曾韻韜
摘?要:該文介紹在重水堆核電廠主給水泵出口止回閥預(yù)防性解體檢修后,出現(xiàn)中法蘭處漏水現(xiàn)象,導(dǎo)致主給水泵無法使用退出熱備用,影響機(jī)組安全。通過對止回閥的密封面、墊片、螺栓預(yù)緊力和閥門本體進(jìn)行逐層排除分析,使用全新的檢測方法對缺陷原因進(jìn)行定位并制定合理的修復(fù)方法,最終使修復(fù)后的止回閥滿足設(shè)計(jì)的使用要求,確保止回閥的穩(wěn)定性及電廠安全。
2號主給水泵上級電源為偶母線,退出熱備用狀態(tài)后,若奇母線出現(xiàn)故障失電現(xiàn)象,則3臺主給水泵將全部停運(yùn),機(jī)組需要立即進(jìn)行停堆操作。因此能否快速、準(zhǔn)確進(jìn)行故障定位和處理尤為重要。1主給水泵出口止回閥的結(jié)構(gòu)和工作原理
重水堆主給水出口止回閥是為16寸氣動旋啟式止回閥,其壓力等級:CL600,閥體材料:鑄造碳鋼。如圖1所示,當(dāng)管道流體按指定方向流入(從左往右)時(shí),閥瓣進(jìn)口壓力高于出口壓力,閥瓣被推離閥座,閥門處于開啟狀態(tài)。當(dāng)管道流體反向倒流(從右往左)時(shí),閥瓣通過閥后介質(zhì)的壓力和氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu),快速的關(guān)閉,使介質(zhì)不能倒流。
2故障分析與處理
2.1故障分析方法簡要介紹
重水堆主給水泵出口止回閥中法蘭密封主要是在螺栓預(yù)緊力的作用下,把處于密封面之間的墊片壓緊。通過墊片變形,將密封面上由機(jī)械加工形成的細(xì)微間隙填滿,形成密封條件。
針對中法蘭漏水的問題進(jìn)行分析排查,用從簡單到復(fù)雜的分析方法,可以清晰列出故障原因,事故層次,能有效避免所有故障原因橫向列舉造成的混雜和耗時(shí)長等問題。故此次決定對主給水泵出口止回閥中法蘭漏水原因從簡單到復(fù)雜逐層進(jìn)行定性分析和排查。
2.2止回閥故障原因分析和處理
2.2.1故障原因
重水堆2號機(jī)組2號主給水泵出口止回閥在2014年4月第7次大修中進(jìn)行過預(yù)防性解體檢查,各部件無異常。在系統(tǒng)投運(yùn)時(shí),發(fā)現(xiàn)止回閥中法蘭處出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,分析能造成中法蘭處漏水的原因如下:①中法蘭墊片異常導(dǎo)致漏水;②中法蘭螺栓預(yù)緊力不足導(dǎo)致漏水;③中法蘭密封面異常導(dǎo)致漏水;④閥門本體鑄造缺陷導(dǎo)致漏水。
2.2.2原因分析
(1)中法蘭墊片異常導(dǎo)致漏水。
該墊片適用溫度為:150℃,壓力為:8MPa,墊片規(guī)格為:550mm×500mm×3mm與閥門密封面尺寸一致,滿足現(xiàn)場使用要求。解體檢查中法蘭墊片,墊片表面平整,無貫穿性劃痕。中法蘭墊片與中法蘭密封面未出現(xiàn)偏移,排除中法蘭墊片因有貫穿性損傷、材質(zhì)硬度過高、尺寸大小不合適、安裝不到位等異常情況導(dǎo)致中法蘭處出現(xiàn)漏水現(xiàn)象的可能。
(2)中法蘭螺栓預(yù)緊力不足導(dǎo)致漏水。
該閥門螺栓為1-5/8英寸,維修規(guī)程中所要求的預(yù)緊力為1228N·m,查詢技術(shù)手冊,當(dāng)螺栓為1-5/8英寸時(shí),預(yù)緊力為1228.5N·m,滿足技術(shù)要求。規(guī)程中明確使用力矩扳手分6次對稱緊固中法蘭螺栓至要求預(yù)緊力值1228N·m,測量中法蘭四周間隙均勻,確認(rèn)中法蘭螺栓受力均勻?;匮b完成后對止回閥進(jìn)行充水試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象未消除,所以排除因中法蘭螺栓預(yù)緊力不足或受力不均勻?qū)е侣┧F(xiàn)象的可能。
(3)中法蘭密封面異常導(dǎo)致漏水。
(5)對閥門進(jìn)行“滲透顯像”檢測。閥體中法蘭處,閥蓋密封面①、閥蓋表面②、閥蓋螺栓孔③、閥體密封面④和閥體表面⑤已確認(rèn)無可見性缺陷,介質(zhì)可能是由閥體螺栓盲孔⑥滲出。直接對螺栓盲孔⑥進(jìn)行檢測難度較大,需用其他方法進(jìn)行檢測來驗(yàn)證螺栓孔與內(nèi)壁存在缺陷位置。
