諶鵬飛
中海油田服務(wù)股份有限公司油田化學(xué)事業(yè)部 河北 燕郊 065201
在馬來西亞Betam油田某井中,按照作業(yè)者要求,設(shè)計8-1/2”儲層鉆井液為無固相鉆開液體系,且在完井程序中,需要在井底泵入破膠液,延遲井底工作液和泥餅反應(yīng)時間。主要目的是由于在水基鉆開液體系中,加入了高分子提粘劑PFVIS150,該處理劑分子量長達(dá)200-300萬,體積大,粘度高。PF-VIS150經(jīng)鉆頭水眼高速噴射剪切后,以低分子量濾液液相的形式進(jìn)入油氣孔隙通道,且由于在地層孔隙中界面張力的影響,濾液容易吸附和滯留在油氣縫隙中,造成油氣流通通道受阻,導(dǎo)致油田產(chǎn)能降低。因此,在鉆井液設(shè)計中,需要在裸眼段中替入破膠液對泥餅進(jìn)行破壞,以恢復(fù)近井壁滲透率,達(dá)到提高產(chǎn)能的目的[1]。但如果實施專門的破膠程序,即:在下完篩管后,用完井液頂替出井中鉆井液,再將裸眼段替入破膠液,等待破膠,時間較長[2],這必將增加鉆機時間,加大甲方作業(yè)日費。同時,完井周期時間長,儲層也會受到更多潛在的污染,導(dǎo)致產(chǎn)能降低。因此,作業(yè)者h(yuǎn)要求破膠液在最初的8h內(nèi),失水小于8mL,且在8d內(nèi)完全移除泥餅,且?guī)r心滲透率恢復(fù)值達(dá)到85%。因此,針對作業(yè)者要求,專門設(shè)計并混配了一種延時破膠液,在最初8h內(nèi),在淀粉酶的催化下,消耗包裹在產(chǎn)酸劑外部的表面活性劑,并逐漸釋放出H+,延緩泥餅破壞程度。并將破膠液濾液失水控制在5ml之內(nèi),8d后巖心滲透率恢復(fù)值達(dá)到114%。使用該體系破膠后,產(chǎn)量超出作業(yè)者配產(chǎn)預(yù)期。
Betam-A15ST2井位于西馬PM307區(qū)塊,水深74.7m。設(shè)計斜深5325.36m,垂深1653.3m,儲層段為淺棕色、破碎性疏松粉沙巖。井底溫度92℃,井底壓力為1700 psia/6.2ppge.
本井在13-3/8”套管內(nèi)下入斜向器開窗,并在12-1/4”井段使用合成基泥漿造斜鉆進(jìn)至4831m,并在K10.1層位中著陸。儲層8-1/2”井段采用水基鉆開液鉆井,并下入5-1/2”篩管進(jìn)行完井作業(yè)。
破膠液是具有在一定溫度下對大分子聚合物鉆井液體系進(jìn)行有效降解、容易返排、能減輕鉆井液長期滯留地層造成傷害等特點的一種添加劑。 本井的井底溫度為90℃左右,過高的溫度會導(dǎo)致破膠液中的酸性(H+)釋放速度加快,高分子聚合物的降解速度加快,導(dǎo)致破膠液失水增大,提前破膠。
鉆井水+1ppb燒堿 + 28.7ppb氯化鉀 + 6ppb PFEZFLO + 1ppb PF-VIS150+11ppb PF-UHIB + 11ppb PF-LUBE + 15ppb CaCO3。其中燒堿提供泥漿的堿度,提高pH值,使泥漿呈堿性環(huán)境。氯化鉀提供鉀離子,抑制水敏性地層水化分散,防止井壁坍塌。PF-EZFLO,儲層用改性淀粉,減低泥漿的濾失量。PF-VIS150,高分子材料,儲層用增粘提切劑。PF-UHIB,聚氨類產(chǎn)品,抑制泥頁巖水化分散。PF-LUBE,水基潤滑劑,水平段鉆進(jìn)中減低鉆柱扭矩。CaCO3,加重材料,提高泥漿比重,并可和延時破膠液釋放的酸進(jìn)行反應(yīng),打開油氣縫隙通道。
(1)延時破膠液配方優(yōu)選
經(jīng)室內(nèi)優(yōu)選評價,確定優(yōu)化后的破膠液配方:
95% 體積KCL鹽水(9.2ppg) + 2g PF-HEC +5%體積PF-Precursor + 1g PF-Enzyme。其中鹽水提供比重,滿足井控要求。PF-HEC,羥乙基纖維素,可在泥餅形成一層保護膜膜,延緩酸對泥餅的破壞。PF-Precursor 產(chǎn)酸劑,由表面活性劑包裹,提供H+破壞泥餅。PF-Enzyme淀粉酶催化劑,能破壞由淀粉降濾失劑和碳酸鈣加重劑形成的泥餅,同時可以和PF-Precursor產(chǎn)酸劑外部的表面活性劑反應(yīng)。
(2)地層巖芯滲透率恢復(fù)值實驗
室內(nèi)通過配制8-1/2”鉆開液,測API濾失得到泥餅。同時,通過甲方提供的地層巖芯,泥餅浸泡8d后,測泥餅的滲透率恢復(fù)值,測試程序如下:
