李 聰
(國網(wǎng)北京市電力公司,北京 西城 100031)
2023年8月15日巴西東北部地區(qū)一回500 kV線路保護誤動作跳閘,引起潮流大范圍轉移及電網(wǎng)電壓驟降,隨后電網(wǎng)解列為東北部、北部、東南/中西/南部電網(wǎng)3部分:北部電網(wǎng)形成孤網(wǎng)后頻率驟降,區(qū)域內負荷全停;東北部電網(wǎng)電源分布密集,孤網(wǎng)后頻率先升后降,誘發(fā)低頻減載切除大量負荷;東南/中西/南部電網(wǎng)觸發(fā)低頻減載,切除部分負荷后系統(tǒng)頻率恢復穩(wěn)定[1-2]。
本文基于某地區(qū)電網(wǎng)設置相似故障進行仿真分析并得出相關結論[3]。
某地區(qū)電網(wǎng)接線圖如圖1所示。
圖1 某地區(qū)中南部電網(wǎng)接線圖
正常方式下,某地區(qū)電網(wǎng)結構合理,網(wǎng)架堅強,穩(wěn)定性好,抗擾動性強,為模擬出巴西電網(wǎng)類似故障,更好地調整電網(wǎng)方式,削弱某地區(qū)電網(wǎng)網(wǎng)架結構,并增加北部送端新能源出力,降低南部受端機組出力。
某地區(qū)電網(wǎng)北部裝機較多,用電負荷相對中部、南部較少,電網(wǎng)潮流整體上呈現(xiàn)出北電南送、西電東送的格局。本算例調整某地區(qū)北部風、光等新能源出力,使其大發(fā);為削弱網(wǎng)架結構,將500 kV朔云線、寨賢雙回線停運,北電南送斷面(500 kV忻侯雙線+朔云線+寨賢雙回線)只保留忻侯雙回線運行,同時將1000 kV長南I線停運(在給定方式下,長南線為某地區(qū)南部電網(wǎng)受電通道),南部地區(qū)外網(wǎng)聯(lián)絡線還剩500 kV陽桂雙、潞辛雙2個外送通道,停運某地區(qū)南部幾座大容量電廠,降低南部地區(qū)電源總出力和支撐能力,方式調整情況如圖2、圖3、圖4所示。此時若±800 kV雁淮直流發(fā)生雙極閉鎖,由于潮流轉移可能會導致某地區(qū)電網(wǎng)北電南送斷面出現(xiàn)重過載。
圖2 方式調整1
圖3 方式調整2
圖4 方式調整3
本算例中,某地區(qū)北部電網(wǎng)對應于巴西東北部電網(wǎng),某地區(qū)南部電網(wǎng)對應于巴西東南/中西/南部電網(wǎng),巴西北部地區(qū)全停即系統(tǒng)頻率無法維持穩(wěn)定,本算例將其一起納入巴西東南/中西/南部電網(wǎng)頻率跌落問題進行研究。
經方式調整后的某地區(qū)電網(wǎng)同樣具有新能源出力大發(fā),網(wǎng)架結構薄弱,電源支撐能力不足等特點。本算例調整雁淮直流輸送功率為4 850 MW,±800 kV雁淮直流發(fā)生雙極閉鎖后,系統(tǒng)仍可保持穩(wěn)定,但北部潮流通過500 kV C雙回線發(fā)生大面積轉移,C線故障前負載率已接近60%,不滿足N-1運行?!?00 kV雁淮直流閉鎖后500 kVC雙回線有功上升至2 300 MW左右,負載率上升至85%以上(額定載流2 700 MW),雙回線路重載運行,嚴重不滿足N-1。
500 kV C雙回線功率變化曲線如圖5所示。
圖5 忻候雙回線負載率
