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      腐植酸鹽中鐵雜質(zhì)脫除工藝研究

      2023-01-28 06:03:30馮錦華
      山西化工 2022年9期
      關(guān)鍵詞:鈉溶液褐煤雙氧水

      馮錦華

      (潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 長治 046204)

      引言

      中國的煤炭資源較為豐富,煤的種類也紛繁復(fù)雜,大致上可以分為三類,即無煙煤、煙煤、褐煤。自然界中的泥炭、褐煤和風(fēng)化煤中含有豐富的腐植酸[1-2]。腐植酸(humic acid,簡寫HA)是一種天然的有機(jī)大分子化合物,是動(dòng)植物遺骸,主要是植物的遺骸,經(jīng)過微生物的分解和轉(zhuǎn)化,以及一系列的化學(xué)過程積累起而成的[3]。近些年來,在廣大科技工作者的不懈努力下,腐植酸作為一種新型的能源,它的開發(fā)利用取得了長足進(jìn)步,使得腐植酸類物質(zhì)在農(nóng)業(yè)、園林業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生、工業(yè)、環(huán)境工程等領(lǐng)域的研究與應(yīng)用都有了新的進(jìn)展。

      本實(shí)驗(yàn)是以內(nèi)蒙褐煤為原料,采用不同的方法從中提取提純腐植酸,并對其鐵含量進(jìn)行分析,從而判斷該方法是否能夠降低其中的鐵含量。

      1 材料與方法

      1.1 實(shí)驗(yàn)原理

      煤中的鐵,70%是Fen+(Fe2+、Fe3+)離子態(tài)的,20%被腐植酸絡(luò)合,10%左右以氧化鐵和黃鐵礦的形態(tài)存在,在堿抽提過程中,離子態(tài)鐵生成Fe(OH)3膠體,大部分可以沉淀出來,但少部分仍留在腐植酸鈉溶液中,酸化沉淀腐植酸后鐵又恢復(fù)Fen+形態(tài),在水洗過程中洗脫。以氧化鐵和黃鐵礦形態(tài)存在的抽提時(shí)被棄掉。被腐植酸絡(luò)合的鐵是相當(dāng)穩(wěn)定的[4],在濃酸的條件下也不可能完全脫除下來。為此,采用與鐵生成更穩(wěn)定的絡(luò)合物EDTA[5-6],通過絡(luò)合轉(zhuǎn)化和酸洗的方法,除掉被腐植酸絡(luò)合的部分鐵,使腐植酸中的鐵含量降低。

      內(nèi)蒙褐煤中總腐植酸含量78%~80%,比較適合生產(chǎn)鉛蓄電池用腐植酸,但其鐵含量為0.8%~0.9%,必須脫鐵才能制備高純腐植酸。提取提純腐植酸的依據(jù)是利用EDTA、稀鹽酸對產(chǎn)品進(jìn)行活化處理,使不溶于堿的腐植酸鈣、腐植酸鎂、腐植酸鐵脫掉鈣、鎂、鐵轉(zhuǎn)化為游離的腐植酸。離心分離即可得到高純度腐植酸。

      1.2 制備工藝

      1.2.1 工藝路線一

      稱取20 g 褐煤于300 mL 三頸燒瓶中,依次加入60 mL 蒸餾水、1.2 g NaOH 固體,攪勻、80 ℃煮沸1 h,制得腐鈉溶液。待溶液冷卻后,測其pH 在9~11,離心,進(jìn)行固液分離,保留上清液。將上述濾液用硫酸(1+1)酸化至pH=2,同時(shí)電磁攪拌器攪拌,離心分離,保留沉淀。將沉淀放在紅外燈下烘干至恒重,即得到腐植酸樣品。

      1.2.2 工藝路線二

      稱取20 g 褐煤于300 mL 三頸燒瓶中,依次加入60 mL 蒸餾水、1.2 gNaOH 固體,攪勻、80 ℃煮沸1 h,制得腐鈉溶液。待溶液冷卻后,測其pH 在9~11,離心,進(jìn)行固液分離,保留上清液。

