吳藝鵬,劉玉猛,閆洪義,孫曉飛,孫旭東
(青島特殊鋼鐵有限公司,山東青島 266200)
青島特鋼2 號(hào)高爐2016 年10 月份開爐,采用PW串罐無料鐘爐頂結(jié)構(gòu),采用干法除塵、薄壁爐襯結(jié)構(gòu)。根據(jù)爐前渣鐵溝大修及爐內(nèi)整體澆筑需要并結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃,安排2號(hào)高爐2022年7月15日停爐,計(jì)劃停爐60 d。通過制定詳細(xì)的停爐方案、精益組織和積極籌備,此次停爐采用降料面至風(fēng)口中心線的方式,停爐過程中采用部分回收煤氣、爐頂霧化打水降料面,控制休風(fēng)后料面降到風(fēng)口中心線(標(biāo)高14.6 m)以下,降料線共計(jì)22.1 m,全程歷時(shí)約16 h。停爐過程爐況穩(wěn)定,無爆震、懸料發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全、高效、環(huán)保停爐。
預(yù)休風(fēng)。在降料面檢修前,進(jìn)行預(yù)休風(fēng)。對(duì)爐頂霧化打水系統(tǒng)改造安裝和調(diào)試使用。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)最大打水能力150 t/h,有8支霧化噴槍,其中4支正對(duì)煤氣上升管,可實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)打水,既可以通過程序判斷頂溫自動(dòng)控制噴槍進(jìn)行霧化打水,也可以選擇手動(dòng)操作噴槍開關(guān)。同時(shí),對(duì)爐頂大放散自動(dòng)連鎖進(jìn)行測(cè)試,對(duì)探尺進(jìn)行檢查校零(保證1 根探尺為24 m),從爐頂頂壓管引煤氣取樣管至重力除塵地面。
爐況控制。2022年7月15日8:00開始上輕負(fù)荷料,焦比520 kg/t,2 h后焦比提至550 kg/t,最后加30 t 蓋面焦,爐料結(jié)構(gòu)不變(78%燒結(jié)礦+4%球團(tuán)礦+18%塊礦)。降料面前,爐況順行,爐溫中上限,鐵水含硅0.6%左右,物理熱>1 520 ℃,爐渣堿度1.1左右,壓量關(guān)系寬松,有利于熔化爐缸凝鐵層和減少爐身黏結(jié)物,減少降料面過程中的渣皮脫落導(dǎo)致的煤氣爆震。
風(fēng)量控制。料線0~7 m(爐身上部),風(fēng)量控制為正常風(fēng)量80%~100%;料線7~14.5 m(爐身中部),風(fēng)量控制為正常風(fēng)量的60%~70%;料線12~16.5 m,風(fēng)量控制為正常風(fēng)量的50%;料線16.5~22.1 m,風(fēng)量控制為正常風(fēng)量的40%。
切煤氣。當(dāng)H2含量>6%或煤氣O2含量>1%時(shí)切煤氣。預(yù)計(jì)當(dāng)料面進(jìn)入爐腰以下,H2含量達(dá)到規(guī)定條件,開始切煤氣,按照正常休風(fēng)時(shí)切煤氣,但必須定風(fēng)量操作,逐步降低風(fēng)壓至管網(wǎng)壓力時(shí)切煤氣,以防止風(fēng)壓波動(dòng)時(shí)風(fēng)量劇烈波動(dòng)。
頂溫控制。根據(jù)爐頂溫度和氣密箱溫度情況適時(shí)開始爐頂打水,爐頂各打水管的投用應(yīng)遵循由少到多的原則,防止突然大量打水后冷卻水直接落至料面發(fā)生爆震等異常情況,頂溫控制在250~350 ℃,具體控制要求見表1。
表1 降料面過程頂溫控制標(biāo)準(zhǔn)
休風(fēng)。①料面降至風(fēng)口中心線以下,半數(shù)風(fēng)口吹空、末次鐵出凈休風(fēng)后堵口,按照高爐長(zhǎng)期休風(fēng)規(guī)程進(jìn)行休風(fēng)作業(yè)(不倒流)。②頂溫不受控時(shí),降料面結(jié)束休風(fēng)后關(guān)閉爐頂霧化打水裝置,氮?dú)狻⒄羝^續(xù)保持開啟狀態(tài),確保爐內(nèi)保持正壓,高爐本體區(qū)域設(shè)置警戒線,降料面過程結(jié)束。