±800 kV雁淮直流閉鎖后,受仿真系統(tǒng)軟件功能限制,無法自動切除交流濾波器,也無法手動切除,雁門關換流站無功過剩導致其電壓上升,而侯村站、忻州站電壓下降是由于直流閉鎖后大量潮流轉移,其所在路徑潮流加重導致,詳情如圖6所示。
圖6 雁門關換流、忻州、侯村站母線電壓
±800 kV雁淮直流閉鎖后500 kV C雙回線負載率上升至85%以上,重載運行,線路發(fā)熱,又由于線路本身存在絕緣缺陷(人為假想),線路溫度升高后,絕緣擊穿,500 kV CⅠ線發(fā)生短路故障,又由于二次系統(tǒng)裝備技術水平相對較低(對照巴西電網(wǎng)設置),CⅠ線主保護拒動,故障發(fā)生0.5 s后,后備保護動作切除故障,某地區(qū)電網(wǎng)南北通道潮流全部轉移至CⅡ線單回線路,遠超過其穩(wěn)定極限,導致某地區(qū)南北電網(wǎng)之間產生劇烈振蕩,各外網(wǎng)聯(lián)絡線功率也發(fā)生大幅度振蕩。
仿真系統(tǒng)中設置±800 kV雁淮直流1 s閉鎖,4 s時500 kV CⅠ線發(fā)生相間短路故障,0.5 s后切除,CⅡ線作為某地區(qū)電網(wǎng)省內唯一南北通道發(fā)生嚴重的功率振蕩,且振蕩幅值遠超過其熱穩(wěn)定極限(2 700 MW),導致某地區(qū)南北電網(wǎng)之間產生劇烈振蕩;各外網(wǎng)聯(lián)絡線功率也發(fā)生大幅度振蕩,CⅠ線跳閘后(約為仿真時長4.5 s時)某地區(qū)南部陽桂雙、潞辛雙外網(wǎng)聯(lián)絡通道功率反送——由外送通道轉變?yōu)槭苋胪ǖ?;此外侯村站電壓產生劇烈振蕩,最低跌落至0.75額定值,可能導致甩掉大量負荷。
故應在CⅠ線跳閘后(約為仿真時長第5 s時)設置第三道防線動作使CⅡ線失步解列,將某地區(qū)電網(wǎng)解列為南、北兩部分,解列后,北網(wǎng)振蕩依然劇烈,南網(wǎng)振蕩程度減弱——判斷振蕩中心位于某地區(qū)北網(wǎng)。
根據(jù)解列與否,CⅡ線有功功率分別如圖7、圖8所示。
圖7 忻候Ⅱ線有功功率(不解列)
圖8 忻候Ⅱ線有功功率(解列)
北網(wǎng)忻州站電壓不斷發(fā)生振幅振蕩,直至失穩(wěn)。北網(wǎng)忻州站頻率起初還可保持穩(wěn)定,13 s開始突然振蕩上升,發(fā)生頻率崩潰,分別如圖9、10所示。
圖9 忻州站電壓
圖10 忻州站頻率
北網(wǎng)大房三回、苗保雙回等外部聯(lián)絡線不斷發(fā)生振幅振蕩,直至失穩(wěn),如圖11所示。
圖11 大房Ⅰ線、苗保Ⅰ線有功功率
如忻候Ⅱ線不解列,南網(wǎng)侯村站電壓產生劇烈振蕩,最低跌落至0.75額定值,可能導致甩掉大量負荷。如忻候Ⅱ線解列,南網(wǎng)侯村站電壓振蕩程度明顯減弱,但未完全消除,如圖12、圖13所示。
圖12 侯村站電壓(忻候Ⅱ線不解列)
圖13 侯村站電壓(忻候Ⅱ線解列)
如CⅡ線不解列,G變電站頻率產生劇烈振蕩,在50 Hz附近發(fā)生±4.5 Hz范圍內的振蕩,將嚴重危害電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行——引起汽輪機葉片斷裂;使發(fā)電機出力降低、機端電壓下降、危及廠用電安全;對用電設備可能產生不良影響;造成電力系統(tǒng)安全自動裝置、繼電保護誤動,更好地迅速采取措施,消除振蕩,如圖14所示。
