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      油田接轉(zhuǎn)站注水泵能效提升研究與應(yīng)用

      2023-10-26 11:36:00張富新
      設(shè)備管理與維修 2023年17期
      關(guān)鍵詞:注水泵泵房閥體

      張富新

      (中國石油吐哈油田公司三塘湖采油管理區(qū),新疆哈密 839009)

      0 引言

      在我國石油產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推動下,油田開采力度不斷強化。然而,在實際油田開采時,會遇到各種技術(shù)問題,對油田進行投入開發(fā)之后,在開采時間較長以及相關(guān)因素變化的影響下,油田后期開采會出現(xiàn)油田停噴、殘留死油等問題,影響油藏開發(fā)。而在油田注水技術(shù)的作用下,促使油田實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)以及高產(chǎn),向油田中注水能夠彌補地下水的虧空,同時在注水泵的作用下,有效提升油田注水效率。

      在傳統(tǒng)油田開采中,由于技術(shù)、設(shè)備等方面較為落后,油田開采效果較差,其最終采集率較低。在地下壓力變化的影響下,導(dǎo)致一些油氣流失以及地段坍塌,甚至會出現(xiàn)大范圍死油問題,最終導(dǎo)致投入成本遠遠高于產(chǎn)出價值。注水泵在其設(shè)備特性作用下,使其能夠適用于各個壓力范圍中,并且在注水泵有效匹配作用下,是油田注水技術(shù)得到有效、廣泛的應(yīng)用。

      1 目前現(xiàn)狀

      目前,吐哈油田三塘湖采油管理區(qū)共有注水泵26 臺,主要分為三缸注水泵和五缸注水泵兩種。其中,牛圈湖聯(lián)合站有注水泵12 臺,牛東接轉(zhuǎn)站有注水泵7 臺,西峽溝注水站有注水泵2 臺,馬18 注水站有3 臺,站外注水泵2 臺,主要為牛圈湖區(qū)域和牛東區(qū)域進行注水。在應(yīng)用過程中,注水泵經(jīng)常出現(xiàn)運行效率低的問題,導(dǎo)致配件損壞率升高、能耗增加。

      牛東接轉(zhuǎn)站目前共有7 臺注水泵,于2019 年9 月份投運,其中2 臺注水泵為工頻運轉(zhuǎn)、5 臺注水泵為變頻運轉(zhuǎn),主要為牛東區(qū)域注水井進行注水。當注水泵運行效率低時,只有通過降頻運行和多開泵來滿足注水需求,但導(dǎo)致耗電量升高居不下。從2021 年2—4 月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,注水泵的平均運行效率只有47.4%,平均耗電量為60.57×104kW·h。

      表1 2021 年2—4 月份注水泵電機運行效率和電耗統(tǒng)計

      2 存在問題

      2.1 注水水質(zhì)差,影響注水泵運行效率

      污水系統(tǒng)投運以來,為滿足生產(chǎn)運行,先后開展了牛東水處理藥劑配方調(diào)整實驗,選擇和確定最佳的絮凝沉降加藥方案。經(jīng)過1 年的實施,處理裝置仍存在不同程度的污染,工況較差,懸浮物超標(超標大于7.0 mg/L),嚴重影響生產(chǎn)正常運行。同時,從各節(jié)點懸浮物含量的化驗數(shù)據(jù)來看,除了3 項含量未超標,其余各節(jié)點懸浮物含量均嚴重超標,環(huán)保風險較高。

      另外,由于注水泵使用的水水質(zhì)差、含懸浮顆粒較多,導(dǎo)致注水泵液力端閥體、閥片等配件被高壓水刺傷,出現(xiàn)刺傷通道、高壓水在泵腔內(nèi)打回流等,導(dǎo)致注水泵的無用功率升高、使用效率降低(圖2)。

      圖2 注水泵閥體刺漏情況

      2.2 注水泵低頻運轉(zhuǎn)

