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      CO2驅(qū)微粒運移堵塞機理及解堵技術(shù)研究

      2023-12-31 19:15:31魏振國裴鐵民陳義發(fā)賈喻博張利樂
      石化技術(shù) 2023年10期
      關(guān)鍵詞:運移含油甲苯

      魏振國 裴鐵民 陳義發(fā) 賈喻博 張利樂

      中石化河南油田分公司采油二廠 河南 南陽 473400

      井樓油田八區(qū)巖石主要以棕褐色、褐色細砂巖及粉砂巖為主,礦物成分以石英為主,長石次之,油層孔隙度16.51%~36.67%,滲透率0.066~7.935μm2,采取普通稠油水驅(qū)開發(fā)方式,平面非均質(zhì)性強,低滲透井區(qū)注水壓力逐漸上升,注水井吸水能力下降。CO2驅(qū)技術(shù)是低油價下經(jīng)濟可行的低滲油藏開發(fā)方式,長期注水對儲層造成一定程度上的傷害,且注入水中攜帶的固相懸浮顆粒、油污等容易在儲層形成堵塞[1-3]。通過開展CO2驅(qū)引起的微粒運移堵塞規(guī)律實驗、CO2驅(qū)后有機垢解堵實驗,提出解決對策,優(yōu)化注水井CO2降壓增注技術(shù)。

      1 實驗材料及條件

      1.1 實驗材料

      地層水樣:取自目標(biāo)區(qū)塊現(xiàn)場水樣,實驗前用濾紙過濾至澄清無雜質(zhì)為止;氣樣:高純二氧化碳氣體,純度99.999%;原油樣品:取自目標(biāo)油藏井口落地油,在實驗室利用油水分離器除去原油中的含水后,通過油氣組分及現(xiàn)場實際生產(chǎn)氣油比數(shù)據(jù)復(fù)配出原始的地層流體;巖心樣品:取自目標(biāo)油藏直徑為25mm的859-2號和859-5號天然巖心柱,在實驗前經(jīng)洗油烘干處理后,測定各巖心基礎(chǔ)物性參數(shù)。

      1.2 實驗條件及方法

      1.2.1 CO2驅(qū)引起的微粒運移堵塞規(guī)律實驗

      通過對現(xiàn)場取樣獲得的巖樣經(jīng)洗油烘干處理后,在溫度50℃和壓力8MPa條件下,以恒定流速開展原油參與或不參與條件下的CO2驅(qū)及氣水交替驅(qū),通過測定驅(qū)替前后巖心物性的變化來確定微粒運移堵塞規(guī)律,同時開展儲層防治措施,以減小微粒運移堵塞對儲層的傷害。

      1.2.2 CO2驅(qū)后有機垢堵塞機理及解堵分析實驗

      在溫度50℃和壓力8MPa條件下,以恒定流速開展CO2驅(qū),結(jié)合CO2驅(qū)前后有機垢沉淀造成的儲層物性的變化來確定有機垢堵塞規(guī)律,同時開展儲層防治措施,以減少有機堵塞對儲層的傷害。經(jīng)正庚烷清洗掉巖石流體后,主要殘留物為瀝青質(zhì)和無機垢,說明孔隙度的下降是由瀝青質(zhì)和無機垢的殘留造成的。經(jīng)甲苯和無水乙醇將瀝青質(zhì)洗出,殘留物為微粒和無機垢。分別測得孔隙度和滲透率,對比兩次清洗后的物性參數(shù)得到CO2驅(qū)替過程中瀝青質(zhì)沉淀對儲層孔、滲等物性參數(shù)的影響。

      2 CO2 驅(qū)及氣水交替驅(qū)過程引起的微粒運移堵塞規(guī)律

      2.1 在含油條件下CO2 驅(qū)過程引起的壓力變化

      注CO2后可能存在三種堵塞,包括瀝青質(zhì)堵塞、無機垢堵塞、地層疏松微粒的釋放與運移堵塞。通過開展含油條件下CO2驅(qū)引起的微粒運移堵塞機理實驗,對現(xiàn)場取樣獲得的巖心(859-2號巖心)進行CO2驅(qū),在0.1mL/min注入速度條件下,CO2驅(qū)共注入20.28PV。在CO2注入過程的初始階段,注入壓力和出口壓力波動較大,且入出口壓差相對較大,隨CO2注入量的增加,壓差迅速下降,最終穩(wěn)定在0.02MPa,說明注入CO2可有效降低入出口壓差,從而實現(xiàn)降壓增注的目的。

      2.2 在含油條件下CO2 驅(qū)前后孔隙度及滲透率變化

      對CO2驅(qū)后干燥的巖心(859-2號巖心)進行抽真空飽和地層水,測定驅(qū)后巖心受無機沉淀及膠結(jié)疏松產(chǎn)生的顆粒影響導(dǎo)致的微粒運移堵塞對物性的影響。