      將上述濾液用硫酸(1+1)酸化至pH=2,同時(shí)電磁攪拌器攪拌,離心分離,保留沉淀。將沉淀移入250 mL 燒杯中,加入30%雙氧水(量可變),加熱、攪拌30 min,再離心,保留沉淀。將沉淀放在紅外燈下烘干至恒重,即得到腐植酸樣品。

      1.2.3 工藝路線三

      稱取20 g 褐煤于300 mL 三頸燒瓶中,依次加入60 mL 蒸餾水、1.2 g NaOH 固體,EDTA(量可變),攪勻、80 ℃煮沸1 h,制得腐鈉溶液。待溶液冷卻后,測其pH 在9~11,離心,進(jìn)行固液分離,保留上清液。將上述濾液用硫酸(1+1)酸化至pH=2,同時(shí)電磁攪拌器攪拌,離心分離,保留沉淀。將沉淀放在紅外燈下烘干至恒重,即得到腐植酸樣品。

      1.2.4 工藝路線四

      稱取20 g 褐煤于300 mL 三頸燒瓶中,依次加入60 mL 蒸餾水、1.2 g NaOH 固體,攪勻、80 ℃煮沸1 h,制得腐鈉溶液。待溶液冷卻后,測其pH 在9~11,離心,進(jìn)行固液分離,保留上清液。

      將上述濾液用硫酸(1+1)酸化至pH=2,同時(shí)電磁攪拌器攪拌,離心分離,保留沉淀。再將沉淀加入80 mL HCl 溶液(1+1),攪拌洗滌,再離心,保留沉淀。重復(fù)洗3 次。將沉淀放在紅外燈下烘干至恒重,即得到腐植酸樣品。

      1.2.5 工藝路線五

      稱取20 g 褐煤于300 mL 三頸燒瓶中,依次加入60 mL 蒸餾水、1.2 g NaOH 固體,攪勻、80 ℃煮沸1 h,制得腐鈉溶液。待溶液冷卻后,測其pH 在9~11,離心,進(jìn)行固液分離,保留上清液。

      將上述濾液用硫酸(1+1)酸化至pH=2,同時(shí)電磁攪拌器攪拌,離心分離,保留沉淀。再將沉淀加入1%NaOH 10 mL 溶液,攪拌溶解沉淀,使pH=9~11,加入5 mL EDTA 溶液,加熱攪拌10 min,用硫酸(1+1)酸化至pH=2,同時(shí)電磁攪拌器攪拌,離心分離,保留沉淀。重復(fù)3 次。將沉淀放在紅外燈下烘干至恒重,即得到腐植酸樣品。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 原煤工業(yè)分析

      表1 是內(nèi)蒙褐煤的工業(yè)分析,其腐植酸含量高達(dá)78%,適合制備高純腐植酸,但其鐵含量為0.9%左右,限制了其在工業(yè)方面的應(yīng)用。為此,設(shè)計(jì)了5 條工藝路線,來降低鐵含量。以脫鐵率為考核脫鐵效果的指數(shù)。

      表1 內(nèi)蒙褐煤工業(yè)分析

      2.2 鐵標(biāo)液標(biāo)準(zhǔn)曲線圖

      表2 和圖1 是標(biāo)準(zhǔn)曲線圖,其中圖1 線性相關(guān)性為R2=0.999 4,趨勢線為y=4.049 6x-0.003 2。

      表2 鐵標(biāo)液標(biāo)準(zhǔn)曲線圖

      圖1 鐵標(biāo)液標(biāo)準(zhǔn)曲線圖

      2.3 產(chǎn)品工業(yè)分析

      2.3.1 產(chǎn)品工藝參數(shù)

