解 俐
(山西焦化集團(tuán)有限公司,山西 洪洞 041606)
炭黑產(chǎn)品質(zhì)量頻繁波動,吸油值、吸碘值波動大,硬質(zhì)炭黑著色強(qiáng)度不達(dá)標(biāo),嚴(yán)重影響炭黑的生產(chǎn)負(fù)荷和銷售情況,而炭黑原料油的質(zhì)量是影響炭黑產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。經(jīng)多次調(diào)研、對標(biāo),發(fā)現(xiàn)軟質(zhì)炭黑原料油水分大是造成質(zhì)量波動、生產(chǎn)組織困難的主要原因,而且由于配制炭黑原料油受炭黑生產(chǎn)模式及原油質(zhì)量需求、燃料油配制量、炭黑油配制比例、蒽油采出情況、改質(zhì)瀝青生產(chǎn)負(fù)荷、閃蒸油水分等多種因素限制,調(diào)節(jié)軟質(zhì)原料油的水分困難很大,因此成立項目攻關(guān)組,分析并查找主要原因,制定對策,精準(zhǔn)施策,解決水分高的問題。
1)油料高度預(yù)熱受到限制,原料油中水分在管線中產(chǎn)生氣泡,造成原料油壓力波動,影響正常生產(chǎn),嚴(yán)重時造成炭黑生產(chǎn)系統(tǒng)停車,制約著炭黑的提質(zhì)增效。
2)影響原料油槍的霧化效果,霧化不均勻造成炭黑部分質(zhì)量指標(biāo)不合,嚴(yán)重時造成油槍結(jié)焦、堵塞,影響炭黑生產(chǎn)系統(tǒng)的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
3)原料油中水分在反應(yīng)爐內(nèi)易汽化,吸收大量熱能,消耗大量的煤氣,難以達(dá)到炭黑所需的反應(yīng)溫度,影響炭黑的生成效率,嚴(yán)重影響炭黑質(zhì)量和收率,影響著炭黑的提質(zhì)增效。
4)原料油中含水對反應(yīng)爐的使用壽命有著重要影響,對耐火材料熱穩(wěn)定性造成破壞,制約生產(chǎn)系統(tǒng)長周期運(yùn)轉(zhuǎn),造成脫落的耐火材料混入炭黑產(chǎn)品中,影響炭黑的產(chǎn)品質(zhì)量。
5)原料油中水分對尾氣的熱值也有影響,含水量較多時,不易燃燒、尾氣熱值降低,嚴(yán)重制約炭黑生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
6)影響原料油泵的正產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn),含水量高時,原料油易汽化,腐蝕油泵、油量供應(yīng)不足,影響炭黑生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
7)影響袋濾器的使用周期,炭黑煙氣中含水量較高時,易吸附在濾袋上,導(dǎo)致濾袋過濾效率降低,冷凝的水汽含酸性易腐蝕濾袋,濾袋使用壽命大大降低,大量炭黑積聚在箱體內(nèi),導(dǎo)致箱體憋料,增加了工人勞動強(qiáng)度,嚴(yán)重制約炭黑生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
1.2.1 原料油中水分高
軟質(zhì)炭黑原料油是用脫水焦油和蒽油按照6∶4質(zhì)量比配制而成。由于外購焦油或化產(chǎn)品回收廠自產(chǎn)焦油水分大,或者是焦油粗苯加工廠離心機(jī)崗位操作原因,造成脫水焦油水分超標(biāo)。脫水焦油的水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)指標(biāo)為2%,蒽油的水分質(zhì)量百分比指標(biāo)為0.5%,按照6∶4 的質(zhì)量比配制無法達(dá)到水分質(zhì)量百分比1%。
2-4 月份焦油停車期間,由于蒽油量不足,用于配油的蒽油水分超標(biāo),同時將產(chǎn)品槽中的洗油和脫瀝青油的輕組分油脫水后配入軟質(zhì)油,但該部分輕組分含水比較大,由此造成軟質(zhì)油水分偏高。
1.2.2 后靜置、脫水時間不夠
蒽油存量不足導(dǎo)致軟質(zhì)原料油配制后靜置、脫水時間不夠,另外炭黑廠生產(chǎn)N220 時造成軟質(zhì)油用量大增,焦油粗苯加工廠配油操作時間不夠,保證不了加熱、靜置、脫水必要的時間。
軟質(zhì)原料油用量大問題。軟質(zhì)原料油用量大后,保證不了加熱、靜置、脫水時間。
1.2.3 管道吹掃帶入蒸汽冷凝液問題
管道每吹掃一次,就帶一次冷凝液,吹掃時間越長,所帶的水分就越多,吹掃通后必須及時關(guān)汽,否則帶冷凝液太多,影響原料油的品質(zhì)。
