諶臺廣,童成彪,李 威,李碧宇,郭建政
(1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué),長沙 410125;2.遼寧石油化工大學(xué),遼寧撫順 113005)
閥門作為管路流體運(yùn)輸系統(tǒng)中的重要部件,在化工、機(jī)械、石油、航空航天等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用[1]。套筒閥是20 世紀(jì)60 年代發(fā)展起來的閥門品種,它由套筒上的噴孔節(jié)流代替單雙閥座的閥芯節(jié)流,其主要結(jié)構(gòu)包括閥體、閥座、閥芯和套筒[2-3],常用于高壓差調(diào)節(jié)。套筒閥工作特性受制造精度、設(shè)計(jì)參數(shù)、前后管道材質(zhì)與長度的影響,內(nèi)部存在復(fù)雜的非線性行為。非線性系統(tǒng)存在局部穩(wěn)定、全局不穩(wěn)定的典型特征。穩(wěn)定性分為靜態(tài)穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性,動(dòng)態(tài)失穩(wěn)是與閥門的自激振動(dòng)相關(guān)的一種故障現(xiàn)象。失穩(wěn)表現(xiàn)為循環(huán)、顫振、頻跳、混沌等形式的振動(dòng)[4-5],其中主要振動(dòng)類型為自激振動(dòng)。如KASAI 等[6]在供水管網(wǎng)減壓閥上發(fā)現(xiàn)了明顯的自激振動(dòng)現(xiàn)象。
失穩(wěn)會(huì)導(dǎo)致閥門及其系統(tǒng)的性能退化和過早失效,尤其是在調(diào)節(jié)閥中比較常見[7-10]。套筒閥內(nèi)部復(fù)雜的流—固—聲耦合非線性行為,其失穩(wěn)故障溯源是一個(gè)非常復(fù)雜的動(dòng)力學(xué)問題。20世紀(jì)50 年代,LEE[11]開展閥門穩(wěn)定性研究,1968年,KASAI 等[12]把這項(xiàng)工作推向了深入。20 世紀(jì)80 年代,西安交通大學(xué)陽含和教授在國內(nèi)較早開展了閥門失穩(wěn)研究;21 世紀(jì)以來,哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京科技大學(xué)、蘭州理工大學(xué)等高校和科研機(jī)構(gòu)在液壓閥的穩(wěn)定性與自激振動(dòng)方面做了一定的研究,近幾年的研究焦點(diǎn)在于比例閥和伺服閥的自激振動(dòng)問題。系統(tǒng)失穩(wěn)總存在一個(gè)擾動(dòng)因素,從而在能量源和阻尼的共同作用下維持振動(dòng)。國內(nèi)外學(xué)者研究發(fā)現(xiàn),壓力波動(dòng)是導(dǎo)致閥芯產(chǎn)生自激振動(dòng)的重要原因。MOUSSOU 等[13-14]國外學(xué)者認(rèn)為,自激振動(dòng)一般由閥芯的運(yùn)動(dòng)而激發(fā),閥芯位移與流體作用力的相位差會(huì)產(chǎn)生負(fù)阻尼力。此外,空化時(shí)空泡周期性的脫落[15]、射流中的剪切層振蕩[16]、卡門渦激振動(dòng)等[17],都可能是產(chǎn)生自激振蕩的影響因素。MISRA 等[18]認(rèn)為自激振動(dòng)是水錘、閥門的高聲阻、下游管道的聲學(xué)反饋和負(fù)液壓剛度的耦合作用;YU 等[19]研究表明,泄漏也可能激發(fā)閥門的自激振動(dòng)。閔為等[20]認(rèn)為閥腔內(nèi)工作介質(zhì)的壓縮性、油泵的流量脈動(dòng)和管道的耦合作用造成了失穩(wěn)振動(dòng)。以上工作雖然推進(jìn)了閥門穩(wěn)定性的研究,但是對于閥門失穩(wěn)機(jī)理中負(fù)阻尼、負(fù)液壓剛度的形成與耦合機(jī)理尚未清晰揭示,失穩(wěn)故障溯源研究還不夠深入。本課題組曾在新疆某供水管網(wǎng)DN600 套筒閥上捕獲幅值為25.66 g的自激振動(dòng),噪聲達(dá)96 dB(A)。為探究套筒閥失穩(wěn)機(jī)理,本研究以該DN600 套筒閥為對象,通過現(xiàn)場試驗(yàn)、數(shù)據(jù)處理、模態(tài)分析與理論分析,對其失穩(wěn)特征、失穩(wěn)臨界條件、失穩(wěn)原因與調(diào)控措施展開研究。
