)全部燒損。

      通過以上分析,最終確認(rèn)故障原因為電纜終端頭安裝工藝控制不良。

      4 結(jié) 語

      通過對一起35 kV開關(guān)柜電纜終端故障案例分析,得出故障原因為電纜終端頭安裝工藝控制不到位。建議適當(dāng)增加電纜線路紅外測溫、局部放電檢測頻次,必要時可通過技術(shù)改造等手段安裝局部放電在線監(jiān)測裝置,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷。

      重新整定35 kV系統(tǒng)部分的繼電保護裝置,使其能在單相接地故障發(fā)生后迅速查找故障點并切除故障電路。

      在進(jìn)行高壓電纜故障分析時,應(yīng)綜合考慮故障時刻電流、電壓錄波信息,電纜線路敷設(shè)情況,電纜和附件的配合尺寸、安裝要求,并依據(jù)電纜線路投運時以及現(xiàn)行的檢測標(biāo)準(zhǔn)對電纜及其附件的性能進(jìn)行檢測分析,有助于及時發(fā)現(xiàn)故障成因。

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