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      某1000MW超超臨界機組尾部煙道流場優(yōu)化研究

      2023-11-10 07:02:02江蘇新海發(fā)電有限公司劉全軍
      電力設備管理 2023年20期
      關鍵詞:預器省煤器煙道

      江蘇新海發(fā)電有限公司 劉全軍

      江蘇某發(fā)電公司裝設2臺1000MW超超臨界機組,鍋爐型號為SG-3049/28.25-M548,由上海鍋爐廠有限公司采用APBG公司的技術進行制造。鍋爐為單爐膛塔式布置、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼懸吊構(gòu)造、露天布置,燃用煤種為煙煤。機組鍋爐超低排放改造后,尾部煙道后煙氣流程依次為:脫硝、空預器、電除塵、引風機、低溫省煤器、脫硫、濕式除塵器、煙囪,其中每臺機組煙氣系統(tǒng)配置3臺(電機驅(qū)動)引風機,其系統(tǒng)阻力大幅上升,引風機電耗顯著增加,存在較大的失速風險,極大地影響了機組的安全和經(jīng)濟運行,且夏季高負荷工況下引風機出力不夠,機組帶負荷能力受限,不利于機組的經(jīng)濟運行[1-3]。

      本文基于數(shù)值模擬研究方法,對現(xiàn)有尾部煙道流場進行診斷評估,找出系統(tǒng)中局部阻力集中、流量分配不均的位置并分析原因,提出優(yōu)化設計方案。

      1 流場診斷

      1.1 空預器至除塵器段煙道

      如圖1所示為按照1:1比例空預器至除塵器段煙道建模圖??疹A器出口至除塵器入口由對稱的兩個煙道組成,單側(cè)空預器煙道一分為三進入到除塵器入口。

      圖1 空預器出口至電除塵入口段煙道3D模型圖(單側(cè))

      原始煙道布置形式下,空預器出口至除塵器入口段煙道布置了多個轉(zhuǎn)向煙道,并且空預器出口煙道截面尺寸變化較大,該段煙道具備降阻空間。

      如圖2所示為該段煙道煙氣流場CFD數(shù)值模擬計算結(jié)果。該段多個變徑、轉(zhuǎn)向煙道的存在,煙氣流動過程中具有一定的阻力,數(shù)值模擬結(jié)果表明,在原始煙道布置條件下,空預器出口至除塵器入口截面煙氣總阻力為412Pa;煙氣從空預器出口進入煙道時,沖向一個傾斜度較大的斜坡,該段局部煙氣流速過大,煙道內(nèi)氣流分布不均勻;現(xiàn)有布置條件下,除塵器入口三個通道煙氣量分配差異較大,煙氣量最大偏差達到了52.2%。

      圖2 現(xiàn)有布置下空預器至除塵器段煙道流場分布(單側(cè))

      1.2 除塵器出口至引風機入口段煙道

      如圖3所示為除塵器出口至引風機入口段煙道3D模型圖。該段煙道布置了多個變徑、匯合以及轉(zhuǎn)向煙道。如圖4所示為除塵器出口至引風機入口段煙道煙氣流場CFD數(shù)值模擬計算結(jié)果。結(jié)果表明,該段煙道的煙氣阻力為112Pa,有進一步優(yōu)化的空間。

      圖3 除塵器出口至引風機入口段煙道3D模型圖

      圖4 除塵器出口至引風機入口段煙道截面流場分布

      1.3 低溫省煤器出口至脫硫入口段

      如圖5所示為低溫省煤器出口至脫硫塔入口煙道3D建模。煙氣從三臺引風機出口經(jīng)低省匯流后進入脫硫入口,該段煙道彎頭較多,并且存在煙氣匯流段,煙道阻力較大。如圖6所示為低溫省煤器至脫硫塔段煙道的煙氣流場分布,數(shù)值模擬結(jié)果表明,煙道現(xiàn)有布置下,該段煙道總阻力為250Pa。

