楊 彬, 劉天亮, 李 勇, 陳鵬華
(安徽晉煤中能化工股份有限公司, 安徽臨泉 236400)
安徽晉煤中能化工股份有限公司年產(chǎn)氨醇150萬t、尿素180萬t、甲醇40萬t、雙氧水60萬t、復(fù)合肥25萬t[1]。公司擁有3套氨冰機裝置,隨著節(jié)能降耗及安全、環(huán)保要求提升,2#系統(tǒng)氨冰機蒸發(fā)冷換熱管頻繁出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。因反復(fù)查漏、堵漏的操作,不僅造成各種資源的浪費,而且制約裝置高負荷生產(chǎn),同時還存在安全環(huán)保隱患,改造迫在眉睫。
聯(lián)合車間二期氨冰機于2011年7月投入運行,其主要任務(wù)是為一期、二期航天爐系統(tǒng)提供冷量。蒸發(fā)冷是該系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。
(1) 蒸發(fā)冷:型號為2N×2 800,設(shè)計溫度為50 ℃,設(shè)計壓力為2.00 MPa,工作排熱量為5 600 kW。
(2) 風(fēng)機:數(shù)量為4臺,型號為JZL/ZF/DZ,機號為24B-2-2,風(fēng)量為140 000 m3/h,風(fēng)壓為180 Pa,轉(zhuǎn)速為380 r/min,單臺功率為11 kW。
(3) 水泵:數(shù)量為2臺,型號為MAR125-350,額定體積流量為350 m3/h,轉(zhuǎn)速為1 460 r/min,揚程為6 m,單臺功率為45 kW,效率為67%。
原蒸發(fā)冷換熱管設(shè)計為無縫橢圓光管,材質(zhì)為碳鋼。循環(huán)水雜質(zhì)較多且有一定的腐蝕性,造成換熱管外表面腐蝕。加之換熱管加工時表面存在缺陷,很容易集聚雜物,導(dǎo)致腐蝕更為嚴重[2-3]。尤其在運行末期(2021年、2022年),換熱管頻繁泄漏。經(jīng)統(tǒng)計:1#—4#蒸發(fā)冷檢修次數(shù)分別為9、12、10、11次,分別堵管103、86、85、110根。反復(fù)查漏、堵管的操作,不僅造成各種資源浪費,還存在安全環(huán)保隱患。堵管后,蒸發(fā)冷換熱面積減少,蒸發(fā)冷液氨出口溫度升高,造成液氨儲罐溫度和壓力升高。
液氨出口溫度升高,經(jīng)循環(huán)運行后,會造成氨冰機負荷重;汽輪機排汽溫度和排汽壓力高,導(dǎo)致凝汽器列管易結(jié)垢,造成汽輪機效率下降。同樣的負荷下,進入汽輪機的蒸汽量就會增大。蒸汽量越大,汽輪機的排汽溫度和排汽壓力就越高,列管越容易結(jié)垢,如此形成惡性循環(huán),嚴重影響氨冰機的安全經(jīng)濟運行。
液氨壓力高時,蒸發(fā)冷安全閥就會起跳。由于原設(shè)計中,蒸發(fā)冷安全閥為就地排放,一旦起跳后,現(xiàn)場條件非常惡劣,處置困難。
另外,因原始安裝沒有考慮單臺蒸發(fā)冷的置換和吹掃,導(dǎo)致每次檢修堵漏后蒸發(fā)冷換熱管中附著的水不能被徹底清除,蒸發(fā)冷投用時易造成工況波動。
為改變原有狀況,公司決定改造氨冰機蒸發(fā)冷。
為了不影響生產(chǎn),同時結(jié)合現(xiàn)場實際位置,采取邊生產(chǎn)邊改造方案。
(1) 技改卸壓管線,回收氣氨,避免直接排放大氣;技改蒸發(fā)冷安全閥放空管道回收排放氨。
(2) 為節(jié)約費用,保留原蒸發(fā)冷外箱體的東、西、北側(cè)板,拆掉南側(cè)板,吊出泄漏的無縫橢圓光管換熱器;新購一臺波節(jié)管換熱器,利用原鋼結(jié)構(gòu)進行安裝,恢復(fù)南側(cè)板及各管口后投運生產(chǎn)。
(3) 技改增加蒸發(fā)冷換熱管置換和吹掃閥門,確保檢修后蒸發(fā)冷換熱管中附著的水能被徹底置換掉,避免投用蒸發(fā)冷時因分離器液位波動導(dǎo)致工況波動。
(4) 定期清理水箱內(nèi)的淤泥和銹渣,確保水質(zhì)清潔。