本研究的套筒閥公稱通徑為600 mm,公稱壓力為1.6 MPa,額定流量為2.5 m3/s。將其與前后管道組成的調(diào)節(jié)單元稱為套筒閥系統(tǒng)。為了解套筒閥系統(tǒng)異常振動(dòng)時(shí)的振動(dòng)特征,在閥門共8 處的14 個(gè)(含部分三向測點(diǎn))振動(dòng)信號以及閥前、后壓力進(jìn)行采集,測點(diǎn)位置如圖1 所示。振動(dòng)、噪聲采樣率為50 kHz,壓力采樣率為2 kHz。信號采集設(shè)備為NI1062Q 機(jī)箱、PXI4462 振動(dòng)采集卡、PXI4472 振動(dòng)采集卡、6289 電壓采集卡以及相應(yīng)的傳感器等。左右按順?biāo)鞣较蛴^察來定義,z 指鉛垂方向,x 指管道軸線方向,y 指橫向,如圖1 所示。
圖1 各測點(diǎn)位置Fig.1 Location map of each measurement point
套筒閥系統(tǒng)正常時(shí)其工況參數(shù)為閥前壓力0.93 MPa,閥后壓力0.17 MPa,開度25%。記錄各測點(diǎn)的振動(dòng)有效值見表1。為了找到套筒閥異常振動(dòng)時(shí)的主振源,在工況參數(shù)閥前壓力0.93 MPa,閥后壓力0.15 MPa,開度10%條件下測試各測點(diǎn)的振動(dòng)有效值,結(jié)果見表1。
表1 振動(dòng)有效值Tab.1 Vibration RMS (m·s-2)
通過對比套筒閥系統(tǒng)正常時(shí)與異常時(shí)的振動(dòng)有效值發(fā)現(xiàn),當(dāng)套筒閥異常振動(dòng)時(shí),左缸蓋端面、后閥體頂部、中間法蘭面、中間法蘭頂部、閥體大蓋頂部、站腳的振動(dòng)有效值雖然有所增大,但是幅度并不明顯;然而在指示桿z 方向、前閥體頂部z方向、右側(cè)水缸頂部的振動(dòng)有效值出現(xiàn)了明顯的增加,尤其是指示桿z 方向上振動(dòng)有效值加大了2.6 倍。振動(dòng)有效值增幅呈現(xiàn)出由閥前至閥后逐漸遞減的趨勢。鑒于此,可認(rèn)為當(dāng)套筒閥系統(tǒng)異常振動(dòng)時(shí),其振動(dòng)主要發(fā)生在指示桿z 方向、前閥體頂部z 方向、右側(cè)水缸頂部處。
為明確套筒閥異常振動(dòng)時(shí)的振動(dòng)特征,以右側(cè)水缸頂部、前閥體頂部z 方向、指示桿z 方向?yàn)槔?,通過快速傅里葉變換得到振動(dòng)信號的頻譜圖如圖2 所示。從圖中對比可知,正常與異常時(shí)指示桿z 方向和前閥體z 向頻譜在10 kHz 以下有較大的差異。由此可以判斷,振動(dòng)主要發(fā)生在前閥體內(nèi)部。
圖2 頻譜分析Fig.2 Spectrum analysis plot
對指示桿z 方向、前閥體頂部z 方向、右側(cè)水缸頂部頻譜圖0~500 Hz 部分進(jìn)行放大處理,得到套筒閥系統(tǒng)異常振動(dòng)時(shí)的局部頻譜圖,如圖2 右上角所示。從放大圖中可以看出,套筒閥系統(tǒng)異常振動(dòng)時(shí)在典型位置均出現(xiàn)了以100 Hz 為基頻的周期振動(dòng)。前閥體頂部與指示桿處的振動(dòng)增幅都遠(yuǎn)大于后閥體,這說明指示桿關(guān)聯(lián)部件在系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)響應(yīng)中起到了重要作用。
