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      泵站流量衰減問題分析與進(jìn)水系統(tǒng)改造

      2023-10-07 21:22:34白綿綿肖若富黨照姚志峰馮虎虎
      人民黃河 2023年10期

      白綿綿 肖若富 黨照 姚志峰 馮虎虎

      :為解決某抽黃灌區(qū)樞紐泵站機(jī)組流量大幅衰減問題,采用計(jì)算流體動力學(xué)(CFD)方法對其衰減原因進(jìn)行分析,提出進(jìn)水系統(tǒng)改造方案,并對改造前后的進(jìn)水系統(tǒng)流態(tài)進(jìn)行數(shù)值模擬對比。結(jié)果表明:改造前,在箱涵進(jìn)口產(chǎn)生明顯吸入渦,大量氣體和雜質(zhì)經(jīng)箱涵高速進(jìn)入吸水池后,造成池內(nèi)水流上下翻滾,導(dǎo)致水泵吸水性能極差,運(yùn)行一段時(shí)間后流量迅速衰減;改造后,進(jìn)水系統(tǒng)流態(tài)得到有效改善,進(jìn)水池低速區(qū)變小,吸水池水流上下翻滾現(xiàn)象消失,水泵吸水性能提升較大,機(jī)組流量衰減現(xiàn)象得到明顯改善。通過實(shí)測改造前后泵站的運(yùn)行流量,驗(yàn)證了CFD 用于泵站內(nèi)部流場模擬的可靠性;在后續(xù)對原有工程進(jìn)行改造時(shí),可先采用CFD 對原始系統(tǒng)進(jìn)行流場模擬,有針對性地進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造。該泵站流道改造前后效果驗(yàn)證,進(jìn)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)盡量保持各進(jìn)水建筑物壓力流或明流相同。

      關(guān)鍵詞:進(jìn)水流道;吸水池;流量衰減;表面吸入渦

      中圖分類號: TV222.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2023.10.023

      引用格式:白綿綿,肖若富,黨照,等.泵站流量衰減問題分析與進(jìn)水系統(tǒng)改造[J].人民黃河,2023,45(10):126-130.

      0 引言

      我國大型灌區(qū)多建于20 世紀(jì)六七十年代[1] ,受當(dāng)時(shí)條件限制,進(jìn)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)在很大程度上依賴規(guī)范和經(jīng)驗(yàn),造成水泵在實(shí)際運(yùn)行時(shí)吸水性能差、效率較低[2-3] 。某大型抽黃灌區(qū)多座泵站就存在嚴(yán)重的流量衰減問題,即機(jī)組剛開機(jī)時(shí)各項(xiàng)參數(shù)正常,但運(yùn)行一段時(shí)間后(幾天甚至幾小時(shí)),水泵流量逐漸減小,配套電機(jī)電流隨之逐漸降低,之后穩(wěn)定在某個(gè)遠(yuǎn)小于開機(jī)流量值運(yùn)行,無法滿足灌溉高峰期用水要求,對灌區(qū)效益和社會穩(wěn)定造成一定影響[2] 。

      經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),引起流量衰減的原因?yàn)椋海保?進(jìn)氣。當(dāng)雙吸泵吸程為正時(shí),進(jìn)氣在啟動很短時(shí)間內(nèi)發(fā)生,且不太可能通過關(guān)機(jī)重啟而消失。2)表面旋渦。表面旋渦與進(jìn)水池、吸水池、進(jìn)水管道結(jié)構(gòu)密切相關(guān),通常伴有明顯的振動和壓力脈動。3)汽蝕。汽蝕一般發(fā)生在機(jī)組選型或泵站設(shè)計(jì)不合理時(shí),伴有異常高頻聲音,產(chǎn)生大量堵塞流道的氣泡,外觀常見明顯破壞。4)流道堵塞。流道堵塞分為管道堵塞和水泵堵塞兩類,前者流量衰減前后的工作點(diǎn)都在水泵特性曲線上,停機(jī)重啟不易恢復(fù);后者流量衰減前后的工作點(diǎn)不在水泵特性曲線上,通過關(guān)機(jī)重啟可恢復(fù)。5)其他不確定的原因。

      經(jīng)反復(fù)觀察,該抽黃灌區(qū)多座泵站機(jī)組出現(xiàn)流量衰減后,關(guān)機(jī)重啟就可恢復(fù)正常運(yùn)行流量,排除進(jìn)氣因素;葉輪運(yùn)行20 多a 無明顯磨損和汽蝕破壞,排除汽蝕因素;吸水池、流道等無堵塞雜物,排除流道堵塞因素;進(jìn)水池和吸水池內(nèi)旋渦、回流及翻滾現(xiàn)象嚴(yán)重,初步懷疑表面旋渦等進(jìn)水流場紊亂是引起該灌區(qū)機(jī)組流量衰減的主要原因。