螺栓孔內(nèi)部與閥體內(nèi)壁可能存在缺陷的位置不確定性,將所有螺栓孔進(jìn)行清理,確認(rèn)螺栓孔內(nèi)部無異物,對內(nèi)壁表面進(jìn)行打磨,將內(nèi)壁浮銹進(jìn)行清洗,確認(rèn)閥門內(nèi)壁干凈清潔。利用PT(滲透)檢測所使用的滲透劑在細(xì)小裂紋中有較好滲透性的特點(diǎn),在所有螺栓孔內(nèi)灌入滲透劑;利用顯像劑的毛細(xì)作用,在閥體內(nèi)壁上噴涂一層顯像劑,等待10min后,在閥體內(nèi)壁上的顯像劑層有顯示滲透劑的痕跡。對顯象位置進(jìn)行打磨清理后,再次噴涂一層顯像劑,顯像劑層繼續(xù)有滲透劑的痕跡析出。用該檢測方法對缺陷進(jìn)行定位,確認(rèn)了止回閥中法蘭密封面處漏水的根本原因[4]。
2.3故障處理及結(jié)果
2.3.1整體更換閥門
該閥門體積較大,與管道為對焊連接,現(xiàn)場空間限制,切割與焊接的難度較大。且倉庫中無該閥門的備件庫存,如等待購買備件,時(shí)間周期較長,經(jīng)濟(jì)損失較大,該方法暫不考慮。
2.3.2對缺陷處進(jìn)行表面層補(bǔ)焊
如只對缺陷處的表面層進(jìn)行補(bǔ)焊處理,因在閥體螺栓孔內(nèi)無法補(bǔ)焊修補(bǔ),只能在閥體內(nèi)壁的漏點(diǎn)上進(jìn)行補(bǔ)焊。但補(bǔ)焊層過薄,在水流的沖刷下可能再次出現(xiàn)滲漏,補(bǔ)焊層過厚,無法保證閥門的流量系數(shù)不受影響,該方法作為備選方案。
2.3.3對內(nèi)壁缺陷處進(jìn)行內(nèi)部修復(fù)
對內(nèi)壁缺陷進(jìn)行跟蹤打磨至最小要求壁厚,再補(bǔ)焊至與內(nèi)壁齊平。該方法能有效的消除閥體內(nèi)部的松散區(qū),在保證閥門整體的安全可靠性和流量系數(shù)的同時(shí),降低補(bǔ)焊層因水流沖刷再次出現(xiàn)滲漏的可能性,在最短時(shí)間內(nèi)將缺陷修復(fù),最終確認(rèn)使用該方法對閥門進(jìn)行修復(fù)。
雖然修復(fù)方案得以確定,但需要對閥門的最小要求壁厚進(jìn)行計(jì)算,確保修復(fù)后的內(nèi)壁滿足設(shè)計(jì)要求,不會降低閥門整體的安全可靠性。實(shí)際測量,法蘭處內(nèi)徑d=420mm,閥門等級為CL600。根據(jù)ASME?B16.34中《強(qiáng)制性附錄Ⅵ》要求,如表1,在閥門等級為CL600時(shí),閥門直徑為50<d≤1300mm范圍內(nèi),最小壁厚tm=0.06777d+2.54,得出最小壁厚tm=31.0034mm,圓整到一位小數(shù)后tm=31.0mm。
在打磨之前,對螺栓孔處做好防異物措施,防止在后期打磨過程中,雜質(zhì)進(jìn)入到滲透劑中。
在閥門內(nèi)壁噴涂顯像劑,確認(rèn)漏點(diǎn)后進(jìn)行打磨。由于閥體內(nèi)壁上的漏點(diǎn)并不是單一的一個(gè),避免出現(xiàn)遺漏現(xiàn)象,在打磨深度為1mm左右時(shí),清理閥門內(nèi)壁打磨表面并重新噴涂顯像劑,對漏點(diǎn)進(jìn)行追蹤處理,確保所有漏點(diǎn)均在打磨范圍內(nèi)。
當(dāng)打磨深度達(dá)到31mm時(shí),將閥體螺栓孔內(nèi)的滲透劑清理干凈,并用清水灌入螺栓孔,在閥體內(nèi)壁打磨處噴涂顯像劑,直至將裂紋內(nèi)部的滲透劑完全吸出后,清理閥體螺栓孔,確保裂紋中無滲透劑殘留。
對打磨部位進(jìn)行堆焊,在堆焊過程中,每堆焊一層,需進(jìn)行一次PT檢測,確保堆焊的每一層都驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一層的堆焊工作。堆焊要求高于原閥體內(nèi)壁3mm,待檢測合格后,將凸出部分打磨至于內(nèi)壁齊平并進(jìn)行清理。最后進(jìn)行PT檢測,確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果合格,準(zhǔn)備回裝閥門。在回裝前將閥門內(nèi)部清理干凈,防止打磨時(shí)的金屬碎屑?xì)埩粼陂y體內(nèi)部[5]。在回裝中法蘭墊片時(shí),確認(rèn)密封面干凈清潔,墊片安裝到位無偏移。中法蘭螺栓分6次對稱緊固至要求預(yù)緊力值1228N·m,測量中法蘭四周間隙均勻,確認(rèn)力矩均勻到位。閥門回裝后,對止回閥進(jìn)行充水試驗(yàn),確認(rèn)滲漏缺陷消除。修復(fù)至今,設(shè)備現(xiàn)場運(yùn)行狀態(tài)良好,未再次出現(xiàn)中法蘭密封處漏水的缺陷。
3故障分析及處理后續(xù)運(yùn)用
造成此次止回閥中法蘭漏水的原因?yàn)殚y體處出現(xiàn)缺陷,導(dǎo)致閥內(nèi)介質(zhì)通過缺陷部位滲漏至閥門中法蘭處。由于該缺陷產(chǎn)生的位置比較少見,對墊片、螺栓預(yù)緊力及密封面的常規(guī)檢查后無法定位缺陷位置。為便于完善止回閥中法蘭漏水故障的排查,列舉止回閥中法蘭因閥體缺陷導(dǎo)致漏水原因?qū)φ毡恚ㄈ绫?所示)。