(5) 在蒸發(fā)冷水泵進口處增配過濾網(wǎng),防止雜物進入泵及管道并附著殘留在換熱管上,影響換熱效果及換熱管使用壽命。
(6) 在蒸發(fā)冷進風(fēng)口處布置鋼絲網(wǎng),阻擋楊絮和飛蟲,改善蒸發(fā)冷運行環(huán)境,以免水質(zhì)惡化,影響蒸發(fā)冷后溫度。
(7) 改造蒸發(fā)冷水箱補水,補中水或是補溫度低的濃水。
(8) 加強水質(zhì)管理,定期分析水質(zhì),確保水質(zhì)合格。
(9) 強化管理和維護循環(huán)水加藥裝置。
上述方案既不影響生產(chǎn),又能做到節(jié)能改造,能夠徹底改變蒸發(fā)冷換熱管經(jīng)常泄漏的不利狀況,從而為氨冰機的穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟運行打下良好的基礎(chǔ)。
(1) 將無縫橢圓光管改為波節(jié)管[4-5]。與橢圓光管相比,波節(jié)管的凹凸結(jié)構(gòu)增加了冷熱流體的接觸面積。由于波節(jié)管內(nèi)存在波峰和波谷,強烈擾動管道內(nèi)外的流體,提高了傳熱管的傳熱系數(shù),同時污垢不易堆積,防止污垢層的形成。
(2) 改配泄壓管線回收氣氨,減少檢修次數(shù),防止物料浪費。
(3) 增加置換和吹掃管道,杜絕檢修后液氨帶水現(xiàn)象,避免氨冷器液位波動,穩(wěn)定工況。
(4) 在蒸發(fā)冷水泵進口處增配過濾網(wǎng),避免雜物進入水循環(huán)系統(tǒng)。
(5) 在蒸發(fā)冷進風(fēng)口布置鋼絲網(wǎng),阻擋楊絮和飛蟲,改善蒸發(fā)冷運行環(huán)境,以免水質(zhì)惡化,影響蒸發(fā)冷后溫度。
(6) 強化管理和維護循環(huán)水加藥裝置,制定措施并監(jiān)督落實。
(7) 加強對蒸發(fā)冷水質(zhì)的管理,建立制度臺賬,定期分析,確保水質(zhì)合格。
同比2021年與2022年,氨冰機蒸發(fā)冷后溫度降低 2~3 K;氨冰機節(jié)省蒸汽量為1.5 t/h左右;杜絕蒸發(fā)冷列管泄漏檢修,每檢修一次回收液氨約為6 t;氨冰機氨罐壓力小于1.68 MPa(最高操作壓力),沒有開放空泄壓;氨冰機汽輪機排汽溫度降低5 K左右。
通過以上改進,不僅保障了一期、二期航天爐裝置的安全環(huán)保高效穩(wěn)定運行,而且節(jié)能降耗經(jīng)濟效果明顯。
(1) 夏季高溫時段,氨罐壓力均在1.68 MPa以下,沒有人為放空,避免了產(chǎn)品氨的浪費。2020年、2021年的8—9月氨罐壓力高,需通過放空維持壓力,每隔6 d需向氨罐補氨1次,每次補氨約8 t。氨罐放空氣不能被完全回收,約一半在現(xiàn)場高點排放,浪費氨約40 t。而2022年8—9月沒有現(xiàn)場排放,即少浪費氨約40 t,按氨單價為3 900元/t計算,共節(jié)約15.60萬元。
(2) 改造后,因蒸發(fā)冷出口溫度、壓力降低,氨冰機蒸汽消耗量下降,節(jié)約蒸汽1.5 t/h,2022年8—9月節(jié)約蒸汽2160 t,按4.90 MPa蒸汽成本為200元/t計算,共節(jié)約43.20萬元。
(3) 自2021年以來,1#—4#蒸發(fā)冷分別檢修9、12、10、11次。據(jù)統(tǒng)計,每臺蒸發(fā)冷檢修一次,需要排放液氨約為6 t。技改前,檢修泄壓需要對空排放,既浪費又污染環(huán)境。技改后,檢修泄壓排放的氨可被完全回收,經(jīng)濟效益可觀。按氨單價為3 900元計算,共節(jié)約98.28萬元。
以上合計節(jié)約157.08萬元。
通過對蒸發(fā)冷列管查漏堵漏、技術(shù)改造,穩(wěn)定了氨冰機蒸發(fā)冷的良好運行;由原來的無縫橢圓光管更換為波節(jié)管,解決了蒸發(fā)冷頻繁泄漏的問題,改善了周邊環(huán)境,節(jié)約了生產(chǎn)成本。同時,為員工提供了良好的工作環(huán)境,為機組長周期經(jīng)濟穩(wěn)定運行打下堅實的基礎(chǔ)。