原志芳
(山西陽城陽泰集團(tuán)屯城煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048100)
山西陽城陽泰集團(tuán)屯城煤業(yè)選煤廠煤源全部來自屯城煤業(yè)礦井,洗選煤種為無煙煤,年入選原煤60 萬t,日處理原煤1 818.18 t。選煤廠采用100~13 mm 級(jí)原煤重介淺槽分選,末煤采用有壓兩產(chǎn)品重介旋流器分選,煤泥“濃縮+壓濾”的選煤方法。選煤廠<13 mm 粒級(jí)中細(xì)粒級(jí)煤含量大,灰分高,選煤工藝中未設(shè)有粗煤泥分選,煤泥產(chǎn)品產(chǎn)量較大,灰分偏低,發(fā)熱量高,設(shè)計(jì)采用煤泥重介工藝[1-6],可以回收精煤,另外還能有效降低尾煤產(chǎn)量。
當(dāng)前選煤廠常用小直徑煤泥重介旋流器,兼具分選和分級(jí)作用,以分選為主,主要去除高密度物和-2 μm 黏土礦物。原煤經(jīng)過重介旋流器分選,主洗精煤(旋流器溢流)經(jīng)過弧形篩后進(jìn)入精煤脫介篩,弧形篩篩下合格懸浮液進(jìn)入分流箱,一部分去合格介質(zhì)桶,另一部分并不按照常規(guī)工藝去稀介質(zhì)桶,而是進(jìn)入一調(diào)漿桶,補(bǔ)加部分介質(zhì)和水,采用泵將其提升至煤泥重介旋流器設(shè)備分選。煤泥重介旋流器溢流、底流到各自的磁選機(jī),磁選機(jī)的精礦為磁鐵礦粉,再經(jīng)過一分流箱,一部分返回調(diào)漿桶,另一部分去主洗的合格介質(zhì)桶。溢流磁選機(jī)的尾礦為低灰煤,經(jīng)弧形篩和高頻篩(或煤泥離心機(jī))脫水后得到精煤泥。底流磁選機(jī)的磁尾為高灰煤泥,去煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。
屯城煤業(yè)選煤廠當(dāng)前主要是對(duì)3#煤層進(jìn)行洗選,可選性等級(jí)為較難選。3#煤低硫,采用重介分選系統(tǒng)對(duì)低硫煤進(jìn)行洗選,可以分選得到冶金用精煤,不僅可以提高精煤產(chǎn)率,還能有效降低分選下限。
屯城煤業(yè)選煤廠3#煤層末原煤粒度組成情況見表1,末原煤中粗細(xì)粒級(jí)較高。
表1 3#煤層末原煤粒度組成情況
屯城煤業(yè)3#煤層的末原煤<3 mm 粒級(jí)含量過高會(huì)直接影響到煤泥處理,該選煤廠采用UFDB30100 型雙層弛張篩對(duì)洗末系統(tǒng)進(jìn)行3 mm 干法脫粉。但從生產(chǎn)實(shí)踐過程可知,原煤水分會(huì)影響到脫粉效率。分析可知當(dāng)3#煤末原煤水分≥7%時(shí)脫粉效率為28%,從這一數(shù)據(jù)可知有大量<3 mm粒級(jí)粗煤泥進(jìn)入重介質(zhì)旋流器,造成了大量的資源浪費(fèi)。
當(dāng)3#煤層末原煤水分<7%時(shí),進(jìn)入末煤重介系統(tǒng)中<3 mm 粒級(jí)粗煤泥量為135 t/h;當(dāng)3#煤層末原煤水分≥7%時(shí),進(jìn)入末煤重介系統(tǒng)中<3 mm粒級(jí)粗煤泥量從之前135 t/h 增大至245 t/h,增幅達(dá)81.5%。針對(duì)這一情況,設(shè)計(jì)增加煤泥重介工藝環(huán)節(jié)對(duì)粗煤泥進(jìn)行分選,從而可以有效提高精煤產(chǎn)率。
煤泥重介工藝中選用2 臺(tái)S-FHMC40 型煤泥重介質(zhì)旋流器,設(shè)備參數(shù):入料粒度<3 mm;設(shè)計(jì)處理能力為480 m3/t;入料壓力240 kPa;入料口尺寸為36 mm×36 mm,錐角為20°。
對(duì)屯城煤業(yè)選煤廠以往粗煤泥重介分選方案進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)后,系統(tǒng)工藝流程如圖1 所示。該系統(tǒng)主要對(duì)屯城煤業(yè)3#煤層末原煤及次生煤泥進(jìn)行處理。末原煤經(jīng)干法脫粉后,<13 mm 粒級(jí)原煤進(jìn)入到三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,精煤脫介弧形篩篩下合格介質(zhì)直接進(jìn)入煤泥合格介質(zhì)桶,采用DMAC-III 型重介工藝參數(shù)自動(dòng)測(cè)控系統(tǒng)控制煤泥重介分選合格介質(zhì)分選密度及相關(guān)參數(shù)。煤泥合格介質(zhì)桶物料的處理分成兩大部分,一部分返回主選系統(tǒng),一部分由泵輸送至S-FHMC40 型重介質(zhì)旋流器。旋流器溢流經(jīng)弧形篩預(yù)脫水后,篩上物經(jīng)離心脫水機(jī)脫水;旋流器底流至粉矸石濃縮機(jī),經(jīng)弧形篩預(yù)脫水和高頻篩脫水后,矸石排放。