      夏季注水泵運行時電機運行溫度超過90 ℃、聯(lián)鎖停機,導(dǎo)致注水泵低頻運轉(zhuǎn),巡檢工通過頻繁切泵來保證注水的正常運行。主要原因有:①注水泵房通風不暢,夏季泵房環(huán)境溫度高達43 ℃以上,泵房內(nèi)熱氣無法流通出去;②注水泵變頻電機的散熱風機通風量?。?800 m3/h),電機軸承端溫度無法得到有效降溫;③電機軸承端蓋與軸承配合間隙大,軸承“跑外圓”,導(dǎo)致電機軸承端溫度持續(xù)升高(表2)。

      表2 6 月份注水泵電機運行溫度統(tǒng)計 ℃

      3 優(yōu)化方案

      3.1 優(yōu)化方案1:優(yōu)化工藝流程,提高注水泵進口水質(zhì)

      在污水反應(yīng)撬與過濾間之間增加緩沖設(shè)施,增加污水緩沖沉降時間。具體措施為:在壓力式污水反應(yīng)撬與過濾間之間安裝了6 具40 m3緩沖罐,罐內(nèi)設(shè)置二級沉淀斜板,同時進出罐工藝管線設(shè)置U 形彎,增加絮凝緩沖反應(yīng)時間和效果,處理液二次沉降后再進入一、二級過濾裝置,實現(xiàn)水質(zhì)提高。

      加裝緩沖罐后,對流程各個節(jié)點進行取樣,水質(zhì)得到明顯改善(圖3)。

      圖3 污水處理改造后水質(zhì)情況

      3.2 優(yōu)化方案2:增加通風設(shè)施,降低泵房環(huán)境溫度

      具體措施為:①對注水泵房南北面兩側(cè)進行開窗,增加泵房內(nèi)空氣的對流;②在注水泵房的東西側(cè)各加裝了3 套軸流風機,有效加強注水泵房內(nèi)部對流,降低泵房室內(nèi)溫度。

      通過測量,注水泵房環(huán)境溫度降低了2~3 ℃。

      3.3 優(yōu)化方案3:更換過盈配合的軸承端蓋

      電機軸承與軸承端蓋必須達到過盈配合,過盈配合間隙達到0.005~0.008 mm 才能滿足使用要求,防止電機軸承出現(xiàn)“跑外圓”的情況出現(xiàn)。

      與廠家溝通,訂制滿足軸承過盈配合的軸承端蓋并進行更換。通過測量,電機軸承端溫度降低了4~6 ℃。

      3.4 優(yōu)化方案4:增設(shè)散熱設(shè)備,降低散熱溫度

      具體措施為:①將注水泵電機的散熱風扇更換為排量為12 000 m3/h 散熱風扇,增加電機的冷卻通風量;②在注水泵電機散熱風扇端增加一套水冷風機,有效降低散熱循環(huán)風的溫度,從而降低注水泵電機軸承端的溫度。

      通過測試,注水泵運行頻率提升至50 Hz,電機的運行溫度低于80 ℃。

      4 優(yōu)化效果分析

      4.1 效果檢查分析

      (1)注水泵運行一個月后,對注水泵液力端配件檢查,閥體、閥片等部件本體完好,無高壓水刺傷通道。對2021 年和2022 年同期注水泵更換的閥體數(shù)量統(tǒng)計,更換數(shù)量明顯降低(表3)。

      表3 同期閥體更換數(shù)量對比 個

      (2)注水泵運行頻率由原來的最高42 Hz 提升至50 Hz,電機溫度90 ℃以上升至80 ℃以下連續(xù)運行,延長了單臺注水泵的運行時間,降低泵的停機率和注水泵的耗電量(表4)。

      表4 同期注水泵開泵情況對比

      4.2 效益分析

      (1)經(jīng)濟效益。由表5 可知,改進后每年可節(jié)約維修費約27.61 萬元、電費約188.11 萬元,年節(jié)約費用約215.72 萬元。

      表5 改進后節(jié)約費用統(tǒng)計

      (2)社會效益。降低了注水泵的故障停機率,減少注水泵維修人員的勞動強度和現(xiàn)場操作人員切泵的工作量。

      5 總結(jié)

      通過對牛東接轉(zhuǎn)站注水泵流程、介質(zhì)、泵體本身進行分析和方案優(yōu)化,注水泵的運行效率由原來的47.4%提升至85%以上,每年可節(jié)省維修費和電費約215.72 萬元,有效提升了注水泵的能效。

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