高 文 肖志敏 陳書亮
(安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 安陽 455004)
安陽鋼鐵二煉軋作業(yè)部有三座150 t 轉(zhuǎn)爐,2017年5 月開始對(duì)這三座轉(zhuǎn)爐的濕法OG 除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造,升級(jí)為干法除塵系統(tǒng),2018年1月底改造完畢投入使用。該系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)爐煙氣通過汽化煙道、蒸發(fā)冷卻器、靜電除塵器、ID 風(fēng)機(jī)、煤氣冷卻器和杯閥轉(zhuǎn)站換被送往煤氣柜。相較于濕法除塵,干法除塵煙氣污染物的固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)三相分離更加明顯,除塵效率更高,符合目前鋼鐵行業(yè)創(chuàng)A環(huán)保要求。
轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)蒸發(fā)冷卻器降溫和粗顆粒分離(粗灰直接回爐重復(fù)使用)后進(jìn)入電除塵器,氣流經(jīng)過三層分布板分散開,粉塵被高壓電場(chǎng)吸附在陽極板周圍,再由機(jī)械振打?qū)⒎蹓m振落,并經(jīng)過兩個(gè)扇形刮灰器的刮動(dòng),落到鏈條刮板機(jī),降落在電除塵器底部刮板機(jī)上,細(xì)灰再經(jīng)過緩沖斗、下吹式正壓細(xì)灰倉(cāng)泵和輸灰管道,集合到細(xì)灰倉(cāng)中,最后由罐車運(yùn)送,可制作成冷壓塊、球團(tuán)等煉鋼原料再次利用[1]。干法電除塵工藝捕集到的灰粒度較細(xì),屬高細(xì)粉狀態(tài)物質(zhì),可通過罐車密封運(yùn)輸,爐塵利用價(jià)值高[2],含40%~60%的氧化鐵、12%~15%的氧化鈣、5%的氧化鎂、2%~4%的二氧化硅。因此,提高系統(tǒng)的細(xì)灰出塵量就能提高除塵效率。該工藝中的細(xì)灰輸灰系統(tǒng)流程如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)爐干法除塵細(xì)灰系統(tǒng)流程
該輸灰系統(tǒng)采用正壓式氣力輸灰。設(shè)備運(yùn)行初期,經(jīng)常出現(xiàn)細(xì)灰堵塞現(xiàn)象,由于缺乏經(jīng)驗(yàn),處理時(shí)間較長(zhǎng),勞動(dòng)強(qiáng)度很大。本研究對(duì)四種細(xì)灰堵塞情況進(jìn)行分析,并探討解決方案。
在系統(tǒng)投運(yùn)初期,1#倉(cāng)泵經(jīng)常發(fā)生堵灰情況,初始設(shè)計(jì)中有自動(dòng)清堵模式,但效果不佳。1#倉(cāng)泵容積為0.35 m3、自重為360 kg,1#倉(cāng)泵距離細(xì)灰倉(cāng)水平距離約為40 m(2#倉(cāng)泵距離細(xì)灰倉(cāng)水平距離為10 m、3#倉(cāng)泵距離細(xì)灰倉(cāng)水平距離為3 m),高度差約為8 m,輸灰管道包括四個(gè)直角彎頭,說明1#輸灰阻力最大。為了方便判斷和查找原因,需要分析輸灰壓力曲線,正常的輸灰壓力曲線(節(jié)選)如圖2所示。
圖2 正常輸灰壓力變化情況
圖2 中橫軸為時(shí)間軸,豎軸為倉(cāng)泵的氮?dú)廨敾覊毫Α<?xì)灰系統(tǒng)的輸灰程序如下:①關(guān)閉進(jìn)料閥。送氣閥往倉(cāng)泵內(nèi)送氮?dú)猓褌}(cāng)泵清空,輸灰時(shí)間為30 s。②關(guān)閉送氣閥。打開進(jìn)料閥,從緩沖斗到倉(cāng)泵下料,進(jìn)料時(shí)間根據(jù)倉(cāng)泵輸灰能力來設(shè)定,由于1#輸灰阻力大,一次輸灰量不宜過多,進(jìn)料時(shí)間設(shè)定為6 s。通常輸灰壓力曲線每冶煉一爐有大約21個(gè)輸灰周期,按照每爐灰量在3 t 左右來計(jì)算,每周期輸灰量平均為142.85 kg。
