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      某熱動(dòng)力站320t/h煤粉鍋爐脫硝系統(tǒng)優(yōu)化的研究及應(yīng)用

      2023-10-24 10:03:08孫濤趙永全劉春林平雙榮徐向東
      石化技術(shù) 2023年10期
      關(guān)鍵詞:噴氨煙道分區(qū)

      孫濤 趙永全 劉春林 平雙榮 徐向東

      陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工股份有限公司 陜西 榆林 718500

      我國(guó)是一個(gè)能源結(jié)構(gòu)以燃煤為主的國(guó)家,隨著工業(yè)化進(jìn)程及城鎮(zhèn)化的加劇,燃煤引起的大氣污染問(wèn)題日益嚴(yán)峻,其中燃煤電廠產(chǎn)生的NOx、SO2及煙塵等污染物對(duì)大氣環(huán)境的惡化有重要貢獻(xiàn)[1-2]。NOx不但會(huì)造成臭氧層破壞、溫室效應(yīng)、酸雨和光化學(xué)污染等一系列環(huán)境問(wèn)題,還對(duì)人體健康構(gòu)成嚴(yán)重威脅。隨著生活水平的提高,近年來(lái)大氣污染問(wèn)題也逐漸受到人們的重視,國(guó)家對(duì)燃煤電廠大氣污染物的控制力度也不斷加大,并針對(duì)火電行業(yè)制定了日趨嚴(yán)厲的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn),如《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020 年)》及(HJ2053-2018)《燃煤電廠超低排放煙氣治理工程技術(shù)規(guī)范》,要求采取措施進(jìn)行污染治理[3]。本文對(duì)某熱動(dòng)力站320t/h煤粉鍋爐脫硝系統(tǒng)的升級(jí)改造進(jìn)行實(shí)例分析,以期為今后類似項(xiàng)目的升級(jí)改造提供經(jīng)驗(yàn)借鑒與參考。

      1 相關(guān)概況

      該熱動(dòng)力站一期啟動(dòng)項(xiàng)目公用工程系統(tǒng)熱動(dòng)力站有4×320t/h高溫高壓煤粉鍋爐,每臺(tái)爐配2臺(tái)熱一次風(fēng)機(jī),2臺(tái)送風(fēng)機(jī)和2臺(tái)引風(fēng)機(jī),配套華西能源有限公司設(shè)計(jì)制造單爐膛四角切圓燃燒鍋爐,NOx排放濃度500mg/m3。為滿足《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》的要求,將氮氧化物排放濃度穩(wěn)定的控制到50mg/m3以下,該熱動(dòng)力站一期機(jī)組完成了SCR煙氣脫硝改造及SCR提效改造[4]。通過(guò)上述改造措施,目前能夠?qū)⒌趸餄舛瓤刂频?0mg/m3以下,但由于省煤器脫硝裝置入口(SCR)NOx濃度高,分布偏差較大且規(guī)律不穩(wěn)定,催化劑入口NH3與NOx摩爾比分布偏差大,使得SCR出口NOx分布均勻性差、局部氨逃逸高,進(jìn)而導(dǎo)致空預(yù)器阻力大、氨耗量偏高等問(wèn)題[5];同時(shí)脫硝入口水平煙道、整流格柵、催化劑部分區(qū)域存在較多積灰,嚴(yán)重影響設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,有必要采取措施進(jìn)行優(yōu)化改造。為解決上述問(wèn)題,針對(duì)其1、2號(hào)鍋爐現(xiàn)有SCR裝置等運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估,提出解決SCR裝置入口NH3與NOx摩爾比分布偏差大、氨逃逸超標(biāo)、煙道積灰問(wèn)題的方案,實(shí)現(xiàn)機(jī)組和SCR裝置的安全可靠運(yùn)行。

      2 常規(guī)SCR 技術(shù)的局限性

      現(xiàn)有常規(guī)SCR系統(tǒng)的噴氨及混合技術(shù),要求SCR入口NOx分布均勻且穩(wěn)定,根據(jù)SCR入口NOx分布相應(yīng)調(diào)節(jié)各手動(dòng)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,控制各分區(qū)噴入還原劑的量。這種方式的不足在于:

      (1)對(duì)于SCR入口NOx濃度比較常見(jiàn)的±30mg/m3的變化,當(dāng)出口NOx控制在100mg/m3時(shí)這種問(wèn)題不太顯著。在超低排放情況下,出口NOx通??刂圃?5mg/m3左右,這種問(wèn)題變得比較突出。

