張益帥
(天脊集團(tuán)鉀鹽有限公司,山西 長治 047507)
天脊集團(tuán)苯胺生產(chǎn)工藝采用硝基苯液相加氫技術(shù),其中氫氣單耗的設(shè)計(jì)值為741 m3/t 苯胺,生產(chǎn)保證值為767 m3/t 苯胺。2020 年氫氣單耗年平均值786.39 m3/t 苯胺,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)指標(biāo),與保證值指標(biāo)存在較大的差距。降低氫氣的消耗,意味著節(jié)約苯胺生產(chǎn)成本,根據(jù)目前裝置的實(shí)際運(yùn)行情況,本文提出了一些優(yōu)化操作,通過縮短開車過程中的氫氣放空時(shí)間,減小運(yùn)行過程中的氫氣放空閥開度等,2021 年氫氣單耗明顯降低,對(duì)裝置的經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行具有十分重要的意義。
從日常操作和生產(chǎn)流程分析原因,存在以下幾點(diǎn):
1)開車過程的氫氣大量放空。開車過程中需要引入氫氣先將反應(yīng)器內(nèi)部的氮?dú)庵脫Q出去,然后在氫氣過量的情況下投加硝基苯,放空時(shí)間過長會(huì)導(dǎo)致大量的氫氣直接排空。
2)運(yùn)行期間氫氣放空閥開度較大。硝基苯加氫反應(yīng)中氫氣是過量的[1],氫氣放空處設(shè)有在線純度分析表,在氫氣純度的得以保證的情況下(不低于94%),開大放空閥,會(huì)造成氫氣浪費(fèi)。
3)在線分析儀表存在誤差。放空氫氣純度表,如果顯示偏低或出現(xiàn)偏差,會(huì)影響操作人員判斷,人為開大氫氣放空。此外原料氣中雜質(zhì)w(CO)和w(CO2)的要求為不大于10×10-6和1×10-6,實(shí)際表顯為7×10-6和3×10-6,需要校準(zhǔn)。
4)過反應(yīng)導(dǎo)致氫氣無效消耗。硝基苯加氫是放熱反應(yīng),反應(yīng)溫度偏高可能導(dǎo)致過反應(yīng)產(chǎn)生其他烴類副產(chǎn)物,進(jìn)而增加氫氣消耗。
5)溶解氫耗。反應(yīng)器頂部苯胺與氫氣分離器的溫度升高時(shí),會(huì)增加氫氣在苯胺中的溶解度,造成浪費(fèi)。
6)原料質(zhì)量問題或催化劑投加不當(dāng)。原料苯中如果含有較多雜質(zhì),會(huì)隨著硝基苯帶入到加氫反應(yīng)中去,催化劑的投加量過多或過少,都會(huì)影響到反應(yīng)的穩(wěn)定,造成生產(chǎn)波動(dòng),進(jìn)而影響到氫氣的消耗。
7)污氫未得到有效回收。原始設(shè)計(jì)中雖然有污氫回收至合成燃料氣系統(tǒng)管線,但由于反應(yīng)后的污氫濕度較大,對(duì)燃料氣工段沖擊較大,導(dǎo)致污氫無法回收。
綜合分析看來,造成氫氣單耗偏高的主要原因是氫氣放空的時(shí)間和放空閥的開度,以及反應(yīng)溫度,需要制定有效的操作手段。
針對(duì)以上原因,制定了如下優(yōu)化操作。
1)縮短開車過程中的引氫時(shí)間,在氫氣低流量時(shí)投加硝基苯。根據(jù)以往開車經(jīng)驗(yàn),引氫時(shí)間在1.5 h 左右,引氫流量達(dá)到600 m3/h 左右投加硝基苯。在此基礎(chǔ)上縮短引氫時(shí)間在1 h 以內(nèi),根據(jù)開車時(shí)的反應(yīng)程度,引氫流量達(dá)到500 m3/h 提前進(jìn)行硝基苯投料操作。
