王國標
(紫金礦業(yè)集團股份有限公司)
某大型銅礦山設計處理量5 000 t/d,經(jīng)過持續(xù)的設備工藝挖潛,目前生產(chǎn)系統(tǒng)處理量已提升至約8 500 t/d,加上全生命周期內(nèi)硫化銅礦多、氧化銅礦少的供礦變化,對硫化銅礦的處理能力提出了更高的要求。對于過去硫化銅粗掃選泡沫合并再磨再選的四段精選工藝,硫化銅礦處理能力有限。為此,該銅礦山為突破生產(chǎn)瓶頸,優(yōu)化硫化銅浮選段工藝指標,經(jīng)現(xiàn)場不斷調(diào)試,利用閑置浮選機、濃密機,經(jīng)2 次硫化銅浮選工藝技改,以期實現(xiàn)工業(yè)化應用。
該銅礦山屬于典型的硫氧混合銅礦,硫化銅礦占比25%~30%,以輝銅礦為主;氧化銅礦占比70%~75%,以孔雀石為主。經(jīng)多次試驗及流程論證,最終確定先選硫化銅后選氧化銅,先浮易選氧化銅礦后浮難選氧化銅礦的原則流程[1-2],并運行至今。自2021 年底,依托頑石破碎系統(tǒng)的穩(wěn)定運行[3],處理礦量實現(xiàn)大幅提升,加上供礦條件的變化,硫化銅礦占比不斷加大,穩(wěn)定在40%以上,這都對硫化銅浮選段的處理能力及選別效果提出了挑戰(zhàn)。
一直以來,現(xiàn)場執(zhí)行的硫化銅浮選工藝為原礦經(jīng)攪拌桶加藥后,經(jīng)1 粗1 掃,粗掃選泡沫合并入再磨,溢流漿經(jīng)4 次精選(精選1 底流返回至粗選段,精選2、精選3、精選4 底流則順序返回),最終產(chǎn)出合格硫化銅精礦。硫化銅選礦工藝流程見圖1。
該流程配置簡單,屬傳統(tǒng)的再磨再選工藝[4-5],在過去硫化銅礦少、氧化銅礦多的供礦條件下,工藝易于操作且生產(chǎn)指標穩(wěn)定;但隨著硫化銅礦占比的不斷提升,硫化銅浮選段工藝出現(xiàn)瓶頸,再磨機臺效低且部分過磨,精選區(qū)域經(jīng)常性“跑、冒、滴、漏”,硫化銅后竄頻繁,致使氧化銅精礦含硫偏高,硫化銅浮選系統(tǒng)整體效率較低,從而影響銅的綜合回收率。
此外,試驗發(fā)現(xiàn)硫化銅粗精礦中含有部分解離單體。因此,為實現(xiàn)硫化銅粗精礦中已解離單體能收早收,防止過磨[6],釋放再磨機臺效,提高硫化銅浮選段處理能力及回收效果,硫化銅浮選技改勢在必行。
第一階段工藝技改的方向是硫化銅粗精礦直接精選、中礦合并再磨[7-8]。原礦漿經(jīng)1 粗1 掃,硫化銅粗選泡沫直接經(jīng)3 次精選(精選1 底流進入濃密機),濃縮后的底流與硫化銅掃選泡沫合并進再磨機,再磨礦漿經(jīng)水力旋流器分級后,沉砂返磨機,溢流礦漿再經(jīng)3 次精選(精選1 底流返回硫化銅粗選),2 個階段的精選泡沫產(chǎn)品合并經(jīng)最后一段精選,最終產(chǎn)出合格硫化銅精礦。第一階段硫化銅浮選技改流程見圖2。
該技改工藝于2022 年5—7 月運行,較好地實現(xiàn)了硫化銅粗精礦的能收早收,且有效避免了硫化銅后竄問題;但再磨機磨礦濃度仍較低,且在硫化銅礦配入過高時,雖然該硫化銅浮選技改流程能保證處理量,但精礦品位卻難以穩(wěn)定,尤其是5—6 月,原礦中含較高比例的滑石礦,精礦富集效果明顯存在波動,含氟超標較嚴重[9]。
鑒于第一階段技改后出現(xiàn)的部分問題,出于完善流程及指標提升的需要,第二階段技改在第一階段的基礎上再優(yōu)化,改硫化銅異步浮選為同步浮選[10]。具體為在硫化銅粗選精礦直接精選、中礦合并再磨的基礎上,取消兩階段精選,硫化銅粗選泡沫直接經(jīng)7次精選,過程中精礦靈活執(zhí)行“能收早收”原則;精選1 底流同樣進入濃密機濃縮,濃縮后底流與硫化銅掃選泡沫合并進水力旋流器預先分級[11],沉砂進再磨機(第一階段技改運行期間,多次取樣表明,分級沉砂濃度較高,直接進入磨機可有效提高磨礦濃度),溢流礦漿直接返回硫粗選段。第二階段的硫化銅浮選技改再優(yōu)化流程見圖3。
第二階段技改再優(yōu)化流程自2022 年8 月運行至今,硫化銅浮選指標取得了較大突破,整體效率提升明顯。第二階段的硫化銅粗選泡沫7 次精選技改流程自現(xiàn)場應用以來,始終堅持“能收早收”原則,間接提升了選硫段處理能力,大部分時間只執(zhí)行4~5 段精選,精礦產(chǎn)品基本達標,生產(chǎn)指標穩(wěn)定。