當(dāng)輸灰系統(tǒng)主送氣壓力大于0.4 MPa 時(shí),電腦顯示倉(cāng)泵“管道堵塞”報(bào)警,此時(shí)輸灰程序停止。正壓氣力輸送的計(jì)算見式(1)[3]。
式中:P為粉塵加速壓力損失,Pa;?為系數(shù),與輸送距離成正比,與輸送壓力成反比,一般取2~10;ms為單位時(shí)間內(nèi)通過輸送管道截面的粉塵質(zhì)量GS和氣體質(zhì)量GB之比;ρB為常溫下空氣密度,取1.293 kg/m3;VB為粉塵輸送速度,m/s。
進(jìn)而推導(dǎo)出式(2)。
式中:μS為空氣的黏度系數(shù),Pa·S;GS為粉塵量,kg/h;S為輸送管截面積,m2。
由式(2)可知,在其他參數(shù)不變的情況下,發(fā)生堵塞說明輸氣壓力達(dá)不到粉塵加速壓力損失,粉塵質(zhì)量增加導(dǎo)致阻力加大。只有增加輸灰壓力才能克服阻力。
1.2.1 傳統(tǒng)的解決方案。自動(dòng)清堵模式程序受到輸灰時(shí)間的限制,輸灰壓力增加得不夠,達(dá)不到輸灰要求。只能到現(xiàn)場(chǎng)打開倉(cāng)泵底部檢查孔,將倉(cāng)泵內(nèi)的積灰或異物清理干凈。工作量較大,處理時(shí)間較長(zhǎng),影響轉(zhuǎn)爐冶煉。
1.2.2 優(yōu)化后的解決方案。當(dāng)倉(cāng)泵輸灰壓力大于0.35 MPa 時(shí),程序報(bào)警連鎖自動(dòng)進(jìn)入清堵循環(huán),即關(guān)閉倉(cāng)泵進(jìn)料閥,只對(duì)倉(cāng)泵輸氣加壓,直至管道內(nèi)輸灰壓力正常,說明倉(cāng)泵內(nèi)清空,再重新啟動(dòng)進(jìn)料循環(huán)。此外,還可延長(zhǎng)清堵的輸灰時(shí)間。
清堵時(shí)輸灰壓力曲線如圖3 所示。由圖3 可知,11:24:12的輸灰壓力超過0.4 MPa,電腦報(bào)警顯示“細(xì)灰堵塞”,11:24:18 到11:24:48 之間為電腦自動(dòng)啟動(dòng)清堵模式循環(huán)過程,輸灰壓力曲線循環(huán)下降。清堵模式重復(fù)5 次后壓力歸零,但重新啟動(dòng)后壓力仍然高,則保持憋壓。由于11:25:54 到11:26:24 及11:26:42 到11:27:12 之間這兩次憋壓時(shí)間較短,因此沒有徹底清堵,那么從11:27:24 到11:29:36之間的憋壓時(shí)間較長(zhǎng),最終清除堵塞。通過對(duì)PLC 程序中設(shè)定的輸灰步驟參數(shù)進(jìn)行調(diào)試,證明1#倉(cāng)泵憋壓超過0.55 MPa、時(shí)間超過5 min 以上可有效疏通細(xì)灰堵塞。
圖3 清堵時(shí)輸灰壓力變化情況
如果緩沖斗堵塞,則說明物料進(jìn)不到倉(cāng)泵內(nèi),倉(cāng)泵的輸灰壓力就會(huì)減少到空管壓力。當(dāng)輸灰系統(tǒng)在冶煉期間主送氣壓力明顯低于空管壓力(0.04 MPa)超過3 min,觀察扇形刮灰器外軸,如果能夠正常旋轉(zhuǎn),說明緩沖斗出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象。倉(cāng)泵空送時(shí)輸灰壓力曲線如圖4所示。
圖4 空送輸灰壓力變化情況
當(dāng)緩沖斗堵塞時(shí),先排查進(jìn)料閥和輸氣閥是否正常開關(guān),如果閥門不能正常開關(guān)到位,再檢查閥體和液壓缸是否正常。進(jìn)料閥開關(guān)不到位,勢(shì)必引起堵塞。流化進(jìn)氣不順暢也會(huì)導(dǎo)致緩沖斗中結(jié)塊的細(xì)灰無法散開,不利于輸灰。
2.2.1 傳統(tǒng)的解決方法?,F(xiàn)場(chǎng)打開緩沖斗檢查孔,人工清理干凈緩沖斗內(nèi)積灰及雜物;清理干凈試車正常后投入運(yùn)行,影響生產(chǎn)時(shí)間要在80 min以上。
2.2.2 優(yōu)化后的解決方案。在進(jìn)料閥以上附近部位增加氮?dú)鈬姶担彌_斗呈圓錐形,適當(dāng)增加在錐形體周圍側(cè)面的氮?dú)鈬姶担彌_斗圓錐周壁增加氮?dú)鈬姶倒苋鐖D5 所示。由于增加了氣體噴吹的方向和數(shù)量,緩沖斗內(nèi)氣流分散開,輸氣時(shí)保證上部的插板閥開啟,使內(nèi)壁結(jié)團(tuán)粉塵分散開,這樣就大大緩解了緩沖斗的堵塞情況。