(a)準(zhǔn)備作業(yè)者提供的巖芯,測量基礎(chǔ)參數(shù),按照表1配方,模擬配制真空條件下飽和地層水,后持續(xù)浸泡巖芯16h。
表1 飽和地層水配方
(b)使用巖芯流量計測量巖心流體的滲透率,在實驗溫度下使用合成基油Saraline 185 V單向氣驅(qū)替油,見圖1,記錄初始滲透率,讀數(shù)穩(wěn)定時Ko。
圖1 巖芯污染前壓力曲線
(c)使用受污染的鉆井液在3.5MPa和190°F條件下,反向沖洗巖芯2h;
(d)配制延時破膠液,置換1倍孔隙體積的破膠液,停泵,在壓力下保持浸泡巖芯8d;
(e)用合成基油Saraline 185 V沿初始滲透位移方向單向氣驅(qū)油置換,見圖2,記錄污染后滲透率的穩(wěn)定讀數(shù),Kod。
圖2 泥餅破膠后壓力曲線
(f)計算滲透率恢復(fù)值Rd=Kod/KoX 100%,如表2所示。
表2 滲透率恢復(fù)值測試結(jié)果
結(jié)論:通過圖1可見,在巖芯未被污染前,最大驅(qū)替壓力在4800s時間段約為0.09MPa。在3.5 MPa壓力和190°F溫度條件下,巖芯浸泡8 d后,通過制備的延時破膠液破壞泥餅。從圖二可得出,在5000s時段,最大驅(qū)替壓力約為0.06MPa。說明巖芯污染后,在相似的時間段內(nèi),巖芯的驅(qū)替壓力低于該巖芯污染前的驅(qū)替壓力,巖芯污染后返排壓力小,滲透率恢復(fù)效果良好。 同時,可以計算得出,滲透率恢復(fù)值Rd為114.75%,遠(yuǎn)超作業(yè)者要求的85%。另外,由于滲透率恢復(fù)值Rd超過100%,該延時破膠液可能對該巖芯滲透率恢復(fù)值具有一定的改造作用。
破膠液延時破膠實驗
由于PF-Precursor產(chǎn)酸劑包裹著一層表面活性劑,需要消耗掉該表面活性劑后,酸性(H+)才被釋放出來,因此需要在室內(nèi)評價8個小時內(nèi)的該延時破膠液的pH值,以及在8h內(nèi)的漏失量。同時,由于在8-1/2”地層可能存在漏失,按照作業(yè)者鉆井設(shè)計,存在加入哈里伯頓儲層暫堵材料KMAX的可能性,因此,整個延時破膠室內(nèi)評價實驗如表3所示。
表3 漏失量和pH實驗
結(jié)論:通過表3的評價實驗,在最初的8個小時內(nèi),隨著淀粉酶和產(chǎn)酸劑表面的表面活性劑反應(yīng),H+逐漸被釋放出來,酸性逐漸增強,漏失量逐漸增加。在8個小時內(nèi)總漏失量為4.4mL,完全滿足作業(yè)者8h內(nèi),總漏失量8ml要求。同時,在有暫堵材料KMAX存在情況下,破膠液在5d后漏失量達(dá)到突破峰值,滿足甲方在8d內(nèi),泥餅完全清除的要求。
按照延時破膠液配方順序,在完鉆循環(huán)鉆井液期間,配制好破膠液,按照延時破膠工藝進(jìn)行破膠。
完鉆后,振動篩換上高目數(shù)篩網(wǎng),開泵循環(huán)泥漿,直至振動篩面干凈。后在裸眼段替入新的無污染EZFLO鉆開液。
起鉆,組合刮管工具,下至9-5/8”套管內(nèi),刮管,循環(huán)泥漿直至振動篩面干凈。
下入5-1/2”篩管,鉆桿送至裸眼段至5370m,封隔器下至4796m。
用35桶鹽水頂替128桶延時破膠液至裸眼段。利用破膠液的延時破膠能力,浸泡7-8個小時后,破膠液破除井壁上的泥餅,漏失。
坐封封隔器,關(guān)閉MFIV閥。9-5/8”套管內(nèi)鉆開液用海水循環(huán)頂替至干凈,NTU小于35,后9-5/8”套內(nèi)的海水,全部替入9.0ppg封隔液。
起2-7/8”沖管和5-1/2”送入鉆桿,下入生產(chǎn)管柱,安裝采油樹,轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
使用該延時體系破膠后,Betam油田某井投入生產(chǎn)后,產(chǎn)量高達(dá)1000BODP,遠(yuǎn)超出作業(yè)者配產(chǎn)預(yù)期。
隨著時間的增加,產(chǎn)酸劑外部的表面活性劑消耗增加,釋放出的H+增加,酸性越來越大,對泥餅的破壞作用越強。
使用優(yōu)選出來的延時破膠液,能非常有效的清除近井壁地帶的泥餅,恢復(fù)滲透率,開打油氣縫隙通道,最大化的保護油氣儲層,增加油氣產(chǎn)能。
該延時破膠液在地層溫度90℃時,具有良好的儲保效果,且具有一定的改造儲層滲透率的效果。