2022 年以來,現(xiàn)場硫化銅浮選工藝歷經(jīng)3 個階段,1—4 月為原4 段精選流程;5—7 月為第一階段技改流程;8—12 月為第二階段技改再優(yōu)化流程。通過對技改中的流程考查及現(xiàn)場跟蹤,對相關生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計對比。
分別針對3 個階段的硫化銅浮選工藝開展流程考查,通過對再磨分級進料、磨機排礦、分級沉砂及分級溢流等進行篩分,以45 μm 粒級計,計算流程改造前后的再磨分級返砂比、分級質(zhì)效率及分級量效率等[12-13],統(tǒng)計結(jié)果見表1。
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由表1可知,相較于原4段精選流程,經(jīng)2次技改再磨分級返砂比、分級質(zhì)效率及分級量效率均有不同程度的增加,再磨分級效率提升明顯。此外,技改過程對中礦(硫掃選泡沫及精選1 底流)先行濃密濃縮,同時在濃密機處適當添加絮凝劑,濃縮效果得到改善。第二階段技改再優(yōu)化中的相應磨礦濃度,即分級沉砂濃度平均在50.19%,遠高于原4段精選流程25.13%的再磨濃度,這也有助于再磨機臺效的提升,實現(xiàn)中礦單體充分解離,確保精選段產(chǎn)出合格的硫化銅精礦產(chǎn)品。
各階段硫化銅浮選工藝硫化銅精礦富集情況及產(chǎn)品含氟指標見表2。
由表2 可知,隨著技改流程的不斷優(yōu)化,相較于原礦,硫化銅精礦富集效果逐步提升;精礦產(chǎn)品氟元素含量下降明顯,超標率得到有效控制。第一階段硫化銅浮選技改應用期間,原礦含滑石明顯增多,致使硫化銅精礦氟元素超標嚴重,這是進行第二階段技改再優(yōu)化流程的主要原因;取消兩階段精選,硫化銅粗選泡沫直接經(jīng)7次精選,控制滑石配入對精礦品位的影響[14],精選段靈活執(zhí)行“能收早收”原則,確保了硫化銅精礦產(chǎn)品質(zhì)量的達標。
為充分評估各階段硫化銅浮選工藝對硫化銅礦的選別效果,同步統(tǒng)計實際生產(chǎn)過程氧化銅精礦中的硫含量變化(表3)。
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由表3可知,選硫段相較原4段精選流程,無論是第一階段的技改工藝還是第二階段的技改再優(yōu)化流程,結(jié)合原礦含硫,氧化銅精礦硫元素富集不明顯,含硫指標不斷得到控制,側(cè)面反映出第二階段技改再優(yōu)化流程在避免硫化銅后竄問題上的顯著作用。
對不同階段硫化銅浮選工藝開展流程考查,利用原礦品位、精礦品位及產(chǎn)率分別計算出選硫段銅的理論回收率[15],同時統(tǒng)計流程考察期間的生產(chǎn)實際回收率(圖4)。
由圖4 可見,硫化銅浮選工藝從原4 段精選流程經(jīng)2次技改,流程考查計算得到的選硫段銅理論回收率逐步增加,實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)也逐步增加,第二階段的技改再優(yōu)化流程較原4 段精選流程銅回收率增加0.66個百分點。
(1)某大型銅礦山硫化銅浮選工藝經(jīng)2 次技改,將硫化銅異步浮選改為同步浮選,粗選泡沫直接經(jīng)7段精選,中礦再磨礦漿返粗選工藝。技改后穩(wěn)定了精礦指標,確保了硫化銅精礦品位的達標;根據(jù)后續(xù)滑石礦持續(xù)配入系統(tǒng)的情況,同樣能實現(xiàn)較好的富集效果。此外,硫化銅精礦產(chǎn)品含氟超標率明顯下降。
(2)技改后再磨臺效提升,能收早收,增加了硫化銅礦的處理能力及回收效果。第二階段技改再優(yōu)化中設置7段精選,根據(jù)富集效果可隨時調(diào)整精選段數(shù),能更好地實現(xiàn)“能收早收”,間接提升精選段處理能力。溢流漿直接返回硫粗選,可彌補再磨后精選段藥劑不足的問題,更有利于硫化銅礦物的回收,硫化銅浮選效率提升,有效避免了硫化銅后竄問題。
(3)技改后浮選操作條件改善。相較于原4段精選工藝及第一階段硫化銅浮選技改流程,兩階段精選整合為一套精選系統(tǒng),操作上將更有助于崗位指標控制及設備巡查。