閆 明,杜曉宇,張瑞全,何 帥,趙 健
(中鋁(上海)碳素有限公司包頭分公司,內(nèi)蒙古 包頭 014046)
在“雙碳”戰(zhàn)略背景下,內(nèi)蒙古某炭素廠順應(yīng)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展大勢,積極推動減碳降耗,對焙燒煙氣凈化實施改造。雙干法凈化系統(tǒng)投運后能夠?qū)Ρ簾裏煔馕廴疚镞M行深度治理,該過程無危廢產(chǎn)生,物料可循環(huán)利用,煙氣出口指標(biāo)實現(xiàn)國家超低排放要求。結(jié)合生產(chǎn)實踐,基于雙干法凈化系統(tǒng)運行初期存在的問題進行分析,對系統(tǒng)在使用過程中采取優(yōu)化,提出了運行維護措施,進一步做到降本、增效、安全目的。
自國務(wù)院發(fā)布藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃以來,內(nèi)蒙古某炭素廠便提出對焙燒爐煙氣凈化實施超低排技術(shù)改造,使煙氣中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物小時平均排放濃度低于10、35及45 mg/m3,如果不進行超低排放改造,將面臨關(guān)停的環(huán)保處罰。目前,國內(nèi)外炭素行業(yè)主要使用的焙燒煙氣凈化方法包括冷卻塔電捕焦油器凈化、冷卻塔氧化鋁吸附干法凈化、冷卻塔電捕氧化鋁干法吸附凈化。電捕焦油器存在捕集效率不穩(wěn)定、著火安全隱患、設(shè)備腐蝕、焦油危廢難以處理等問題,濕法脫硫能夠達到較高的脫硫效率,但經(jīng)濟性較差。從危廢處理、凈化實效、運行維護、投資能耗等方面綜合考慮,最終采用雙干法凈化系統(tǒng)即碳粉吸附瀝青煙耦合半干法脫硫技術(shù),見圖1。
圖1 雙干法工藝流程圖
圖2 黑法除塵器更換下的布袋
圖3 黑法循環(huán)倉粉料板結(jié)
圖4 脫硫塔及噴水器周圍板結(jié)
項目從2019年12月開工,歷時7個月,投資近4 000萬元,采用雙干法(圖1)完成焙燒煙氣凈化系統(tǒng)改造,投運后各項煙氣排放指標(biāo)均優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn),處于國際領(lǐng)先水平,其中氟化物、苯并芘排放濃度趨近于零,每年減排二氧化硫約374噸、顆粒物約56噸,極大降低污染物排放,為持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量做出積極貢獻。
碳粉吸附凈化系統(tǒng)采用冶金焦粉吸附焙燒煙氣中的瀝青煙,主要來自焙燒工藝的收塵粉,吸附效率高,能夠有效去除煙氣中的瀝青煙、苯并芘等有機污染物。吸附后的廢冶金焦粉排向制球間,通過專門制球設(shè)備進行制球,制成的焦粉球狀顆粒作為補充填充料返回焙燒正常生產(chǎn)循環(huán)[1]。
焙燒爐產(chǎn)生的煙氣通過煙道首先進入黒法反應(yīng)器,煙氣中的瀝青吸附到反應(yīng)器中的碳粉上,由于焙燒煙氣中焦油含量不穩(wěn)定,黑法凈化系統(tǒng)供料不能精準(zhǔn)控制,煙氣中未被吸附的焦油直接黏到除塵箱體布袋,造成布袋通透性差,久而久之導(dǎo)致凈化系統(tǒng)負壓滿足不了爐面負壓要求,被迫采取停凈化更換布袋,直接影響雙干法凈化系統(tǒng)的連續(xù)運行。
冬季生產(chǎn)黒法循環(huán)倉料罐外部氣溫最低零下30℃,循環(huán)倉內(nèi)攜帶焦油的粉料下料慢,粉料長時間滯留形成料塊,下料口逐步縮小甚至被料塊堵塞,出現(xiàn)卸料器空轉(zhuǎn)不下料情況,使輸送至反應(yīng)器內(nèi)的螺旋、風(fēng)動溜槽無粉料,煙氣中的焦油不能被吸附,直接附著在布袋上,造成凈化系統(tǒng)總負壓逐步降低被迫停爐。