      在CO2驅(qū)后利用正庚烷進行清洗吹干后重新抽空飽和水,測得的巖心孔隙度從31.127%降至31.064%,損失約0.2%;液測滲透率從135.895mD降至47.455mD,損失約65.1%。由于正庚烷無法清洗瀝青質(zhì)、無機垢、微粒,因此下降是由瀝青質(zhì)、無機垢、微粒的殘留造成的。

      再次經(jīng)甲苯和無水乙醇進行清洗吹干后重新抽空飽和水,測得的巖心孔隙度和液測滲透率均有所恢復(fù),最終孔隙度由清洗前的31.064%上升至31.099%,恢復(fù)了0.113%,滲透率由清洗前的47.455mD上升至69.863mD,比清洗前恢復(fù)約47.2%,經(jīng)甲苯和無水乙醇清洗后可將瀝青質(zhì)洗出,殘留物為無機垢和微粒,最終滲透率從135.895mD降至69.863mD,損失約48.6%,這時孔隙度、滲透率的下降是由無機垢、微粒的殘留造成的。

      在含油條件下,由于原油的粘滯作用強,產(chǎn)生的瀝青質(zhì)、無機垢、微粒無法順利通過巖心,在一定的條件下膠結(jié)或成團,附著在孔隙壁上或滯留在孔喉處,堵塞滲流通道,從而嚴(yán)重影響儲層的滲流能力。

      2.3 在不含油條件下CO2 轉(zhuǎn)氣水交替過程引起的壓力變化

      開展不含油的CO2驅(qū)轉(zhuǎn)氣水交替驅(qū)過程引起的微粒運移堵塞機理實驗,可以看出:在0.1mL/min注入速度條件下,CO2驅(qū)共注入8.8PV,CO2-水交替驅(qū)共注入12.2PV。CO2注入過程中注入壓力和出口壓力均存在上下波動,總體上入出口壓差在不斷下降,從最初的0.06MPa降到0.02MPa,說明注入CO2過程中可有效降低入出口壓差。后續(xù)再進行CO2-水交替驅(qū),壓力差進一步下降,且不斷在0.02~0.06MPa之間波動,注水時注入壓力增加,注CO2時注入壓力降低,說明CO2驅(qū)和CO2-水交替驅(qū)均可實現(xiàn)降壓增注的目的。

      2.4 在不含油條件下CO2 轉(zhuǎn)氣水交替過程前后孔隙度及滲透率變化

      對CO2轉(zhuǎn)氣水交替后干燥的巖心(859-5號巖心)進行抽真空飽和地層水,測定驅(qū)后巖心受無機沉淀及膠結(jié)疏松產(chǎn)生的顆粒影響導(dǎo)致的微粒運移堵塞對物性的影響。在CO2轉(zhuǎn)氣水交替驅(qū)后,巖心的孔隙度和滲透率均有增大現(xiàn)象,測得的巖心孔隙度從30.567%增至30.665%,增長約0.32%,增長幅度很小;液測滲透率從73.315mD增至103.826mD,增長約41.6%,增長幅度較大。說明在無油條件下,巖心存在微粒運移,但可以排出,未影響滲流能力。

      2.5 在含油條件下CO2 轉(zhuǎn)氣水交替過程引起的壓力變化

      開展含油的CO2驅(qū)轉(zhuǎn)氣水交替驅(qū)過程引起的微粒運移堵塞機理實驗,可以看出:在0.1mL/min注入速度條件下,CO2驅(qū)共注入10.1PV。CO2注入過程初始階段注入壓力和出口壓力波動較大,入出口壓差最大為0.05MPa左右,隨CO2注入量的增加,壓差迅速下降,最終穩(wěn)定在0.02~0.03MPa之間,說明注入CO2過程中可有效降低入出口壓差。從而實現(xiàn)降壓增注的目的。后續(xù)再進行CO2-水交替驅(qū),壓力差先有所上升,上升至0.08MPa后開始下降,逐漸穩(wěn)定在0.03~0.06MPa之間波動,注水時注入壓力增加,注CO2時注入壓力降低,說明CO2驅(qū)和CO2-水交替驅(qū)均可實現(xiàn)降壓增注的目的。