由此可見,套筒閥系統(tǒng)產(chǎn)生了100 Hz 的周期振動(dòng)。為探明振動(dòng)產(chǎn)生原因,后續(xù)章節(jié)將基于模態(tài)分析與動(dòng)力學(xué)模型展開進(jìn)一步研究。
為分析套筒閥系統(tǒng)失穩(wěn)振動(dòng)頻率與系統(tǒng)自身固有頻率的相關(guān)性,建立系統(tǒng)仿真模型并進(jìn)行模態(tài)分析。閥門進(jìn)、出口管道直徑為600 mm,全開行程為385 mm,為使仿真結(jié)果更準(zhǔn)確,結(jié)合現(xiàn)場情況,閥前、后管道長度取2 000 mm,管道壁厚取12 mm。
閥體材料為球墨鑄鐵,彈性模量為173 GPa,密度7.3 g/m3,泊松比為0.3,套筒、水缸材料為不銹鋼304,其余材料為碳鋼。
對三維實(shí)體模型采用自適應(yīng)方法劃分網(wǎng)格,選擇Adaptive 確定網(wǎng)格尺寸并控制模型中狹窄區(qū)域的網(wǎng)格密度,網(wǎng)格尺寸的生長速率由Growth Rate 決定,網(wǎng)格質(zhì)量見表2,生成的網(wǎng)格模型如圖3 所示。
表2 網(wǎng)格質(zhì)量及其評價(jià)Tab.2 Mesh quality and rule
圖3 套筒閥網(wǎng)格模型Fig.3 Schematic diagram of sleeve valve mesh
在站腳位置處添加x,y 方向上的固定約束并在管道外側(cè)端面添加固定約束,不添加任何載荷進(jìn)行模態(tài)分析。由于結(jié)構(gòu)的低階模態(tài)對評價(jià)動(dòng)態(tài)特性有較大意義[21],且失穩(wěn)特征主要出現(xiàn)在低頻階段,故計(jì)算結(jié)果取套筒閥系統(tǒng)前10 階模態(tài),如表3 所示。對比仿真分析與試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)套筒閥系統(tǒng)的2 階固有頻率(見圖4)略高于異常振動(dòng)頻率。
表3 套筒閥系統(tǒng)前10 階固有頻率Tab.3 The first ten natural frequencies of the sleeve valve system
圖4 2 階固有頻率結(jié)果Fig.4 Plot of second-order natural frequency results
通過HOS 等[22]的研究,推導(dǎo)出預(yù)測閥門失穩(wěn)的降階模型,該模型可以預(yù)測管道中閥門和聲波耦合相關(guān)的1/4 波不穩(wěn)定性。以1/4 波模型為基礎(chǔ),在低流量極限條件下,結(jié)合圖5 建立套筒閥失穩(wěn)數(shù)學(xué)模型。
圖5 套筒閥簡化動(dòng)力學(xué)模型Fig.5 Reduced Dynamic model of sleeve valve
失穩(wěn)頻率預(yù)測模型如式(1)所示。
式中,wk為預(yù)測失穩(wěn)頻率,Hz;s 為阻尼,N·s/m;γ為管長參數(shù),(Hz·s)/m;ω為參考頻率,Hz;L 為管道長度,m;σ為速度質(zhì)量比;Aeff為有效面積,m2;a 為聲音在水中傳播的速度,m/s;k 為等效彈簧系數(shù),N/m;m 為質(zhì)量,kg。套筒閥失穩(wěn)預(yù)測模型如式(6)~(9)所示,當(dāng)不等式左側(cè)大于不等式右側(cè)時(shí)閥門穩(wěn)定。
此處不考慮閥開度為0 時(shí)的情況,于是有:
式中,X 為入口降壓標(biāo)準(zhǔn);q 為流量,m3/s;μ為質(zhì)量流量比;poutlet為下游壓力,MPa;Apipe為管道面積,m2;cap為質(zhì)量流量,kg/m3;x 為開度,m;pinlet為上游壓力,MPa;Cv為流量系數(shù);xmax為最大開度,m;為比熱比。
