高宏福 尹立國 王傳啟
華潤電力(錫林郭勒)有限公司
本項目2 臺660MW 超超臨界發(fā)電機(jī)組。每臺機(jī)組抽真空系統(tǒng)配置2×50%,2BW4 353-OEK4 型水環(huán)式真空泵組,主機(jī)與小機(jī)抽真空系統(tǒng)共用,設(shè)計抽氣量8040m3/h。單臺水環(huán)真空泵電機(jī)配套功率132kW。設(shè)計機(jī)組啟動時2 泵運(yùn)行,正常運(yùn)行時1 運(yùn)1 備。
水環(huán)真空泵的性能指標(biāo)有:功率、空氣量、容量、氣體混合物和吸入壓力。在水環(huán)真空泵啟動時,真空泵抽氣壓力Pm 、功率PP、抽氣時間T與抽空氣量Da 的對應(yīng)關(guān)系。水環(huán)真空泵的性能與工作液溫度、工作液的特性和抽吸的氣體狀態(tài)有關(guān)。當(dāng)水環(huán)真空泵,特性曲線為0.1MPa、抽氣溫度20℃、工作液溫度為15℃和相對濕度70%的空氣時,抽氣的工作特性變化而引起的水環(huán)真空泵的特性變化,按理想氣體狀態(tài)方式進(jìn)行推導(dǎo)計算。吸氣量受工作液溫度的影響,可推導(dǎo)如下計算公式:
其中:
式中pm—抽氣壓力,Pa;
ps(t)—t℃時的飽和壓力,Pa;
ps(15℃)—15℃時的飽和壓力, Pa;
Da—t℃時的吸氣量,m3/min;
Da(15℃)—15℃時的吸氣量, m3/min;
nt—水環(huán)真空泵實際轉(zhuǎn)速, r/min;
ng—泵額定轉(zhuǎn)速,r/min。
當(dāng)工作超過15℃時,修正系數(shù)λ<1、D<Da(15℃),水環(huán)真空泵工作性能降低,實際抽吸能力也降低,抽吸壓力也下降,抽吸的空氣量也將減少。在機(jī)組額定工況下運(yùn)行,真空系統(tǒng)的漏空氣量趨于穩(wěn)定。因此,必須時刻保持水環(huán)真空泵的工作液溫度,以維持汽輪機(jī)真空系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
由公式(1)可知,真空泵的工作液溫度越高,λ 值越小于1,水環(huán)真空泵的工作性能越差,抽吸能力也越低,當(dāng)工作液的溫度處于恒定狀態(tài)時,汽輪機(jī)組的凝汽器才能形成良好的真空。
本機(jī)組真空泵極限抽吸壓力為3.3kPa,對應(yīng)的飽和溫度約25.7℃。即工作液溫度小于等于25.7℃時,將會使真空泵工作在極限抽吸壓力下,在凝汽器循環(huán)水溫度不變的條件下,對應(yīng)的凝汽器真空就越好。由公式(1)可知,可通過提高真空泵的抽吸能力Da(單位為m3/min),提高凝汽器的真空度。通過綜合分析采取如下優(yōu)化方案。
方案1:降低真空泵工作液溫度。水環(huán)式真空泵使用除鹽水作為工作液補(bǔ)水,補(bǔ)水溫度較恒定,降低補(bǔ)水溫度實施條件有限。可增加水環(huán)真空泵工作液冷卻器換熱片數(shù)量,增大板式換熱面積,同時在真空泵入口抽氣管道處增加一臺前置冷卻器,降低真空泵入口抽氣溫度。以實現(xiàn)降低水環(huán)真空泵工作液溫度。
方案2:實施真空系統(tǒng)改造,在方案1的基礎(chǔ)上,增加1 臺100%高效羅茨真空泵組,提高真空系統(tǒng)抽氣能力的同時,降低廠用電。真空泵入口蒸汽和不凝結(jié)汽(氣)先經(jīng)過前置冷卻器,使得抽氣管道內(nèi)的水蒸氣在前置冷卻器內(nèi)凝結(jié),其汽化潛熱由前置冷卻器的閉式冷卻水帶走,冷凝水排至凝汽器內(nèi)。高效羅茨真空泵組吸入的氣體基本上都是不凝結(jié)氣體,以降低進(jìn)入高效羅茨真空泵組抽氣溫度,保證高效真空泵運(yùn)行穩(wěn)定。
經(jīng)過計算選型,新增1 臺100%容量高效羅茨真空泵組(抽氣量9000m3/h),較原設(shè)計抽氣量(8040m3/h)增加12.2%。羅茨真空泵配套電機(jī)功率75kW,水環(huán)真空泵配套電機(jī)功率110kW,其中羅茨真空電機(jī)采用變頻控制,以適應(yīng)不同工況調(diào)節(jié)需要。
