趙 琳,邵先軍,王紹安,陳孝信,鄭文哲
(國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,浙江 杭州 310014)
氣體絕緣全封閉組合電器(GIS)具有集成化好、占地少、可靠性高、受外界環(huán)境影響小等特點,目前在110 kV 及以上變電站中廣泛應(yīng)用,其運行可靠性將直接關(guān)系到整個電力系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。盆式絕緣子是GIS 中重要的組成部分,起著電氣絕緣、機械固定和隔離氣室的作用,長期承受著高氣壓、高電壓,若其發(fā)生閃絡(luò)故障,將會導(dǎo)致相關(guān)設(shè)備與線路全停。因此,如何更加有效地檢測及診斷盆式絕緣子的絕緣性能是國內(nèi)外研究的熱點。
通過對一起550 kV GIS 母線特高頻局部放電(簡稱局放)缺陷的分析,綜合運用特高頻局放現(xiàn)場帶電檢測、局放重癥長時監(jiān)測、示波器時差定位等技術(shù),判斷出缺陷類型以及定位出信號源位置(母線盆式絕緣子);再利用內(nèi)檢與返廠試驗分析,確定了其內(nèi)部的缺陷,驗證了現(xiàn)場多種檢測手段相結(jié)合對GIS 絕緣氣隙類局放診斷的有效性。
根據(jù)多起盆式絕緣子的故障分析,盆式絕緣子缺陷產(chǎn)生的原因主要有廠內(nèi)絕緣件澆筑工藝差、出廠試驗把控不嚴(yán)、現(xiàn)場安裝工藝管控不到位等。
廠內(nèi)絕緣件澆筑質(zhì)量一般可通過X 射線來檢查。X 射線是一種多角度透視成像、配合專用圖像處理與識別技術(shù)的“可視化”檢測手段,可有效發(fā)現(xiàn)盆式絕緣子內(nèi)部的氣泡等,但該檢測手段受儀器功率影響,現(xiàn)場檢測效率低且存在輻射風(fēng)險。在GIS 絕緣件的出廠試驗中,結(jié)合工頻耐壓試驗進(jìn)行基于脈沖電流法的局部放電檢測是其主要的絕緣測試方法。該方法靈敏度高,能定量檢測絕緣件局放量,但受試驗工裝限制及環(huán)境干擾大的影響,現(xiàn)場很難開展脈沖電流法局放測試。
目前,GIS 設(shè)備現(xiàn)場安裝投運后主要的局放檢測手段有超聲波法和特高頻法。由于超聲波傳感器與GIS 設(shè)備的電氣回路之間無任何聯(lián)系,因此超聲波檢測具有較強的抗電氣干擾能力,但超聲局放信號在GIS 絕緣件中的衰減較大,絕緣類缺陷很難通過超聲波局放檢測檢出。特高頻檢測對GIS 絕緣類信號比較敏感,且頻帶通常在300 ~1 500 MHz,可以有效避開現(xiàn)場電暈放電等低頻電磁干擾,在GIS 設(shè)備絕緣類局放信號的現(xiàn)場檢測和定位方面得到了廣泛的應(yīng)用。但特高頻檢測只能定性分析,無法判別缺陷的嚴(yán)重程度,定位精度有限。
局放重癥監(jiān)測系統(tǒng)作為移動式多頻段局放在線監(jiān)測手段,可進(jìn)行長時的實時監(jiān)測。系統(tǒng)根據(jù)內(nèi)部局放信號同源性比較以及局放干擾信號判別,可有效判斷內(nèi)部是否存在放電信號,特別適用于GIS 設(shè)備內(nèi)部存在疑似間歇性較強局放信號的場景。該系統(tǒng)有效彌補了GIS 設(shè)備在線監(jiān)測和常規(guī)局放檢測的不足,減輕試驗人員的負(fù)擔(dān),為實時精準(zhǔn)、動態(tài)高效地監(jiān)測GIS 運行狀態(tài)提供助力。
某550 kV GIS 設(shè)備于2017 年2 月廠內(nèi)耐壓、局放及X 射線檢測試驗合格后出廠,并在2019 年6 月投運。在運行過程中的某次帶電檢測中發(fā)現(xiàn)該GIS 的I 母A 相壓變氣室存在異常特高頻局放信號,遂對其展開了現(xiàn)場診斷性檢測。
