鄭麗麗,趙文榮
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)
在循環(huán)水系統(tǒng)的日常運(yùn)行過程中,受到工藝腐蝕、循環(huán)水腐蝕或其他因素的影響,循環(huán)水冷卻器常會(huì)出現(xiàn)腐蝕泄漏的情況。水冷器中的碳?xì)浠衔镄孤┑窖h(huán)水中,會(huì)導(dǎo)致水中的微生物滋生,加快換熱器的腐蝕、結(jié)垢和傳熱損失,對(duì)設(shè)備性能和生產(chǎn)安全產(chǎn)生重大的不利影響。
當(dāng)循環(huán)水的水質(zhì)出現(xiàn)異常,如濁度異常、pH值異常、堿度異常、游離氯降低、COD升高、油含量升高、水面出現(xiàn)油花、泡沫、油狀懸浮物時(shí),應(yīng)迅速采取應(yīng)急快速查漏措施,對(duì)異常區(qū)域的在用水冷器進(jìn)行漏點(diǎn)定位。如果查漏不及時(shí),不合格的循環(huán)水在系統(tǒng)中循環(huán),會(huì)增加能耗,加劇設(shè)備腐蝕,甚至危及裝置的安全生產(chǎn)。
開放式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)為微生物的生長(zhǎng)提供了極好的環(huán)境。生長(zhǎng)的微生物會(huì)在金屬上形成生物膜,導(dǎo)致傳熱損失,促進(jìn)金屬腐蝕,并加速冷卻塔內(nèi)部構(gòu)件的劣化。循環(huán)水中的泄漏碳?xì)浠衔铮抢鋮s塔、管道和交換器中存在的微生物(藻類、真菌和細(xì)菌)的食物來源。某煉廠的循環(huán)水在30~40℃的溫度下運(yùn)行,富氧環(huán)境給微生物的生長(zhǎng)提供了便利條件,促進(jìn)了冷卻水系統(tǒng)中好氧細(xì)菌和厭氧細(xì)菌的生長(zhǎng)。碳?xì)浠衔锇l(fā)生泄漏后若處理不及時(shí),開放式循環(huán)冷卻系統(tǒng)中的微生物種群每3h就會(huì)翻1番。
除了發(fā)生微生物腐蝕外,碳?xì)浠衔镄孤┻€會(huì)通過另外2種方法腐蝕冷卻系統(tǒng)。1)碳?xì)浠衔飼?huì)在金屬表面積聚并形成沉積物,沉積物會(huì)阻止冷卻水腐蝕抑制劑到達(dá)并鈍化被污染物的表面。2)許多情況下,增加次氯酸鈉的用量可以控制和減緩微生物的活動(dòng)。冷卻水中氯離子濃度的大幅增加會(huì)提高腐蝕電位,高氯進(jìn)料可能會(huì)破壞程序化學(xué)并影響腐蝕保護(hù)。此外,氯對(duì)“黃色”金屬具有腐蝕性,并會(huì)增加這些金屬的腐蝕。
泄漏的碳?xì)浠衔飼?huì)污染冷卻水系統(tǒng),導(dǎo)致熱傳遞損失和冷卻水流速降低,由此導(dǎo)致熱交換器和設(shè)備的性能下降。
在較高的溫度下,換熱器管壁上的碳?xì)浠衔飼?huì)大量積累而導(dǎo)致結(jié)垢,且極難去除。有些表面活性劑雖然可抑制碳?xì)浠衔锝Y(jié)垢,但較難消除結(jié)垢,尤其是在污染嚴(yán)重的情況下。此外,碳?xì)浠衔镞€會(huì)與懸浮物結(jié)合而形成新的“碳?xì)浠衔锝Y(jié)合”,這種化合物會(huì)沉積在管道表面和低流量區(qū)域。碳?xì)浠衔镞€可能對(duì)冷卻水分散劑的使用效果產(chǎn)生影響,降低鈣鹽和磷酸鹽形成最小化典型沉積物的能力。因此,無機(jī)沉積物也可能是因碳?xì)浠衔镄孤┒鴮?dǎo)致的。
2014 年某公司輕油循環(huán)水系統(tǒng)有大量輕質(zhì)油泄漏。循環(huán)冷卻水的濁度、油含量等急劇上升,造成循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重污染。由于泄漏源未能及時(shí)查出,泄漏物料導(dǎo)致循環(huán)水中的微生物大量滋生,粘附在涼水塔頂?shù)奶盍?、旁濾器濾料等部位,造成循環(huán)水冷水池與塔底池之間的格柵淤堵,經(jīng)過反復(fù)清洗處理,3個(gè)月后循環(huán)水水質(zhì)才得以恢復(fù)正常。由于循環(huán)水長(zhǎng)時(shí)間受到嚴(yán)重污染,緩蝕劑、阻垢劑和殺菌劑的使用效果下降,腐蝕速率加速上升,整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)很快又出現(xiàn)水冷器腐蝕泄漏的問題,造成惡性循環(huán)。在此期間,循環(huán)水場(chǎng)通過排污來降低循環(huán)冷卻水中的碳?xì)浠衔餄舛?,增加了新鮮水和廢水處理的成本,進(jìn)而增加了煉廠運(yùn)營(yíng)的成本。