      表3 記錄了所有工藝中的數(shù)據(jù)參數(shù)。其中,1 號樣品是工藝路線一,是對照試驗(yàn),4 號~7 號樣品是工藝路線二,2、8、9 號樣品是工藝路線三,10 號樣品是工藝路線四,11 號樣品是工藝路線五。在工藝中所用原煤、氫氧化鈉、水、硫酸、雙氧水和EDTA 的具體用量和腐植酸在制備過程中pH 的控制范圍在表3 中作了記錄。

      由于工藝需排酸性水即廢水,鑒于環(huán)保的問題,必須對廢水進(jìn)行處理,由表3 可知,廢水的pH 在2 左右,而廢水須調(diào)到pH 在6~7 之間才可排放。

      表3 內(nèi)蒙褐煤產(chǎn)品工藝參數(shù)

      2.3.2 產(chǎn)品工業(yè)分析

      表4 中記錄了處理廢水需1%NaOH 的用量,清液1 是用硫酸析出腐植酸得到的,pH 在2.0 左右,用1%NaOH 把pH 調(diào)節(jié)到6~7,用堿量隨工藝路線的不同而不同;清液2 是用雙氧水氧化腐植酸后得到的,pH 在2.2 左右,用1%NaOH 把pH 調(diào)節(jié)到6~7,用堿量不超過0.3 mL。制備腐植酸樣品的產(chǎn)品和渣子產(chǎn)量、灰分和鐵含量見表4。根據(jù)這些數(shù)據(jù),比較工藝條件,來選擇最佳工藝。

      表4 內(nèi)蒙褐煤產(chǎn)品工業(yè)分析

      2.3.3 以不同濃度H2O2溶液處理樣品達(dá)到除鐵效果

      由表5 可知,在工藝路線二中,隨著雙氧水用量的增加,腐植酸中鐵的含量沒有降低反而增多,原因可能是雙氧水把腐植酸中的一些有機(jī)質(zhì)氧化成可溶的小分子,使腐植酸的分子量降低而其中的鐵含量沒有發(fā)生變化,從而造成鐵含量的富積。

      表5 H2O2 添加量及鐵含量

      在產(chǎn)品中加入雙氧水,灰分含量降低。但隨著雙氧水用量的增加,灰分含量呈現(xiàn)遞增的趨勢。雙氧水的最佳加入量為2 mL 時(shí),可降低灰分含量,但除鐵效果不明顯,方法不適合制備高純腐植酸。

      2.3.4 以不同濃度EDTA 處理樣品達(dá)到除鐵效果

      由表6 可知,在工藝路線三中,原料褐煤為20 g EDTA 為0.5 g 時(shí),得到的腐植酸樣品鐵含量達(dá)到0.65%左右,鐵脫除率為27.89%,脫除效果最好,但還是沒有達(dá)到制備高純腐植酸的要求。

      表6 EDTA 添加量及鐵含量

      2.3.5 以EDTA 和HCl 溶液處理樣品達(dá)到除鐵效果

      由表7 可知,工藝路線四制備的10 號樣品,鐵的脫除效果比較好,脫除率達(dá)77%,且灰分含量很低,廢水處理較傳統(tǒng)工藝用堿量減少;工藝路線五制備的11 號樣品,雖然鐵的脫除效果很好,但灰分含量高達(dá)42%,純度太低,無法用作蓄電池膨脹劑。

      表7 EDTA 和HCl 溶液添加量及鐵含量

      2.4 成本核算

      化學(xué)試劑以市售價(jià)為準(zhǔn),原煤以均值計(jì)算,以工藝路線四所用原材料來估算生產(chǎn)成本。目前,高純腐植酸在市場上賣到一萬元左右,由表8 可知,由工藝路線四生產(chǎn)高純腐植酸,成本不是很高,是可以取得效益的。

      表8 腐植酸原材料成本

      3 結(jié)論

      實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,利用EDTA 絡(luò)合樣品中的鐵和酸洗方法的工藝路線,可使腐植酸中的鐵含量降低,鐵脫除率為77.66%,灰分為2.23%,是比較理想的制備高純腐植酸的途徑,且生產(chǎn)成本不是很高,是可以取得收益的。

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