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      第一煉鐵廠2#高爐噴煤管道設(shè)施技術(shù)改造

      2023-08-04 10:16:08楊路馬得豐李曉波
      中國冶金文摘 2023年2期
      關(guān)鍵詞:堵塞煤粉

      楊路 馬得豐 李曉波

      摘要:中天鋼鐵第一煉鐵廠2#高爐噴煤量正常在16噸/小時,無法滿足高爐正常生產(chǎn)所需,如需加大噴煤量則會發(fā)生煤搶堵塞情況,易造成煤槍燒毀等事故。第一煉鐵廠現(xiàn)對噴煤噴吹管道系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過減少噴煤管道的總體長度、彎頭數(shù)量、擴(kuò)大煤粉分配器進(jìn)口管徑、安裝煤粉加熱裝置以及給噴煤管道加裝保溫等措施,減少煤粉噴吹阻損率,提高高爐的煤粉噴吹量。

      關(guān)鍵詞:煤粉;噴煤量;堵塞;管道改造;阻損率。

      0 前言

      高爐噴煤是一種典型的氣力輸送過程,其屬于氣固兩相流的范疇[1-2],在實際生產(chǎn)中,煤粉噴吹量受到噴煤噴吹罐罐壓、噴煤管道壓力以及煤粉質(zhì)量、濕度、溫度等多重因素影響?,F(xiàn)今,高爐噴煤系統(tǒng)是高爐正常生產(chǎn)的重要組成部分,高爐噴煤量是在噴煤系統(tǒng)中極其重要的工作參數(shù),高爐噴煤量可以分為瞬時噴吹量和小時噴煤量,兩者主要應(yīng)用于高爐燃料比分析和熱量計算,均為高爐日常操作的重要參考數(shù)據(jù),同時也是噴煤噴吹設(shè)備操作的重要參考數(shù)據(jù)。噴煤量是否滿足高爐日常所需是高爐爐況的能否穩(wěn)定順行關(guān)鍵因素之一。

      中天鋼鐵第一煉鐵廠2#高爐現(xiàn)在的噴煤量為16噸/小時,而2#高爐日常生產(chǎn)所需的最大噴煤量為17噸/小時,以目前的設(shè)備條件若加大噴煤量則易發(fā)生煤搶堵塞情況,進(jìn)而可能造成高爐煤搶燒壞、直吹管燒穿等惡性事故的發(fā)生,因此需對噴煤管道進(jìn)行改造,穩(wěn)定均勻地提高煤粉噴吹量,不但可以降低高爐焦比,降低高爐生鐵成本,而且可以改善高爐爐缸工作狀態(tài),有利于高爐的穩(wěn)定順行。

      1 噴煤工藝流程

      常州中天鋼鐵2#高爐為510 m3高爐,高爐采用并罐式噴吹工藝,即在一個噴煤場地內(nèi)設(shè)置了3個噴吹罐,采用3罐并列交替噴吹,通過同一個輸煤主管輸送至分配器,經(jīng)由分配器分配至16個風(fēng)口進(jìn)行噴吹。并罐式噴吹具有如下特點:整體工藝流程簡單,可節(jié)約投資費用,極大的降低了噴吹設(shè)備的高度,方便噴煤設(shè)備的檢查與維護(hù),噴煤粉計量準(zhǔn)確,但同時存在設(shè)備占地面積大,噴吹罐中的煤粉需經(jīng)流化氣體流化后才能進(jìn)入總管等不足。