      (3)機(jī)組現(xiàn)有噴氨格柵各支管閥門為手動(dòng)閥門,在進(jìn)行噴氨調(diào)整試驗(yàn)后,一般不再進(jìn)行調(diào)整,因此脫硝裝置入口煙道各位置相對(duì)噴氨量固定,需適應(yīng)機(jī)組所有負(fù)荷、工況下入口NOx分布情況。在此情況下,必然會(huì)有部分工況、部分位置存在噴氨不均勻的現(xiàn)象,導(dǎo)致脫硝裝置出口部分位置NOx濃度過(guò)低或過(guò)高,造成局部氨逃逸過(guò)高或NOx排放值偏高的情況。

      (4)由于脫硝裝置煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)采樣的滯后及噴氨控制的延遲,會(huì)導(dǎo)致噴氨控制跟隨工況變化不佳,超低排放改造后,對(duì)脫硝裝置出口NOx濃度的控制穩(wěn)定性要求更高,需對(duì)脫硝噴氨控制進(jìn)行優(yōu)化,減小因工況、煤質(zhì)等變化導(dǎo)致脫硝裝置出口NOx濃度的波動(dòng)。

      隨著超低排放標(biāo)準(zhǔn)的全面推廣,機(jī)組SCR脫硝效率往往超過(guò)90%,氨氮比平均值超過(guò)0.9,當(dāng)入口NOx濃度波動(dòng)時(shí),常規(guī)SCR的催化劑上游截面處的氨氮比超過(guò)1.0的位置將大為增加,這些位置的氨將大量逃逸,造成空預(yù)器嚴(yán)重堵塞;而氨氮比低于平均值的位置,脫硝效率不能達(dá)標(biāo)。在已進(jìn)行了超低排放改造的鍋爐中,這種問(wèn)題比較普遍。

      3 脫硝噴氨優(yōu)化方案

      3.1 總體思路

      按照流場(chǎng)優(yōu)化+分區(qū)改造+分區(qū)測(cè)量+總量控制方案,對(duì)現(xiàn)有脫硝流場(chǎng)通過(guò)調(diào)整或優(yōu)化導(dǎo)流板的布置方式進(jìn)行適當(dāng)優(yōu)化,進(jìn)一步提高現(xiàn)有脫硝裝置的濃度場(chǎng)、速度場(chǎng)、溫度場(chǎng)等性能。通過(guò)對(duì)脫硝裝置入口煙道位置的噴氨格柵進(jìn)行分組,按煙道寬度進(jìn)行分區(qū)控制,同時(shí)在脫硝裝置出口煙道按寬度方向設(shè)置分區(qū)測(cè)量裝置,根據(jù)測(cè)量結(jié)果實(shí)時(shí)調(diào)整入口分區(qū)的閥門開(kāi)度,控制噴氨量。

      3.2 設(shè)計(jì)改造

      脫硝噴氨優(yōu)化改造采用“流場(chǎng)優(yōu)化+分區(qū)改造+分區(qū)測(cè)量+總量控制”的方案。在一次設(shè)備具有調(diào)節(jié)余量且無(wú)缺陷、催化劑活性滿足要求的前提下,按小時(shí)均值計(jì)算,改造后SCR出口NOx分布均勻性預(yù)期可以達(dá)到如下效果:

      (1)穩(wěn)定工況SCR出口任一分區(qū)NOx濃度與該煙道平均NOx濃度平均值的偏差不超過(guò)±10mg/m3;

      2.3.1 一般護(hù)理 患者一般采用全麻或硬膜外麻醉,回病房后取去枕平臥位6 h;如腰麻則需去枕平臥12~24 h,頭偏向一側(cè),保持呼吸道通暢,以免嘔吐物、分泌物嗆入氣管,引起吸入性肺炎。6 h后取半臥位,利于腹腔引流,同時(shí)減輕腹部張力,促進(jìn)切口愈合。協(xié)助患者每2 h床上翻身1次,大多數(shù)患者常因擔(dān)心活動(dòng)會(huì)牽拉傷口引起疼痛、滲血、切口裂開(kāi)而不敢翻身活動(dòng),護(hù)士應(yīng)耐心講解早期活動(dòng)的重要性,促使患者主動(dòng)配合。

