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      500kV變壓器高壓套管兩起缺陷的分析及處理

      2023-05-30 14:58:10李澤明
      機電信息 2023年10期
      關(guān)鍵詞:主變壓器電氣試驗

      摘要:變壓器套管是變壓器重要絕緣部件,其電氣和機械強度、熱穩(wěn)定性能等技術(shù)指標(biāo)必須達(dá)到規(guī)定要求,且應(yīng)具有良好的密封性能。鑒于此,針對某電廠兩起500 kV變壓器高壓套管在運行中出現(xiàn)的漏油、受潮等問題,通過紅外測溫、電氣試驗、油化驗等技術(shù)手段,結(jié)合套管解體檢查,找出缺陷部位,分析發(fā)生的原因,提出變壓器套管在廠內(nèi)監(jiān)造驗收、現(xiàn)場安裝調(diào)試、運行維護、檢修試驗等環(huán)節(jié)必須把控的關(guān)鍵點和注意事項。

      關(guān)鍵詞:高壓套管;電氣試驗;缺陷處理;主變壓器

      中圖分類號:TM411;TM216+.5? ? 文獻標(biāo)志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2023)10-0079-04

      DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.10.022

      0? ? 引言

      油浸式變壓器因其絕緣強度好、傳熱性能強、工程造價低而得到廣泛應(yīng)用,可以解決大空間熱管散熱和工作電壓高的絕緣層問題。然而,油浸式變壓器運行中普遍存在的漏油問題嚴(yán)重危害著變壓器的運行安全[1-3]。

      變壓器漏油會對變壓器的安全運行構(gòu)成嚴(yán)重威脅[4]。

      (1)如果變壓器長時間漏油或大量漏油,油枕油量會不足。當(dāng)運行中的油枕油液位降低過多時,會造成瓦斯繼電器的誤動作。當(dāng)變壓器缺油嚴(yán)重、內(nèi)部繞組裸露時,會破壞絕緣層,甚至發(fā)生熱擊穿安全事故,造成變壓器停運,危及電力工程的可靠供電。

      (2)變壓器漏油,極易造成水進入,導(dǎo)致變壓器內(nèi)部回潮。

      (3)變壓器漏油位置非常容易附著灰塵,使得表面大面積附著油污,極大損害外觀品牌形象,并導(dǎo)致維修困難。

      (4)泄漏的航空液壓油會造成水資源浪費,污染環(huán)境[5-7]。

      因此,變壓器漏油問題必須引起變電站維護人員的高度關(guān)注,主變?nèi)粘_\行維護過程中如果套管的密封性能不良,有可能造成漏油或內(nèi)部受潮的故障發(fā)生,影響變壓器安全運行。本文列舉了兩起500 kV變壓器套管因密封性能不良導(dǎo)致的設(shè)備缺陷實例。

      1? ? 故障實例1:某500 kV電廠#1主變C相高壓套管嚴(yán)重漏油

      1.1? ? 主變及套管情況

      該主變?nèi)萘繛?40 000 kVA,1997年12月投運,其高壓套管型號為LZZB1-10 600/5A。

      1.2? ? 缺陷處理情況

      2016年9月開展設(shè)備特巡時,發(fā)現(xiàn)該電廠#1主變C相套管缺油,套管末屏周邊有滲油痕跡。試驗人員對#1主變進行紅外測溫時,發(fā)現(xiàn)C相套管油位指示計已顯示無油,紅外熱像圖譜如圖1所示。此時,環(huán)境溫度29 ℃,相對濕度70%,負(fù)荷電流46.6 A。根據(jù)圖1可知,三相套管油室部位溫度分布不一致,C相套管油室溫度較低,其分布范圍在35.7~36.9 ℃,而正常的B相溫度分布范圍為37.4~38 ℃,診斷為套管缺油,油位的下降導(dǎo)致了C相溫度偏低。隨后經(jīng)過密切跟蹤,2016年10月30日,對#1主變C相套管進行停電消缺處理。處理之后,漏油檢查、試驗數(shù)據(jù)和帶電檢測均正常,缺陷消除。

      1.3? ? 檢查與試驗

      1.3.1? ? 套管檢查

      為了尋找主變套管的漏油點,停電期間,檢修人員對套管進行了全方位的檢查,發(fā)現(xiàn)末屏附近漏油情況最為嚴(yán)重,打開末屏接地小蓋之后有新油不斷從末屏處流出,末屏端子螺帽松動,如圖2所示。隨即將末屏端子螺帽擰緊,觀察一段時間后沒有繼續(xù)漏油的現(xiàn)象。

      1.3.2? ? 套管試驗與處理

      為了檢查漏油的套管絕緣油是否合格,取#1主變B、C相套管的油樣化驗對比分析,試驗數(shù)據(jù)如表1所示。

      從表1的油色譜試驗數(shù)據(jù)可知,B相與C相套管的絕緣油試驗數(shù)據(jù)均在合格范圍內(nèi),但是C相套管的H2和CH4含量比B相明顯要大,接近注意值,判斷C相套管由于滲油在呼吸作用下內(nèi)部輕微受潮。隨即對C相套管進行循環(huán)濾油處理,多次換油后將C相套管油位補至正常水平,靜置24 h后,重新進行油色譜試驗合格。持續(xù)觀察了兩天,套管油位維持穩(wěn)定且無滲油現(xiàn)象。

      在更換套管油前后,分別開展了C相套管電氣試驗,并與上一個檢修周期的試驗數(shù)據(jù)進行了對比,試驗數(shù)據(jù)如表2所示。

      以上數(shù)據(jù)均在合格范圍之內(nèi),在缺油的情況下,套管的電容值有一定程度的降低,但試驗數(shù)據(jù)仍在標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi)。由此可確定,該主變C相套管漏油是由末屏端子處螺栓松動引起密封不良所致。