焦油粗苯加工廠根據(jù)離心機(jī)后的焦油水分及時調(diào)節(jié)進(jìn)料量或倒槽;配制軟質(zhì)油的脫水焦油要求使用10#焦油槽焦油,焦油水分含量質(zhì)量百分比控制指標(biāo)由≤3%調(diào)整為≤2%,并根據(jù)該指標(biāo)嚴(yán)格考核,離心機(jī)后脫水焦油水分≤2%,確保脫水焦油水分合格,對離心機(jī)操作人員進(jìn)行技能培訓(xùn),提高崗位人員的技能水準(zhǔn)。
兩個蒽油槽分開使用。1#蒽油槽用于接收各排氣洗凈塔廢洗油以及改質(zhì)瀝青裝置產(chǎn)出的閃蒸油;2#蒽油槽專用于接收焦油蒸餾裝置生產(chǎn)出的蒽油。蒽油水分大時,焦油粗苯加工廠負(fù)責(zé)將含水分偏高的排氣洗凈塔廢洗油及改質(zhì)瀝青裝置產(chǎn)出的閃蒸油單獨(dú)進(jìn)一個蒽油槽,加熱靜置脫水后后再用于配油,嚴(yán)格按照制度進(jìn)行配油。
由于蒽油不能滿足配油量,為滿足炭黑油360℃前餾出量要求,焦油粗苯加工廠需將含水分偏高的排氣洗凈塔廢洗油及改質(zhì)瀝青裝置產(chǎn)出的閃蒸油單獨(dú)進(jìn)一個蒽油槽作為補(bǔ)充,加熱靜置后再用于配油。洗油及閃蒸油最低液位不得低于2 m,每月將水分偏高的洗油和閃蒸油返回原料焦油槽。將洗油和閃蒸油作為蒽油的補(bǔ)充,彌補(bǔ)蒽油的不足,同時還能滿足炭黑油的餾程要求。
單次配制量不得少于800 t。配制結(jié)束后,安排取樣分析,合格后方可分兩次外送;若水分超標(biāo),及時開加熱,待水分合格后再輸送。同時增開槽底循環(huán)泵,保證油品混合均勻。為減少炭黑原料油進(jìn)油頻次,炭黑廠研究優(yōu)化原料油貯槽,確定最佳位置增添3 000 m3新貯油罐。
配制結(jié)束后靜置,確保油品能夠充分靜置分層,同時開啟加熱,保證原料油水分能夠揮發(fā),降低產(chǎn)品的水分。輸送至炭黑原料槽后,要靜置足夠的時間。
配制以及物料輸送減少管道吹掃時間,將吹掃時間控制在5~10 min 內(nèi),各崗位嚴(yán)格執(zhí)行。
炭黑油罐蒸汽加熱至100~110 ℃,降低原料油中水分,指定專人負(fù)責(zé)跟蹤,及時反饋。
硬質(zhì)原料油由瀝青和蒽油按比例混合成的,由于瀝青油含水量較少,因此硬質(zhì)油水分質(zhì)量百分比在0.5%以內(nèi),通過不斷的摸索、調(diào)節(jié)配入硬質(zhì)油量,最高配入30%,通過調(diào)節(jié)配入硬質(zhì)油,降低了軟質(zhì)油的水分,穩(wěn)定了生產(chǎn)系統(tǒng),提高了負(fù)荷,增加了產(chǎn)量。
由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭,焦油加工廠與炭黑廠對于原料油的品質(zhì)定期進(jìn)行溝通,焦油加工廠對原料油的成份變化及時告知炭黑廠,炭黑廠及時進(jìn)行調(diào)整,保證炭黑生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。由于指定的措施都要由崗位操作工具體實(shí)施,為防止出現(xiàn)不規(guī)范操作,影響實(shí)施效果,為提高執(zhí)行力、確保實(shí)施效果,各崗位之間必須加強(qiáng)溝通與管理,由專人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時改正,使操作工嚴(yán)格按制訂的措施執(zhí)行,規(guī)范操作。經(jīng)過采取上述措施后,解決了水分高及配置炭黑油平衡難的問題。
通過采取相關(guān)措施,超級離心機(jī)后脫水焦油水分可以穩(wěn)定在1.5%以內(nèi),炭黑原料油水分質(zhì)量百分比指標(biāo)穩(wěn)定在了1%以內(nèi),炭黑軟質(zhì)油合格率大幅度提升,炭黑油水分合格率由1—8 月80.21%,提升至9—12 月合格率為90.32%,提高了10.11%。炭黑原料油水分對比情況,如表1 所示,炭黑原料油水分合格率對比,如圖1 所示,炭黑原料油水分變化,如圖2 所示。
圖1 炭黑原料油水分合格率對比
圖2 炭黑原料油水分變化
表1 炭黑原料油水分對比情況
炭黑產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,加上炭黑對爐體改及工藝上進(jìn)行優(yōu)化,幾乎不再出現(xiàn)質(zhì)量波動,使炭黑能夠長周期安全穩(wěn)定滿負(fù)荷運(yùn)行,大大提高了炭黑產(chǎn)量,降低了工人的勞動強(qiáng)度,1—8 月炭黑廠負(fù)荷率均為94.5%,措施落實(shí)后,單月負(fù)荷提高到106%,提升了11.5%。按負(fù)荷率提升11.5%,一年多生產(chǎn)炭黑1 728 t。按噸軟質(zhì)炭黑6 000 元計算,年增收1 036.8 萬元。
炭黑原料油水分得到控制和穩(wěn)定,此方法可以推廣整個焦油加工,尤其是改質(zhì)瀝青負(fù)荷調(diào)整,燃料油、洗油、蒽油之間互相的彌補(bǔ)和質(zhì)量調(diào)整。