      (2)穩(wěn)定工況煙囪入口NOx濃度與SCR出口NOx濃度平均值偏差≤5mg/m3;

      (3)穩(wěn)定工況煙囪入口NOx濃度波動(dòng)范圍≤±5 mg/m3;

      (4)動(dòng)態(tài)運(yùn)行工況煙囪入口NOx濃度波動(dòng)范圍≤±8 mg/m3;

      (5)SCR出口各分區(qū)NOx濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差CV<20%。

      3.2.1 流場(chǎng)優(yōu)化

      根據(jù)具體機(jī)組的具體煙道特點(diǎn)建立計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)模型,通過(guò)在煙道彎頭、擴(kuò)口段等位置通過(guò)導(dǎo)流與整流的方式使煙氣在頂層催化劑入口處達(dá)到如下性能保證值:

      (1)速度分布:相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差CV值≤15%;

      (2)溫度最大偏差:平均值的±10℃;

      (3)煙氣入射催化劑最大角度(與垂直方向的夾角):≤10°;

      (4)NH3與NOx摩爾比分布:相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差CV值≤5%;

      原有導(dǎo)流板等設(shè)施根據(jù)性能指標(biāo)要求進(jìn)行配合設(shè)計(jì),對(duì)各種煙氣條件進(jìn)行設(shè)置,反復(fù)模擬和優(yōu)化,確定最優(yōu)的分區(qū)及混合的流場(chǎng)設(shè)計(jì)方案。

      3.2.2 分區(qū)改造

      精細(xì)化噴氨管路模塊,要實(shí)現(xiàn)噴入的氨與脫硝各區(qū)域的實(shí)際需求相匹配,各區(qū)域噴氨量的控制至關(guān)重要。隨著機(jī)組負(fù)荷、磨機(jī)運(yùn)行組合方式等因素變化時(shí)各區(qū)域的氮氧化物總量會(huì)發(fā)生變化,因現(xiàn)有的噴氨格柵均為手動(dòng)門控制,無(wú)法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方調(diào)節(jié),故本方案將煙道噴氨格柵分為4個(gè)區(qū),分別加裝氣動(dòng)調(diào)節(jié)門和流量計(jì)加以調(diào)節(jié)和計(jì)量;構(gòu)建“噴氨總閥+分區(qū)調(diào)平閥(氣動(dòng))+支管調(diào)節(jié)閥”的三級(jí)串聯(lián)調(diào)節(jié)的執(zhí)行模塊。對(duì)應(yīng)的,需要對(duì)氨與空氣混合氣體管道進(jìn)行分區(qū)改造。氨/空氣混合集箱切割封堵分別對(duì)應(yīng)4個(gè)自動(dòng)控制閥對(duì)應(yīng)的噴氨格柵,煙道內(nèi)部原有的噴氨格柵更換,噴氨支管按照4分區(qū)進(jìn)行相應(yīng)管道調(diào)整。

      3.2.3 分區(qū)測(cè)量

      新增一套分區(qū)控制優(yōu)化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)脫硝系統(tǒng)環(huán)保考核NOx濃度壓線運(yùn)行,降低噴氨總量。針對(duì)反應(yīng)器出入口CEUS系統(tǒng)數(shù)據(jù)(NOx/O2)滯后性問(wèn)題,CEMS系統(tǒng)單點(diǎn)或多點(diǎn)輪巡采樣監(jiān)測(cè)的煙氣參數(shù)代表性差的問(wèn)題。本方案擬采用多點(diǎn)原位式在線數(shù)據(jù)采集儀表測(cè)量,根據(jù)鍋爐脫硝實(shí)際工況,反應(yīng)器入口設(shè)置1個(gè)測(cè)點(diǎn),出口設(shè)置4個(gè)測(cè)點(diǎn),各測(cè)點(diǎn)相互獨(dú)立且每個(gè)測(cè)點(diǎn)均配置獨(dú)立的分析單元,同步測(cè)量實(shí)時(shí)輸出數(shù)據(jù),區(qū)別于傳統(tǒng)CEMS單點(diǎn)或輪巡抽取檢測(cè)方式,要求儀表響應(yīng)時(shí)間小于5s,各測(cè)點(diǎn)取樣管路反吹數(shù)據(jù)保持不得超過(guò)10s,數(shù)據(jù)采集傳感器直接安裝于煙道上,為各分區(qū)調(diào)整提供實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。噴氨格柵依據(jù)出口4測(cè)點(diǎn)數(shù)量分為4個(gè)區(qū),每個(gè)區(qū)加裝氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,并根據(jù)各測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整各分區(qū)閥門,實(shí)現(xiàn) NH3與NOX均勻混合,降低氨逃逸量,有限緩解空預(yù)器堵塞問(wèn)題。