      2? ? 故障實例2:某500 kV電廠#2主變中性點套管受潮

      2.1? ? 主變及套管情況

      該主變?nèi)萘繛?40 000 kVA,2003年投運,其高壓套管型號為LZZB1-10 600/5A。

      2.2? ? 缺陷處理情況

      2018年7月,該電廠開展#2主變例行試驗。當(dāng)時天氣為晴,濕度65%,環(huán)境溫度29 ℃,上層油溫33 ℃。根據(jù)試驗流程首先進行了繞組直流電阻、分接開關(guān)動作特性、繞組低電壓阻抗測試,均合格,而高壓套管連同繞組對低壓及地的絕緣電阻和泄漏電流試驗不合格。高壓套管外瓷套對地40 kV直流電壓下泄漏電流12 μA,且絕緣電阻值達(dá)20 000 MΩ,數(shù)據(jù)如表3所示。

      試驗數(shù)據(jù)表明,變壓器高低壓套管外絕緣性能正常,但主變高壓側(cè)套管內(nèi)絕緣存在缺陷。隨后,開展主變繞組連同套管的相關(guān)電氣試驗,試驗數(shù)據(jù)如表4所示。

      試驗進一步表明低壓側(cè)絕緣試驗合格,高壓繞組連同套管介損值、高壓0相套管電容量及介損值均不合格。分析高壓0相套管對高壓繞組連同套管介損值的影響,進行理論計算:

      Cl×tgl%=C總×tg總%-C0×tg0%

      tg1%=(4.01%×8 045-58.6%×512.1)/(8 045-512.1)≈0.299%

      式中:C1、tg1%為高壓繞組排除0相套管影響后的電容量及介損值。

      分析計算表明,排除0相套管影響后高壓繞組電容量及介損值合格。

      對變壓器本體及高壓套管取油樣進行油中溶解氣體色譜及水分分析,試驗結(jié)果表明本體油及A、B、C三相套管油樣合格,0相套管油樣氫氣及水分超標(biāo)。為了更全面地檢驗變壓器絕緣性能,證實分析判斷結(jié)論,決定將缺陷相高壓0相接地后進行局部放電試驗。局部放電試驗結(jié)果表明,三相1.3倍Um/電壓下局放量均小于100 pC。

      根據(jù)以上試驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)該主變中性點套管存在嚴(yán)重受潮的絕緣缺陷,變壓器本體及其他部件絕緣性能正常。更換新的中性點套管后,主變試驗合格,恢復(fù)供電。

      在檢修車間對該中性點套管進行解體分析,解體后發(fā)現(xiàn)套管內(nèi)部進水受潮,如圖3所示。套管進水原因為儲油柜膠木密封圈變形失效,導(dǎo)致套管密封性能下降,內(nèi)部嚴(yán)重受潮,如圖4所示。

      3? ? 結(jié)論與建議

      (1)在廠內(nèi)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),業(yè)主單位必須組織技術(shù)人員對主變開展出廠監(jiān)造和交接驗收,在廠內(nèi)同步開展金屬分析檢測等技術(shù)監(jiān)督工作。對涉及產(chǎn)品質(zhì)量方面的細(xì)節(jié)問題以及試驗中發(fā)現(xiàn)的異常數(shù)據(jù),要細(xì)致分析,認(rèn)真整改。交接驗收時,要收集該廠家同一批次套管的材質(zhì)型號、電氣試驗數(shù)據(jù)、出廠記錄等資料。

      (2)主變安裝后的現(xiàn)場驗收要認(rèn)真仔細(xì),對本體和組部件的任何部位都要排查可能存在的疑點。應(yīng)設(shè)專人進行現(xiàn)場監(jiān)督,確保套管安裝質(zhì)量合格。在變壓器投運前應(yīng)安排取油試驗,以及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備隱患。

      (3)在主變運行過程中,套管缺陷可以通過電氣試驗、油化試驗、紅外測溫等手段進行數(shù)據(jù)的橫向比較和縱向比較,通過試驗關(guān)鍵數(shù)據(jù)呈現(xiàn)設(shè)備缺陷特征及變化趨勢。通過綜合分析判斷,確診主變套管存在的隱患,實現(xiàn)缺陷精準(zhǔn)定位。

      (4)主變例行停電檢修前,應(yīng)安排對各部件進行帶電檢測,以及時發(fā)現(xiàn)套管缺油或受潮等缺陷,提前制定好檢修方案,確保檢修一步到位,提高檢修質(zhì)量。

      [參考文獻]

      [1] 吳江蘭.關(guān)于油浸式電力變壓器的故障分析與預(yù)防對策探討[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2019(10):112-113.

      [2] 郭中華.油浸式電力變壓器的故障分析與預(yù)防對策探究[J].工程建設(shè)與設(shè)計,2016(15):56-58.

      [3] 錢江.大容量油浸式變壓器結(jié)構(gòu)設(shè)計要點與常見問題探討[J].中國高新區(qū),2018(7):152.

      [4] 王世閣.電力變壓器組部件故障分析與改進[M].北京:中國電力出版社,2010.

      [5] 陳軍.油浸式變壓器油箱滲漏油的產(chǎn)生及防治措施分析[J].中國設(shè)備工程,2018(17):70-71.

      [6] 潘水勇.油浸式變壓器滲漏油原因及預(yù)防措施研究[J].無線互聯(lián)科技,2018,15(17):71-72.

      [7] 王景來.變壓器滲油原因及處理措施[J].農(nóng)村電氣化,2017(6):23-24.

      收稿日期:2023-01-17

      作者簡介:李澤明(1993—),男,吉林集安人,助理工程師,主要從事發(fā)電廠運行及管理工作。

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