半干法脫硫工藝是利用消石灰作為吸收劑,以循環(huán)流化床作為脫硫吸收反應(yīng)器,通過噴水將床溫控制在最佳反應(yīng)溫度,通過固體物料的多次循環(huán)提高脫硫效率和鈣利用率[2]。具有系統(tǒng)簡單造價較低,而且運行可靠,所產(chǎn)生的最終固態(tài)產(chǎn)物易于處理等特點。
SO2排放濃度是由控制系統(tǒng)自動聯(lián)鎖,根據(jù)煙氣溫度、脫硫塔壓差、噴水量、氫氧化鈣濃度進行自動調(diào)節(jié),當(dāng)煙氣溫度過高時噴水量過大,造成脫硫塔內(nèi)壁粘結(jié),粘結(jié)最厚處可達0.5 m左右,嚴重影響脫硫塔內(nèi)的氣流分布及煙氣流速,造成脫硫效率降低;脫硫塔內(nèi)噴槍長時間使用后,噴槍周圍板結(jié)嚴重,甚至?xí)斐蓢娧鄱氯?造成氫氧化鈣用量大;板結(jié)物料脫落會造成脫硫塔底部堵塞,影響煙氣流通,造成脫硫塔壓差不穩(wěn)定,不利于脫硫的穩(wěn)定運行。
針對雙干法凈化系統(tǒng)運行中存在的不足,企業(yè)技術(shù)人員從精準(zhǔn)控制給粉量、降低煙氣焦油含量、定期清理脫硫塔、日常維護等方面開展攻關(guān),用系統(tǒng)的思維與方法優(yōu)化凈化系統(tǒng),開展全面診斷,實現(xiàn)雙干法凈化系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
停產(chǎn)時對黑法凈化系統(tǒng)循環(huán)料倉、給料螺旋進行改造,在黑法循環(huán)倉底部增加滾破裝置解決粉料蓬料、結(jié)塊現(xiàn)象;將黑法反應(yīng)器輸送的給料螺旋改造為稱重螺旋變頻控制,下料過程無需人工參與,能夠為生產(chǎn)現(xiàn)場管理、粉料操作提供準(zhǔn)確的計量,螺旋管全密封結(jié)構(gòu)。將稱重螺旋與軟件技術(shù)結(jié)合,打造自動化智能配料系統(tǒng),實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)共享、設(shè)備監(jiān)測、生產(chǎn)異常報警等,實現(xiàn)黑法凈化系統(tǒng)吸附焦粉定量給料精準(zhǔn)控制。
優(yōu)化黑法系統(tǒng)南北粉料輸送螺旋,螺旋因輸送含有焦油的粉料,使得軸的扭矩增大,容易引發(fā)軸的連接處斷裂,產(chǎn)生堵料、跑料、漏料現(xiàn)象。為確保螺旋連續(xù)運行平穩(wěn),將吊軸承部位改用法蘭焊接固定提升使用效率,螺旋葉片加厚增強耐磨性,下料口改進加寬減少物料堆積,優(yōu)化后的螺旋實現(xiàn)粉料供應(yīng)穩(wěn)定。
因爐齡老化火道燃燒不充分,焦油含量多,造成凈化系統(tǒng)壓力增大。技術(shù)人員通過不斷跟蹤、優(yōu)化,確定一條適合自身焙燒爐的升溫曲線,調(diào)整揮發(fā)分排除位置,控制火道升溫速率,減少天然氣消耗,縮小火道間溫差。針對破損程度不同的火道采取不同處理方法,從日常維護、外力校正、密封優(yōu)化、創(chuàng)新設(shè)計等方面實施了一系列有效的焙燒爐管理措施,爐溫合格率提升到99.2%,火道溫度偏差在±5℃以內(nèi),既滿足焙燒工藝達標(biāo),又保障了凈化系統(tǒng)對煙氣溫度的要求。
燃控系統(tǒng)因網(wǎng)線數(shù)量多、線路老化、傳輸效果差,影響焙燒爐室溫度場不均衡。公司將燃控系統(tǒng)控制列入技術(shù)改造項目,對燃燒器噴嘴、控制柜及線路進行升級,改造后的燃控系統(tǒng)設(shè)備故障率低,燃燒效率高,滿足了各溫度階段升溫速度,煙氣中的焦油含量進一步降低。
