何江華 張存慧 孟剛 劉圣凡 胡晗 候冬梅
摘要:輸水隧洞工程作為水資源配置的重要手段,其工程運行安全至關(guān)重要。在平原地區(qū),引調(diào)水工程進/出水口水頭差低,水頭損失對干線輸水能力影響較大。對低水頭長距離輸水隧洞特點進行了總結(jié),以羅田水庫—鐵崗水庫輸水隧洞工程為例,通過1∶18正態(tài)物理模型試驗研究了低水頭長距離輸水隧洞進/出水口水力特性。在多種運行工況下對進/出水口流態(tài)、壓力、水頭損失、門井波動、流速等參數(shù)進行了觀測分析,對出水口閘門局開綜合水頭損失系數(shù)進行了試驗,試驗手段及相關(guān)參數(shù)可為類似工程提供參考。
關(guān)鍵詞:低水頭; 輸水隧洞; 進/出水口; 水力特性
中圖法分類號: TV132
文獻標(biāo)志碼: A
DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2024.S1.043
0引 言
引調(diào)水工程中,輸水隧洞設(shè)計通常利用進/出水口水位差進行有壓輸水,其中隧洞進/出水口多以水平型式為主[1],具有布置簡單、水流流態(tài)穩(wěn)定、便于施工及易于檢修等優(yōu)點。對于低水頭長距離輸水隧洞,與電站引水隧洞對比后發(fā)現(xiàn)前者有以下特點:
(1) 雙向過流。輸水隧洞為滿足沿線水廠供水,存在雙向過流工況,如隧洞出水口在特殊工況下作為進水口反向供水。出水口正常運行水流需要平順擴散,反向供水時要使水流平順收縮,需要進行合理的體型設(shè)計。
(2) 淹沒深度小。為滿足自由出流且保障閘門盡量全開運行,輸水隧洞進/出水口淹沒水深通常相對較小,當(dāng)進水口的淹沒深度低于臨界淹沒水深,可能會出現(xiàn)吸氣漩渦或攜氣進入管道,威脅工程安全運行。
(3) 出水口庫底易受沖刷。在設(shè)計工況以外,存在出水口低水位大流量運行的可能,需考慮最不利因素對出水口庫底進行相應(yīng)防護。
總結(jié)前人研究經(jīng)驗,在設(shè)計進/出水口體型應(yīng)該滿足以下各項水力特性的要求[2]:
(1) 在進流各種運行條件下,進水口上方不產(chǎn)生有害漩渦;
(2) 出流時保證水流平穩(wěn)擴散;
(3) 在各種運行條件下,進/出水口水頭損失均較小,避免整個系統(tǒng)的總運行效率下降;
(4) 運行時,進/出水口水庫內(nèi)水流流態(tài)良好,出水口庫底與岸邊不會受到?jīng)_刷。
本文以羅田水庫—鐵崗水庫輸水隧洞進/出水口建筑物為例,對低水頭長距離輸水隧洞進/出水口的水力特性進行研究。
1工程概況
羅田水庫—鐵崗水庫輸水隧洞工程是珠江三角洲水資源配置工程在深圳境內(nèi)兩項配套項目之一,工程位于深圳市西部城區(qū),輸水隧洞自寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)東北部羅田水庫取水,由北往南,將西江水引入鐵崗水庫[3]。隧洞沿途分別向羅田水廠、五指耙水廠、長流陂水廠及鐵崗水庫輸水,線路布置如圖1所示。羅鐵隧洞輸水干線長約21.7 km,過流斷面直徑5.2 m。
羅鐵隧洞工程進水口采用塔式進水口,由攔沙坎、引水渠、進水塔組成,如圖2所示。攔污柵為平面直立活動式攔污柵,孔口尺寸為7.0 m×15.6 m(寬×高,下同),攔污柵底坎高程17.5 m。攔污柵后設(shè)置一道分層取水疊梁門,孔口尺寸為7.0 m×14.1 m。檢修閘門孔口尺寸5.2 m×5.2 m,事故閘門孔口尺寸5.2 m×5.2 m。檢修閘門和事故閘門間布置羅田水廠支線進口,進口設(shè)置一道檢修閘門,孔口尺寸為3.2 m×3.2 m。檢修閘門右側(cè)設(shè)羅田水廠備用取水口,相應(yīng)孔口尺寸為3.2 m×3.2 m。
羅鐵輸水隧洞工程出水口采用塔式出水口,如圖3所示。除滿足正常運行期間的供水需求外,還要滿足珠三角工程檢修期間沿線水廠、鐵崗水庫的功能。出水塔(閘室段)順?biāo)飨蛞来尾贾脻u變段、閘門段、喇叭口段、攔污柵段。
2模型試驗規(guī)劃
2.1模型設(shè)計