      表面旋渦分為自由表面旋渦和次表面旋渦兩種。表面吸入渦是自由表面旋渦6 個(gè)階段中的最強(qiáng)階段[4-5] ,旋渦從吸水池自由水面一直延伸到進(jìn)水喇叭口,形成連續(xù)的空氣吸入渦,夾帶大量氣體進(jìn)入水泵,會在一定程度上堵塞流道,同時(shí),吸入渦的強(qiáng)旋轉(zhuǎn)特性導(dǎo)致水泵進(jìn)口流速變得極不均勻,造成水泵出水流量減小、運(yùn)行效率下降、壓力脈動和振動加劇。

      資丹[6] 采用耦合Level-set 和VOF 方法對表面旋渦的產(chǎn)生機(jī)制進(jìn)行了研究,認(rèn)為主導(dǎo)渦量分量為垂直渦量,而流向速度沿展向的波動是垂直渦產(chǎn)生的原因;流向進(jìn)水管的主流將垂直渦輸送到進(jìn)水管附近,在進(jìn)水管上方區(qū)域的垂直渦被拉伸,其強(qiáng)度隨著拉伸而增大,當(dāng)增大到一定值時(shí),空氣會被垂直渦吸入到水下或進(jìn)水管中。多位學(xué)者通過數(shù)值模擬,研究了進(jìn)水系統(tǒng)幾何形狀、參數(shù)與進(jìn)水流場的關(guān)系,并提出多種改善進(jìn)水流態(tài)的措施。賈君德等[7-11] 研究了箱形、簸箕形、開敞式等不同形式進(jìn)水部分的水力特性,通過對長度、寬度、高度、擴(kuò)散角、底坡等系列參數(shù)進(jìn)行分析,認(rèn)為各參數(shù)之間存在最優(yōu)比。朱紅耕等[12-16] 對進(jìn)水部分進(jìn)行了整流優(yōu)化研究,提出設(shè)置底坎、導(dǎo)流墩、消渦板等多種控制渦流的措施和“八”字形導(dǎo)流墩+“川”字形導(dǎo)流墩+“十”字形消渦板的組合控渦方案。陸林廣等[17]通過物理模型試驗(yàn),驗(yàn)證了數(shù)值模擬的準(zhǔn)確性。針對情況更為惡劣的低水位工況,Moller 等[18-21] 提出在吸水池設(shè)置導(dǎo)流臺+水下消渦板+W 形后墻導(dǎo)流墩的組合整流方案,并采用三維模擬和模型試驗(yàn)對整流效果進(jìn)行了驗(yàn)證,結(jié)果表明,該組合整流方案可以完全消除吸水池表面旋渦,吸水池內(nèi)水流流態(tài)和水泵進(jìn)口的軸向速度分布都得到了明顯改善。

      然而,目前沒有對泵站流量衰減與進(jìn)水流場之間的具體相關(guān)性研究。筆者針對上述表面旋渦等進(jìn)水流場紊亂導(dǎo)致的流量衰減問題,結(jié)合某抽黃灌區(qū)樞紐泵站(以下簡稱某泵站),對進(jìn)水部分進(jìn)行計(jì)算流體動力學(xué)(CFD)數(shù)值模擬,分析流場特點(diǎn),研究造成流量衰減的原因,通過改造進(jìn)水流道來降低流量衰減率;并通過現(xiàn)場試驗(yàn),對CFD 模擬結(jié)果和改造效果進(jìn)行了驗(yàn)證。

      1 研究對象及存在問題

      某泵站于1997 建成運(yùn)行,安裝8 臺1200 LW-60型立式離心泵,單泵設(shè)計(jì)流量4.05 m3 / s、設(shè)計(jì)揚(yáng)程60.3 m。泵站進(jìn)水采用單機(jī)單池單流道形式,自上級渠道引水,水流先后通過進(jìn)水渠道、進(jìn)水池、壓力箱涵進(jìn)水流道、吸水池,進(jìn)入水泵吸入口(見圖1),其中壓力箱涵進(jìn)水流道相關(guān)參數(shù)為底寬B×高度H = 2.5 m×2.0 m、長18.7 m、縱坡比1 ∶ 5.86(壓力箱涵出口與橢圓形吸水池底部連接)。

      測點(diǎn)設(shè)置在水泵出口與電動檢修閥之間,流量計(jì)型號ADM6725,測量原理為時(shí)差相關(guān)原理,測量精度±0.5%,分辨率0.025 cm/ s。

