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      化學(xué)鍍鎳/金的滲鍍?cè)蚣敖鉀Q方案

      2023-03-20 06:55:32陳紅華
      印制電路信息 2023年1期
      關(guān)鍵詞:板子銅箔藥水

      陳紅華

      (福建藍(lán)建集團(tuán)有限公司工藝部,福建 福州 350301)

      0 引言

      在化學(xué)鍍鎳/金(electroless Nickel/immersion Gold,ENIG)制程中產(chǎn)生滲鍍是一種常見(jiàn)現(xiàn)象,一般可通過(guò)調(diào)整ENIG 的各項(xiàng)參數(shù)得到解決或改善。本公司出現(xiàn)的滲鍍現(xiàn)象與以往有所不同,調(diào)整ENIG 各項(xiàng)參數(shù)后,改善不明顯。IC 連接盤(pán)邊緣的滲鍍現(xiàn)象如圖1所示。

      圖1 IC連接盤(pán)邊緣滲鍍現(xiàn)象

      1 過(guò)程分析及實(shí)驗(yàn)方案

      解決滲鍍的常規(guī)方法一般是調(diào)整活化或鎳缸,調(diào)整活化參數(shù)后的滲鍍情況如表1所示。

      表1 調(diào)整活化參數(shù)后滲鍍

      由表1可知,調(diào)整活化濃度時(shí)間及溫度、調(diào)整鎳缸的溫度濃度負(fù)載及pH 值等后,改善效果均不明顯。從“人機(jī)物法環(huán)”5 個(gè)方面逐一進(jìn)行排查,排除了沉鎳金工序本身的問(wèn)題,因此懷疑是否來(lái)料有異常,使用放大鏡觀察確認(rèn),未發(fā)現(xiàn)有殘銅或蝕刻不盡的現(xiàn)象。又因?yàn)楸九螡B鍍不良板主要集中在多層板,隨后鎖定銅箔及半固化材料(prepreg,PP),通過(guò)對(duì)不同批次的PP 及銅箔與其他廠家進(jìn)行交叉驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)有部分批次的銅箔出現(xiàn)滲鍍情況,如表2所示。

      由表2可知,滲鍍?cè)蚺cPP 關(guān)聯(lián)較低,問(wèn)題可能出現(xiàn)在5月份批次的銅箔中。銅箔導(dǎo)致滲鍍問(wèn)題及產(chǎn)生機(jī)理、不同批次的銅箔主要差異,可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析:① 板面是否殘留其他雜質(zhì);② 銅箔毛面粗糙度是否異常;③ 銅箔毛面的銅牙是否有異常。

      表2 不同批次的PP及銅箔驗(yàn)證滲鍍

      關(guān)于第①點(diǎn),本文對(duì)蝕刻后ENIGd 的前與后板子進(jìn)行了掃描電鏡/能譜儀(scanning electronic microscopy/energy dispersive spectrometer,SEM/EDS)分析,發(fā)現(xiàn)在基材區(qū)有微量銅元素存在,這種銅元素并非由蝕刻不盡產(chǎn)生,重新再過(guò)一次蝕刻依然會(huì)有滲鍍現(xiàn)象,初步判斷可能是銅牙或銅粉陷在基材中無(wú)法去除。

      關(guān)于第②及第③點(diǎn),使用粗糙度測(cè)試儀,測(cè)試銅箔毛面及蝕刻后基材表面的粗糙度,如表3所示。

      表3 不同銅箔粗糙度

      由表3可知,18 μm 滲鍍與未滲鍍的粗糙度數(shù)值差異不大;35 μm 及50 μm 粗糙度均大于18 μm,但均無(wú)滲鍍現(xiàn)象,說(shuō)明銅箔粗糙度與沉金滲鍍關(guān)聯(lián)性較小。

      對(duì)比滲鍍及未滲鍍的切片,未滲鍍的板子銅牙長(zhǎng)度最深為4.05 μm,滲鍍的板子銅牙長(zhǎng)度最深為5.37 μm;另外在高倍顯微鏡下,發(fā)現(xiàn)有6~10 μm 的蜂窩狀空洞,說(shuō)明滲鍍的板子比未滲鍍的板子空洞更加密集。

      綜上所述,此次滲鍍的原因可能為銅箔毛面處理不良,導(dǎo)致基材區(qū)殘留銅元素,銅牙較深及空洞較密集的部分易產(chǎn)生滲鍍。

      高倍顯微鏡下的基材區(qū)蜂窩狀空洞如圖2所示。部分不規(guī)則的空洞深陷在基材區(qū),藥水滲進(jìn)去后不易清洗,可能產(chǎn)生殘留,造成滲鍍。

      圖2 基材區(qū)的蜂窩狀空洞

      藥水殘留造成的滲鍍,以2種方案進(jìn)行驗(yàn)證:

      (1)如果是ENIG過(guò)程中產(chǎn)生藥水殘留導(dǎo)致滲鍍,則加強(qiáng)水洗,特別是活化后的水洗。但通過(guò)調(diào)整活化后酸洗及水洗時(shí)間,以及調(diào)整酸洗濃度后,效果均不明顯,滲鍍依然較為嚴(yán)重。

      (2)如果是ENIG前藥水殘留產(chǎn)生的滲鍍,為排除阻焊工序的影響,從蝕刻后取板直接清洗做ENIG,再通過(guò)以下步驟加以驗(yàn)證:① 過(guò)除油及水平微蝕;② 通過(guò)離子測(cè)試機(jī)清洗;③ 過(guò)退膜(3~5% NaOH)處理1~2 min。其中①和②幾乎無(wú)效,③效果最好,ENIG后無(wú)滲鍍現(xiàn)象。

      以上測(cè)試在阻焊返工板中及負(fù)片流程中也得到驗(yàn)證,板經(jīng)阻焊返洗(堿液)后,ENIG 再未出現(xiàn)滲鍍現(xiàn)象。將③方案應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)中,多層板在蝕刻后先經(jīng)過(guò)退膜處理1~2 min,然后再做阻焊,即可杜絕滲鍍現(xiàn)象。另外,經(jīng)NaOH處理后,滲鍍問(wèn)題同樣得到改善,驗(yàn)證過(guò)程如下:板子過(guò)NaOH浸泡前后,對(duì)比基材表面EDS/SEM 的變化,發(fā)現(xiàn)表面銅元素消失或含量下降。由此可以判斷經(jīng)過(guò)NaOH處理可以起到咬蝕及清洗作用。

      2 結(jié)語(yǔ)

      本次出現(xiàn)沉鎳金滲鍍問(wèn)題,原因主要為銅箔毛面出現(xiàn)異常。通過(guò)NaOH 清洗,咬蝕基材,可去除陷在PP 中的銅粉或銅粒;另外,也可在一定程度上改善或整平部分蜂窩狀的空洞,減少藥水的殘留。使用NaOH 清洗的方法也為解決沉鎳金滲鍍問(wèn)題提供了與以往不同的思路,除了使用堿洗,還可使用其他方法處理,如等離子清洗等。

      同時(shí)要求銅箔供應(yīng)商整改,管控銅箔粗糙度及銅牙的穩(wěn)定性。截至目前,新批次的銅箔無(wú)須經(jīng)NaOH處理,并再未出現(xiàn)滲鍍現(xiàn)象。

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