劉 勇,張延軍,曹 兵
(中國石油西部鉆探吐哈鉆井公司,新疆鄯善 838200)
節(jié)能發(fā)電機技術在吐哈鉆井公司各井隊相繼配套應用。經過幾年的使用,現(xiàn)場反應節(jié)能發(fā)電機普遍存在的一些問題,影響到節(jié)能發(fā)電機的使用和鉆井安全。主要表現(xiàn)在發(fā)電電壓和頻率波動較大,遠遠超出了節(jié)能發(fā)電機和供電器件的承受范圍,極易導致跳閘和電器元件燒損。
因為節(jié)能發(fā)電機額定頻率和額定電壓與柴油機的轉速成正比。一般發(fā)電機的柴油機轉速自動調節(jié)恒定,電源電壓、頻率恒定。鉆井用柴油機通過聯(lián)動機在帶動節(jié)能發(fā)電機的同時還要帶絞車和泥漿泵運轉,所以節(jié)能發(fā)電機的轉速會因為泥漿泵的啟停波動,特別是在起下鉆工況或啟動泥漿泵等大型設備時,柴油機轉速波動范圍較大,因此節(jié)能發(fā)電機的運行環(huán)境相對惡劣。造成發(fā)電電壓在320~430 V、頻率在45~54 Hz 波動。節(jié)能發(fā)電機安裝如圖1 所示。
圖1 節(jié)能發(fā)電機安裝
節(jié)能發(fā)電機在使用過程中頻繁跳閘。在使用節(jié)能發(fā)電機時,因為柴油機通過聯(lián)動機還要帶絞車和泥漿泵運轉,所以節(jié)能發(fā)電機的轉速會因為泥漿泵的啟停波動。在起下鉆作業(yè)、雙泵作業(yè)、深井段作業(yè),以及復雜井、探井作業(yè)時,節(jié)能發(fā)電機不能保證井場正常用電和井下安全,均處于停置狀態(tài)。以柯克亞和玉果區(qū)塊為例,50561 隊和50562 隊在二開2000 m 以后就停用節(jié)能發(fā)電機,采用兩臺440 kW 康明斯發(fā)電機并機運轉,僅僅兩臺康明斯發(fā)電機組每天的油耗就要3 t 左右。再加上12 V190 的燃油消耗,每天油耗要在5~5.6 t。每個臺月油耗在150 t 左右。由于50LDB 原廠設計配置的節(jié)能發(fā)電機在大多數(shù)工況都無法正常運行,基本處于停置狀態(tài),50LDB 鉆機成了“油老虎”。
由于節(jié)能電發(fā)機存在著頻率和電壓不穩(wěn)這一致命問題,節(jié)能發(fā)電機實際運轉時效很低。為了保證節(jié)能發(fā)電機的正常使用、節(jié)能降耗、保護電氣設備的目的,研制、應用節(jié)能發(fā)電機穩(wěn)壓、穩(wěn)頻裝置。節(jié)能發(fā)電機穩(wěn)壓、穩(wěn)頻裝置存在以下難點:①使用國產電源逆變單元核心元件,其逆變技術,穩(wěn)定電壓、頻率的效果不理想;②使用普通的正弦濾波器、變壓器,其濾波效果比較差,輸出電壓和頻率波動比較大。
電源逆變單元核心件采用進口元件,并采用當今最新逆變技術和最先進的工藝技術,所有PCB 電路板采用涂層固化處理;正弦濾波器、輸出變壓器采用整體真空浸漬絕緣漆和噴涂高溫防護漆處理,具有較高的絕緣級別和防護能力。輸入電壓及范圍:380 V±30%(265~490 V);3Φ4W+G;輸入頻率及范圍:50 Hz±30%(30~80 Hz);功率因數(shù):≥0.8;輸出額定線電壓及頻率:380 V±0.5%;輸出頻率及范圍:50 Hz±0.01%。穩(wěn)壓、穩(wěn)頻裝置是一種成熟的電源裝置??梢员WC在額定電壓3 相380 V允許波動范圍323~528 V,動態(tài)反應速度快,負載0~100%變化時,穩(wěn)態(tài)反應時間≤20 ms。使用該裝置可以使井場電源穩(wěn)定在400 V、50 Hz。內部設計方案如圖2 所示。
圖2 內部設計方案
該方案采用了先進的正弦波脈寬調制(SPWM)IGBT 高頻逆變技術,內部交—直—交結構,徹底清除電網干擾。經交—直—交變換后輸出波形純凈的穩(wěn)壓、穩(wěn)頻高品質電力,保證了裝置始終能夠向負載提供高質量的交流電源,達到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、抑制浪涌、尖峰、電噪聲等。電氣控制原理如圖3 所示,平面布置如圖4 所示。
