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      脫硫再生塔在焦?fàn)t煤氣脫硫系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

      2024-01-07 13:45:02陳郭鑫
      山西冶金 2023年11期
      關(guān)鍵詞:空壓焦?fàn)t煤氣硫化氫

      陳郭鑫

      (山西焦化集團(tuán)有限公司,山西 臨汾 041600)

      0 引言

      山西焦化集團(tuán)公司5 號、6 號搗固焦?fàn)t為2×55孔TJL5550D 型復(fù)熱式搗固焦?fàn)t,設(shè)計(jì)焦炭產(chǎn)量為110 萬t/a,配套獨(dú)立的煤氣凈化裝置,處理能力為5.4萬m3/h。5 號、6 號焦?fàn)t產(chǎn)生的焦?fàn)t煤氣由配套的二化產(chǎn)煤氣系統(tǒng)負(fù)責(zé)凈化處理。其中,煤氣脫硫裝置采用以氨為堿源的HPF 法脫硫工藝,脫硫系統(tǒng)原設(shè)計(jì)共有3 座脫硫塔,各塔串聯(lián)進(jìn)行三級脫硫。后期因生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,對配煤比及結(jié)焦時(shí)間進(jìn)行了調(diào)整,5號、6 號搗固焦?fàn)t煤氣量達(dá)到5.5~7.0 萬m3/h,平均煤氣量為6.5 萬m3/h 左右,煤氣硫化氫含量高達(dá)12 g/m3以上,煤氣量及硫化氫含量均超過設(shè)計(jì)值。正常生產(chǎn)運(yùn)行期間,3 個(gè)脫硫塔同時(shí)運(yùn)行,才能保證硫化氫含量達(dá)標(biāo)并滿足下游用戶的使用要求。因不具備單塔檢修條件,每年脫硫系統(tǒng)停工檢修一次,脫硫系統(tǒng)停工檢修期間出廠焦?fàn)t煤氣硫化氫超標(biāo),嚴(yán)重影響下游用戶生產(chǎn)使用。另外,通過這幾年的系統(tǒng)運(yùn)行狀況及檢修情況來看,原有3 臺脫硫塔存在脫硫液循環(huán)量不足的情況,影響脫硫效果?;谝陨显颍瑢γ摿蛳到y(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。焦化廠二化產(chǎn)作業(yè)區(qū)焦?fàn)t煤氣脫硫系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目于2018 年3 月15 日下發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書正式啟動,2019 年3 月20 日開始施工,2020 年5 月13 日完成項(xiàng)目交工驗(yàn)收。2020 年6月12 日,系統(tǒng)開始注水添加脫硫劑,6 月15 日,系統(tǒng)投焦?fàn)t煤氣,轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段,7 月15 日正式投入生產(chǎn)使用。

      1 優(yōu)化改造內(nèi)容

      1)對原有10 臺貧富液泵進(jìn)行改型更換,額定流量由1 200 m3/h 提高至1 500 m3/h。提高了原有3 臺脫硫塔的脫硫液循環(huán)量及處理能力。

      2)新增1 臺脫硫塔、再生塔及配套的空壓站、硫泡沫槽和泡沫泵等,將煤氣中的硫化氫質(zhì)量濃度脫至250 mg/m3以下,并回收硫磺。新建脫硫塔投用后,具備3 塔運(yùn)行、1 塔檢修的條件。

      2 試生產(chǎn)階段存在的主要問題

      因高塔再生工藝在本廠屬于第一次應(yīng)用,無相關(guān)的參考數(shù)據(jù),因此,在試生產(chǎn)期間出現(xiàn)了許多問題。

      1)再生塔硫泡沫含水較大,泡沫偏稀。試生產(chǎn)期間,再生塔頂液位調(diào)節(jié)器開度按照50%控制,再生塔實(shí)際液位在4.8 m 左右。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),再生塔頂溢流出的硫泡沫較多,泡沫槽內(nèi)硫泡沫含水較大,連續(xù)取硫泡沫樣送檢,含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)均在80%~85%,與預(yù)期硫泡沫含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在80%以內(nèi)存在較大偏差。

