王喜輝,張忠強
(中石化海洋石油工程有限公司上海鉆井分公司,上海 200137)
中國海上把井底溫度大于177 ℃,且地層孔隙壓力大于103.45 MPa(15 000 psi)或地層孔隙壓力當(dāng)量密度大于2.1 g/cm3的井稱為超高溫超高壓井[1]。中國南海海域鶯瓊盆地是世界上三大海上高溫高壓地區(qū)之一。
LD 某區(qū)塊位于鶯瓊盆地,在LD13 井鉆井之前,在該區(qū)塊已經(jīng)完成了7 口井的勘探鉆探,發(fā)現(xiàn)了具有商業(yè)價值的超高壓天然氣氣藏。從已完成井來看,該區(qū)塊氣井主要目的層同時具有超高地層溫度和超高地層壓力、壓力窗口極窄等特點,地層溫度高于200 ℃,地層孔隙壓力當(dāng)量鉆井液密度普遍高于2.25 g/cm3,其中一口井甚至超過了2.28 g/cm3,由此,在鉆井施工中容易發(fā)生溢流、井漏、井漏后處理困難、因高溫而發(fā)生井下工具失效等復(fù)雜情況[2-3],故鉆井期間井控風(fēng)險較高,作業(yè)難度較大。
為了探明儲量,進(jìn)一步深入了解儲層砂體情況,LD13 井計劃鉆入HL 組氣組砂體后進(jìn)行鉆井取心作業(yè),這是首次在海上超高溫高壓主要目的層井段中進(jìn)行取心作業(yè)。由于作業(yè)井控風(fēng)險較高,取心施工難度非常大。在國內(nèi)海上,鮮有在超高溫超高壓主要目的層井段進(jìn)行取心的作業(yè)例子。為了安全實施LD13 井的取心作業(yè),針對潛在的取心作業(yè)風(fēng)險,多次組織專家探討取心方案、論證作業(yè)方案的可行性,通過對取心筒的改造、取心參數(shù)優(yōu)化、井控措施的細(xì)化,該井在212.7 mm井段進(jìn)行了一次取心作業(yè),取心進(jìn)尺9.27 m,取心收獲率100%,作業(yè)取得圓滿成功。這為該區(qū)塊的超高壓氣藏研究、儲量落實提供了可靠的依據(jù)。
LD13 井鉆遇第四系LD 組、新近系YGH 組、HL 組等地層,主要目的層為HL 組地層,為超高壓天然氣氣藏。LD13 井四開311.2 mm 鉆深3 990 m,244.5 mm 套管下深3 985 m,五開212.7 mm 井段已鉆至4 165 m,此時已鉆開黃流組主要目的層砂體,預(yù)計氣組砂體厚度74 m。
按照LD13 井地質(zhì)設(shè)計和鉆井工程設(shè)計要求,需要在4 165 m 深度進(jìn)行鉆井取心。取心井段地層壓力系數(shù)大于2.25 g/cm3,地溫梯度約4.50 ℃/100 m,以致地層溫度較高,取心位置的地層溫度約195 ℃,故本次取心在超高溫高壓井段。
之前鉆進(jìn)至深度4 042 m 時做了地層承壓試驗,試驗表明:套管鞋至4 042 m 這一井段承壓能力達(dá)2.35 g/cm3,壓力窗口不足0.10 g/cm3,這說明取心作業(yè)時壓力窗口極窄,極易引發(fā)井漏、溢流等復(fù)雜情況。
對取心工具等井下工具的抗溫能力要求高。取心鉆頭、取心筒等井下工具處于井筒最深處,工作溫度非常高。要求工具的耐溫能力非常高,如果耐溫能力不足,工具容易失效,導(dǎo)致取心失敗。一般在LD 區(qū)塊超高溫高壓井的取心工具和配件耐超高溫(>200 ℃)。
對取心鋼球的影響。為減小環(huán)空壓耗,降低井漏風(fēng)險,超高壓井段取心鉆進(jìn)期間排量較小,如取心前需要投球并泵送到位,可能會造成鋼球遲遲不到位。一般在超高溫高壓井段取心,不采取常規(guī)井投入鋼球并落球座才能取心的這種方式,需要充分考慮排量小對鉆頭、取心筒的冷卻等方面的影響。
在鶯瓊盆地超高壓井地層中,由于壓力窗口較窄,為保證井下安全,鉆井液密度安全附加量往往較小,這樣可以減少井漏風(fēng)險。但另一方面,較小的附加量增加了井控風(fēng)險,一旦作業(yè)中操作不當(dāng),就會引起壓力失衡,出現(xiàn)溢流現(xiàn)象[4]。