      2.6 在含油條件下CO2 轉(zhuǎn)氣水交替過程前后孔隙度及滲透率變化

      對CO2轉(zhuǎn)氣水交替后干燥的巖心(859-5號巖心)進行抽真空飽和地層水,測定驅(qū)后巖心受無機沉淀及膠結(jié)疏松產(chǎn)生的顆粒影響導(dǎo)致的微粒運移堵塞對物性的影響。在CO2驅(qū)后利用正庚烷進行清洗吹干后重新抽空飽和水,測得的巖心孔隙度從30.665%降至30.214%,損失約1.47%;液測滲透率從103.826mD降至58.310mD,損失約43.8%,是由瀝青質(zhì)、無機垢、微粒的殘留造成的。再次經(jīng)甲苯和無水乙醇進行清洗后孔隙度由30.214%上升至30.362%,恢復(fù)了0.49%,滲透率由58.310mD上升至72.475mD,比清洗前恢復(fù)約24.3%,經(jīng)甲苯和無水乙醇清洗后可將瀝青質(zhì)洗出,殘留物為無機垢和微粒,最終滲透率從103.826mD降至72.475mD,損失約30.2%,這時孔隙度、滲透率的下降是由無機垢、微粒的殘留造成的。

      結(jié)合不含油實驗結(jié)果,實際殘留應(yīng)大于實測孔隙體積的減小量,滲透率的下降主要是由無機沉淀和瀝青質(zhì)沉積造成的,說明兩者的堵塞很嚴(yán)重;與不含油實驗結(jié)果對比,含油條件下可動微粒容易被瀝青質(zhì)所束縛不容易被產(chǎn)出,從而也殘留在孔隙中造成堵塞,影響流體滲流能力。

      3 CO2 驅(qū)后有機垢的堵塞機理及解決對策研究

      3.1 CO2 驅(qū)后有機垢堵塞機理實驗

      CO2驅(qū)引起有機垢堵塞同時也伴隨微粒運移和無機物生成堵塞[4],CO2驅(qū)與氣水交替驅(qū)前后各巖心水相滲透率及孔隙度變化實驗對比,可以看出:859-5號巖心在CO2驅(qū)后利用正庚烷進行清洗后滲透率從73.315mD降至58.310mD,損失約20.5%,而經(jīng)甲苯和無水乙醇清洗后,巖心滲透率由清洗前的58.310mD上升至72.475mD,比清洗前恢復(fù)了24.3%,最終滲透率從73.315mD降至72.475mD,損失約1.2%,說明該塊巖心主要是由瀝青質(zhì)的沉積造成的堵塞,無機垢和微粒造成的堵塞很輕微。甲苯和無水乙醇具有良好的有機垢解堵效果,同時還可以對無機垢和微粒運移堵塞起到一定的抑制作用。

      3.2 CO2 驅(qū)后有機垢堵塞的解決對策分析

      (1)正向注入甲苯解堵

      在859-5號巖心開展氣水交替驅(qū)實驗,經(jīng)CO2驅(qū)20倍孔隙體積后,巖心的水相有效滲透率為4.139mD,正向注甲苯1PV解堵后,水相有效滲透率增加到16.143mD,增加幅度為290%;巖心液測滲透率由72.475mD降至70.542mD,損失約2.67%,孔隙度由30.362%降至30.008%,損失約1.17%。

      (2)反向注入甲苯解堵

      在859-2號巖心開展氣水交替驅(qū)實驗,經(jīng)CO2驅(qū)20倍孔隙體積后,巖心的水相有效滲透率為8.946mD,反向注甲苯1PV后,水相有效滲和率增加到35.785mD,增加幅度為300%;巖心液測滲透率由69.863mD增至69.868mD,提升約0.007%;孔隙度由31.009%增至31.142%,提升約0.43%。

      綜上分析可知,甲苯具有良好的有機垢解堵效果,同時還可以對無機垢和微粒運移堵塞起到一定的抑制作用。對比正向和反向注入甲苯解堵對策,反向注入甲苯后不僅可以對有機垢解堵具有良好的優(yōu)勢,還在一定程度上解除因微粒運移造成的喉道堵塞,提高流體的滲流能力,對增注具有較好的效果。

      4 結(jié)論

      (1)CO2驅(qū)和氣水交替驅(qū)引起的微粒運移在無油條件下一般不引起堵塞現(xiàn)象,但在有油條件下,微粒運移及無機垢在運移過程中會被原油束縛,容易發(fā)生積聚成團,從而對巖石孔喉造成堵塞,在有機垢沉積出現(xiàn)后,無機垢和微粒不容易被排出,從而加劇對巖石的堵塞。

      (2)CO2驅(qū)后會產(chǎn)生有機垢堵塞,且在引起無機垢和微粒積聚成團堵塞的雙重作用下,儲層滲流能力變差,可通過加注甲苯等有機垢抑制劑或解除劑解決預(yù)防或解除有機垢的問題,同時也可以減小因有機垢的析出和結(jié)垢作用引起的微粒運移和微粒積聚成團加大導(dǎo)致的堵塞。

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