      噴煤噴吹系統(tǒng)(如圖1所示)煤粉經(jīng)由上鐘閥、下鐘閥、充壓閥、補(bǔ)壓閥、放散閥、錐部流化閥、噴吹氣閥、泄壓閥、調(diào)節(jié)閥、下煤閥等組成,分為一、二、三號三個噴吹罐。整個煤粉噴吹過程按照泄壓、裝煤、等待、倒罐和噴煤五個步驟依次循環(huán)執(zhí)行[3],三個煤粉噴吹罐,其中一個在噴吹,一個待噴吹,一個在待裝煤,順次執(zhí)行,穩(wěn)定進(jìn)行。假設(shè)二號罐在處于噴吹狀態(tài),三號罐即處于待噴吹狀態(tài),一號罐剛剛完成噴吹,首先將一號罐放散閥和泄壓閥打開,泄其罐內(nèi)壓力,然后打開上鐘閥、下鐘閥,煤粉順著管道進(jìn)入一號罐內(nèi),一號罐罐重到達(dá)上限重量,關(guān)閉上鐘閥和下鐘閥,打開補(bǔ)壓閥,對一號噴吹管進(jìn)行沖壓,一號罐即進(jìn)入待噴吹狀態(tài)。當(dāng)二號罐罐重達(dá)到倒罐下限時,三號管進(jìn)入倒罐狀態(tài),二號罐關(guān)閉下煤閥、補(bǔ)壓閥,此時三號罐打開下煤閥,三號罐開始進(jìn)入噴吹狀態(tài),同時二號罐罐體停止噴吹,并執(zhí)行罐壓泄壓程序,執(zhí)行過程與一號罐泄壓方式相同?;谏鲜鰢姶颠^程,一號、二號和三號三個噴吹罐依次交替噴吹,噴吹程序穩(wěn)定執(zhí)行。

      2 設(shè)備阻損分析

      欲提高高爐的煤粉噴吹量,必需先分析影響高爐噴煤量的因素。第一煉鐵廠針對噴煤設(shè)備、噴吹管道、煤粉溫度、煤粉分配器、煤槍等進(jìn)行綜合分析,考慮到噴煤設(shè)備改造成本和煤槍類型的固定,因此此次技術(shù)改造主要針對噴煤管道、煤粉分配器以及煤粉的加熱保溫進(jìn)行技改。

      煤粉氣體輸送壓力總損失ΔP包括煤粉運動壓力損失和氣體流動壓力損失[4],輸送壓力損失公式如下:

      (1)

      式中,λa為空氣摩擦阻力系數(shù),λzi為煤粉摩擦阻力系數(shù),u為固氣比,ρa(bǔ)為氣體質(zhì)量密度,v為氣體流動速度,l為噴煤管道總長度,d為噴煤管道內(nèi)徑。

      由于實際生產(chǎn)中,噴煤輸送管道總長約800m較長,煤粉從分配器出來至風(fēng)口區(qū)的壓力損失與噴煤輸送總管壓力損失相比,可以忽略不計。因此,通過上式可以得出:管道沿程壓力損失在λa、λzi、u和ρa(bǔ)不變的情況下,其壓損與長度(含彎頭)成正比,和與管道內(nèi)徑成反比。

      另外,在原先噴煤管道整體裸露情況下,煤粉在噴煤區(qū)域溫度為70度左右,但在進(jìn)入高爐風(fēng)口平臺時溫度降低較多,尤其在冬天天冷時僅有30度左右,煤粉容易結(jié)露,加大壓損,不但造成煤粉量下降,而且降低風(fēng)口燃燒溫度,同時也容易造成噴煤管道堵賽。

      3 管道技術(shù)改造措施

      1)噴煤管道距離和彎頭改造

      噴煤管道前半程長度約500 m,管道均為直線且彎頭較少,而后半程長度約300 m,彎曲路徑較多,且有彎頭數(shù)量為21個。因此,此次改造主要針對后半程噴煤管道,將后半程管道總長度由原來的300 m縮減至200 m,彎頭數(shù)量也由原來的21個縮減為3個,極大的縮短了噴煤管道長度和減少了彎頭數(shù)量,進(jìn)而可以減少煤粉壓損。

      2)對分配器進(jìn)口管道進(jìn)行改造

      噴煤分配器改造前的進(jìn)口噴吹管徑為DN65,出口有16個支管管徑為DN20,根據(jù)噴煤分配器標(biāo)準(zhǔn)(表1)可知:煤粉在進(jìn)入分配器后,進(jìn)口管徑與出口支管數(shù)量不匹配,因而造成煤粉流速下降,限制了噴煤量的提升。噴煤分配器在經(jīng)過技術(shù)改造以后,分配器進(jìn)口管道管徑改為DN80,在出口支管數(shù)量不變的情況下,可以加大煤粉量,煤粉由16只支管均勻平穩(wěn)地進(jìn)入高爐風(fēng)口回旋區(qū)。