2)優(yōu)化開車過程中的引氫操作。根據(jù)反應(yīng)壓力精確掌握氫氣進(jìn)料閥與放空閥的關(guān)系,配合得當(dāng)能有效降低氫氣的消耗。開車過程中反應(yīng)器的壓力是一個(gè)先升高再急劇降低、然后急劇升高、最后達(dá)到平穩(wěn)的過程,控制的手段為:第一個(gè)壓力升高階段,關(guān)小進(jìn)料閥,不操作放空閥;當(dāng)壓力急劇降低時(shí),關(guān)小放空閥,不操作進(jìn)料閥;第二個(gè)壓力升高階段,關(guān)小進(jìn)料閥,不操作放空閥;當(dāng)反應(yīng)器壓力趨于穩(wěn)定后,兩個(gè)閥門配合調(diào)節(jié)。
3)正常生產(chǎn)階段,減小氫氣放空閥開度。同時(shí)摸索出氫氣純度和最小放空閥位的平衡點(diǎn),尋找出最小開度,在運(yùn)行平穩(wěn)時(shí),微調(diào)即可。
4)保障氫氣在線純度分析表的有效性。純度表校驗(yàn)時(shí)使用氫氣由原料氣改為分析純級(jí),同時(shí)增加校驗(yàn)頻次,盡量減小表顯誤差,原料氣中CO 和CO2在線純度表采用類似校驗(yàn)手段,以此消除因儀表誤差導(dǎo)致的人為誤操作。
5)在保證反應(yīng)穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量降低反應(yīng)溫度,降低過反應(yīng)概率和副產(chǎn)物含量。在其他條件允許的條件下,適當(dāng)降低分離器入口溫度,以此降低氫氣的溶解度。雖然溫度降幅不明顯(可能使輕烴帶到氫氣循環(huán)壓縮機(jī)中)。
6)從源頭控制原料苯品質(zhì),采購石油苯的占比適當(dāng)增加。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,控制催化劑添加量。
7)污氫回收較為困難,可以考慮增加PSA 裝置或膜分離對(duì)排放氫氣進(jìn)行回收[2],經(jīng)濟(jì)性還有待論證。
對(duì)以上優(yōu)化操作進(jìn)行整理,逐月采取相應(yīng)措施,應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中。
二月,嚴(yán)格控制反應(yīng)溫度,反應(yīng)溫度由原先的230 ℃~235 ℃降至228 ℃~230 ℃之間運(yùn)行。在保證放空氫純度的前提下,放空閥開度由原先的70%關(guān)小至65%。二月氫氣單耗降幅明顯,由805 m3/t 降至775.2 m3/t。
三月,增設(shè)校正氫氣純度表的氫氣瓶,每周對(duì)兩套裝置氫氣分析表進(jìn)行了校準(zhǔn),不斷校正氫氣純度表的指示誤差,并根據(jù)氫氣純度表的指示調(diào)整氫氣放空量。三月單耗降至770.7 m3/t。
四月,兩套苯胺裝置各開車一次,此次開車引氫時(shí)間分別控制在63 min 和55 min、引氫量控制在450 m3/h~500 m3/h 進(jìn)行硝基苯投料。經(jīng)實(shí)踐,開車效果穩(wěn)定良好,為今后低流量開車積累了經(jīng)驗(yàn)。因四月滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間較長,產(chǎn)量較高,四月單耗降幅明顯,低至758.9 m3/t。
五月上旬,系統(tǒng)減負(fù)荷,反應(yīng)溫度降幅較大,進(jìn)一步降低反應(yīng)溫度至225 ℃~228 ℃之間,產(chǎn)品中副產(chǎn)物環(huán)己胺明顯減少[3](質(zhì)量分?jǐn)?shù)從500×10-6降至30×10-6),適當(dāng)?shù)仃P(guān)小污氫放空閥至63%。五月單耗為767.9 m3/t。
六月,進(jìn)入系統(tǒng)大修。六月單耗為776.8 m3/t 苯胺。