圖5 緩沖斗圓錐周壁增加氮?dú)鈬姶倒?/p>
如果靜電除塵器電場(chǎng)除塵效果差的情況發(fā)生在電除塵器內(nèi)部檢修結(jié)束之后,因停爐時(shí)間較長(zhǎng),系統(tǒng)溫度較低,容易產(chǎn)生粉塵結(jié)露現(xiàn)象,因而灰質(zhì)結(jié)塊增多,堆積越來越多,就會(huì)導(dǎo)致內(nèi)鏈?zhǔn)焦伟鍣C(jī)或者扇形刮灰器故障,無法復(fù)位。
蒸發(fā)冷卻器的設(shè)定噴水量直接關(guān)系到煙塵溫度和濕度,而煙塵的溫度和濕度又直接影響電除塵器電場(chǎng)對(duì)粉塵的吸附力。當(dāng)溫度低時(shí),電流只能經(jīng)過塵粒表面導(dǎo)電,電場(chǎng)對(duì)塵粒的吸附性有限;當(dāng)溫度高時(shí),塵粒表面吸附的濕蒸汽或氣體減少,增加電壓時(shí),電流多的粉塵粒子整體導(dǎo)電。只有保持煙塵溫度較高時(shí),電場(chǎng)才能達(dá)到最佳的除塵效果。
3.2.1 傳統(tǒng)的解決方案。當(dāng)冶煉中出現(xiàn)細(xì)灰堵塞時(shí),將刮板機(jī)手動(dòng)停止,等待冶煉結(jié)束后降低風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,打開機(jī)頭人孔進(jìn)行人工清灰,處理完測(cè)試正常后投入運(yùn)行。如果因系統(tǒng)積灰導(dǎo)致刮板機(jī)無法正常運(yùn)行時(shí),這種方法就會(huì)耽誤生產(chǎn),且現(xiàn)場(chǎng)清灰工作量大,造成這部分灰塵不方便外排。
3.2.2 優(yōu)化后的解決方案。在冶煉停止較長(zhǎng)時(shí),復(fù)產(chǎn)前預(yù)先檢查刮板機(jī),加裝事故灰罐。在檢修或停爐較長(zhǎng)時(shí)間時(shí),要事先把電除塵器內(nèi)的灰塵盡早輸空。由于系統(tǒng)內(nèi)部溫度降低,當(dāng)電除塵器進(jìn)口溫度夏天低于80 ℃、冬天低于90 ℃時(shí),要在恢復(fù)冶煉前檢查刮板機(jī)前人孔,手動(dòng)運(yùn)行刮板機(jī)檢查細(xì)灰灰質(zhì)情況,能及早檢查出電除塵器內(nèi)是否有積水或者潮濕的灰。第一爐鋼冶煉時(shí)關(guān)閉細(xì)灰系統(tǒng),通過減少蒸發(fā)冷噴水量來較快提升煙塵的溫度,保證進(jìn)入電除塵器的煙塵溫度穩(wěn)定在標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行范圍內(nèi)(110~170 ℃),保證電除塵器放電的二次電壓和二次電流在標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行范圍,二次電壓和二次電流的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行范圍分別為20~100 kV、100~1 900 mA。待冶煉完畢系統(tǒng)溫度達(dá)到110 ℃以上,打開事故灰側(cè)插板閥,手動(dòng)運(yùn)行刮板機(jī)查看灰質(zhì),直至出現(xiàn)合格的細(xì)灰,再進(jìn)入輸灰系統(tǒng),從而保證輸灰系統(tǒng)中不會(huì)發(fā)生堵塞。事故灰經(jīng)過晾曬也可通過汽車外運(yùn),減少無組織排放等情況。
在插板閥附近發(fā)生細(xì)灰外噴,電腦上扇形刮灰器顯示“過力矩報(bào)警”,或是其他原因?qū)?huì)導(dǎo)致細(xì)灰系統(tǒng)運(yùn)行停止。