模型按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計,為1∶18正態(tài)模型,模型水流雷諾數(shù)為7.5×105,韋伯?dāng)?shù)為273,可滿足漩渦模擬相似。糙率比尺為181/6=1.619,原型隧洞管段糙率為0.012~0.015,要求模型相應(yīng)的糙率為0.007 4~0.009 3,選用有機玻璃制作隧洞進、出口段模型,其糙率滿足相似要求[4]。
2.2模型布置
模型模擬范圍包括:輸水隧洞進口羅田水庫局部(寬110.0 m,長150.0 m);輸水隧洞出口鐵崗水庫局部(寬90.0 m,長160.0 m);輸水隧洞進水口段、出水口段,沿線水廠流量模擬。模擬干線隧洞長160.0 m,在分水支線上通過控制閥、流量計控制總流量和分流量,干線隧洞中增加阻力閥,通過調(diào)節(jié)阻力閥使主隧洞沿程的水頭損失與實際值相等。
模型總體規(guī)模:寬6.0 m,長26.0 m,高2.0 m。模型布置如圖4所示。
時均壓力用測壓排系統(tǒng)測量,流速用旋槳流速儀測量,流量通過量水堰、電磁流量計控制,水位用水位測針測量,水面波動用鋼尺測量,流態(tài)采用示蹤粒子加相機拍攝。
2.3試驗工況
模型試驗工況根據(jù)設(shè)計及輸水隧洞可能的糙率變化情況(工程運行初期糙率為0.012,后期糙率為0.015)擬定,進行了正常運行工況、主隧洞檢修工況、隧洞加大流量輸水工況分類,見表1~3。
3進水口水力特性
3.1正常運行工況
隧洞進水口前局部水域受汊灣河道地形及進水塔布置位置影響,進水口前形成較大范圍的平面回流,回流流速緩慢,水流平穩(wěn),水面波動小。攔污柵-胸墻段存在局部回漩流態(tài)。在設(shè)計流量下,流速整體較小,隨疊梁門層數(shù)增加,門頂流速逐漸增加,同時門井波動由0.05 m增長到0.30~0.50 m左右。進水口基本呈現(xiàn)靜壓分布。
隧洞進水口段體型產(chǎn)生的水頭損失相對較小,但隨著疊梁門層數(shù)逐漸增加,水流通過疊梁門頂時產(chǎn)生的附加水頭損失明顯增加,如表4所列。
3.2主隧洞檢修工況
在主隧洞檢修工況下,干線部分關(guān)閉,羅田水庫水位為25.00 m,隧洞進水口流量為8.1 m3/s,通過羅田水廠支線B往羅田水廠供水。
進水口段流速總體較小,未見不良流態(tài)。由于羅田水庫水位為25.00 m,引渠前端渠底高程較高,水深相對較淺,流速相對較大,測點最大流速為0.7 m/s;坎頂流速為0.5 m/s,隧洞進口前右岸坡凸嘴處最大流速為0.89 m/s,如圖5所示。
由于隧洞進水口未放置疊梁門,其檢修閘門井及事故閘門井內(nèi)的水面波動均較小,水面波幅在0.05 m以內(nèi)。進水口段沿程時均壓力基本呈靜水壓力分布,隧洞有壓進水口段頂部沿程壓力值約為2.3×9.81 kPa,而有壓段洞底沿程壓力值約為7.5×9.81 kPa。
3.3隧洞加大流量輸水工況
在羅田水庫同一庫水位條件下,隨著隧洞輸水流量加大,隧洞進水口前流態(tài)趨于紊亂,胸墻前會出現(xiàn)不同程度的漩渦;在隧洞進水口流量為45 m3/s以上時,進水口前會出現(xiàn)持續(xù)性的立軸漩渦,并有氣團間歇進入有壓洞內(nèi),對隧洞安全運行會產(chǎn)生不利影響[5]。
加大流量運行,隧洞進水口不放疊梁門時,門井內(nèi)的水面最大波幅僅0.05 m;放置疊梁門后,門井波動最大達0.7~1.0 m,即隧洞進口前放置疊梁門是引發(fā)閘門井內(nèi)水面較大波幅的根源。
前述閘門井內(nèi)水面波動試驗成果,均是在門井中的閘門提離水面的情況下獲得的;檢修閘門平時是提離水面的。如果事故門井中的閘門處于隨時待命狀態(tài),即事故閘門底緣處于洞頂附近時,門井內(nèi)的水面波幅會明顯減小,波幅降低在50%以上。具體試驗成果見表5。
4出水口水力特性
4.1正常運行工況