2022 年7 月15 日13:00 開始降料面,減煤控氧,爐頂通入蒸汽,干法除塵系統(tǒng)煤氣正?;厥?;13:30,30 t 蓋面焦入爐,重力除塵器通入氮?dú)狻=盗厦娉跗?,?zhēng)取較快的速度降至爐身中下部,隨料面的降低,頂溫逐漸升高,通過控制爐頂霧化打水量及打水方位來控制頂溫,以最低打水量、均勻、連續(xù)打水,防止水霧急劇汽化引起爐頂爆震。2 號(hào)高爐降料面過程操作參數(shù)見表2,表中參數(shù)均為上1 h平均值或累計(jì)值(料線深度除外)。
表2 停爐過程主要工藝參數(shù)
降料面期間,每間隔0.5 h 取一次煤氣樣,進(jìn)行人工分析。隨料面降低,爐內(nèi)間接還原逐漸減少,煤氣中CO2含量降低。煤氣中O2含量幾乎為零,僅檢測(cè)出一次。H2含量隨著料面降低而緩慢升高,至爐腰區(qū)域接近控制上限6%,表面爐頂打水控制較好,霧化水較少進(jìn)入料面引起煤氣中H2含量波動(dòng)。20:00左右,煤氣中H2含量上升接近CO2值,探尺深度15 m,料面在爐身下部;21:50 左右,H2含量大于CO2含量,料面進(jìn)入爐腰,均與經(jīng)驗(yàn)一致。煤氣成分見圖1。
圖1 降料面過程煤氣成分
出鐵嚴(yán)格按照計(jì)劃要求:降料面前期正常出鐵,見噴就堵;當(dāng)料線降至7 m以下后間隔2~2.5 h出一爐鐵;料線降到21 m 左右時(shí),使用60 mm 鉆頭打開對(duì)向鐵口,雙鐵口出鐵至休風(fēng)后堵口。停爐期間,慢風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),高硅鐵出現(xiàn)較早,爐缸較活躍,物理熱充足。根據(jù)理論計(jì)算,爐身至爐腹體積對(duì)應(yīng)理論鐵為852.8 t,降料面期間實(shí)際過鐵量751.2 t,渣鐵基本出凈。具體出鐵記錄見表3。
表3 降料面過程出鐵記錄
20:50,取樣煤氣中H2含量(4.79%)大于CO2含量(4.51%),料面開始進(jìn)入爐腰。21:30,料線深度17.1 m,煤氣中H2含量最高為5.79%,符合切煤氣條件,進(jìn)行切煤氣。高爐逐漸降低頂壓,頂壓由TRT控制轉(zhuǎn)為調(diào)壓閥組控制;然后逐步降低煤氣壓力與管網(wǎng)壓力接近,控制好風(fēng)量和壓差,防止風(fēng)量和壓差的劇烈波動(dòng);21:50,打開爐頂大放散,關(guān)閉重力除塵器遮斷閥,切煤氣完成。
根據(jù)測(cè)算,2:00—3:00 料面降至風(fēng)口中心線下。出鐵力求爐缸渣鐵出凈。東鐵口打開后,僅有渣流,且東、西場(chǎng)渣鐵流小而弱。2:30左右,部分風(fēng)口忽明忽暗;20 min 后,通過觀察風(fēng)口發(fā)現(xiàn)大部分風(fēng)口見空,爐內(nèi)渣鐵基本出凈,進(jìn)入休風(fēng)程序。關(guān)閉爐頂打水,打開混風(fēng)切斷閥,冷風(fēng)放風(fēng)閥全開,爐頂大放散全開,3:00休風(fēng)完畢。
此次停爐歷時(shí)16 h,與計(jì)劃節(jié)點(diǎn)同步,降料面過程嚴(yán)格遵守了停爐方案中的技術(shù)要求,整個(gè)停爐過程順利,頂溫、壓量關(guān)系等控制較好,爐內(nèi)無爆震、無管道氣流、無懸料,風(fēng)口無燒損、無灌渣。
降料面前,大風(fēng)量和高富氧為前期降料面創(chuàng)造較快速度。降料面期間,爐頂霧化打水設(shè)備能力充足、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,頂溫得到了有效控制,是此次順利停爐的關(guān)鍵;依靠雷達(dá)探尺和機(jī)械探尺、煤氣成分取樣檢測(cè)、加上耗風(fēng)量等方法綜合判斷料面位置,掌握煤氣成分,為安全停爐提供了技術(shù)支持;適當(dāng)提高頂壓,降低煤氣流速,降低了爆震風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)最大限度地對(duì)煤氣進(jìn)行了回收利用,有效減少了空氣污染和煤氣擴(kuò)散,達(dá)到安全、高效、環(huán)保停爐的基本要求。