2023-06-03,現(xiàn)場開展故障GIS 設(shè)備的特高頻局放診斷分析。利用該母線間隔附近3 個內(nèi)置特高頻傳感器分別接入特高頻局放診斷儀進(jìn)行局放檢測,測點布置如圖1 所示。
圖1 特高頻局放傳感器布置
其中,測點1、測點2 為500 kV I 母A 相內(nèi)置傳感器,測點3 為500 kV I 母壓變A 相內(nèi)置傳感器。同時,測點3 附近布置外置傳感器測點測量環(huán)境背景,用來避免外部干擾導(dǎo)致的局放檢測誤判。
通過對比各測點局部放電脈沖序列(PRPS)和相位分布(PRPD)圖譜可知:由于背景傳感器無明顯放電信號,且在同一時刻其他測點檢測到的異常放電信號明顯異于背景信號,可排除外界信號的干擾;各測點內(nèi)置傳感器均能檢測到特征類似的特高頻局放信號,一、三象限PRPD 圖譜呈幅值一大一小的2 簇弧形;對比典型缺陷的圖譜特征可知該圖譜屬于典型的絕緣氣隙類缺陷。此外,在相鄰500 kV I 母B、C 相進(jìn)行特高頻檢測,未發(fā)現(xiàn)異常。
利用超聲波局放測試儀在缺陷定位的盆式絕緣子附近進(jìn)行超聲波局部放電檢測,但未檢測到異常信號,分析認(rèn)為由于超聲波局放檢測對絕緣類缺陷的敏感性較低導(dǎo)致無法檢測出此缺陷。
局放重癥監(jiān)測系統(tǒng)通過多源裝置集成和多狀態(tài)量交互的狀態(tài)檢測及診斷分析來實時、全面的監(jiān)測GIS 的運行狀態(tài),其架構(gòu)如圖2 所示。系統(tǒng)主要由前端局放傳感器(特高頻、高頻、超聲波等)、數(shù)據(jù)傳輸通道、就地采集單元、后臺數(shù)據(jù)分析及健康診斷平臺構(gòu)成。前端傳感器可同時獲取設(shè)備內(nèi)部絕緣超聲波、特高頻及高頻局放等多種信號,通過同軸電纜傳輸至就地采集單元;就地采集單元能夠根據(jù)輸入脈沖信號的電平自動觸發(fā)完成信號的捕獲并進(jìn)行降噪、濾波、識別和存儲,還可計算局部放電脈沖的幅值、功率、頻次、首半波時長、全時長等參數(shù),記錄工頻相位、到達(dá)時間、原始波形等信息作為診斷依據(jù);最后通過光纖將結(jié)果送至后臺完成數(shù)據(jù)分析及專家系統(tǒng)健康診斷,實現(xiàn)超前預(yù)警及主動運維。
圖2 局放重癥監(jiān)測系統(tǒng)架構(gòu)
2023-06-04—2023-06-07,停電更換了該處盆式絕緣子,采用重癥監(jiān)測裝置對4 個測點進(jìn)行特高頻局放長時監(jiān)測。PRPD 圖譜顯示該故障為絕緣氣隙類缺陷,各測點信號特征相似,監(jiān)測期間信號圖譜無明顯變化,分析結(jié)論與現(xiàn)場帶電檢測結(jié)果基本一致。圖3 中4 個測點測得的局放信號一致,由于測點1、測點2 空間位置較高,環(huán)境噪聲干擾較小,因此該信號呈間歇性產(chǎn)生,且集中在零時至12 時;測點3 信號幅值最大,測點2 次之,判斷信號源離測點3 最近;各測點信號幅值動態(tài)變化在4 db,幅值較為穩(wěn)定。
圖3 各測點監(jiān)測到的特高頻放電趨勢累計