通過觀察式(6)~(8)可發(fā)現(xiàn),當(dāng)流量不變時(shí),提高套筒閥的開度或減小閥前后壓差,不等式成立,套筒閥系統(tǒng)穩(wěn)定,這說明閥門失穩(wěn)的重要原因之一是閥門的開度過小和壓差過大。將系統(tǒng)失穩(wěn)時(shí)工況數(shù)據(jù),如表4 所示,代入失穩(wěn)頻率預(yù)測模型式(1)中,計(jì)算得到其失穩(wěn)頻率為94.34 Hz,這與試驗(yàn)結(jié)果基本相同。將異常振動(dòng)工況數(shù)據(jù)代入不等式(6),不等式左側(cè)為1.017,不等式右側(cè)為1.511,從而不等式不成立,套筒閥系統(tǒng)失穩(wěn)。由此可見,不等式(6)預(yù)測結(jié)果與現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果相符。
表4 套筒閥失穩(wěn)數(shù)學(xué)模型常數(shù)表Tab.4 Constant parameters of stability model of sleeve valve
KIM 與陳文樸等[23-24]的研究表明流速、溫度的單一或耦合作用會(huì)影響固有頻率,流動(dòng)下的濕模態(tài)固有頻率總是低于干模態(tài)固有頻率。考慮這一影響,異常振動(dòng)頻率與套筒閥系統(tǒng)固有頻率十分接近,這說明系統(tǒng)的異常振動(dòng)屬于共振。如圖6 所示,機(jī)械振動(dòng)的頻率與壓力波動(dòng)的頻率一致,說明異常振動(dòng)是流體-結(jié)構(gòu)相互耦合產(chǎn)生的共振。系統(tǒng)在另一異常工況,即閥前壓力0.93 MPa,閥后壓力0.17 MPa,開度100 mm 的頻譜圖如圖7 所示,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)主頻仍為100 Hz。此由,可認(rèn)為套筒閥系統(tǒng)出現(xiàn)了明顯的鎖頻現(xiàn)象,振動(dòng)主頻與式(1)理論模型的結(jié)果基本相符,此時(shí)系統(tǒng)的振動(dòng)頻率只與系統(tǒng)自身的參數(shù)有關(guān),這符合自激振動(dòng)的特征,即當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生自激振動(dòng)時(shí),系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入極限環(huán)的吸引域,產(chǎn)生周期振動(dòng),造成系統(tǒng)失穩(wěn)[25]?;诖?,認(rèn)為套筒閥產(chǎn)生了自激失穩(wěn)現(xiàn)象,依據(jù)振動(dòng)頻率大于10 Hz,故屬于顫振(Flutter)類別。
圖6 異常時(shí)閥前壓力頻譜Fig.6 Frequency spectrum of valve front pressure during abnormal conditions
圖7 開度100 mm 時(shí)失穩(wěn)頻譜Fig.7 Instability spectrum at 100 mm opening
當(dāng)閥門處于小開度時(shí),活塞桿處于伸出狀態(tài),活塞桿的支撐剛度較差,與之相連的套筒閘的剛度也變差。同時(shí),套筒與套筒閘之間存在徑向間隙,由于已測得最大振動(dòng)在鉛垂方向(z 向),由此可以判定套筒閘在配合間隙與弱支撐剛度耦合作用下與套筒產(chǎn)生了相對運(yùn)動(dòng),其中間隙是系統(tǒng)中產(chǎn)生非線性的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