      圖5 低溫省煤器出口至脫硫塔入口煙道3D建模

      圖6 低溫省煤器至脫硫塔段煙道的煙氣流場分布

      2 優(yōu)化方案

      2.1 空預器至除塵器段煙道系統(tǒng)優(yōu)化設計

      優(yōu)化方案在考慮該段煙道降阻效果的同時,也考慮了電除塵入口各通道煙氣量分布的均勻性。如圖7所示為優(yōu)化設計方案下煙道煙氣流場CFD數(shù)值模擬計算結(jié)果。從結(jié)果來看,優(yōu)化設計方案下,該段煙道煙氣阻力明顯降低,煙氣流動更為有序。

      圖7 優(yōu)化后空預器出口至電除塵入口煙道流場分布

      數(shù)值模擬統(tǒng)計結(jié)果表明,優(yōu)化設計方案下,該段煙道煙氣阻力由412Pa降至211Pa,煙氣阻力降低了201Pa,基本消除了煙道內(nèi)煙氣流動的低速區(qū),可有效緩解煙道積灰問題。此外,優(yōu)化改造后電除塵入口三個通道煙氣量分配最大偏差為由改造前的52.2%降低至8.0%,電除塵入口三個通道煙氣流量分布更為均勻,有利于提高除塵器的除塵效率。

      2.2 除塵器至引風機段煙道系統(tǒng)優(yōu)化設計

      如圖8所示為優(yōu)化后電除塵出口至引風機入口段煙道內(nèi)部流場??梢郧宄乜吹?,煙道內(nèi)低速區(qū)大幅減少。優(yōu)化后由電除塵出口至引風機入口煙道阻力也從優(yōu)化前的112Pa減小至優(yōu)化后的81Pa,阻力降低了31Pa。

      2.3 低溫省煤器至脫硫塔段煙道系統(tǒng)優(yōu)化設計

      如圖9所示給出了優(yōu)化后的流場。數(shù)值模擬結(jié)果表明,優(yōu)化后氣流流動較為平順,吸收塔入口截面速度分布更為均衡,有效消除了吸收塔入口可能帶來的返漿結(jié)垢現(xiàn)象,該段煙道阻力也從優(yōu)化前的250Pa減小至優(yōu)化后的94Pa,阻力降低了156Pa。

      圖9 優(yōu)化后低溫省煤器至脫硫塔段煙道煙氣流場分布

      3 效益估算

      CFD模擬計算表明,通過流場優(yōu)化改造,該超超臨界機組實際降阻可達310Pa以上。以滿負荷煙氣量約為3541.8t/h,發(fā)電設備每年平均利用4500h,電價0.35元/kWh為條件計算,若尾部煙道系統(tǒng)降阻性能保證在310Pa以上,則每年節(jié)約的引風機耗電量約為189.3萬kWh以上,僅風機電費每年可至少節(jié)約66.3萬元。除此之外,流場改善后,煙氣流場均勻性得到較大提升,機組運行的安全性及設備工作效率也得到進一步的提升。

      4 結(jié)論

      綜上所述,通過對1000MW超超臨界機組尾部煙道系統(tǒng)進行降阻改造,在不改變原煙道布置的基礎上,對阻力集中的關鍵煙道位置進行局部降阻改造,系統(tǒng)性地減少尾部煙道整體阻力,改造效果及效益如下。

      一是改造后,機組額定工況下,空預器出口至電除塵器入口煙道煙氣阻力由412Pa降至211Pa,煙氣阻力降低了201Pa,且三個通道煙氣量最大偏差為由改造前的52.2%降低至8.0%。

      二是改造后,機組額定工況下,電除塵器出口至引風機入口煙道阻力也從優(yōu)化前的112Pa減小至優(yōu)化后的81Pa,阻力降低了31Pa。

      三是改造后,機組額定工況下,低溫省煤器至脫硫塔段煙道系統(tǒng)阻力從優(yōu)化前的250Pa減小至優(yōu)化后的94Pa,阻力降低了156Pa。

      四是若尾部煙道系統(tǒng)降阻性能保證在310Pa以上,每年節(jié)約的風機電費可達66.3萬元。除此之外,流場改善后,煙氣流場均勻性得到較大提升,機組運行的安全性及設備工作效率也能夠得到進一步的提升。

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