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      脫硝系統(tǒng)均勻性優(yōu)化方案研究

      2024-01-08 10:26:10吳學(xué)斌王軼樊雄飛顧超伍力拓
      化工管理 2023年36期
      關(guān)鍵詞:噴氨積灰煙道

      吳學(xué)斌,王軼,樊雄飛,顧超,伍力拓

      (1.青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責(zé)任公司,寧夏 青銅峽 751600;2.西安格瑞電力科技有限公司,陜西 西安 710025)

      0 引言

      隨著中國環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)日益嚴(yán)格,火電機(jī)組已普遍實(shí)施“超低排放”,其脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性被納入嚴(yán)格監(jiān)管[1]。選擇性催化還原(SCR)因其具有高脫硝率、技術(shù)可靠等優(yōu)點(diǎn),成為目前燃煤電廠脫硝系統(tǒng)的主流選擇。在運(yùn)行中,由于煙氣中NOx濃度分布無法達(dá)到均勻分布,同時(shí)噴氨裝置噴出的氨也無法達(dá)到均勻分布,使得部分區(qū)域的氨氮摩爾比值低于設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致脫硝反應(yīng)不均勻。因此在實(shí)際操作中,往往采取多噴氨的方式以滿足超低排放的要求,但是會造成氨逃逸增多的問題,對系統(tǒng)的穩(wěn)定安全運(yùn)行造成威脅[2-4]。目前仍有部分電廠脫硝系統(tǒng)未能充分發(fā)揮設(shè)計(jì)的減排能力和環(huán)保效益[5],亟需對其進(jìn)行改造優(yōu)化。

      氨逃逸率過高主要是由于氨利用率的不均勻性,在結(jié)構(gòu)和催化劑已確定的情況下,脫硝系統(tǒng)的均勻性是影響脫硝系統(tǒng)指標(biāo)(即脫硝效率和氨逃逸率)的重要因素。因此國內(nèi)往往采取優(yōu)化流場、改善均勻性的優(yōu)化方案,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效的優(yōu)化改造。脫硝系統(tǒng)均勻性較差的主要形成因素包括:(1)流場設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致流動不均勻[6];(2)噴氨格柵強(qiáng)度不夠,混合不均勻[7-8];(3)催化劑磨損[9]、催化效果不均勻;(4)噴氨總量的控制邏輯具有滯后性,以環(huán)保測點(diǎn)參數(shù)為基準(zhǔn)調(diào)整指導(dǎo)參數(shù)的方式導(dǎo)致噴氨調(diào)整落后,尤其是變負(fù)荷的情況下,造成氨逃逸率升高[10]。

      本文總結(jié)了流場和噴氨方式的優(yōu)化改造方案,并以某330 MW 的燃煤機(jī)組脫硝系統(tǒng)改造為例,利用CFD 軟件對330 MW 燃煤機(jī)組SCR 脫硝系統(tǒng)進(jìn)行模擬,對原煙道進(jìn)行均勻性優(yōu)化,并對噴氨格柵進(jìn)行改造,還利用軟件模擬和實(shí)際熱態(tài)測試對比了脫硝系統(tǒng)改造前后的效果。結(jié)果表明改造后脫硝效能提升,并且降低了噴氨量,氨耗量減少23.8%,減少了氨逃逸,改善了經(jīng)濟(jì)性。

      1 示例設(shè)備與模擬

      1.1 示例設(shè)備概況

      待改造脫硝系統(tǒng)采用高灰型工藝布置,即反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器與空預(yù)器之間,催化劑使用蜂窩式催化劑。每層催化劑增加蒸汽吹灰器6 臺,每臺爐共計(jì)18 臺蒸汽吹灰器,用來清理催化劑表面的積灰,以保持催化劑表面清潔,保證催化劑正常工作。

