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      反硝化深床濾池在污水廠提標(biāo)改造工程中的運(yùn)行分析

      2023-01-28 06:03:50吳紹國(guó)
      山西化工 2022年9期
      關(guān)鍵詞:濾池投加量硝化

      吳紹國(guó)

      (珠海市城市排水有限公司,廣東 珠海 519000)

      根據(jù)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱“水十條”)關(guān)于全面控制污染物排放的要求,各地污水處理廠陸續(xù)進(jìn)行提標(biāo)和改擴(kuò)建工程來實(shí)現(xiàn)污水減排的目標(biāo),其中,出水總氮(TN)是提標(biāo)改造的難點(diǎn)之一[1]。在執(zhí)行更嚴(yán)格的TN 排放標(biāo)準(zhǔn)的工藝設(shè)備中[2-3],反硝化深床濾池獲得了水處理行業(yè)的認(rèn)可[4]。反硝化深床濾池具有占地面積小、有較好的過濾性能和脫氮效果以及工程投資費(fèi)用少等特點(diǎn)[5],成為了目前城鎮(zhèn)污水深度處理工藝的研究和應(yīng)用重點(diǎn)。但是關(guān)于如何合理有效地將反硝化深床濾池應(yīng)用于提標(biāo)改造工程方面的研究報(bào)道較少。本文以珠海市某污水廠提標(biāo)改造工程為例,分析了反硝化深床濾池從中試試驗(yàn)到實(shí)際運(yùn)行的效果,為同類提標(biāo)改造工程提供技術(shù)參考。

      1 項(xiàng)目概況及工藝流程

      1.1 項(xiàng)目概況

      珠海市某污水處理廠于2011 年8 月投產(chǎn)運(yùn)行,一期設(shè)計(jì)處理規(guī)模為3.5 萬(wàn)m3/d,設(shè)計(jì)采用的主要處理工藝為“CASS 池+轉(zhuǎn)盤濾池”,設(shè)計(jì)出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn)。污水收集范圍為工業(yè)園內(nèi)經(jīng)工廠處理后的工業(yè)廢水和園區(qū)周邊少量生活污水,其中工業(yè)廢水量約占總水量60%,由于服務(wù)范圍內(nèi)的工業(yè)企業(yè)存在超標(biāo)排放現(xiàn)象,導(dǎo)致進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)大,該污水廠常年處于水質(zhì)超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),處理工藝出水不能穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求。

      2018 年啟動(dòng)提標(biāo)改造工程,處理規(guī)模不變,出水指標(biāo)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 1 8918—2002)一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn)提高至一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)的較嚴(yán)值,主要設(shè)計(jì)出水水質(zhì)排放指標(biāo)如表1 所示。

      表1 改造工程設(shè)計(jì)出水水質(zhì)

      1.2 改造后工藝流程

      根據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)記錄,高濃度廢水負(fù)荷對(duì)該污水廠進(jìn)水水質(zhì)帶來的沖擊較大,并考慮到原水中非溶解性污染物濃度較高,因此設(shè)置強(qiáng)化預(yù)處理措施,即在CASS 池前增加調(diào)節(jié)池、磁混凝沉淀池、水解池。原有生物池處理能力不能滿足出水水質(zhì)要求且由于用地紅線限制,新增池容困難,考慮在生物好氧池中投加懸浮填料,提高系統(tǒng)的硝化穩(wěn)定性和相關(guān)的反硝化能力。二級(jí)強(qiáng)化處理出水NH3-N 及TN 仍不能穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn),考慮增加生物深度處理反硝化處理單元,并在處理構(gòu)筑物前補(bǔ)充必要的外加碳源,確保NH3-N 及TN 穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

      本次提標(biāo)改造工程完整的工藝流程:

      原污水→粗格柵→進(jìn)水泵房(現(xiàn)狀)→細(xì)格柵間曝氣沉砂池(現(xiàn)狀)→均質(zhì)調(diào)節(jié)池(新建)→磁混凝高效沉淀池(新建)→水解池(新建)→水解池(現(xiàn)狀)→CASS 池(改造投加填料)→提升泵房(新建)→深床濾池(新建)→轉(zhuǎn)盤濾池(現(xiàn)狀)→消毒(改造)→巴氏計(jì)量槽(現(xiàn)狀)→出水。