在隧洞出口流量12 m3/s、鐵崗水庫水位25.00~28.70 m條件下,隧洞出口段及與下游庫岸連接段的水流銜接平穩(wěn),流速較小,水面基本無波動。由于隧洞出水口工作閘門全開,閘門井內(nèi)的水面平穩(wěn),無明顯波動,波幅在0.05 m以內(nèi)。隧洞出水口段及庫岸區(qū)的流速均較小,各測點流速值未超過0.3 m/s。隧洞出水口有壓管段的平均流速小于0.6 m/s,流速水頭小于0.02 m,所以有壓管段沿程壓力分布平順,各測點的測壓管水頭基本平齊,洞頂最小壓力為5.8×9.81 kPa,洞底最小壓力為11.0×9.81 kPa。在隧洞出口流量12 m3/s、鐵崗水庫水位25.00 m時,出水口段總水頭損失為0.015 m;在隧洞出水口流量12 m3/s、鐵崗水庫水位28.7 m時,出水口段總水頭損失為0.013 m。
4.2主隧洞檢修工況
鐵崗水庫水位25.9 m、隧洞出口反向供水流量9.9 m3/s時,隧洞出水口變?yōu)檫M水口,此時洞口周圍出現(xiàn)輕微的表面回流,洞口前水流平順。洞口閘門井內(nèi)水面波動較小,波幅在0.02 m以內(nèi)。對隧洞洞口段各測點進行了壓力數(shù)據(jù)采集,各測點測壓管水頭基本平齊,壓力基本符合靜壓分布,閘門井內(nèi)水面波動較小,基本在0.02 m以內(nèi)。出水口綜合水頭損失為0.010 m。
4.3隧洞加大流量輸水工況
在鐵崗水庫水位低于23.00 m時,如對應(yīng)的羅田水庫水位為設(shè)計水位28.09 m和正常蓄水位33.09 m,隧洞出水口流量分劃可達27 m3/s和36 m3/s,水流流出開挖護坡護坦后均呈急流狀態(tài)。在鐵崗水庫水位24.00 m時,因水深相應(yīng)增加,庫底流速相應(yīng)有所減小,護坦出水口水流通過沖擊下游水體消能。出水口急流段寬度在25.0 m左右,出水口下游主要關(guān)注護坦后流速。在出水口流量16~36 m3/s、鐵崗水庫水位23.00 m條件下,護坦流速在2.0~2.6 m/s。護坦下游庫岸流速較大,對應(yīng)流速在3.8~4.35 m/s,需做相應(yīng)護坡處理。
5隧洞出水口閘門局開試驗
在上下游庫水位差大于設(shè)計值或引水流量減小時,需在出水口關(guān)閉工作閘門進行控泄。因為出水口為淹沒出流,把閘門局部開啟視作為局部水頭損失,通過試驗得到閘門不同開度下出水口部分的綜合水頭損失系數(shù),如圖6所示。閘門運行過程中,通過上下游水位差,過流流量數(shù)據(jù)即可算出水口綜合水頭損失,進而求得綜合水頭損失系數(shù),最終通過圖6初步確定所需閘門開度,為工程調(diào)度運行提供數(shù)據(jù)支撐。
6結(jié) 論
以羅田水庫—鐵崗水庫輸水隧洞為例,對低水頭長距離輸水隧洞進出水口水力特性進行研究,結(jié)論如下:
(1) 在設(shè)計工況下,進/出水口附近流態(tài)良好。在特殊工況下,出水口可能出現(xiàn)低水位高流速,需重點關(guān)注,根據(jù)實際情況進行相應(yīng)防護。
(2) 由于流速相對較小,進/出水口整體水頭損失也較小,門井波動也較小。但是進水口增加疊梁門后,由于體型變化,流態(tài)變差,水頭損失、門井波動成倍增加,設(shè)計時需考慮疊梁門影響。
(3) 輸水隧洞進水口前、出水口后流速較小,進水口段、出水口段壓力符合靜壓分布。
(4) 試驗得出了隧洞出水口閘門不同開度的局部水頭損失系數(shù),建立了閘門開度與局部水頭損失系數(shù)的關(guān)系,可為工程運行調(diào)度提供數(shù)據(jù)支撐。
參考文獻:
[1]郝鑫,楊超林,王均星,等.低水頭有壓豎式進水口體型設(shè)計與模型試驗研究[J].中國農(nóng)村水利水電,2020(8):198-202,210.
[2]毛長貴.清原水庫側(cè)式進/出水口水力特性影響因素研究[D].天津:天津大學(xué),2018.
[3]長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司.羅田水庫—鐵崗水庫輸水隧洞工程初步設(shè)計報告(報批稿)[R].武漢:長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司,2021.
[4]長江水利委員會長江科學(xué)院.孟樓-七方倒虹吸工程進出口水工模型試驗研究報告[R].武漢:長江水利委員會長江科學(xué)院,2016.
[5]陳云良.進水口前立軸旋渦水力特性的研究[D].成都:四川大學(xué),2006.
(編輯:郭甜甜)