圖1 粗煤泥重介分選方案改進(jìn)后系統(tǒng)工藝流程示意圖
從圖1 可知,合格介質(zhì)經(jīng)煤泥合格介質(zhì)桶分流后進(jìn)入煤泥重介質(zhì)旋流器,該工藝流程無法實(shí)現(xiàn)精煤泥的全部煤泥重介質(zhì)分選,需要對(duì)煤泥重介系統(tǒng)入料量、去主選系統(tǒng)合格介質(zhì)分流量進(jìn)行有效平衡,從而實(shí)現(xiàn)提高選煤廠精煤產(chǎn)率的目的。
針對(duì)這一情況,屯城煤業(yè)選煤廠設(shè)計(jì)重介質(zhì)選煤液位協(xié)調(diào)新型控制方式,對(duì)重介質(zhì)液位進(jìn)行有效控制。具體方案:在煤泥合格介質(zhì)桶下設(shè)煤泥重介系統(tǒng)入料泵+1 臺(tái)變頻介質(zhì)轉(zhuǎn)排泵,將分流合格介質(zhì)轉(zhuǎn)排至原煤合格介質(zhì)桶。該設(shè)計(jì)方案使煤泥合格介質(zhì)桶具有煤泥重介入料桶和大容量分流桶雙重功能,利用變頻介質(zhì)轉(zhuǎn)排泵可以有效解決煤泥重介系統(tǒng)入料量和去主選系統(tǒng)合格介質(zhì)分流量?jī)烧叻峙洳痪鈫栴}。
在屯城煤業(yè)選煤廠生產(chǎn)中,通過優(yōu)先調(diào)節(jié)變頻介質(zhì)轉(zhuǎn)排泵的流量,保障原煤合格介質(zhì)桶運(yùn)行液位。如通過調(diào)節(jié)變頻介質(zhì)轉(zhuǎn)排泵的流量仍然無法實(shí)現(xiàn)原煤合格介質(zhì)桶低液位運(yùn)行,還可采用補(bǔ)加介質(zhì)方法維持液位,此時(shí)則能實(shí)現(xiàn)原煤合格介質(zhì)桶低液位運(yùn)行且能保障煤泥重介系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
煤泥重介質(zhì)旋流器入料及小篩分?jǐn)?shù)據(jù)分析顯示:入料中>0.5 mm 粒級(jí)物料含量27.55%,末煤脫介篩縫為1 mm,入料粒度1~0.5 mm 之間,為有效分選粒級(jí);入料中<0.045 mm 粒級(jí)含量43.58%,灰分45.50%,無法實(shí)現(xiàn)有效分選;溢流灰分為27.46%,對(duì)比入料灰分32.94%的數(shù)值溢流灰分降低5.48%,若脫除<0.045 mm 粒級(jí)物料,溢流灰分為10.91%,產(chǎn)率為41.77%,實(shí)現(xiàn)精煤質(zhì)量要求。
屯城煤業(yè)選煤廠末煤重介系統(tǒng)工藝中采用離心脫水機(jī)脫水,入料有效回收下限0.045 mm,能對(duì)溢流<0.045 mm 高灰細(xì)泥脫除。生產(chǎn)實(shí)踐表明,粗精煤泥灰分<15%,水分<6%,滿足精煤摻配要求。
屯城煤業(yè)選煤廠3#末煤重介系統(tǒng)工藝煤泥重介系統(tǒng)投入應(yīng)用后,對(duì)2022 年第一季度的生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)比2021 年第四季度選煤廠精煤產(chǎn)量增加0.85 萬t,平均精煤產(chǎn)率提高3.8%,可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益2500 萬元。
屯城煤業(yè)選煤廠在3#末煤重介系統(tǒng)工藝流程中增設(shè)了煤泥重介工藝,在3#末煤重介系統(tǒng)工藝流程中通過合理設(shè)置合格介質(zhì)分流系統(tǒng)保障了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,沉降過濾式離心機(jī)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了粗精煤泥的提質(zhì)降灰,取得較好的效果。