      3.2.4 總量控制

      控制邏輯透明的植入DCS控制系統(tǒng),自動(dòng)控制方案采用基于脫硝反應(yīng)原理(氨氮摩爾比)的控制理念。具體控制方法為串級(jí)調(diào)節(jié),控制的主調(diào)節(jié)有別于傳統(tǒng)的輸出(修正供氨量),主調(diào)節(jié)輸出數(shù)據(jù)和控制器采集的相關(guān)數(shù)據(jù)運(yùn)算后得出副調(diào)節(jié)的給定值(即供氨量),副調(diào)節(jié)給定值為供氨流量調(diào)節(jié)信號(hào),消除了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)閥門流量特性對(duì)調(diào)節(jié)性能的影響,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)氨氮摩爾比控制。脫硝優(yōu)化控制系統(tǒng)具有自學(xué)習(xí)和自適應(yīng)模型,通過(guò)模型實(shí)時(shí)計(jì)算并尋找在實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)下,被控系統(tǒng)可以達(dá)到的最優(yōu)化的控制目標(biāo),并以此為定值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)化控制。要求精準(zhǔn)噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)具備在任何工況下噴氨量過(guò)大時(shí)的“保護(hù)功能”,即在機(jī)組任一負(fù)荷下,因NOx儀表或其它參數(shù)異常,導(dǎo)致噴氨優(yōu)化指令遠(yuǎn)高于實(shí)際需要的噴氨量,為防止此種情況下過(guò)量噴氨造成氨逃逸,優(yōu)化控制系統(tǒng)給噴氨優(yōu)化指令設(shè)計(jì)相應(yīng)的保護(hù)定值,從自動(dòng)調(diào)節(jié)角度最大程度減小氨氣逃逸量,使調(diào)節(jié)門能夠?qū)崿F(xiàn)按需噴氨,確保噴氨能夠按照實(shí)際工況需求變化閥門的開(kāi)度,避免過(guò)量噴氨。整個(gè)系統(tǒng)可全面提升噴氨控制的品質(zhì),使 SCR性能適應(yīng) NOx超低排放要求,達(dá)到節(jié)約噴氨量、降低NOx排放濃度、降低空預(yù)器堵塞幾率、減輕尾部設(shè)備積灰等綜合效果。

      4 改造后效果分析

      目前,該熱動(dòng)力站一期機(jī)組已實(shí)現(xiàn)NOx排放濃度低于50mg/m3排放運(yùn)行,氨逃逸偏高。本次改造后,可在NOx達(dá)標(biāo)同時(shí)保證氨逃逸低于3μL/L排放,減少了氨逃逸對(duì)環(huán)境的污染。改造后的性能試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

      表1 性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      5 結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)該熱動(dòng)力站鍋爐現(xiàn)有脫硝設(shè)備運(yùn)行情況綜合評(píng)估,針對(duì)目前SCR系統(tǒng)的運(yùn)行現(xiàn)狀,得出以下主要結(jié)論:

      1)針對(duì)現(xiàn)有脫硝設(shè)備運(yùn)行性能現(xiàn)狀,提出了“流場(chǎng)優(yōu)化+分區(qū)改造+分區(qū)測(cè)量+總量控制”的升級(jí)改造思路,消除局部NH3與NOx摩爾比超過(guò)1.0的現(xiàn)象,從而安全、經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)氮氧化物超低排放。

      2)在SCR入口加裝全斷面煙氣混合器,降低SCR入口NOx分布偏差,將預(yù)混后的煙道分為四個(gè)分區(qū),分區(qū)截面接近方形,可對(duì)該截面內(nèi)的煙氣進(jìn)行充分混合,在SCR出口斷面各分區(qū)內(nèi)進(jìn)行在線NOx測(cè)量,實(shí)時(shí)調(diào)整各分區(qū)噴氨量;同時(shí)對(duì)噴氨總量及各分區(qū)的噴氨量的控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),最終通過(guò)SCR將NOx排放穩(wěn)定控制到50mg/m3以下,氨逃逸<3μL/L。

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