根據(jù)上述局放重癥監(jiān)護(hù)系統(tǒng)特高頻長時監(jiān)測結(jié)果,該相GIS 母線內(nèi)部存在間歇性絕緣缺陷放電,且放電時刻集中零時至12 時。為提高現(xiàn)場缺陷定位效率,選擇上午9 時至12 時進(jìn)行檢測。利用高速示波器通過測點1、測點2、測點3 對局部放電源進(jìn)行診斷定位,氣室尺寸及測點布置如圖4 所示。通過比較信號波頭時間可知:測試點2 領(lǐng)先于測點1 約2.5 ns,測點1 和測點2 距離約23.80 m,通過測點1 和測點2 的時差計算(忽略GIS 氣室的稍不對稱性),結(jié)合氣室實際尺寸,判斷局放信號源位于測點1 和測點2 之間,距離測點2 約11.53 m,大致位于母線紅色盆式絕緣子處;測點3 領(lǐng)先于測點1 約16.33 ns,測點2 和測點3 距離約17.90 m,通過測試點1 和3 時差計算,判斷局放信號源位于測點2 和測點3 之間,距離測點3 約6.50 m,大致位于母線紅色盆式絕緣子處。
圖4 氣室結(jié)構(gòu)尺寸及定位測點
為防止單次定位起始點選取的偏差,進(jìn)行多次定位,結(jié)果一致性較好。綜上,基于高速示波器時差結(jié)果,判斷出局放信號源位于T 型結(jié)構(gòu)紅色盆式絕緣子附近,該處距離測點3 較近,與重癥監(jiān)測結(jié)果吻合。
為進(jìn)一步判斷信號源是否具有局放典型放電頻譜特征,對測點1、2、3 內(nèi)置特高頻傳感器及背景傳感器高速示波器采集的原始信號分別進(jìn)行頻譜分析。測點1、2、3 處信號頻譜均呈寬頻特征,頻帶主要分布在500 MHz ~1.5 GHz,符合特高頻局部放電信號典型頻譜特征,而背景信號無相關(guān)典型特征,進(jìn)一步確認(rèn)了內(nèi)部特高頻局放信號的真實性。
現(xiàn)場開蓋內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)該盆式絕緣子表面存在多處條狀異常紋路,其中一條紋路的折彎處存在黑色痕跡。此外,盆子邊緣接近法蘭位置有多處凹陷痕跡。
為進(jìn)一步分析故障,將疑似局放缺陷的盆式絕緣子拆解返廠,并在廠內(nèi)工裝試驗形態(tài)下開展相關(guān)試驗。特高頻法測試的結(jié)果呈絕緣類圖譜特征,脈沖電流法與特高頻局放的結(jié)果趨勢一致,呈現(xiàn)與現(xiàn)場類似的絕緣放電信號。
對該異常盆式絕緣子開展X 射線檢測,發(fā)現(xiàn)存在多處淺色線狀條紋,分析是環(huán)氧樹脂固化環(huán)節(jié)產(chǎn)生的縮痕;隨后利用工業(yè)CT 對該盆式絕緣子多個截面進(jìn)行檢測,觀察到絕緣子內(nèi)部兩個區(qū)域存在3 處較為明顯的微裂紋,長度約在50 ~120 mm,分析此微裂紋為盆式絕緣子產(chǎn)生局放的原因。
基于550 kV GIS 盆式絕緣子內(nèi)部氣隙放電現(xiàn)場檢測與診斷的真實案例,得出了以下結(jié)論。
1) 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了一起550 kV GIS 設(shè)備存在異常特高頻局放信號,經(jīng)檢測定位至盆式絕緣子處,特高頻圖譜呈絕緣氣隙類放電缺陷。
2) 局放重癥監(jiān)測可彌補在線監(jiān)測和帶電檢測手段的不足,通過長時監(jiān)測,累積PRPD 圖譜可有效識別GIS 內(nèi)部間歇性放電缺陷,并根據(jù)放電平均幅值、放電脈沖頻次來判斷缺陷發(fā)展情況,指導(dǎo)現(xiàn)場進(jìn)一步診斷及定位分析。
3) 通過特高頻局放現(xiàn)場檢測、局放重癥監(jiān)測、時差法精確定位等多種手段可有效識別發(fā)現(xiàn)GIS 內(nèi)部氣隙放電,為進(jìn)一步診斷分析提供參考。
4) 通過返廠試驗、X 射線和工業(yè)CT 檢查等手段驗證了盆式絕緣子存在內(nèi)部絕緣缺陷,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部存在多處微裂紋和表面縮痕,其中微裂紋是導(dǎo)致局部放電的主要原因。