      2 中試全流程試驗(yàn)及結(jié)果分析

      2.1 試驗(yàn)工藝流程

      中試試驗(yàn)?zāi)康脑谟诳疾煸谀壳皩?shí)際進(jìn)水水質(zhì)及模擬高氨氮和總氮進(jìn)水水質(zhì)條件下,全流程工藝對(duì)現(xiàn)有水質(zhì)及高濃度氨氮和總氮模擬廢水的運(yùn)行處理能力以及實(shí)際出水水質(zhì),考察系統(tǒng)的出水達(dá)標(biāo)率。

      中試試驗(yàn)規(guī)模100m3/d,反硝化深床濾池(100m3/d)直接采用成套設(shè)備,調(diào)節(jié)池、CASS 池等構(gòu)筑物現(xiàn)場(chǎng)制作。各主體構(gòu)筑物、設(shè)備的規(guī)格及運(yùn)行參數(shù)如下:

      2.1.1 調(diào)節(jié)池

      設(shè)計(jì)停留時(shí)間9 h,規(guī)模240 m3/d,有效水深3 m,凈空尺寸6.2 m×5.2 m,超高0.3 m,調(diào)節(jié)池有效容積97 m3。對(duì)角設(shè)置2 臺(tái)推流器。

      2.1.2 CASS 池

      1 座CASS 池設(shè)置為2 格,設(shè)計(jì)規(guī)模100 m3/d,設(shè)計(jì)停留時(shí)間18 h,單格容積42.24 m3,有效水深取3 m,超高0.3 m,單格尺寸(B×L×H)為3.2 m×4.4 m×3.3 m,潷水深度約0.65 m~0.95 m。CASS 池每周期運(yùn)行時(shí)間為4 h 和6 h,4 h 時(shí)曝氣2.5 h、沉淀1 h、排水0.5 h,6 h 時(shí)曝氣4 h、沉淀1 h、排水1 h。后期根據(jù)實(shí)際情況相應(yīng)調(diào)整。采用曝氣鼓風(fēng)機(jī),池底布設(shè)穿孔曝氣管,鼓風(fēng)機(jī)選用2 臺(tái)0.92 m3/min,34.3 kPa 羅茨風(fēng)機(jī),氣水比5∶1~10∶1。出水方式采用管道出水,排水管上設(shè)置閥門。1#池填料投配率:填料量約為池體體積的20%,2# 池不投加填料。填料為Φ25 mm×12 mm MBBR 活性生物懸浮填料,材質(zhì)為HDPE,有效表面積大于500 m2/m3,相對(duì)密度為0.96~0.98,孔隙率大于90%,使用壽命大于15 年。

      碳源投加量為0(注:現(xiàn)狀水質(zhì)下CASS 池出水ρ(TN)基本在15 mg/L 左右,為了考察后續(xù)反硝化深床濾池脫氮效率,此處碳源未投加);PAC 投加量為0;堿度碳酸鈉投加量為0,后期在氨氮高負(fù)荷時(shí)根據(jù)實(shí)際需要投加。

      2.1.3 出水池凈空尺寸(B×L×H)為5 m×5 m×2.9 m,有效水深2.6 m,超高0.3 m,有效容積65 m3。

      2.1.4 反硝化深床濾池(試驗(yàn)車)

      設(shè)計(jì)流量100 m3/d。單濾柱直徑Φ=413 mm,高度H=6 030 mm,有效過濾面積0.168 m2,濾料層高度1.83 m,1.5 mm~3.0 mm 石英砂。2 座并聯(lián),水力負(fù)荷4 m3/m2·h~8 m3/m2·h,空床停留時(shí)間15 min~30 min。反沖洗周期24 h~48 h。乙酸(99%)投加量為20 mg/L~80 mg/L,根據(jù)進(jìn)水TN 確定,一般比例為5∶1。

      2.2 試驗(yàn)結(jié)果分析

      2.2.1 中試全流程進(jìn)出水水質(zhì)

      中試全流程試驗(yàn)于2018 年4 月23 日開始運(yùn)行,8 月31 號(hào)結(jié)束。按照工藝流程順序?qū)M(jìn)水、調(diào)節(jié)池出水、CASS 池出水和反硝化深床濾池出水每10 d 取樣一次,并檢測(cè)出水COD、SS、TP、NH3-N、TP 這5 個(gè)主要水質(zhì)指標(biāo)。試驗(yàn)階段的各主要污染物進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)如圖1~圖4 所示。