通過觀察式(6)~(9)可發(fā)現(xiàn),當(dāng)套筒閥減小開度或增大壓差時(shí),不等式(6)左側(cè)值會(huì)下降,而不等式右側(cè)值會(huì)逐漸升高,使得不等式(6)更不容易滿足,系統(tǒng)更容易失穩(wěn)。不僅如此,通過觀察式(1)(2)(6)發(fā)現(xiàn)當(dāng)管道較長時(shí)式(6)更不容易滿足,系統(tǒng)更容易失穩(wěn)。
綜上所述,套筒閥系統(tǒng)是由于自激振動(dòng)導(dǎo)致失穩(wěn)。外在激勵(lì)是小流量與大壓差工況,內(nèi)因是小開度下套筒閘支撐剛度差與配合間隙大,以上因素共同作用造成了套筒閥的失穩(wěn),同時(shí)管道較長也是開度突變時(shí)形成聲學(xué)共振迫使系統(tǒng)失穩(wěn)的原因之一。
為驗(yàn)證失穩(wěn)分析的正確性,調(diào)節(jié)閥后檢修蝶閥,使得下游壓力增加到0.27 MPa,從而減少了閥前、后的壓差,閥門開度增加到18%。假設(shè)用水流量保持相對穩(wěn)定,將以上數(shù)據(jù)代入不等式(6),得到不等式左側(cè)為1.017,不等式右側(cè)為0.274,不等式模型預(yù)測結(jié)果顯示套筒閥系統(tǒng)穩(wěn)定。提取套筒閥開度為70 mm 時(shí)的實(shí)測振動(dòng)信號,得到其低頻段頻譜圖如圖8 所示。
圖8 開度為70 mm 時(shí)頻譜分析Fig.8 Spectrum analysis plot at 70 mm opening
觀察指示桿z 方向、前閥體頂部z 方向與水缸處的振動(dòng)頻譜,發(fā)現(xiàn)低頻段并沒有產(chǎn)生以100 Hz為基頻的周期振動(dòng),系統(tǒng)處于穩(wěn)定狀態(tài),這也證實(shí)了理論模型的準(zhǔn)確性。
以閥前壓力0.93 MPa,流量0.18 m3/s 為已知條件,基于套筒閥失穩(wěn)預(yù)測動(dòng)力學(xué)模型估計(jì)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定域如圖9 所示。定義壓力比k 如式(13)所示,發(fā)現(xiàn)圖9 穩(wěn)定域與試驗(yàn)結(jié)果基本吻合,閥門在小開度下會(huì)發(fā)生失穩(wěn)情況,通過增加閥后壓力減少壓差能顯著改善失穩(wěn)現(xiàn)象。
圖9 給定條件套筒閥動(dòng)態(tài)穩(wěn)定域Fig.9 Stable region of sleeve valve at specific condition
(1)套筒閥在供水管網(wǎng)上觀測到的基頻為100 Hz 的周期振動(dòng),與系統(tǒng)2 階干模態(tài)固有頻率比較接近且發(fā)生鎖頻現(xiàn)象,這是自激振動(dòng)造成的失穩(wěn)現(xiàn)象。
(2)套筒閥系統(tǒng)由自激振動(dòng)而產(chǎn)生失穩(wěn)的邊界條件是大壓差與小流量,振動(dòng)的主要部件是套筒閘-指示桿-活塞桿組件,其中指示桿z 方向上的振動(dòng)幅度達(dá)到了251.468 m/s2,為正常情況時(shí)的2.6 倍,套筒閘的弱支撐剛度與大配合間隙是失穩(wěn)的內(nèi)因,減少壓差增大開度能使失穩(wěn)得到改善,在本系統(tǒng)中通過將壓差降為0.64 MPa、開度增加至18%后失穩(wěn)現(xiàn)象消失。
(3)本文建立的穩(wěn)定域估計(jì)方法對于指導(dǎo)套筒閥的運(yùn)維有較重要的意義,在本系統(tǒng)中將套筒閥開度增加至20%以上時(shí),系統(tǒng)不易出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象。
調(diào)節(jié)閥的自激振動(dòng)機(jī)理還需進(jìn)行深入研究,以更清晰地解釋負(fù)阻尼和負(fù)液壓剛度問題。