插板閥因運(yùn)行停止而關(guān)閉,直接導(dǎo)致細(xì)灰倉(cāng)和緩沖斗處于密封狀態(tài),而內(nèi)部氮?dú)鈬姶凳沟谜麄€(gè)密封狀態(tài)內(nèi)壓增大,導(dǎo)致細(xì)灰外噴。這是由于扇形刮灰器電機(jī)阻力過大引起電流過載保護(hù),導(dǎo)致運(yùn)行停止,原因可能是設(shè)備異物卡堵,導(dǎo)致扇形刮灰器的軸承轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦力增大,或是減速機(jī)齒輪的摩擦力增大,需要換油或者更換減速機(jī)。
4.2.1 傳統(tǒng)的解決方法。由于扇形刮灰器電機(jī)所在部位處于電除塵器二層平臺(tái)兩端,在冶煉間歇人員才能到現(xiàn)場(chǎng)檢查,但此時(shí)扇形刮灰器自動(dòng)狀態(tài)下報(bào)警就停止運(yùn)行,所以檢查不能及時(shí)到位,從而增加電除塵器內(nèi)部積灰,導(dǎo)致扇形刮灰器的負(fù)荷越來越大。保守估計(jì),當(dāng)扇形刮灰器故障時(shí),最多可能接受兩爐鋼的灰塵。如果超過扇形刮灰器的負(fù)載,導(dǎo)致設(shè)備損壞而更換設(shè)備,那么就更會(huì)耽誤冶煉時(shí)間。
4.2.2 優(yōu)化后的解決方案。增加扇形刮灰器處監(jiān)控設(shè)施,并且在轉(zhuǎn)動(dòng)軸上焊有豎直標(biāo)識(shí)鐵片,涂上醒目的顏色,每當(dāng)要檢查外軸是否運(yùn)行時(shí),從監(jiān)控畫面通過豎直標(biāo)識(shí)鐵片能清楚地看到扇形刮灰器軸是否旋轉(zhuǎn),從而提高判斷效率。此外,在操作電腦上定期檢查扇形刮灰器電機(jī)運(yùn)行電流,當(dāng)電流高出一般運(yùn)行范圍時(shí),及時(shí)進(jìn)行維護(hù)和檢查,也能較好地預(yù)防扇形刮灰器故障。
轉(zhuǎn)爐干法除塵細(xì)灰的運(yùn)輸采用正壓式氣力輸灰系統(tǒng),當(dāng)發(fā)生細(xì)灰堵塞時(shí),從電腦控制程序入手,增大輸灰壓力,增加憋壓時(shí)間,能更加快捷地解決細(xì)灰倉(cāng)泵堵塞。由于緩沖斗的圓錐形外形,根據(jù)流體學(xué)原理,增加緩沖斗周側(cè)壁氮?dú)鈬姶悼?,能更加有效防止緩沖斗倉(cāng)壁沾灰和堵塞問題。當(dāng)停爐時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),在冶煉前電除塵器進(jìn)口溫度夏天低于80 ℃、冬天低于90 ℃時(shí),應(yīng)提前打開機(jī)頭人孔來檢查刮板機(jī)上灰質(zhì)情況,無異物時(shí)再煉鋼。等冶煉結(jié)束后,把前一部分細(xì)灰放到事故灰罐內(nèi),可檢查出灰質(zhì)是否正常。如果電除塵器內(nèi)平均溫度達(dá)到110 ℃以上且灰質(zhì)正常時(shí),再進(jìn)行正常的輸灰系統(tǒng)輸灰,即使有灰潮或結(jié)塊,也能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并通過事故罐晾曬,由罐車吸走。這樣既可減少刮板機(jī)堵灰情況,又能減輕人工運(yùn)輸灰塵的工作量。此外,通過增加扇形刮灰器電機(jī)處監(jiān)控錄像,增加扇形刮灰器旋轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí),結(jié)合電腦上扇形刮灰器電機(jī)電流的觀察,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)扇形刮灰器是否正常旋轉(zhuǎn),及早發(fā)現(xiàn)是否有細(xì)灰外噴的情況,能更好地監(jiān)控扇形刮灰器是否有損壞的前兆。
細(xì)灰堵塞處理技術(shù)以預(yù)防為主,可以保證進(jìn)入靜電除塵器的煙塵溫度穩(wěn)定在標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行范圍內(nèi)(110~170 ℃),保證靜電除塵器放電的二次電壓和二次電流在標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行范圍,保證輸灰的氮?dú)鈮毫υ谡7秶?,保證扇形刮灰器的電流在正常運(yùn)行范圍,該技術(shù)從根本上防止和減少細(xì)灰堵塞的發(fā)生。