楊燕敏
(晉能控股裝備制造集團寺河二號井,山西 晉城 048000)
寺河二號井主采9 號煤層,煤層均厚1.1 m,受采高制約,采煤機運行至工作面上下端頭無法有效進刀,需要消耗人工預(yù)做缺口;采煤機搖臂與刮板輸送機之間空間受限,采煤機裝煤效果較差,輸送機下留煤較多;液壓支架與刮板輸送機未實現(xiàn)遠(yuǎn)程自動化控制,仍需人工在狹小工作面手動操作控制閥門實現(xiàn)移架、推溜等關(guān)鍵動作。因此,有必要就薄煤層綜采工作面智能化控制系統(tǒng)進行專題研究。
寺河二號井94316 綜采工作面煤層均厚1.1 m,煤層傾角2°~15°,工作面走向長1540 m,傾向長133 m,可采儲量33萬t。直接頂為3.9 m厚粉砂巖,黑色致密,基本頂為5.3 m 厚細(xì)砂巖,黑灰色,含植物化石碎屑;直接底為3.5 m 厚砂質(zhì)泥巖,黑色,巖芯破碎,基本底為3.0 m 厚細(xì)砂巖,含泥質(zhì)條帶。
薄煤層工作面裝備水平相較中厚煤層而言,發(fā)展相對滯后。薄煤層工作面受作業(yè)空間、采煤高度等諸多限制,存在:工作面設(shè)備運行空間受限,作業(yè)人員活動范圍狹小,設(shè)備日常維護困難;開采能力受裝備水平、地質(zhì)構(gòu)造、煤層厚度變化等諸多因素影響,噸煤成本較高;工作面推進速度較快,礦井多存在采掘銜接緊張的問題。因而,有必要進行薄煤層綜采工作面智能化控制系統(tǒng)研發(fā),提高薄煤層工作面生產(chǎn)效率,改善作業(yè)人員生產(chǎn)環(huán)境[1-3]。
1)MG2×200/930-WD1 型采煤機
MG2×200/930-WD1 型采煤機滾筒截深630 mm,滾筒直徑1250 mm,裝機功率930 kW,可選用上位機控制模式或遠(yuǎn)程控制模式。當(dāng)采煤機進入上位機控制模式時,自動進入“記憶割煤”模式,司機僅控制割煤速度,其他操作均為自動方式;當(dāng)采煤機進入遠(yuǎn)程控制模式時,采煤機司機通過機身上的“主啟、牽啟”等開關(guān)控制采煤機啟停及其正常工作。
2)液壓支架
94316 綜采工作面安裝90 架液壓支架,其中,ZY4400/10/23 型液壓支架4 架,初撐力3082 kN,工作阻力4400 kN,支護高度1.0~2.3 m;ZY4000/09/19D 型液壓支架86 架,初撐力3092 kN,工作阻力4000 kN,支護高度0.9~1.9 m。液壓支架均采用電液控制系統(tǒng),通過控制器實現(xiàn)支架升架、拉架、推溜等諸多動作。
3)SGZ--764/400 型刮板輸送機
SGZ--764/400 型刮板輸送機1 部運輸能力400 t/h,機身長度170~200 m,裝機功率2×200 kW。SGZ--764/400 型刮板輸送機通過開關(guān)架上的本布羅控制刮板輸送機的啟停,另在工作面裝有閉鎖按鈕控制刮板輸送機。
4)DSJ100/80/160 帶式輸送機
DSJ100/80/160 帶式輸送機2 部,生產(chǎn)能力800 t/h,皮帶寬度1000 mm。帶式輸送機采用華寧生產(chǎn)的KTC101 型擴音電話控制其啟動和停止,并能夠通過擴音電話進行喊話聯(lián)系,緊急情況下可用擴音電話的閉鎖鍵直接閉鎖皮帶。
寺河二號井智能化工作面設(shè)備控制系統(tǒng)如圖1。其核心是通過順槽集中控制中心來實現(xiàn)對工作面各類型設(shè)備的監(jiān)測與控制,包含液壓支架的升降、采煤機的運轉(zhuǎn)、刮板輸送機的啟停、乳化液泵站的日常工作、皮帶機的運行等相關(guān)設(shè)備的控制,此外建立視頻監(jiān)控體系、智能照明體系、人員定位系統(tǒng)等相關(guān)輔助系統(tǒng),所有數(shù)據(jù)統(tǒng)一傳輸至順槽集控系統(tǒng),通過現(xiàn)有以太網(wǎng)與礦上調(diào)度中心上位機進行數(shù)據(jù)聯(lián)通,進而實現(xiàn)地面遠(yuǎn)程集中控制。整個通信網(wǎng)絡(luò)分為三層:智能工作面控制系統(tǒng)、順槽集中控制系統(tǒng)、地面調(diào)度控制系統(tǒng)。調(diào)度中心能夠?qū)崿F(xiàn)與順槽集中控制系統(tǒng)相同的功能。
圖1 智能化工作面設(shè)備控制系統(tǒng)圖
