程虎 李繪娟 程鵬 韓世忠
摘 要:PCB底板壓裝工序耗時長,嚴重影響了生產(chǎn)任務(wù)。鑒于此,基于QC方法,采用統(tǒng)計表、因果圖、柱狀圖等QC工具,從現(xiàn)狀調(diào)查、要因確認、制定對策、對策實施、效果檢查幾個方面,提出了支撐模具讓位設(shè)計和墊模鏤空設(shè)計的思路方法,實現(xiàn)了縮短PCB底板壓裝時間的目標。
關(guān)鍵詞:QC方法;PCB底板;壓裝時間
中圖分類號:TN41? 文獻標志碼:A? 文章編號:1671-0797(2023)09-0077-05
DOI:10.10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.09.022
0? ? 引言
質(zhì)量管理(QC)小組活動作為一種質(zhì)量改進方法,自1978年引進我國后,在各行各業(yè)發(fā)揮了巨大的作用[1-3]。QC小組圍繞企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標和現(xiàn)場存在的問題,以改進質(zhì)量、降低消耗、提高素質(zhì)和經(jīng)濟效益為目的,運用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動[4]。PCB底板上連接器的安裝分為焊接型和壓接型[5]。壓接方式是通過魚眼端子等[6-8]將連接器引腳壓接到高速背板上的金屬孔內(nèi),通過魚眼端子的塑性形變與孔壁緊密連接起來,實現(xiàn)導(dǎo)電連接。采用壓接工藝的PCB不需要清洗,節(jié)約成本,環(huán)保安全,正在被廣泛接受和使用[9]。PCB底板的壓裝在整個電裝過程中普遍存在耗時長的情況,因此,縮短PCB底板壓裝時間成為一個亟需解決的問題。
1? ? 實施過程
1.1? ? 現(xiàn)狀調(diào)查
現(xiàn)行PCB底板壓裝工藝操作步驟如表1所示。
針對PCB底板壓裝情況,QC小組與同行業(yè)進行了調(diào)研交流,獲知了在同行業(yè)中PCB底板的壓裝時間普遍約為70 min。
QC小組分別針對PCB底板的壓裝工藝流程、各壓裝步驟的耗時開展現(xiàn)狀調(diào)查。小組成員跟蹤調(diào)查了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種典型PCB底板壓裝各工序的耗時情況,如表2所示。
從表2可以看出,連接器壓接工序耗時最長,因此,連接器壓接耗時長是本課題的癥結(jié)所在。
1.2? ? 要因確認
針對連接器壓接耗時長這一癥結(jié),采用魚骨圖[10]從人、機、料、法、環(huán)5個角度開展分析,將討論的原因歸納總結(jié),如圖1所示。
采取現(xiàn)場調(diào)查、比較分析等方法,對造成連接器壓接耗時長的7個末端因素進行逐項確認,計劃表如表3所示。
依據(jù)要因確認計劃表,QC小組成員對7個末端因素進行了確認,找到了造成連接器壓接耗時長的主要因素:支撐模具結(jié)構(gòu)單一?,F(xiàn)有模具實物圖如圖2所示。
1.3? ? 制定對策
小組對已確定的要因制定了多項備選對策,將最有價值的對策列入對策表,如表4所示。
根據(jù)5W1H的原則,小組成員制定了以下對策,如表5所示。
1.4? ? 對策實施
1.4.1? ? 支撐模具結(jié)構(gòu)設(shè)計
PCB底板需壓接的連接器雖然種類多,但壓接時底板下方需提供一個支撐的反作用力的原理是相同的。再結(jié)合產(chǎn)品的特點,對已裝聯(lián)的器件和連接器針腳做了對應(yīng)的讓位設(shè)計,設(shè)計了結(jié)構(gòu)如圖3所示的支撐模具。
1.4.2? ? 支撐模具材質(zhì)選擇
由于支撐模具需要在壓接平臺上反復(fù)推送,從耐磨度、重量、成本幾個方面考慮,最終選擇了印制板的基材作為支撐模具的材料。實物圖如圖4所示。
1.4.3? ? 墊模結(jié)構(gòu)設(shè)計
由于支撐模具讓位空較多,多次摩擦和壓接會導(dǎo)致模具變形,為此又設(shè)計了墊模,將支撐模具放在墊模上整體推送使用。墊模的內(nèi)框尺寸與支撐模具外形尺寸一致,為了減輕重量,墊模增加了鏤空設(shè)計,墊模與壓接平臺之間需要一定的摩擦力,以免壓接時發(fā)生移動,再結(jié)合耐磨度、重量、成本等幾個因素,最終選擇了鋁材作為墊模的材料,如圖5所示。
1.4.4? ? 實施過程
具體實施步驟如下:
(1)將墊模放置于壓接機平臺上。
(2)將支撐模具放置于墊模上。
(3)將PCB底板對應(yīng)放置于支撐模具上,注意PCB底板針腳與支撐模具鏤空讓位槽對應(yīng)。
(4)將上壓模具對應(yīng)放置于待壓連接器上。
(5)操縱壓接機對上壓模具施加壓力,直至連接器壓接完成。
實施示意圖如圖6所示。
2? ? 實施效果檢查
2.1? ? 壓接效果
壓接實物圖如圖7所示。
2.2? ? 檢測
用塞規(guī)測量距離。
(1)壓接后PCB上表面與連接器下表面之間的距離為0.18 mm,符合≤0.2 mm的要求。
(2)壓接后相鄰兩個連接器的高度差為0.09 mm,符合≤0.1 mm的要求。
壓接后的參數(shù)指標均符合單位標準要求,標準要求示意圖如圖8所示。
2.3? ? 實施后耗時統(tǒng)計
QC小組用科學(xué)合理的方法,制定各項有效措施,嚴格按對策表要求逐一實施后,同樣選擇Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種底板,分別對其連接器壓接耗時進行了收集統(tǒng)計,如表6所示。
實施前后效果對比圖如圖9所示。
以上結(jié)果說明:縮短PCB底板壓裝時間的問題得到了解決,PCB底板壓裝時間由原來的128 min縮短至68 min,達到了設(shè)定的縮短至70 min以下的預(yù)期目標。
3? ? 結(jié)語
本文基于QC方法對縮短PCB底板壓裝時間的技術(shù)進行了研究,通過對支撐模具進行讓位設(shè)計和墊模鏤空設(shè)計,制造了新的模具,解決了PCB底板壓裝耗時長的問題。同時,讓位設(shè)計和鏤空設(shè)計的思路對同類行業(yè)有一定的借鑒價值。
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收稿日期:2023-02-03
作者簡介:程虎(1986—),男,湖北武漢人,高級技師,研究方向:無線電裝接。