      1.2 模型建立

      按照1∶1 的比例建立了全尺度三維模型,因左右兩側(cè)SCR 脫硝反應(yīng)器結(jié)構(gòu)及入口煙氣條件相同,且沿鍋爐中心線呈對稱布置,故僅以單側(cè)反應(yīng)器作為研究對象。利用CFD 軟件對SCR 脫硝系統(tǒng)進(jìn)行流場模擬,模型計(jì)算入口為省煤器出口,模型計(jì)算出口為空預(yù)器入口。采用湍流k-ε雙方程模型計(jì)算煙氣流動,催化劑結(jié)構(gòu)模擬采用多孔介質(zhì)模型,依據(jù)實(shí)際壓降計(jì)算確定多孔介質(zhì)內(nèi)的黏性阻力系數(shù)和慣性阻力系數(shù),并選擇合適的孔隙率。計(jì)算過程進(jìn)行如下簡化:實(shí)際系統(tǒng)漏風(fēng)較小,因此不考慮系統(tǒng)漏風(fēng);煙氣中的飛灰對本研究影響較小,因此煙氣視為單相氣態(tài)不可壓縮流體、連續(xù)介質(zhì)且為定常流動;流體物性參數(shù)為常數(shù),省煤器出口煙氣速度分布均勻。截面1 為噴氨格柵上游位置截面,截面2 為煙道模型縱截面,截面3 為第一層催化劑上方500 mm 截面??紤]導(dǎo)流板、整流格柵和煙道其他部分的尺寸差異較大,因此進(jìn)行局部網(wǎng)格加密,在兼顧計(jì)算量和網(wǎng)格合理性的情況下,得到模擬SCR脫硝系統(tǒng)模型總網(wǎng)格數(shù)約為457 萬個(gè)。通過計(jì)算不同導(dǎo)流板方案下的流場均勻性,得出了最優(yōu)的導(dǎo)流板布置方案。

      如圖1 所示,省煤器出口煙道橫向截面變化較大,煙道經(jīng)過多次90°轉(zhuǎn)折后進(jìn)入到催化劑上游截面,煙道結(jié)構(gòu)性矛盾突出。同時(shí)由于省煤器出口煙道截面突擴(kuò),而彎頭處導(dǎo)流板并未實(shí)現(xiàn)煙氣流動在突變后截面上的均勻分布,導(dǎo)致豎直煙道橫截面上速度分布出現(xiàn)偏差,進(jìn)入催化劑層的煙氣流速偏差較大(標(biāo)準(zhǔn)偏差為23.3%),影響催化劑對煙氣中氮氧化物的脫除性能。另外,由于整流格柵上方未設(shè)置導(dǎo)流裝置,首層催化劑上游來流速度的垂直性不好,最大煙氣入射角為17°,不滿足煙氣入射角小于10°的要求。

      圖1 SCR 脫硝系統(tǒng)模型

      2 優(yōu)化方案總結(jié)

      2.1 加裝導(dǎo)流板

      加裝導(dǎo)流板是常用的改善流場分布的方法,通過在流通面積或運(yùn)動方向發(fā)生變化處安裝適當(dāng)形狀的導(dǎo)流板,既可以避免在彎曲處的內(nèi)外側(cè)出現(xiàn)大范圍的渦流區(qū),也可以減少二次流的產(chǎn)生和影響范圍,并且有助于減少煙氣中顆粒對反應(yīng)器和催化劑的磨損。導(dǎo)流板有直板、弧度板和弧度直板三種。反應(yīng)器上方、頂部斜坡和整流格柵之間的區(qū)域,是整個(gè)流道最后也是最關(guān)鍵的流場控制區(qū),由于該區(qū)域外輪廓變化很不規(guī)則,又有遠(yuǎn)端的尖銳角存在,流場變動規(guī)律復(fù)雜而敏感,因此造成該區(qū)域的導(dǎo)流板布置、各電廠機(jī)組設(shè)置不同,脫硝效果差別很大。除了對導(dǎo)流板位置進(jìn)行優(yōu)化,近年來還有可移動式的導(dǎo)流板組,包括擺動調(diào)節(jié)式、平移調(diào)節(jié)式[11-12],以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)流板角度、位置的調(diào)控。