采煤機實現(xiàn)順槽控制中心遠(yuǎn)程控制,遠(yuǎn)程控制功能主要由順槽控制中心計算機通過采煤機電纜數(shù)據(jù)傳輸實現(xiàn)對采煤機運行狀態(tài)的遠(yuǎn)程實時監(jiān)控。采煤機實現(xiàn)運行參數(shù)遠(yuǎn)程實時監(jiān)測,主要包括:電機電流、溫度監(jiān)測與保護,牽引箱軸溫、泵溫監(jiān)測與保護,液壓系統(tǒng)壓力、泵箱油位的監(jiān)測與保護,水路壓力、冷卻水流量的監(jiān)測與保護,采煤機運行速度和位置實時監(jiān)測。改造后采煤機能夠?qū)崿F(xiàn)就地控制、遠(yuǎn)程控制、記憶截割等多種功能。遠(yuǎn)程控制及時準(zhǔn)確,可實現(xiàn)采煤機啟停、更改行進方向、加減速、搖臂升降等諸多功能,延遲時間不超過200 ms。記憶截割模式下,人工干預(yù)具有最高權(quán)限;記憶截割功能預(yù)置多種復(fù)雜工藝程序,滿足不同地質(zhì)條件下開采需求。當(dāng)現(xiàn)場煤巖體條件發(fā)生變化,原有存儲數(shù)據(jù)與現(xiàn)場實際情況相差較大時,記憶截割模式退出,警示順槽集控中心值班人員。采煤機安裝自診系統(tǒng),實時監(jiān)測采煤機運行狀態(tài)和檢測結(jié)果,所有采集數(shù)據(jù)及時傳輸至順槽控制中心與地面調(diào)度中心,及時處理潛在隱患。
液壓支架自動控制系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集層、設(shè)備控制層、管理監(jiān)控層三層構(gòu)成。數(shù)據(jù)采集層通過預(yù)置傳感器采集液壓支架實時參數(shù),并將其轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)電流信號;設(shè)備控制層通過控制器將來自下一層的數(shù)據(jù)信息傳遞給上位機進行存儲與處理,并執(zhí)行上位機的指令;管理監(jiān)控層實時監(jiān)測液壓支架運行參數(shù)、故障信息等關(guān)鍵參數(shù),綜合研判后向控制主站發(fā)送命令。液壓支架聯(lián)機控制系統(tǒng)如圖2。
圖2 液壓支架聯(lián)機控制系統(tǒng)
電液控制系統(tǒng)在順槽控制中心即可實現(xiàn)液壓支架單架及成組動作;通過RFID 射頻技術(shù)和采煤機軸編碼器定位識別采煤機運行狀態(tài),實現(xiàn)液壓支架跟機自動移架、自動推溜、噴霧控制、割三角煤自動化等諸多功能;系統(tǒng)實現(xiàn)帶壓移架功能,具有初撐力自動保持功能;為方便現(xiàn)場操作,能夠在線進行參數(shù)調(diào)整和現(xiàn)場程序更新[4-6]。
薄煤層智能化工作面要求順槽控制中心及地面調(diào)度中心實時掌握井下工作面生產(chǎn)情況及關(guān)鍵設(shè)備運行狀況。通過加強現(xiàn)場視頻監(jiān)控,實時再現(xiàn)工作面生產(chǎn)現(xiàn)狀,確認(rèn)工作面煤壁及頂板狀態(tài)、采煤機運行狀態(tài)、支架工作狀態(tài)等關(guān)鍵信息,基于綜合分析結(jié)果,對采煤機、液壓支架、刮板輸送機、破碎機等關(guān)鍵設(shè)備進行遠(yuǎn)程操控,保障薄煤層智能化工作面安全高效開采。薄煤層工作面視頻監(jiān)控系統(tǒng)如圖3。
圖3 視頻監(jiān)控系統(tǒng)
薄煤層綜采工作面智能化控制系統(tǒng)在94316 工作面試驗成功,現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明:工作面更新智能化控制系統(tǒng)后,每天可完成15 個正規(guī)循環(huán),較以往工效提升20%以上;工作面不再安排人員直接從事現(xiàn)場生產(chǎn),僅安排2 名現(xiàn)場巡視人員和2 名遠(yuǎn)程監(jiān)控人員,對現(xiàn)場生產(chǎn)狀況及設(shè)備運行狀況進行實時監(jiān)控,直接生產(chǎn)工效提升至165 t/工;智能化控制系統(tǒng)運行平穩(wěn)可靠,降低工人勞動強度,保證現(xiàn)場人員安全,從根本上提升了礦井的安全系數(shù)與生產(chǎn)效率,現(xiàn)場應(yīng)用效果良好。
結(jié)合寺河二號井94316 工作面現(xiàn)場地質(zhì)生產(chǎn)條件,通過對薄煤層開采裝備優(yōu)化與改進,研發(fā)適用于薄煤層工作面的智能化工作面控制系統(tǒng),形成采煤機系統(tǒng)控制技術(shù)、智能化移架控制技術(shù)、全面感知保障系統(tǒng),實現(xiàn)薄煤層工作面智能化開采,達到減員增效、提高薄煤層工作面生產(chǎn)效率的目的,社會經(jīng)濟效益顯著。