      圖1 中試全流程系統(tǒng)進(jìn)出水COD 圖

      由圖1 可知,進(jìn)廠原水的COD 值在4 月底至5 月底較高,這是由于這期間污水廠在進(jìn)行潷水器更換,生物池輪流排空,大部分污泥與進(jìn)水混合,導(dǎo)致中試系統(tǒng)的進(jìn)水COD 大幅飆升,后期在試驗(yàn)穩(wěn)定運(yùn)行階段,進(jìn)水COD 值基本保持在108 mg/L 左右,經(jīng)過調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后,COD 高峰值有了一定程度的降低。從4 個(gè)月的累積進(jìn)水平均值來看,污水廠的進(jìn)水COD變化較大,主要是和進(jìn)水SS 相關(guān),SS 較高時(shí)對(duì)應(yīng)的COD 值較高,但是其中可溶解性COD 基本比較穩(wěn)定,基本保持在37 mg/L 的情況,可見原水中溶解性COD的濃度并不高,大部分污染物是非溶解態(tài)COD。原水經(jīng)過調(diào)節(jié)池后的混合水樣,COD 測(cè)定還略有升高的現(xiàn)象,主要是部分污泥、SS在調(diào)節(jié)池內(nèi)累積。經(jīng)過CASS池處理之后,出水COD 基本在32 mg/L~33 mg/L,去除率基本保持在10.73%~13.28%。深床濾池出水COD 基本在18 mg/L 左右,可能其中一部分COD 表現(xiàn)為SS,還有部分COD 在深床濾池前段的好氧環(huán)境中得到了少部分降解。

      由圖2 可知,進(jìn)水TP 的變化范圍較大,高峰值能到12.80 mg/L,低值能到0.92 mg/L,大部分質(zhì)量濃度分布在3 mg/L~5 mg/L。經(jīng)過調(diào)節(jié)池之后能大幅降低進(jìn)水TP 質(zhì)量濃度。TP 的去除規(guī)律與SS 去除類似,深床濾池的去除效率較高,CASS 池出水由于進(jìn)水COD濃度低,排泥量很少,對(duì)磷幾乎沒有去除能力,同時(shí)由于污泥沉降性能稍差,導(dǎo)致出水TP 中混有部分污泥而導(dǎo)致TP 質(zhì)量濃度有微弱的上升,基本保持在1.3 mg/L~1.5 mg/L左右,而后續(xù)的深床濾池由于對(duì)SS 等懸浮物有很好的去除作用,因此,出水的ρ(TP)也保持在較低值,在0.10 mg/L~0.12 mg/L之間,能滿足現(xiàn)在更加嚴(yán)格的某些地方標(biāo)準(zhǔn)排放限值(0.3 mg/L)。

      圖2 中試全流程系統(tǒng)進(jìn)出水TP 圖

      由圖3 和圖4 可知,TN 的進(jìn)水平均質(zhì)量濃度在26.54 mg/L~28.65 mg/L,ρ(NH3-N)在12.88 mg/L~15.12 mg/L 變動(dòng),在TN 及NH3-N 進(jìn)水質(zhì)量濃度較低的情況下,為了考察反硝化深床濾池的脫氮效果,沒有在CASS 缺氧區(qū)投加反硝化碳源,導(dǎo)致CASS 出水的TN 質(zhì)量濃度在15.53 mg/L~15.75 mg/L 變動(dòng),沒有達(dá)到出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。因此,在實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)情況下,CASS 池主要考察其硝化能力,深床濾池主要考察反硝化能力。CASS 池出水中ρ(NH3-N)前期較高,主要是硝化細(xì)菌增長(zhǎng)適應(yīng)較慢,后來運(yùn)行穩(wěn)定后基本保持在0.50 mg/L左右,試驗(yàn)期間平均值為1.77 mg/L~2.07 mg/L,證明CASS 池硝化作用良好。