      2)空壓風(fēng)流量控制不穩(wěn)定,硫泡沫溢流間斷。試生產(chǎn)期間,4 號再生塔空壓風(fēng)流量按照設(shè)計(jì)要求控制在2 200 m3/h 左右,硫泡沫溢流不穩(wěn)定,存在溢流中斷的問題。并且,再生塔硫泡沫溢流還存在周期性的突發(fā)狀況,每10~12 h 就會出現(xiàn)一次硫泡沫“爆發(fā)式”溢流。溢流期間,大量稀硫泡沫涌入硫道,瞬間填滿硫道。如果泡沫槽液位偏高,還會造成泡沫槽冒槽事故。

      3)脫硫塔捕霧段沖洗時(shí),再生塔硫道滿水。試生產(chǎn)期間,脫硫塔阻力增長至0.8 kPa。對脫硫塔捕霧段進(jìn)行了沖洗,按照沖洗方案先打開捕霧段DN200 沖洗閥門,后逐步關(guān)閉入脫硫塔貧液管道DN700 閥門,隨著入脫硫塔貧液閥門的逐步關(guān)閉,入脫硫塔貧液循環(huán)量逐步降低。期間,入再生塔富液量增大,系統(tǒng)液位控制不平衡,造成再生塔液位突然升高,脫硫液夾帶大量硫泡沫瞬間進(jìn)入泡沫槽,造成泡沫槽冒槽事故。

      3 解決方案

      針對以上存在的問題,通過現(xiàn)場排查并查閱設(shè)計(jì)方案,制定了相應(yīng)的管控措施及調(diào)整方案。

      1)針對再生塔硫泡沫含水較大,泡沫偏稀的問題,主要通過調(diào)節(jié)再生塔液位調(diào)節(jié)器進(jìn)行調(diào)節(jié)。先后將液位調(diào)節(jié)器開度調(diào)整為40%、30%、20%和10%進(jìn)行試驗(yàn),通過一段時(shí)間的試驗(yàn)運(yùn)行,最終將液位調(diào)節(jié)器開度調(diào)整為10%進(jìn)行控制。液位調(diào)節(jié)器在10%開度下可保證一定的硫泡沫層厚度,硫泡沫含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在80%以內(nèi),平均值可以控制到70%左右,具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。

      表1 液位調(diào)節(jié)器開度與硫泡沫含水的關(guān)系

      2)對于空壓風(fēng)流量控制不穩(wěn)定的問題,主要對再生塔空壓風(fēng)流量進(jìn)行調(diào)整試驗(yàn),先將空壓風(fēng)流量降低至2 000 m3/h、1 800 m3/h 和1 600 m3/h 進(jìn)行試驗(yàn)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行,最終將空壓風(fēng)流量確定為1 600 m3/h 左右運(yùn)行,在該流量下再生塔硫泡沫溢流穩(wěn)定,再未出現(xiàn)過“爆發(fā)式”溢流。如果空壓風(fēng)流量控制偏低,會影響脫硫富液中硫泡沫的再生,具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。

      表2 空壓風(fēng)流量與硫泡沫溢流情況的關(guān)系

      3)對于脫硫塔捕霧段沖洗時(shí)再生塔硫道滿水的問題,結(jié)合項(xiàng)目單體試車時(shí)的相關(guān)記錄,對脫硫塔捕霧段沖洗方案進(jìn)行了修改,明確了沖洗捕霧段前將脫硫液循環(huán)量降低至600 m3/h,后期對脫硫塔捕霧段進(jìn)行沖洗。采用此方案后,再未出現(xiàn)再生塔硫道滿水事故,并將沖洗方法在崗位操作規(guī)程中完善、固化。

      4 相關(guān)工藝參數(shù)控制

      通過試生產(chǎn)期間的摸索和調(diào)試,4 號脫硫塔系統(tǒng)運(yùn)行良好,出工段硫化氫指標(biāo)穩(wěn)定?,F(xiàn)對整個(gè)高塔再生工藝的相關(guān)控制方法和要求進(jìn)行進(jìn)一步總結(jié)。

      4.1 脫硫塔脫硫液循環(huán)量的控制

      按照焦?fàn)t煤氣的發(fā)生量及時(shí)調(diào)節(jié),煤氣流量在6 萬m3/h 以下時(shí),循環(huán)量可降低至1 200 m3/h 左右。如果煤氣流量在6 萬m3/h 以上時(shí),應(yīng)及時(shí)將脫硫液循環(huán)量提高至1 500 m3/h 左右。否則,將會造成煤氣中的硫化氫吸收不充分、不完全,進(jìn)而影響出工段硫化氫指標(biāo)穩(wěn)定。