      3)利用煤粉加熱器對煤粉進(jìn)行加熱,并噴煤管道進(jìn)行保溫。

      在噴煤煤粉未進(jìn)行加熱以及煤粉管道未進(jìn)行保溫情況下,煤粉進(jìn)入高爐風(fēng)口時,溫度僅為50度左右。若煤粉在進(jìn)入高爐風(fēng)口時溫度較低,理論上噴煤量在大于100 kg/t時,風(fēng)口理論燃燒溫度會下降150~250度,且煤粉燃燒效率變低,變相地增了加煤比和冶煉成本。在進(jìn)行技術(shù)改造以后,一煉鐵利用熱風(fēng)爐廢氣給煤粉加熱,對高爐噴吹煤粉進(jìn)行預(yù)熱到150~200 ℃后噴吹,提高煤粉在風(fēng)口回旋區(qū)的燃燒率,同時也提高了高爐了煤比。通過表2中的各種煤的燃點可以得知,煤粉在該溫度不會發(fā)生爆炸事故,不存在安全隱患。

      4)爐前各噴煤支管安裝測溫裝置,通過檢測煤管溫度判斷煤粉支管堵槍情況。

      在實際生產(chǎn)中,若煤粉槍出現(xiàn)堵槍,容易造成煤搶燒毀,若操作人員發(fā)現(xiàn)不及時,可能會造成直吹管燒壞等嚴(yán)重事故,而以前檢測方法主要通過人工觀察各風(fēng)口煤搶噴煤情況、分配器壓力變化情況以及對各煤粉支管測溫,以此判斷噴煤煤搶是否堵槍?,F(xiàn)經(jīng)技術(shù)改造以后,在噴煤分配器的各支管上安裝熱電偶,其信號傳輸至值班室電腦,操作人員通過觀察熱電偶溫度變化情況即可知煤槍有無出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。

      綜上所述,一煉鐵2#爐經(jīng)過技術(shù)改造完成以后,通過如下公式[5]計算可得出煤粉噴煤量。

      Q=kAρa(bǔ)vβ(2)

      其中,Q為瞬時噴煤量,k表示比例系數(shù),A為管道截面面積,ρa(bǔ)為噴煤密度,v為煤粉噴吹速度,β為煤粉濃度。

      根據(jù)計算得知,噴煤改造完成后,2#爐最大噴煤量最高可達(dá)17.5噸/小時,現(xiàn)高爐所需煤粉噴吹量為16.5噸/小時,煤粉噴吹運行平穩(wěn),完成了將2#高爐噴煤量穩(wěn)定提升至17噸/小時的目標(biāo)。

      4 結(jié)論

      1)煤粉噴吹條件確定的情況下,煤粉噴吹的壓力損失與管道總長近正比,管道長度越長,壓力損失越大。輸送管道中采用縮短噴煤管道長度,減少噴煤總管中彎頭數(shù)量,擴(kuò)大煤粉分配器進(jìn)口管徑,有效地減少了噴煤在管道中的流動阻力。

      2)通過煤粉加熱器對煤粉進(jìn)行加熱,并噴煤管道進(jìn)行保溫,不僅可以減少煤粉噴吹阻損,提高高爐煤比,還可以增加煤粉燃燒率。

      3)通過在爐前各噴煤支管安裝測溫裝置,可以幫助操作人員及時判斷高爐煤搶是否堵塞,減少煤搶燒毀等事故的發(fā)生。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 金艷娟. 高爐噴煤技術(shù)[M]. 冶金工業(yè)出版社, 2005.

      [2] 王國雄,現(xiàn)代高爐煤粉噴吹北京:冶金工業(yè)出版社, 2002: 201-263

      [3] 夏江波. 高爐噴煤量算法模型的優(yōu)化改進(jìn)[J]. 山東冶金, 2016, 38(5):3.

      [4] 周建剛, 張述, 王炳生. 煤粉氣力輸送管道壓損的實驗研究(Ⅰ)[J]. 鋼鐵研究學(xué)報, 1993.

      [5] 王建強(qiáng). 高爐噴吹煤粉總管質(zhì)量流量在線測量技術(shù)研究與應(yīng)用[D]. 東北大學(xué), 2013.

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