      圖3 中試全流程系統(tǒng)進(jìn)出水NH3-N 圖

      圖4 中試全流程系統(tǒng)進(jìn)出水TN 圖

      反硝化深床濾池中,由于進(jìn)水絕大部分為硝態(tài)氮,經(jīng)過深床濾池的反硝化處理后,深床濾池的出水TN質(zhì)量濃度為5.11 mg/~5.79 mg/L,去除率為62.97%~67.30%,NH3-N 質(zhì)量濃度為0.74 mg/L~0.82 mg/L,去除率為57.06%~61.36%,出水遠(yuǎn)優(yōu)于設(shè)計(jì)水質(zhì)要求。所以在碳源投加量合適的情況下,反硝化深床濾池工藝在進(jìn)水ρ(NH3-N)≤1.5 mg/L,保證碳源投加碳氮比5∶1 足夠的情況下,反硝化脫氮能力基本能穩(wěn)定保持在90%以上,在進(jìn)水ρ(TN)=15 mg/L~18 mg/L,空床停留時(shí)間30 min,水力負(fù)荷5 m/h 時(shí)可以將ρ(TN)穩(wěn)定控制在5 mg/L以內(nèi),大部分時(shí)間控制在3 mg/L以內(nèi),完全能滿足以后的類地表水排放標(biāo)準(zhǔn)。

      2.2.2 中試NH3-N、TN 高濃度負(fù)荷試驗(yàn)進(jìn)出水質(zhì)

      試驗(yàn)期間運(yùn)行參數(shù)同上,僅調(diào)節(jié)池NH4Cl 投加量由60 mg/L~180 mg/L逐步增加,CASS 池碳酸鈉投加量為60 mg/L~190 mg/L。CASS 池、深床濾池的碳源乙酸(99%)投加量控制在碳氮比為5∶1 左右。試驗(yàn)從8 月29 日開始進(jìn)行提負(fù)荷試驗(yàn),高濃度氨氮廢水經(jīng)過CASS 池硝化反硝化處理之后去除絕大部分NH3-N,部分TN,然后進(jìn)入深床濾池進(jìn)一步進(jìn)行反硝化處理去除TN。提負(fù)荷試驗(yàn)共分三個(gè)階段:

      第一階段:8 月29 日至9 月28 日,將進(jìn)水NH3-N 負(fù)荷控制在35 mg/L左右,然后在試驗(yàn)運(yùn)行穩(wěn)定1 個(gè)月左右的時(shí)間后,將NH3-N 負(fù)荷進(jìn)一步提升,進(jìn)入第二階段,以達(dá)到設(shè)計(jì)值。

      第二階段:9 月28 日至10 月18 日,將進(jìn)水ρ(NH3-N)負(fù)荷控制在50 mg/L左右,已達(dá)到設(shè)計(jì)值確定的45 mg/L的進(jìn)水NH3-N 指標(biāo)。

      第三階段:10 月19 日至10 月29 日,進(jìn)一步提升NH3-N 負(fù)荷到為70 mg/L左右,考察整個(gè)系統(tǒng)對(duì)TN 的去除能力。

      NH3-N 負(fù)荷提升三個(gè)運(yùn)行階段系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)如圖5、圖6 所示。從圖5、圖6 可以看出,進(jìn)水的NH3-N、TN 三階段濃度的變化區(qū)別明顯,均控制在設(shè)計(jì)指標(biāo)左右,以此考察系統(tǒng)的脫氮能力。

      圖5 系統(tǒng)對(duì)NH3-N 的去除效果圖

      圖6 系統(tǒng)對(duì)TN 的去除效果圖

      提負(fù)荷第一階段,進(jìn)水ρ(NH3-N)基本保持在25.66 mg/L附近運(yùn)行,ρ(TN)保持在34.94 mg/L附近運(yùn)行,NH3-N 質(zhì)量濃度最大最小比值為1.46,TN 質(zhì)量濃度最大最小比值為1.52,水質(zhì)波動(dòng)小,進(jìn)水穩(wěn)定。CASS1#,2#出水NH3-N 質(zhì)量濃度平均值保持在5 mg/L以下,分別是4.99 mg/L和4.46 mg/L,去除率分別為80.55%和82.62%。兩者對(duì)NH3-N 的去除效果相差不大,同時(shí),出水TN 質(zhì)量濃度分別為19.65 mg/L和19.12 mg/L,去除率分別為43.76%和45.28%。CASS池的出水NH3-N 達(dá)標(biāo),但是ρ(TN)還是在15 mg/L的限值之上,沒有達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過反硝化深床濾池之后,NH3-N 的出水質(zhì)量濃度進(jìn)一步降低到3.68 mg/L~4.43 mg/L,ρ(TN)也降低到5.97 mg/L~6.81 mg/L,最終出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