圖14 侯村站頻率(忻候Ⅱ線不解列)
如CⅡ線解列,南網(wǎng)G變電站頻率振蕩程度明顯減弱,但也未完全消除,在49.8 Hz附近發(fā)生±0.2 Hz范圍內的振蕩,短時內不會對系統(tǒng)造成較大危害,但長時間不處理也存在振蕩加劇風險,引發(fā)連鎖故障,應采取措施盡快消除,如圖15所示。
圖15 侯村站頻率(忻候Ⅱ線解列)
發(fā)生連鎖故障后,僅僅解列CⅡ線南部電網(wǎng)振蕩仍未完全消除,這是因為南北網(wǎng)4個外送通道之間也存在電氣聯(lián)系,北網(wǎng)的功率振蕩雖不會經省內傳遞至南網(wǎng),但仍可經外網(wǎng)通道遠距離傳遞回南網(wǎng),使其仍有一定程度振蕩,通過解列E雙、F雙4條受入外網(wǎng)聯(lián)絡線可將南網(wǎng)振蕩消除,如圖16、圖17所示。
圖16 陽桂一線、潞辛一線有功功率(不解列任何線路)
圖17 陽桂一線、潞辛一線有功功率(只解列忻候Ⅱ線)
同時解列忻候Ⅱ線、陽桂雙、潞辛雙后,南部侯村站電壓、頻率不再發(fā)生振蕩,但由于本地電源容量不足,支撐能力較弱,頻率持續(xù)下降,仿真至25 s頻率已跌至47.5 Hz以下,這時如果不盡快采取措施,南部電網(wǎng)仍將崩潰。
采取新措施后,侯村站電壓不再發(fā)生振蕩,最終恢復至額定值附近,如圖18、圖19所示。
圖18 侯村站電壓(只解列忻候Ⅱ線)
圖19 侯村站電壓(同時解列忻候Ⅱ線、陽桂雙、潞辛雙)
由于某地區(qū)南網(wǎng)是受端電網(wǎng),幾回重要通道全部解列后,本地電源支撐能力、發(fā)電能力均不足,頻率開始快速下降,在仿真至15 s時跌落至48.5 Hz左右時,低頻減載裝置動作,切除大量負荷,使頻率回升至49.8 Hz,位于額定值附近,某地區(qū)南部電網(wǎng)基本恢復穩(wěn)定運行。如果頻率缺額過大,或低頻減載無法正確動作,將發(fā)生區(qū)域全停事件,對應于巴西北部地區(qū)全停問題,受仿真系統(tǒng)軟件限制,各機組不具備低頻自動解列功能,故難以仿真出系統(tǒng)頻率崩潰造成區(qū)域全停的結果,如圖20、圖21所示。
圖20 侯村站頻率(三通道同時解列后不切負荷)
圖21 侯村站頻率(三通道同時解列后切負荷)
北部電網(wǎng)由于直流閉鎖后,產生大量功率盈余,起初可通過500 kV忻侯雙回線南北聯(lián)絡通道將潮流轉移至南部,系統(tǒng)穩(wěn)定,但忻侯雙回線重載運行并發(fā)熱后,忻侯Ⅰ線因設備本身缺陷演變出短路故障,又由于線路速動保護拒動(500 kV線路近端0.9 s,遠端1 s),故障延時切除,導致北部電網(wǎng)大量機組異步運行,系統(tǒng)失去穩(wěn)定。
為便于觀察曲線變化,分析北部電網(wǎng)振蕩問題時,設置直流閉鎖時間仍發(fā)生在1 s,500 kV忻侯Ⅰ線短路故障發(fā)生在13 s,延時1.2 s后切除,500 kV忻候二線在14.5 s時失步解列,使某地區(qū)南北電網(wǎng)解列,15 s時北部電網(wǎng)第三道防線動作,切除大量新能源機組和京隆、恒北、暄陽等6座電廠的異步運行機組,系統(tǒng)恢復至穩(wěn)定。