      本次優(yōu)化設(shè)計(jì)在省煤器出口煙道突擴(kuò)處、煙道轉(zhuǎn)折后、脫硝頂部煙道折向以及突擴(kuò)處加裝導(dǎo)流板,如圖2 和圖3 所示,優(yōu)化后豎直煙道橫截面1 上速度分布偏差減小,速度分布標(biāo)準(zhǔn)偏差由35.7%降低為13.1%,噴嘴處截面速度分布均勻性改善,煙道內(nèi)NOx分布均勻性提高,有利于增強(qiáng)NH3/NOx混合的均勻性。脫硝頂部煙道位置增加導(dǎo)流板后,基本消除了催化劑區(qū)域的低速流體區(qū),減小了催化劑層入口截面速度偏差。

      圖2 加裝導(dǎo)流板位置示意圖

      圖3 優(yōu)化改造前后效果

      改造后首層催化劑層上游速度分布的相對標(biāo)準(zhǔn)偏差速度分布的標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)由23.2% 降低為12.5%,滿足催化劑入口截面速度分布均勻性偏差小于15% 的要求。首層催化劑層上游煙氣入射角由17°降為7°,滿足小于10°的要求。另外改造后首層催化劑層上游氨氮比分布偏差為3.37%,滿足小于5%的要求。因此本次改造有效提高了流場均勻性,滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

      2.2 噴氨裝置改造

      噴氨裝置包括噴氨格柵(AIG)和氨煙混合器,主要分為線性控制式AIG、分區(qū)控制式AIG 和混合型AIG。其中,線性式AIG 是一根直通的噴氨母管上有多根支管,支管的流量相同,無法調(diào)節(jié)。分區(qū)控制式AIG 由線性式優(yōu)化而來,煙道橫截面被均勻分為若干區(qū)域,NH3分區(qū)噴入,每個(gè)區(qū)域噴氨量單獨(dú)可調(diào)?;旌鲜紸IG 的噴氨管下流布置了靜態(tài)混合器,噴氨管上噴嘴和混合器的葉片相對布置,致使氨-煙形成穩(wěn)定的渦流或旋流,以加強(qiáng)擾動,實(shí)現(xiàn)氨的均勻分布?;旌掀魅~片有多種形式,包括“Y”型、“X”型等,另外混合器的半徑和安裝角不同時(shí),均勻性也有所差異。

      本次對噴氨裝置實(shí)施以下改造:

      (1)噴氨格柵到催化劑之間的煙道長度需滿足一定長度,才能保證有足夠時(shí)間供煙氣擴(kuò)散、稀釋、混合,而現(xiàn)有系統(tǒng)的煙道較短,導(dǎo)致NH3與NOx混合性差。故采用混合式AIG,在噴氨格柵上方1.5 m位置安裝氨- 煙擾流器以改善速度場和濃度場的均勻性。

      (2)SCR 系統(tǒng)噴氨方式為渦流噴氨,寬度方向上分區(qū)少,深度方向上沒有分區(qū),實(shí)際運(yùn)行中無法通過噴氨優(yōu)化調(diào)整來改善前后方向的濃度差異,系統(tǒng)整體調(diào)節(jié)性能較弱。故將原渦流噴氨改造為噴氨格柵,并進(jìn)行分區(qū)改造,每個(gè)分區(qū)格柵設(shè)置一個(gè)手動調(diào)節(jié)門,以實(shí)現(xiàn)煙道寬度和深度的雙向精細(xì)化調(diào)節(jié)功能。

      (3)設(shè)計(jì)防堵型AIG 噴嘴,并對支管管徑、噴嘴數(shù)量、噴射角度等進(jìn)行模擬,確保各支管噴射的速度趨于一致均勻。為增強(qiáng)噴嘴噴射擴(kuò)散效果和防堵灰性能,采用噴嘴Y 形錯(cuò)列布置,并且設(shè)計(jì)偏斜一定角度,有利于氨與煙氣混合均勻。在噴嘴下方設(shè)置擾流板,如圖4 所示。擾流板可以對噴氨支管背風(fēng)側(cè)的積灰進(jìn)行有效自清除,使積灰高度小于噴口高度。煙氣進(jìn)入擾流板后形成的渦流擾動,還可以對噴口邊沿的積灰形成不間斷沖擊,可有效防止噴口上積灰過多至坍塌、橋接等,防止噴氨格柵支管背風(fēng)側(cè)積灰埋沒堵塞噴嘴、上方積灰坍塌堵塞噴嘴、噴嘴邊緣積灰搭橋堵塞噴嘴。