因此,快速查找確定循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的泄漏部位,對(duì)保障循環(huán)水系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,延長(zhǎng)水冷器的使用壽命具有重要的意義。
在煉油廠中,確定碳?xì)浠衔镄孤┑膫鹘y(tǒng)方法,是在換熱器的入口和出口進(jìn)行采樣,并通過目視、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試或?qū)嶒?yàn)室測(cè)試,來確定哪個(gè)換熱器發(fā)生了泄漏。進(jìn)行分析測(cè)試時(shí),可以通過循環(huán)水中油含量的測(cè)定來確定泄漏的交換器,也可以通過測(cè)試氧化劑殘留或化學(xué)氧化劑需求(COD)來確定。但是,化合物的反應(yīng)緩慢,或因泄漏而丟失了所有氧化劑殘留,會(huì)導(dǎo)致氧化劑殘留測(cè)試變得無效。使用紅外線測(cè)定或直接測(cè)定水中的油含量,從而確定碳?xì)浠衔锏姆椒ㄊ亲顪?zhǔn)確的,但也是最煩瑣的。
某石化廠循環(huán)水操作人員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn),輕油系統(tǒng)的循環(huán)水有異味,對(duì)其水質(zhì)進(jìn)行了分析。由于泄漏量極其微量且為輕質(zhì)組分,因此正常采樣時(shí)無法分析出泄漏物料的組分。觀察發(fā)現(xiàn),水樣初取時(shí)能聞到濃烈的氣味,很快氣味就會(huì)消失,將采樣瓶蓋上,幾分鐘后打開又能聞到刺鼻的氣味。一般來說,可以通過現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)的余氯、正磷等參數(shù)的變化,確認(rèn)系統(tǒng)是否有輕質(zhì)物料發(fā)生泄漏,但該系統(tǒng)的處理量大,換熱器多,因此無法快速精準(zhǔn)地定位泄漏換熱器。
為此,技術(shù)人員制作了1個(gè)氣體收集器。選用1個(gè)5L的玻璃瓶,另帶1個(gè)三孔的螺紋蓋(圖1),其中1個(gè)孔為采樣點(diǎn)(#1),配有連接到50mL塑料注射器或氣體樣品收集袋的短塑料管。樣品注射器/袋子與玻璃瓶之間的管道被夾住。出口孔(#2) 裝有1根塑料管,可延伸到瓶底。入口孔(#3)與蓋子底部齊平。使用氣體捕集器時(shí),先將瓶子放置在回水采樣點(diǎn)附近并裝滿水,蓋上蓋子,冷卻水進(jìn)入水瓶頂部。最好從冷卻水回流管的頂部取樣。當(dāng)瓶子中有足夠的氣體填充樣品注射器或袋子時(shí),取下夾子并取出樣品。使用氣相色譜儀分析樣品將檢測(cè)結(jié)果與譜圖進(jìn)行比對(duì),快速測(cè)定泄漏氣體的成分,從而精準(zhǔn)定位泄漏的水冷器。
圖1 氣體收集器示意圖
采用該方法可大幅提高循環(huán)水系統(tǒng)的查漏效率,較快地確定系統(tǒng)的泄漏點(diǎn),減少排污置換頻率。2022年,該循環(huán)水裝置技術(shù)人員主動(dòng)提前發(fā)現(xiàn)了20多次泄漏,從而及時(shí)切換出發(fā)生泄漏的水冷器,并采用一系列新技術(shù),較好地剝離了換熱管上的黏泥,確保了循環(huán)水的水質(zhì)穩(wěn)定和水冷器的換熱效率,為煉化企業(yè)的節(jié)水降耗、平穩(wěn)運(yùn)行提供了保障。