采取切機措施后,忻州站電壓恢復至穩(wěn)定。忻州站電壓初期(5~10 s左右)下降至0.97 p.u.是由于直流閉鎖,潮流大面積轉移,導致其余線路潮流加重,運行線路壓降增多引起,后期(約20 s以后)忻州站電壓上升至略高于1.0 p.u.,是由于切除大量發(fā)電機組網(wǎng)內潮流降低,線路壓降明顯下降,某地區(qū)北網(wǎng)末端電壓升高,如圖22、圖23所示。
圖22 北部忻州站電壓(不切機)
圖23 北部忻州站電壓(切機)
采取切機措施后,忻州站頻率恢復至穩(wěn)定。忻州站頻率初期(5~10 s左右)上升至50.1 Hz是由于直流閉鎖,潮流大面積轉移,有功過剩,后期(約20 s以后)忻州站頻率下降至49.5 Hz是由于振蕩后大量切機發(fā)電不足引起,如圖24、圖25所示。
圖25 北部忻州站頻率(切機)
采取切機措施后,大房、苗保等外網(wǎng)聯(lián)絡線功率恢復至穩(wěn)定。聯(lián)絡線功率絕對值初期(5~10 s左右)上升是由于直流閉鎖,潮流大面積轉移,有功過剩,后期(20 s以后)大房聯(lián)絡線外送功率絕對值顯著下降,是由于大量切除了新能源發(fā)電機組和異步運行機組;苗保聯(lián)絡線外送功率基本維持不變,則是由于保留了王家?guī)X、塔山、神泉、河曲等4座電廠的同步運行機組,在某地區(qū)電網(wǎng)大量新能源、異步運行機組解列的同時盡可能保證重要聯(lián)絡線功率外送,保證華北電網(wǎng)電力電量平衡,如圖26、27所示。
圖26 大房Ⅰ線、苗保Ⅰ線有功功率(不切機)
圖27 大房Ⅰ線、苗保Ⅰ線有功功率(切機)
通過對巴西8·15大停電案例的學習,了解到巴西電網(wǎng)存在結構薄弱、電源支撐不足、技術防線不完善、安全管控有短板等問題。而我國電網(wǎng)具有科學合理的電網(wǎng)網(wǎng)架結構,二次設備可靠性高,在大力發(fā)展特高壓,新能源的同時,同步建設了足夠規(guī)模的支撐性電源,具備足夠的抗擾動能力和靈活的送受電能力,個別地區(qū)如西藏、新疆等負荷分散的廣袤地區(qū)網(wǎng)架結構相對薄弱,存在一定的穩(wěn)定問題[5]。如要仿真類似故障,必須大規(guī)模破壞電網(wǎng)結構,增加送端電廠出力,降低受端電廠出力,增加斷面?zhèn)鬏敼β剩O置復雜連鎖故障,甚至降低設備額定載流量(如假設忻候雙回線額定載流從2 700 MW變?yōu)? 300 MW,則直流閉鎖后,忻候雙回線滿載運行)方可實現(xiàn)。事故處理過程中分析發(fā)現(xiàn)解列設備的可靠選取和振蕩源的準確判斷較為關鍵,且調度員不僅要關注本省電網(wǎng)方式變化,還要關注外網(wǎng)聯(lián)絡線之間的間接影響;電網(wǎng)解列后受端地區(qū)發(fā)生頻率急劇下降時,可采取低頻減載等措施維持系統(tǒng)頻率穩(wěn)定;找到振蕩中心地區(qū)后,可采取切除大量支撐能力較弱的新能源機組、異步運行機組使系統(tǒng)恢復至穩(wěn)定,并盡量保證其余機組恢復至同步運行,減少外送功率損失,保證其余省網(wǎng)電力維持平衡。