      4.2 脫硫塔空壓風(fēng)流量的控制調(diào)節(jié)

      空壓風(fēng)流量的控制[1-2]應(yīng)結(jié)合煤氣流量、泡沫含水情況總體考慮。正常生產(chǎn)期間,如果煤氣流量在6 萬m3/h 以下,可適當(dāng)降低空壓風(fēng)流量至1 200 m3/h。如果煤氣流量在6 萬m3/h 以上,應(yīng)控制空壓風(fēng)流量在1 600 m3/h 以上。如果硫泡沫含量較大,可適當(dāng)降低空壓風(fēng)流量。另外,還需要關(guān)注空壓風(fēng)壓力,空壓風(fēng)壓力應(yīng)不低于0.5 MPa。如果壓力偏低,將會影響脫硫富液中硫泡沫的再生效果。

      4.3 脫硫液質(zhì)量的控制

      正常生產(chǎn)期間,脫硫液中脫硫劑的質(zhì)量濃度應(yīng)控制在50 mg/L 左右。如果煤氣流量超過6.5 萬m3/h,應(yīng)相應(yīng)增加脫硫劑的添加量,將脫硫劑質(zhì)量濃度提高至100 mg/L 左右。但脫硫劑的濃度也不應(yīng)過高,否則,將會對脫硫液中副鹽的濃度產(chǎn)生一定影響,造成副鹽濃度偏高,進(jìn)一步影響脫硫吸收效果。脫硫液中的揮發(fā)氨質(zhì)量濃度應(yīng)控制在3 g/L 以上,揮發(fā)氨濃度偏低,脫硫塔內(nèi)硫化氫的吸收效率降低,會造成出工段硫化氫指標(biāo)異常,脫硫液中揮發(fā)氨的濃度補(bǔ)充采用蒸氨塔濃氨水來補(bǔ)充,化驗(yàn)濃度偏低時(shí)應(yīng)及時(shí)將濃氨水切入。脫硫液中的副鹽主要有硫代硫酸銨和硫氰酸銨,該副鹽會隨著脫硫反應(yīng)的進(jìn)行逐漸升高,而且該反應(yīng)屬于不可逆的化學(xué)反應(yīng),一旦產(chǎn)生,很難通過化學(xué)方法消除。所以,在日常生產(chǎn)中需要重點(diǎn)關(guān)注該部分副鹽的含量,一旦副鹽質(zhì)量濃度超過250 g/L,應(yīng)立即對脫硫液進(jìn)行置換。

      4.4 煤氣溫度的控制

      應(yīng)將脫硫塔內(nèi)的煤氣溫度控制在30~35 ℃。為保證煤氣溫度在控制范圍內(nèi),必須保證預(yù)冷塔的正常運(yùn)行,預(yù)冷塔后煤氣溫度應(yīng)控制在30 ℃左右。

      4.5 循環(huán)脫硫液溫度的控制

      應(yīng)將循環(huán)脫硫液的溫度控制在35~40 ℃。為保證循環(huán)脫硫液的溫度,應(yīng)定期對循環(huán)脫硫液換熱器進(jìn)行疏通清理。為保證夏季脫硫液的溫度在指標(biāo)內(nèi),應(yīng)使用換熱面積在250 m2以上的換熱器。

      4.6 預(yù)冷后煤氣質(zhì)量的控制要求

      為最大限度地去除煤氣中的焦油和萘,必須保證電捕焦油器和初冷器正常操作。否則,會引起催化劑中毒,嚴(yán)重影響脫硫效率。

      5 結(jié)語

      通過調(diào)整工藝參數(shù)并實(shí)施相關(guān)措施,4 號脫硫塔系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,出工段硫化氫指標(biāo)達(dá)標(biāo),徹底解決了之前每年脫硫系統(tǒng)進(jìn)行一次全面停工檢修造成出工段硫化氫超標(biāo)的問題。同時(shí),將相關(guān)的操作經(jīng)驗(yàn)和方法固化到了崗位操作規(guī)程,為后續(xù)的脫硫系統(tǒng)操作提供了可靠的依據(jù)。

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