      提負(fù)荷第二階段,進(jìn)水ρ(NH3-N)基本保持在42.54 mg/L左右運(yùn)行,TN 質(zhì)量濃度保持在50.98 mg/L左右運(yùn)行。CASS1#,2#的出水NH3-N 質(zhì)量濃度平均值為10.01 mg/L、8.24 mg/L,去除率分別為76.47%、80.63%;CASS1#,2# 出水的TN 質(zhì)量濃度平均值為22.52 mg/L、20.59 mg/L,去除率分別為55.83%、59.61%??偟膩砜?,CASS 池的出水NH3-N、TN 大部分時(shí)間不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過反硝化深床濾池處理之后,ρ(NH3-N)的出水進(jìn)一步降低到4.25 mg/L~4.56 mg/L,去除率為50.03%~53.42%,TN 質(zhì)量濃度也能達(dá)到6.91 mg/L~7.78 mg/L,去除率為63.91%~67.94%,達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn)。CASS 池的NH3-N、TN 均不能達(dá)標(biāo),主要是這一提負(fù)荷運(yùn)行主要分成兩個(gè)階段。第一階段是9 月29 日至10 月12 日,這一階段為間歇運(yùn)行階段,由于中試CASS 系統(tǒng)的自控沒有完成安裝,所以前期試驗(yàn)均為間歇運(yùn)行,而13 日開始正式進(jìn)行連續(xù)運(yùn)行工作。從圖5、圖6 可以看出,CASS 系統(tǒng)在連續(xù)運(yùn)行之后,污泥活性越來越好,系統(tǒng)的出水水質(zhì)也越來越好。

      提負(fù)荷第三階段為高NH3-N 負(fù)荷試驗(yàn)研究,TN質(zhì)量濃度控制在72.01 mg/L左右,NH3-N 質(zhì)量濃度也高達(dá)60.98 mg/L,在這種情況下,CASS 在連續(xù)運(yùn)行之后,污泥的活性越來越高,特別是對(duì)于高濃度的氨氮廢水,已經(jīng)完全適應(yīng),因此,即使NH3-N 質(zhì)量濃度平均值為60.98 mg/L的情況下,CASS 池1#,2# 出水的NH3-N 質(zhì)量濃度基本保持在5.75 mg/L、6.07 mg/L,平均去除率達(dá)到了90.57%和90.05%,可見,生物池的硝化菌生長(zhǎng)良好,硝化效果較好。相應(yīng)的TN 質(zhì)量濃度進(jìn)水平均值為72.01 mg/L,CASS 池1#,2#的出水TN質(zhì)量濃度為23.87 mg/L,23.18 mg/L。其中大部分為硝態(tài)氮。在反硝化深床濾池中被進(jìn)一步降低,出水TN 質(zhì)量濃度在9.64 mg/L~9.82 mg/L之間,完全達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。而同期的NH3-N 出水質(zhì)量濃度在6.92 mg/L~7.11 mg/L之間,比CASS 池略有升高,可能原因在于反硝化深床濾池取樣數(shù)據(jù)較少,在NH3-N 高峰值取樣導(dǎo)致整體結(jié)果偏高。

      3 工程設(shè)計(jì)與應(yīng)用

      3.1 工程設(shè)計(jì)

      本項(xiàng)目中試完成后進(jìn)行工程化設(shè)計(jì)。反硝化深床濾池平面尺寸(L×B)為37.6 m×29.1 m,共分6 格過濾,單格18.29 m×3.6 m,平均濾速3.7 m/h,反硝化容積負(fù)荷0.36 kg/(m3·d)。濾池設(shè)計(jì)采用氣水反沖洗,氣沖強(qiáng)度92 m3/(m2·h);水沖洗強(qiáng)度:15 m3/(m2·h),兩臺(tái)反沖洗水泵,一用一備,Q=988 m3/h,H=11 m;3 臺(tái)離心風(fēng)機(jī),兩用一備,Q=51 m3/min,79.3 kPa。

      3.1.1 主要核心設(shè)備

      1)濾料介質(zhì):石英砂,粒徑2 mm~3 mm,濾床深h=2.44 m。

      2)支撐介質(zhì):天然鵝卵石,粒徑3 mm~38 mm,濾床深h=0.45m,分5 層分層排列。

      3)布水布?xì)庀到y(tǒng):濾磚外殼為高密度聚乙烯材料HDPE,內(nèi)部充填混凝土,每格65.1 m2。

      反硝化深床濾池為重力流沙濾池,水從上面進(jìn)入水池流入,依次經(jīng)過粒徑為英砂濾料、天然鵝卵石承托層、布水布?xì)庀到y(tǒng),最終從底部的集水渠流出。