      2.2 CFD 模型及邊界條件

      以7#、8#機(jī)組為例,考慮設(shè)計(jì)水位為382.5 m 時(shí)雙機(jī)運(yùn)行工況,對其進(jìn)水系統(tǒng)進(jìn)行真實(shí)尺寸的數(shù)值模擬。原始流道計(jì)算模型包括進(jìn)水渠道、進(jìn)水池、壓力箱涵進(jìn)水流道、吸水池及進(jìn)水管路(見圖2)。

      湍流模型采用Realizable k-ε 湍流模型,有關(guān)研究表明該模型能較好地模擬表面旋渦和附壁渦,且預(yù)測的旋渦位置和強(qiáng)度與模型試驗(yàn)較為吻合,在進(jìn)水系統(tǒng)流動模擬中具有一定優(yōu)勢[5,11,17] 。

      對流項(xiàng)采用二階迎風(fēng)格式進(jìn)行離散,源項(xiàng)和擴(kuò)散項(xiàng)采用中心插分格式進(jìn)行離散,采用SIMPLEC 算法進(jìn)行求解。邊界條件設(shè)置:1)進(jìn)口邊界為進(jìn)水池上游進(jìn)水渠道60 m 處斷面,給定流量;2)出口邊界為進(jìn)水管路出水?dāng)嗝妫o定壓力;3)進(jìn)水渠道和進(jìn)水池頂部采用鋼蓋假定;4)吸水池水面給定大氣壓力;5)其他壁面為無滑移壁面。

      采用四面體的非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,在各部位銜接處(進(jìn)水渠道與進(jìn)水池銜接處、進(jìn)水池與進(jìn)水流道銜接處、進(jìn)水流道與吸水池銜接處以及吸水池與進(jìn)水管路銜接處) 等流動變化劇烈的位置對網(wǎng)格進(jìn)行局部加密,并進(jìn)行網(wǎng)格無關(guān)性檢查,最終選用網(wǎng)格單元數(shù)為500 萬個(gè),其中進(jìn)水渠道124 萬個(gè)、進(jìn)水池173 萬個(gè)、進(jìn)水流道24 萬個(gè)、吸水池165 萬個(gè)、進(jìn)水管路14 萬個(gè)。

      3 原進(jìn)水系統(tǒng)內(nèi)部流動分析

      圖3 為原始流道進(jìn)水系統(tǒng)流線圖。從圖3 可以看出,以進(jìn)水池靠近箱涵進(jìn)口處為分界點(diǎn),前后流場截然不同。分界點(diǎn)前的進(jìn)水渠道和進(jìn)水池前半段,流線整體較為平順,流速在進(jìn)入進(jìn)水池后平面擴(kuò)散逐漸減??;分界點(diǎn)后流線紊亂,尤其在進(jìn)水池靠近箱涵進(jìn)口處和吸水池內(nèi)流線更加混亂,壓力箱涵內(nèi)流速較吸水池高,水泵進(jìn)口處流速最高。4 為原始流道進(jìn)水系統(tǒng)流場細(xì)節(jié)圖,進(jìn)水池內(nèi)流速均值為5.5 m/ s,流速在垂直方向從池底到水面自下而上逐漸提高,且底部流速梯度較大,最底部流速為0.1 m/ s;自上游至下游流速均勻部分占比越來越?。辉谀┒丝拷浜M(jìn)口處,形成了一個(gè)流速小于0.2 m/ s 的低速旋渦區(qū),容易造成泥沙淤積;進(jìn)入箱涵后,流速迅速提高至9.3 m/ s,挾帶表面吸入渦的水流從箱涵進(jìn)水流道中高速流出,快速進(jìn)入吸水池。吸水池流場縱向明顯分為3 部分,最底部小區(qū)域流速低,往上比箱涵高度較低處流速高,再往上流速又變低;由于下部為高速流動區(qū)、上部為低速流動區(qū),因此大的流速差造成下部水流自內(nèi)圈流向上部,再在重力作用下自外圈向下流動,形成翻滾式流道,造成水泵吸水性能下降。

      原始流道進(jìn)水池靠近箱涵進(jìn)口處出現(xiàn)典型的表面吸入渦[6] ,水流在水面背離軸線(順?biāo)鞣较颍┳酝庀騼?nèi)旋轉(zhuǎn),水平向隨旋轉(zhuǎn)半徑變小速度逐漸提高,豎直向整個(gè)旋渦自水面向下尺寸越來越小、速度越來越高,直至高速進(jìn)入壓力箱涵,隨水流一直延伸到進(jìn)水喇叭口。吸水池內(nèi)多處水流上下翻滾,水流在翻滾中心自下而上流動,又沿著翻滾外緣自上而下流動。實(shí)拍照片(見圖5)與CFD 模擬結(jié)果一致,證實(shí)數(shù)值模擬可靠,可用來指導(dǎo)下一步進(jìn)水系統(tǒng)改造。