經(jīng)過鉆井取心后,儲層厚度裸露更多。如未壓穩(wěn),井底壓力小于地層孔隙壓力,則以壓差方式侵入井筒的地層流體量更多,更容易發(fā)生溢流。
所以,在取心作業(yè)后,需要采取措施以控制井底壓力平穩(wěn),鉆進(jìn)和起下鉆期間加強溢流觀察,確保鉆進(jìn)、起下鉆等作業(yè)期間的井控安全。
由于壓力窗口窄,井漏是超高壓井段鉆井作業(yè)中常見的井下復(fù)雜情況,在取心作業(yè)中也是容易發(fā)生井漏的。取心鉆具中無井底壓力監(jiān)測傳感器,無法獲知實時的真實的ECD 值(井底當(dāng)量密度值),保持ECD 值恒定的難度大大增加,由此加大了井漏風(fēng)險。
在取心過程,要預(yù)防井漏發(fā)生,要做好井漏處理的準(zhǔn)備;也要保證取心筒工具不影響堵漏材料通過,不致于發(fā)生局部堵塞。
(1)采取免投球式結(jié)構(gòu),取心前無需投球[5-6],可以消除由于排量小導(dǎo)致球不能泵送到位的問題;割心后具備開泵循環(huán)、開泵起鉆條件。
(2)耐高溫改進(jìn)。工具內(nèi)部均不帶有橡膠件,配件全部耐超高溫(>200 ℃),滿足抗高溫的需求。
(3)防漏堵漏改進(jìn)。內(nèi)外筒環(huán)空間隙大,內(nèi)外筒環(huán)空間隙單側(cè)7.5 mm,不對堵漏材料的使用造成限制。
(4)優(yōu)選卡箍巖心爪,割心更有保證;鋼質(zhì)內(nèi)筒,不使用鋁合金襯筒或內(nèi)筒保形,有利于鉆壓傳遞到鉆頭。
改進(jìn)后的取心筒,更適合超高溫高壓井段的取心作業(yè)。
(1)優(yōu)選取心鉆頭。優(yōu)選出新速通產(chǎn)的SCS306、勝利產(chǎn)的SCM306 等PDC 取心鉆頭,適合HL 組二段地層的取心鉆進(jìn),預(yù)計取心機械鉆速在1~5 m/h。
(2)鉆具中帶入耐高溫液壓震擊器,可有效處理卡鉆。
(1)優(yōu)選超高壓井段的取心參數(shù),其中鉆壓3~7 t,轉(zhuǎn)速50~60 rpm(轉(zhuǎn)/分)。
(2)超高壓井段的取心參數(shù)中排量明顯要比常規(guī)井小。這是出于防漏考慮,取心排量大,環(huán)空壓耗就大,井底鉆井液當(dāng)量密度就大,而超高壓井段壓力窗口窄,鉆井液密度大,排量大就容易漏失。一般在212.7~215.9 mm 超高壓井段,取心排量推薦8~10 L/s[7];如壓力窗口較大,可以適當(dāng)放大取心排量。
(1)取心前調(diào)整好鉆井液密度,保證起下鉆井控安全。長起鉆前要做個短程起下鉆,時間不少于6 h;短起到某個深度后可以安排靜止觀察,觀察環(huán)空液面是否穩(wěn)定;下鉆到底后循環(huán)測后效氣測值,并計算油氣上竄速度,計算起下鉆安全作業(yè)時間[8]。
(2)起鉆均要控制鉆具上提速度,以減輕抽汲效應(yīng),減少可能的地層流體侵入量。從井底開始1 000~2 000 m 起鉆一般控制在0.1~0.3 m/s。可以開泵起鉆,開小排量即可,增加環(huán)空壓耗,從而增加井底壓力,減少地層流體侵入量。
(3)備好平臺加重材料存量,海上守護(hù)的輔助船要有加重材料儲備。平臺上消耗加重材料后要及時補充。一般在超高壓井段平臺儲備150 t 以上精細(xì)重晶石。精細(xì)重晶石與常規(guī)重晶石相比,前者的鉆井液流變性更好,所以在超高壓井中普遍使用精細(xì)重晶石。
(4)3 個位置的靜止觀察:起鉆前(鉆頭在井底)、鉆頭進(jìn)套管后、鉆鋌過防噴器前。如有疑問,要查明原因,并消除疑問,不得輕易放過疑問直接進(jìn)入下一步作業(yè)。
(5)起鉆隨時灌漿,返漿進(jìn)計量罐,并對比灌漿量與金屬置換量的差值。起下鉆過程,全程啟動錄井脫氣器,監(jiān)測并記錄氣測值。