      3.1.2 控制系統(tǒng)

      采用反硝化深床濾池碳源反饋投加機(jī)制,實(shí)現(xiàn)碳源的精確投加。主要收集“進(jìn)水流量信號(hào)+進(jìn)水硝酸鹽濃度信號(hào)”,計(jì)算出理論碳源投加量,再通過“出水硝酸鹽濃度信號(hào)”反饋定期調(diào)整實(shí)際碳源投加量,通過換算實(shí)現(xiàn)碳源的精確投加。

      3.2 運(yùn)行效果

      該項(xiàng)目于2021 年4 月建成并培菌掛膜投入試運(yùn)行,試運(yùn)行期間由于受到進(jìn)水復(fù)氧的影響,導(dǎo)致進(jìn)水溶解氧偏高,達(dá)8 mg/L~10 mg/L,消耗了部分碳源,致使碳源投加量高達(dá)70 mg/L~80 mg/L,反硝化能力降低,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)綜合分析復(fù)氧原因主要由于CASS 池排水為間歇式,流量不穩(wěn)定,導(dǎo)致中間提升泵房液位變化,反硝化深床濾池進(jìn)水流量不穩(wěn)定所致,通過調(diào)整中間提升泵房運(yùn)行模式為恒液位控制,同時(shí)反硝化深床濾池保持恒液位運(yùn)行,即將進(jìn)水溶解氧控制在低于5 mg/L,同時(shí)碳源投加量約在50 mg/L~60 mg/L,而且進(jìn)一步提高了反硝化能力。

      反硝化深床濾池系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)見表2。

      表2 反硝化深床濾池系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)

      經(jīng)生物深度處理反硝化深床濾池處理后穩(wěn)定達(dá)到了出水水質(zhì)要求,連續(xù)5d 運(yùn)行數(shù)據(jù)如153 頁(yè)表3所示。COD 出水為14 mg/L~26 mg/L,TN 出水質(zhì)量濃度為9.72 mg/L~12.3 mg/L,NH3-N 出水質(zhì)量濃度為0.43 mg/L~2.87 mg/L,TP 出水質(zhì)量濃度為0.17 mg/L~0.41 mg/L,SS出水質(zhì)量濃度都小于4 mg/L。

      4 結(jié)語(yǔ)

      通過中試試驗(yàn),確保系統(tǒng)的技術(shù)可靠性及穩(wěn)定性,為工程設(shè)計(jì)提供依據(jù)并能有效縮短工程調(diào)試周期。

      表3 連續(xù)5d 運(yùn)行記錄mg/L

      反硝化深床濾池彌補(bǔ)了前端工藝不能保證TN和NH3-N 穩(wěn)定一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)的缺點(diǎn),該工藝還具有靈活轉(zhuǎn)換成深床濾池的特點(diǎn),當(dāng)前段工藝具備脫氮功能時(shí),可簡(jiǎn)單調(diào)整工藝去除碳源投加系統(tǒng),即可轉(zhuǎn)換成濾池,去除SS。

      反硝化深床濾池在設(shè)計(jì)階段建議考慮復(fù)氧的控制,下流時(shí)考慮采用弧形堰板技術(shù)和恒液位控制。

      作為后置式反硝化深床濾池,進(jìn)水有機(jī)物含量很低,反硝化深床濾池需要投加碳源,碳源的投加精確直接影響運(yùn)行費(fèi)用和反硝化濾池脫氮效果。碳源的過量投加不僅造成運(yùn)行成本過高,且有出水COD 升高的風(fēng)險(xiǎn),而當(dāng)碳源投加量不足時(shí),反硝化脫氮反應(yīng)受到影響,出水硝態(tài)氮又不達(dá)標(biāo)。建議碳源投加系統(tǒng),結(jié)合濾池的進(jìn)、出水硝酸鹽濃度,溶解氧DO 濃度,精確投加碳源,避免碳源投加過量和不足。

      采用磁混凝高效沉淀池+CASS+反硝化深床濾池工藝是基本可行的。2021 年11 月至2022 年3 月期間,該工藝處理效果穩(wěn)定,出水各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。

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