樊鵬飛 王旭東
中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司 天津 300450
通過壓裂作業(yè),可以將原本受限的油藏釋放出來,提高油井的生產(chǎn)能力,該技術對于老化油田和低滲透油藏尤為有效,[1]隨著渤海油田低滲儲層開發(fā)開采需求不斷增加,壓裂工藝作為目前公認的低滲儲層增儲上產(chǎn)攻堅利器,近年來在渤海油田逐步拉開序幕。
渤海區(qū)域某油田古近系東三段和沙河街組儲層巖性以中、細粒巖屑長石砂巖為主,礦物成分主要為石英、長石、巖屑。東三段和沙河街組主要發(fā)育辮狀河三角洲沉積,物源來自西南方向的墾東凸起。東三段儲層具有中孔、中~高滲的物性特征,油層段測井解釋孔隙度范圍16.4%~22.0%,平均為19.4%,滲透率范圍208.6~1589.6mD,平均為736.2mD。地面原油為輕質原油,比重0.9g/cm3,具有粘度低、膠質瀝青質含量中等、含蠟量高、含硫量低、凝固點高等特點,投產(chǎn)初期多次出現(xiàn)井口無液返出、電機高溫的現(xiàn)象,通過環(huán)空補液、縮小油嘴等方法維持流壓相對穩(wěn)定。穩(wěn)定生產(chǎn)后,一直維持低流壓、高生產(chǎn)壓差、低液量狀態(tài)生產(chǎn),含水5.2%,注采連通差,儲層南側受火成巖影響產(chǎn)能未達設計,電泵排量與供液能力不匹配。
A43井東營組具備良好的物質基礎,周邊儲層好,不受火成巖影響區(qū)域的鄰井單井產(chǎn)能較好。鑒于該井儲層一定程度受到火成巖影響,因此對東營組進行儲層改造。
本次壓裂作業(yè)管柱設計(詳見圖1)為:3-1/2”EUE擴孔圓堵+3-1/2”EUE P110油管+壓裂封隔器+7”水力錨+反循環(huán)閥+安全接頭+3-1/2”EUE P110油管,施工參數(shù)為井口限壓70MPa,環(huán)空壓力10MPa,排量為0-5m3/min。
圖1 壓裂管柱圖示意圖
壓裂參數(shù)計算:當井口達到限壓值70MPa,環(huán)空壓力為10MPa,排量為0-5m3/min,注入時間為90min,壓裂各參數(shù)計算如下:
(1)井底壓力計算:當排量為5m3/min,井底流動壓力為72MPa,當排量為3m3/min,井底流動壓力為84MPa,當排量為1m3/min,井底流動壓力為96MPa,大于地層破裂壓力。
(2)溫度計算:當排量為5m3/min,井底油管內溫度從112℃降至40℃。
(3)管柱伸縮計算:由于溫度效應、鼓脹效應導致生產(chǎn)封隔器上下管柱出現(xiàn)縮短,砂堵時縮短量最大為2.153m,由于封隔器的卡瓦作用,管柱總伸長量為0。
(4)壓裂封隔器和水力錨受力計算:壓裂管柱下壓16噸坐封封隔器后,經(jīng)模擬校核,砂堵時封隔器和水力錨受力最大,受到107噸的上頂力,水力錨錨定力≥154噸(70MPa),滿足極限工況下的防上頂要求。
(5)管柱強度計算:正常作業(yè)時,壓裂管柱的三軸、抗拉、抗內壓、抗外擠的安全系數(shù)滿足中國海洋石油標準要求;當出現(xiàn)砂堵情況時,井口達到井口限壓值70MPa,環(huán)空壓力為10MPa時,壓裂管柱的三軸、抗拉、抗內壓、抗外擠的安全系數(shù)滿足作業(yè)標準要求(詳見圖2)。
圖2 管柱強度校核示意圖
A43井壓裂兩個生產(chǎn)層段,壓裂管柱結構:3-1/2”EUE擴孔圓堵+3-1/2”EUE P110油管+壓裂封隔器+7”水力錨+反循環(huán)閥+安全接頭+扶正器+3-1/2”EUE P110油管,采取投堵填砂封隔下部產(chǎn)層,采用一趟兩層填砂拖動壓裂工藝,壓裂管柱結構簡單,工具成熟,性能穩(wěn)定,A43井改造段跨度大,小層多,為了保證壓裂效果,設計采用較大排量注入施工,設計注入排量4-5m3/min,從預測結果來看(詳見表1),破裂壓力梯度按照0.0167MPa/m計算,裂縫延伸壓力梯度0.0151MPa/m,預測最大施工壓力56.9MPa。
(1)A43井第一壓裂段小型測試壓裂泵注程序:
設計一級加砂量36.0m3,砂比5-35%,平均砂比21.9%,施工排量4.0-4.5m3/min,頂替后降排量投球暫堵1和3小層(7.4m/279孔/320球),二級加砂量18.0m3砂比5-40%,平均砂比23.1%,施工排量4.0-5.0m3/min。工藝設計方案總計加砂54m3,凈液量442m3。
(2)A43井第二壓裂段小型測試壓裂泵注程序:
第二壓裂段儲層較薄、縫高難以擴展、加砂難度較大,采用大排量+較低砂比促進支撐劑運移及縱向充分改造。為促進形成復雜裂縫,設計前置液采用弱交聯(lián)壓裂液造縫、加入多級自懸浮陶粒段塞。工藝設計方案施工總加砂量31m3,加砂強度4.8m3/m。砂比5-40%,平均砂比21.8%,尾追固結覆膜陶粒1m3,施工排量4.0-5.0m3/min,凈液量257m3。
A 43 井投產(chǎn)后日產(chǎn)液121 m3/d,日產(chǎn)油106.5m3,含水12%,對比故障前日產(chǎn)液19.25m3,日產(chǎn)油18.25m3,日增油量88.25m3,壓裂作業(yè)效果良好。
A43井投產(chǎn)后,日増油約88.25m3/d,折合收益約24萬/天(60美元/桶計算)。此次壓裂施工共注入液量730方,支撐劑81方,投暫堵球200個,創(chuàng)造渤海老井低滲壓裂新的記錄。此次拖輪壓裂作業(yè)純作業(yè)時間160h,對比施工設計188h節(jié)省28h,節(jié)省時效14.9%,大大提高了作業(yè)效率。該井實施至今運轉可靠,經(jīng)濟效益十分明顯。
1)低滲壓裂技術是解決海上油田火成巖儲層產(chǎn)出低的有效方式,在渤海油田應用了多口井,作業(yè)后增油效果明顯,達到了設計的各項指標,應用前景廣闊。
2)設計研發(fā)專業(yè)用于海洋石油開采的壓裂多功能設備,具備集成作業(yè)、增產(chǎn)等復合功能,是未來海洋石油低滲儲層開發(fā)的方向,進一步優(yōu)化作業(yè)流程、采取措施有效降低成本,對海上壓裂技術的推廣至關重要。
3)由于海上平臺環(huán)境相似,低滲壓裂技術有效提升了油井產(chǎn)能,取得良好經(jīng)濟效益,因此可進一步推廣應用至四海油田的開發(fā)中。