七月至九月,因合成氨故障和設(shè)備跳車等不可抗力因素,造成苯胺裝置停車五次,生產(chǎn)連續(xù)性中斷無法保證氫氣單耗在較低水平,但五次的恢復(fù)開車,引氫過程全部采用優(yōu)化后的操作,至九月氫氣單耗為770.5 m3/t。
十月以后,整體生產(chǎn)較為平穩(wěn)。穩(wěn)定運(yùn)行期間將氫氣放空閥開度逐步關(guān)小,分別為十月62%、十一月60%、十二月58%。經(jīng)過比對(duì)氫氣純度的變化(2 h 內(nèi)的曲線)發(fā)現(xiàn),當(dāng)閥門開度恒定時(shí),氫氣純度并不是恒定不變的,而且變化趨勢也是可以預(yù)判斷的。此外還發(fā)現(xiàn),十二月放空氫氣純度雖然無明顯下降,但是反應(yīng)器出現(xiàn)了較大的波動(dòng),后將放空閥調(diào)整至61%開度,反應(yīng)情況逐漸好轉(zhuǎn)。最終,氫氣單耗年平均值為774.6 m3/t。2021 年氫氣單耗數(shù)據(jù),如表1 所示。
表1 2021 年氫氣單耗數(shù)據(jù) m3/t
降低氫氣的消耗主要在于控制系統(tǒng)開車時(shí)氫氣放空時(shí)間和平穩(wěn)運(yùn)行時(shí)氫氣放空閥開度,同時(shí)要控制反應(yīng)溫度。經(jīng)過一年不斷對(duì)操作進(jìn)行優(yōu)化,氫氣單耗得到有效降低,根據(jù)實(shí)際的操作可以得出:
1)開車過程中的優(yōu)化操作能夠節(jié)約大量的氫氣。引氫時(shí)間控制在1 h,可以阻止大量的氫氣放空;另外當(dāng)流量達(dá)到450 m3/h 時(shí),即可進(jìn)行硝基苯投料,可以縮短開車時(shí)間;操作人員要熟練操作氫氣進(jìn)料閥與放空閥開度,配合得當(dāng)也可以減少氫氣放空。
2)正產(chǎn)生產(chǎn)過程中,氫氣放空閥的開度要盡量關(guān)小。同時(shí)要參考?xì)錃饧兌鹊淖兓?,進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈⒄{(diào),即閥門開度不變時(shí),如果純度持續(xù)走高,可以關(guān)閉1%~2%的開度,反之亦然。此外在滿負(fù)荷下,氫氣放空閥位不能低于60%,否則壓力會(huì)出現(xiàn)上下0.1 MPa 的波動(dòng),導(dǎo)致運(yùn)行不穩(wěn)定。
3)反應(yīng)溫度控制在225 ℃~228 ℃最佳。溫度過高會(huì)加劇過反應(yīng),導(dǎo)致副產(chǎn)物增多,變相的增加的氫氣的消耗;溫度過低會(huì)造成系統(tǒng)反應(yīng)不充分,導(dǎo)致硝基苯超標(biāo)。
降低苯胺生產(chǎn)過程中的氫氣消耗工作是一項(xiàng)長期堅(jiān)持的工作,需要操作人員的熟練地掌握開車時(shí)氫氣進(jìn)料閥和放空閥的配合,同時(shí)根據(jù)放空氫氣的純度適當(dāng)操作放空閥的開度。此外,減少開停車次數(shù),保證穩(wěn)定和高負(fù)荷運(yùn)行,提高苯胺產(chǎn)量對(duì)降低單耗也具有十分重要的意義。2021 年通過優(yōu)化操作,氫氣單耗降低至774.6 m3/t,相比較2020 年786.39 m3/t,,氫氣單耗下降了11.8 m3/t。按財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1.5 元/m3氫氣計(jì)算,2021 年實(shí)際完成產(chǎn)量26.1 萬t,節(jié)約成本461.9 萬元,對(duì)提升苯胺制備的經(jīng)濟(jì)性具有十分重要的意義。