從定期檢查工藝水系統(tǒng)入手,避免噴水量過小,導(dǎo)致霧化水量減少影響脫硫效率,防止噴水量過大,循環(huán)物料濕度大造成脫硫塔內(nèi)部板結(jié)、出現(xiàn)掉塊情況影響床壓波動,重則存在塌床的風(fēng)險,造成輸灰系統(tǒng)異常。技術(shù)人員對此制定了脫硫凈化系統(tǒng)巡檢內(nèi)容及處理措施。閥架間每小時巡檢確保工藝水系統(tǒng)運行正常,若系統(tǒng)不噴水報警,需檢查管網(wǎng)壓縮空氣壓力滿足高于0.3 MPa,打開水箱頂部人孔門檢查水箱水位,冬季運行時檢查室外水管電熱帶正常發(fā)熱; 每班巡視檢查脫硫塔壓差在設(shè)定值范圍內(nèi),若高于設(shè)定值需打開脫硫塔底部插板閥人工清理結(jié)塊或排料,檢查除塵器下部循環(huán)溜槽輸送情況是否有堵料現(xiàn)象;每月定期檢查脫硫塔噴槍,如有板結(jié)現(xiàn)象及時拆解脫硫塔噴槍進行清理。
標(biāo)準(zhǔn)化點巡檢是以操作重點和關(guān)鍵設(shè)備為中心,根據(jù)設(shè)備的布局、工藝流程、關(guān)鍵部位檢查所需時間制定巡檢路線。從室外煙道-阻火器-煙道噴淋系統(tǒng)-黑法給料排料系統(tǒng)-黒法除塵器-制氮間-制球系統(tǒng)-閥架間-脫硫塔-氫氧化鈣給排料系統(tǒng)-主引風(fēng)機。巡檢人員根據(jù)設(shè)定好的巡檢路線依次檢查,對于關(guān)鍵工藝點、重要設(shè)備在點檢的基礎(chǔ)上,還要進行精密測量,根據(jù)設(shè)備運行狀況及時動態(tài)調(diào)整。技術(shù)人員自行摸索總結(jié)出一套關(guān)于雙干法凈化系統(tǒng)的安全操作手冊并形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),制作標(biāo)準(zhǔn)化點巡檢圖5進行培訓(xùn),確保設(shè)備有效連續(xù)運行。
圖5 雙干法凈化系統(tǒng)巡檢圖
圖6 不停機更換布袋原理圖
當(dāng)黒法除塵器布袋壓差升高至2 000 Pa,技術(shù)人員為不影響爐面負壓,提出不停凈化系統(tǒng)、不停焙燒爐更換布袋方案并實施。當(dāng)需要更換除塵器布袋時,關(guān)閉對應(yīng)除塵箱體出口閥以及相應(yīng)進口閥,使煙氣不能進入該除塵箱體內(nèi),適當(dāng)降低凈化風(fēng)機風(fēng)量,通過其它除塵箱體凈化煙氣。利用杠桿原理制作拔布袋工具,使用便捷,能夠快速更換除塵布袋,更換完畢后恢復(fù)該除塵箱體出口閥及相應(yīng)的進口閥,煙氣再次通過該除塵箱體正常凈化,從而實現(xiàn)了焙燒爐和凈化系統(tǒng)在連續(xù)運行的情況下更換除塵器布袋,杜絕爐面煙氣排放,減少非停造成的產(chǎn)量損失。
雙干法凈化系統(tǒng)在內(nèi)蒙古某炭素企業(yè)投入生產(chǎn)運行以來,取得了較好的應(yīng)用效果,系統(tǒng)經(jīng)過不斷維護優(yōu)化,實現(xiàn)了從應(yīng)用階段到技術(shù)成熟階段各工藝參數(shù)的融合。操作人員能夠快速、準(zhǔn)確找到影響系統(tǒng)運行問題所在,采取有效措施,不斷提升凈化連續(xù)運行率和設(shè)備管理水平。特別是2022年焙燒尾氣焦油含量從8.8降至6.3 mg/m3,排放指標(biāo)
進一步改善,凈化連續(xù)運行率提升3.2%,氫氧化鈣消耗量同比下降17%,焙燒產(chǎn)能利用率較2021年提升5%列于表1,實現(xiàn)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展。
表1 雙干法凈化系統(tǒng)維護實效比較表
提升雙干法凈化連續(xù)運行率對焙燒工藝的穩(wěn)定極其重要。企業(yè)通過優(yōu)化黒法設(shè)備實現(xiàn)精準(zhǔn)給料、采取節(jié)能措施降低煙氣焦油含量、定期檢查脫硫塔設(shè)備運行情況、建立凈化點巡檢管理制度、不停機更換布袋措施,提高了凈化系統(tǒng)日常管理和維護水平,保證了煙氣排放指標(biāo)達標(biāo),從而實現(xiàn)雙干法系統(tǒng)高效運行。