圖3 電氣控制原理
圖4 平面布置
變頻裝置產生諧波電流,對系統(tǒng)可產生較大的影響,不僅會產生較大的發(fā)熱損耗,而且會加速電氣設備的絕緣老化,特別是對電纜、變壓器運行非常不利。此外,產生諧波嚴重時,也會對自動控制系統(tǒng)和保護裝置產生干擾,使其誤動作,影響電網的正常安全運行,通過應用無功補償裝置,可減少無功功率,提高功率因數(shù),有效降低發(fā)電機能耗。切換方式如圖5 所示。
圖5 切換方式
發(fā)電機功率800 kW、電壓0.4 kV,配置有1 臺TZQF 消諧無功補償裝置,TZQF 消諧補償裝置安裝總容量為248 kVar,TZQF 裝置安裝有5 組濾波支路,分別是3 組5 次濾波支路和2組7 次濾波支路,投切方式為全自動運行。
(1)實現(xiàn)電壓及頻率穩(wěn)態(tài)調節(jié)。節(jié)能發(fā)電機穩(wěn)壓、穩(wěn)頻裝置是為調節(jié)節(jié)能發(fā)電機頻率,保護電器設備而設計制作。穩(wěn)壓、穩(wěn)頻裝置可以保證在額定電壓3 相380V 允許波動范圍323~528 V,動態(tài)反應速度快,負載0~100%變化時,穩(wěn)態(tài)反應時間≤20 ms。使用該裝置可以使井場電源穩(wěn)定在400 V、50 Hz。
(2)濾除諧波電流。TZQF 消諧補償裝置投運后,有效濾除了大量的諧波電流,使主要的5、7、11 次諧波電流由87.1 A、32.2 A,13.7 A 降低為8.6 A、3.4 A,0.7 A,注入系統(tǒng)的諧波電流已控制在國標要求范圍內。
(3)改善諧波電壓畸變。TZQF 消諧補償裝置投運后,諧波電壓畸變得到了很大的改善,發(fā)電機正常運行時的低壓側電壓波形總畸變率由未投時的13.2%降低至1.5%以下(國標小于5%)。各次諧波電壓含有率在國標要求的允許范圍內。可見,濾波裝置的投運效果非常顯著。改善前、后的電壓波形如圖6 所示。
圖6 改善前后的電壓波形
(4)有效提高發(fā)電機功率因數(shù)。TZQF 消諧補償裝置投運后,功率因數(shù)也得到了很好的補償,變壓器低壓側的功率因數(shù)從0.48 提高至0.95 以上,負荷電流減少56~120 A,運行經濟效益十分可觀。
(5)優(yōu)化動力組合,降低柴油消耗。通過動力系統(tǒng)的升級改造,可根據(jù)實際工況更為合理地優(yōu)化機組配置,在負載較輕時啟用1 臺小功率柴油機,中等負載下啟用1 臺1300 kW 柴油機,負載較重時啟用1 臺大功率柴油機和1 臺小功率柴油機并機使用,讓動力機組在滿足鉆井負荷的同時剛好有富余功率來驅動節(jié)能發(fā)電機供電,做到最大限度控制和使用富余功率。通過優(yōu)化動力組合減少柴油機啟用臺數(shù),降低了柴油消耗,實現(xiàn)節(jié)能發(fā)電機的最大限度節(jié)能。
2019 年8 月,吐哈鉆井公司在玉105 開始現(xiàn)場應用國內第一臺節(jié)能發(fā)電機1000 kV·A 的穩(wěn)壓、穩(wěn)頻裝置。經現(xiàn)場測試:在不同工況下柴油機轉速基本在900~1300 r/min 范圍內波動,穩(wěn)壓、穩(wěn)頻裝置24 h 連續(xù)工作輸出電壓400 V,輸出頻率50 Hz。杜絕了因為柴油機轉速波動而造成的供電系統(tǒng)跳閘,節(jié)能發(fā)電機全井、全工況正常運轉。兩臺柴油發(fā)電機組均處于停運狀態(tài)。從玉105 和溫10 井的應用效果證明:該裝置性能穩(wěn)定,節(jié)能效果良好。從跟蹤的油料消耗數(shù)據(jù)顯示:雖然柴油機的燃油消耗有所增加,但相對于運行兩臺柴油發(fā)電機組,大大降低了燃油消耗。在節(jié)能發(fā)電機上投用穩(wěn)壓、穩(wěn)頻裝置后,節(jié)能發(fā)電機運轉平穩(wěn),在各種工況下均可持續(xù)運轉,充分發(fā)揮了技術優(yōu)勢,單井油耗降低15%~20%,推廣和應用節(jié)能發(fā)電機項目一部鉆機每年可以創(chuàng)造經濟效益228 多萬元,在一年內可收回投資成本并創(chuàng)收60 萬元。