      4 流道改造及流動分析

      4.1 進(jìn)水流道改造

      原始進(jìn)水流場特征表明,某泵站流場紊亂的源頭在進(jìn)水池靠近箱涵進(jìn)口處,即明流變壓力流處。本次改造擬將整個(gè)進(jìn)水系統(tǒng)流態(tài)統(tǒng)一變?yōu)槊髁骰驂毫α?。由于除進(jìn)水流道外其余進(jìn)水建筑物皆為明流,考慮投資最省,因此將原來的壓力箱涵進(jìn)水流道改造為明渠進(jìn)水流道,整個(gè)進(jìn)水系統(tǒng)變?yōu)槊髁鳎ㄒ妶D6)。改造后明渠橫斷面為矩形,底寬B 為1.2 m,明渠之間采用塊石混凝土填筑,底坡維持1 ∶ 5.86 不變。

      4.2 流道改造后進(jìn)水系統(tǒng)內(nèi)部流動分析

      為研究進(jìn)水流道改造前后流態(tài)差異,對7#、8#機(jī)組在設(shè)計(jì)水位雙機(jī)運(yùn)行工況下進(jìn)行模擬。由進(jìn)水系統(tǒng)流線圖(見圖7)看出,隨著進(jìn)水流道由壓力箱涵改為明渠,進(jìn)水池與流道銜接處流線也由紊亂變得極為平滑;從圖8 可以看出,進(jìn)水流道、進(jìn)水池中水流速度較為均勻,與原始流道相比,改造后進(jìn)水池靠近流道進(jìn)口處底部的低速流動區(qū)域明顯縮小,不到改造前的1/7,泥沙淤積現(xiàn)象減輕。在進(jìn)水流道底部出現(xiàn)了一部分低速區(qū),但此處淹沒深度較大,不會對進(jìn)水系統(tǒng)的整體流動產(chǎn)生較大影響。

      由圖9、圖10 可知,流道改造后,吸水池沿縱向流速基本一致,上下翻滾式流動消失;然而,池內(nèi)仍存在較為明顯的吸入渦,原因可能是帶入空氣或者雜質(zhì)到進(jìn)水管路中,導(dǎo)致水泵吸水性能變差,流量衰減現(xiàn)象雖然有所改善,但沒有完全消除。

      5 流道改造前后試驗(yàn)對比

      為進(jìn)一步研究流道改造效果,對流道改造前后的實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,驗(yàn)證了數(shù)值模擬的準(zhǔn)確性(見表2)。流道改造后,水泵開機(jī)流量增大,流量衰減速度變慢,運(yùn)行7 d 后流量衰減率由改造前的33%減小到20%,衰減幅度變小,衰減率降低了39%,衰減問題大幅改善。但是,由于吸水池內(nèi)還可能存在其他引起流場紊亂的因素,因此流量衰減并沒有完全消除。

      6 結(jié)論

      針對已建泵站進(jìn)水系統(tǒng)流態(tài)紊亂引起的機(jī)組流量衰減問題,采用CFD 模擬和試驗(yàn)測試相結(jié)合的方法,對某抽黃灌區(qū)樞紐泵站進(jìn)水系統(tǒng)流態(tài)進(jìn)行研究,提出將進(jìn)水流道由壓力箱涵改造成明渠的方案,從而將整個(gè)進(jìn)水系統(tǒng)流態(tài)統(tǒng)一變?yōu)槊髁?,降低流量衰減率。

      1)改造前,在進(jìn)水池靠近箱涵進(jìn)口處出現(xiàn)明顯低速區(qū),在明流變壓力流的箱涵進(jìn)口產(chǎn)生明顯的吸入渦,帶入大量氣體和雜質(zhì)隨著箱涵內(nèi)壓力流高速進(jìn)入吸水池,造成吸水池內(nèi)水流上下翻滾,降低水泵吸水性能,隨開機(jī)時(shí)間延長,流量衰減嚴(yán)重。

      2)將進(jìn)水流道由壓力箱涵改為明渠后,進(jìn)水系統(tǒng)流場較改造前平穩(wěn)。進(jìn)水池低速區(qū)明顯變小,進(jìn)水流道底部出現(xiàn)一部分對整體流動影響較小的低速區(qū)。吸水池內(nèi)翻滾式流動消失,水泵吸水性能有明顯提高。

      3)通過對流道改造前后開機(jī)流量和運(yùn)行7 d 后流量實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,驗(yàn)證了數(shù)值模擬的正確性。流道改造后,開機(jī)流量變大,流量波動幅度變小,流量衰減現(xiàn)象明顯改善,運(yùn)行7 d 后流量衰減率由改造前的33%降低到20%,衰減率降低39%。

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      【責(zé)任編輯 簡 群】

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