抽真空系統(tǒng)改造接入1 臺100%容量高效羅茨真空泵組。原有的2 臺50%容量水環(huán)真空泵組仍保留,通過修改控制邏輯實現(xiàn)泵與泵之間的自動切換,確保抽真空系統(tǒng)安全可靠。
汽輪機(jī)組正常啟動時,使用2 臺50%水環(huán)真空泵組抽真空,實現(xiàn)快速建立真空,在機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行后,使用1 臺高效羅茨真空泵組正常運(yùn)行,通過羅茨真空泵變頻電機(jī)調(diào)節(jié),適應(yīng)機(jī)組各工況需要。
在機(jī)組真空系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重泄漏時,高效羅茨真空泵組不能維持凝汽器真空,原有2 臺水環(huán)真空泵投入運(yùn)行,滿足機(jī)組運(yùn)行要求。
3 臺真空泵組互為備用,任意一臺真空泵故障,都能聯(lián)鎖啟動,實現(xiàn)快速切換。
項目總投資:1 臺管式前置換熱器:5.68萬元。1 臺100%高效羅茨真空泵組:62.97萬元。設(shè)備安裝施工費(fèi):4.5 萬元。單臺機(jī)組總投資73.15 萬元。
改造后,對機(jī)組進(jìn)行性能試驗,如表1。以單臺機(jī)組年運(yùn)行7000h 計,原2 臺水環(huán)真空泵運(yùn)行電流分別為170.40A 和170.97A,改造后高效羅茨真空泵組羅茨泵運(yùn)行電流40.99A、水環(huán)泵運(yùn)行電流163.50A。
表1 真空系統(tǒng)改造效果數(shù)據(jù)比較
式中T—真空泵電機(jī)1a 中運(yùn)行時間,按7000h 計算;
P—真空泵一年運(yùn)行所耗電量,kWh;
U—電機(jī)電壓,kV;
I—真空泵電機(jī)電流,A;
cosφ—真空泵電機(jī)功率因數(shù),取0.85。
按公式(3)計算,原2 臺水環(huán)真空泵1a 運(yùn)行所耗電量為:
1 套高效羅茨真空泵組1a 運(yùn)行所耗電量為:
則年節(jié)約電量為:133.69 萬kWh -80.08萬kWh =53.61 萬kWh。
電價按0.345 元/ kWh 計算,單臺機(jī)組年節(jié)約電費(fèi)約:0.345×53.61=18.49 萬元。
分析試驗數(shù)據(jù),如表1,在機(jī)組同負(fù)荷條件下,比較試驗方案1、試驗方案2,負(fù)荷660MW 時機(jī)組真空背壓降低2.48kPa,負(fù)荷330MW 時機(jī)組真空背壓降低3.9kPa。真空泵廠用電降低136.88A。比較試驗方案2、試驗方案3,在水環(huán)真空泵正常運(yùn)行的條件下,投退真空泵入口前置冷卻器后,負(fù)荷660MW時機(jī)組真空背壓降低0.23kPa,負(fù)荷330MW時機(jī)組真空背壓降低1.28kPa,真空泵廠用電平均降低約1A。
按背壓變化對機(jī)組煤耗影響的定量計算方法比較計算,機(jī)組每降低1kPa 背壓,節(jié)約2.3gce,標(biāo)準(zhǔn)煤平均單價600元/t,單臺機(jī)組按降低背壓2.48kPa計算。機(jī)組年平均運(yùn)行4800h,節(jié)煤:4800×660×103×2.48×2.3×10-6×600=1084.2萬元。
單臺機(jī)組真空系統(tǒng)改造總投資73.15 萬元;單臺機(jī)組改造后節(jié)省廠用電18.49萬元/a;單臺機(jī)組改造后機(jī)組降低背壓2.48kPa,節(jié)約標(biāo)煤1084.2 萬元/a;按靜態(tài)投資期法計算,約0.07a 收回投資,改造后經(jīng)濟(jì)性優(yōu)良,節(jié)能效果明顯。
通過對真空系統(tǒng)改造,采用1 臺100%容量高效羅茨真空泵組系統(tǒng)運(yùn)行可靠,實現(xiàn)機(jī)組能耗降低。減少了原水環(huán)真空泵組運(yùn)行時間,降低設(shè)備維護(hù)成本;降低廠用電率和機(jī)組煤耗。節(jié)能、經(jīng)濟(jì)性效果明顯,達(dá)到節(jié)能降耗目的,改造效果優(yōu)良,可為同行類似機(jī)組改造提供參考。