      圖4 防堵噴嘴示意圖

      (4)實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),等徑噴氨母管存在壓降,無法保證各支管壓力一致,導(dǎo)致各支管噴嘴流速不均,速度偏差最大可達(dá)50%。故采取加大集管直徑、縮小噴管直徑的改造方案,形成“靜壓管”,使各噴嘴流速基本一致。

      如圖5 所示,改造后截面3 首層催化劑上層500 mm 氨- 氮比均勻性較好,計(jì)算得出催化劑上方截面氨-氮比分布的均勻性偏差為3.37%,滿足首層催化劑上層500 mm 氨-氮濃度分布均勻性≤5%的要求,首層催化劑上游來流速度的垂直性良好,最大煙氣入射角為7°,滿足入射角小于10°的要求。通過本次優(yōu)化改造,可提高SCR 脫硝系統(tǒng)的性能。

      圖5 改造前后效果

      3 改造后熱態(tài)測試結(jié)果

      280 MW 工況下在SCR 反應(yīng)器的進(jìn)口和出口煙道截面,利用網(wǎng)格法進(jìn)行煙氣取樣和流速測量,在測量面的寬度上開設(shè)若干個(gè)測孔,每個(gè)測孔的深度上取若干個(gè)測點(diǎn),用標(biāo)準(zhǔn)皮托管和微壓計(jì)測量截面上各網(wǎng)格點(diǎn)的動壓。煙氣經(jīng)不銹鋼管引出至煙道外,再經(jīng)過除塵、除濕、冷卻等處理后,最后接入煙氣分析儀分析煙氣中的NOx含量,可獲得煙道截面的NOx濃 度 分布(干 基、標(biāo) 態(tài)、6% O2)。表1 為280 MW工況下改造前和改造后熱態(tài)測試結(jié)果對比。由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,280 MW 工況下,改造前每萬度電消耗液氨量為2.817 kg/(萬kW·h),優(yōu)化改造后為2.438 kg/(萬kW·h),液氨耗量下降0.379 kg/(萬kW·h),下降幅度為13.5%。在280 MW 工況下,入口NOx同為235 mg/Nm3的情況下,液氨單耗從2.817 kg/(萬kW·h)下降到2.147 kg/(萬kW·h),下降23.8%。

      表1 改造前后熱態(tài)測試結(jié)果對比

      本次示例通過加裝導(dǎo)流板、改造噴氨裝置等方式,有效提高了脫硝入口速度場、入口NOx濃度場、出口NOx濃度場分布的均勻性,速度分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差CV 值≤15%,入口NOx濃度相對標(biāo)準(zhǔn)偏差CV 值≤5%,符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),且改造后降低液氨單耗23.8%,改善了經(jīng)濟(jì)性。

      4 結(jié)語

      本文以某330 MW 的燃煤機(jī)組噴氨系統(tǒng)綜合優(yōu)化改造為例,總結(jié)了流場和噴氨方式的優(yōu)化改造方案,包括加裝導(dǎo)流板、加裝氨- 煙擾流器、優(yōu)化噴氨格柵,為脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化改造流程提供參考。利用Fluent 軟件為330 MW 燃煤機(jī)組SCR 脫硝系統(tǒng)建立三維模型,對原煙道進(jìn)行均勻性優(yōu)化,并對噴氨格柵進(jìn)行改造,以實(shí)現(xiàn)速度場和濃度場的分布均勻性增強(qiáng)。并在熱態(tài)280 MW 下進(jìn)行性能試驗(yàn),結(jié)果表明改造后脫硝入口速度場、入口NOx濃度場、出口NOx濃度場分布的均勻性得到極大改善,均符合技術(shù)指標(biāo),脫硝性能提升,并且降低了液氨單耗23.8%,極大程度上提升了經(jīng)濟(jì)性。

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