(6)鉆具組合中使用浮閥(裝入高溫閥芯)、投入式止回閥,起到防噴功能。浮閥推薦使用劍型閥芯,避免閥芯脫落導(dǎo)致失效。投入式止回閥盡量靠近鉆頭,一般安裝在加重鉆桿之間;投入式止回閥的閥芯放在鉆臺司鉆房,方便投入使用。
(7)取心前至少循環(huán)一個遲到時間,等氣測值降下來后才可進(jìn)行取心作業(yè)。
(8)開泵割心,割心后開泵起鉆。
(9)不在鉆臺出心,取心筒出井口后盡快下入鉆具,避免空井。
(10)發(fā)現(xiàn)溢流,進(jìn)入關(guān)井程序;疑似溢流,關(guān)井觀察。鉆進(jìn)期間發(fā)生溢流,停止取心鉆進(jìn),轉(zhuǎn)入井控關(guān)井程序。
(11)取心期間避免動平臺吊車、不調(diào)船,避免因這些操作導(dǎo)致出口流量和泥漿池體積變化,影響溢流觀察和判斷。
井漏預(yù)防為主,處理為輔[9]。
(1)下鉆要控制鉆具下放速度,以減輕激動壓力,避免壓漏地層。一般下鉆至距離儲層頂部深度2 000~1 000 m 后,開始控制下鉆速度在0.3~0.1 m/s 范圍。
(2)要求取心鉆進(jìn)操作精細(xì)化,避免參數(shù)大起大落。
(3)按臺階式開泵法開泵[10]。方法如下:小排量打通;見返出后提高排量,每次提高排量幅度1~3 spm(沖/分);然后觀察泵壓、返出等情況,正常返出、泵壓平穩(wěn)后再繼續(xù)提高排量,直至預(yù)定的排量。這樣開泵,每次時間在10~15 min,比常規(guī)井開泵時間明顯長,但有效避免憋漏地層。圖1是實際的臺階式開泵過程。
圖1 臺階式開泵Fig.1 Stepped pump startup
(4)摸清地層的承壓能力和壓力窗口等情況。
(5)發(fā)現(xiàn)井漏征兆,停止取心,轉(zhuǎn)入井漏處理。
(1)鉆具組合
鉆具組合:8-3/8″取心鉆頭+7″扶正器+6-3/4″取心筒+7″扶正器+取心筒上接頭+浮閥(高溫閥芯)+1 根6-1/2″鉆鋌+8-1/8″倒劃眼扶正器+8 根6-1/2″鉆鋌+6-1/2″液壓震擊器(帶撓性接頭)+配合接頭+14 根5-1/2″加重鉆桿+配合接頭+投入式止回閥+配合接頭+5-1/2″鉆桿。
(2)取心鉆進(jìn)參數(shù)
參數(shù):鉆壓3~7 t,轉(zhuǎn)速50 rpm,排量9.2 L/s,泵壓700~720 psi。
取心過程操作得當(dāng),鉆進(jìn)參數(shù)比較平穩(wěn)。
(3)取心期間井控、防漏情況
取心鉆具組合下鉆至出套管前,循環(huán)一次;下鉆到井底后再循環(huán)一次,通過循環(huán)降低氣測值在0.5%以下。循環(huán)后再進(jìn)行取心鉆進(jìn);采用了優(yōu)化后的取心鉆進(jìn)參數(shù)。
開泵割心,排量8 L/s,割心超拉3 t。
開泵起鉆,排量8 L/s,鉆具上提速度控制在0.1 m/s 以內(nèi),以這種方式起鉆至2 500 m(距離高壓儲層頂部深度約1 660 m),之后直起。起鉆過程灌漿正常。
起鉆完后,立即下入正常鉆進(jìn)組合,不空井。
作業(yè)過程沒發(fā)生溢流、井漏等復(fù)雜情況,井控作業(yè)正常。
(4)取心情況
取心井段4 165~4 174.27 m,取心進(jìn)尺9.27 m,巖心長9.27 m,取心收獲率100%,在超高溫高壓井段取心獲得圓滿成功。
(1)在海上超高溫高壓井段(溫度、壓力雙高)進(jìn)行取心作業(yè),沒有先例,這次作業(yè)成功創(chuàng)下了取心的溫度和壓力的新記錄,取心作業(yè)時鉆井液密度2.30 g/cm3也是前所未有的。
(2)在南海海域鶯歌海盆地超高溫高壓井段取心,作業(yè)關(guān)鍵在于取心筒的改進(jìn)、井控措施和防漏措施。
(3)在本次成功取心的基礎(chǔ)上,建議嘗試雙筒取心,一趟鉆就能取得更長的巖心,有利于儲層地質(zhì)研究。