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      630 MW火電機組低氮燃燒改造及運行優(yōu)化策略探析

      2024-07-26 00:00:00張洋
      科技資訊 2024年11期

      摘要:隨著全球能源需求不斷增長和環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重,低氮燃燒技術(shù)作為有效降低氮氧化物排放的方法,在火力發(fā)電領(lǐng)域中得到有效應(yīng)用,不僅可實現(xiàn)對氮氧化物生成的有效抑制,亦可對大氣環(huán)境影響的降低。如何借助低氮燃燒技術(shù)來促進火電機組的節(jié)能化、綠色化運行,已然成為火電廠關(guān)注重點。從630MW火電機組低氮燃燒改造要點的分析入手,在此基礎(chǔ)上闡明運行優(yōu)化策略的具體實施。

      關(guān)鍵詞:低氮燃燒火電機組運行優(yōu)化參數(shù)

      中圖分類號:TM621

      AnalysisoftheLow-NitrogenCombustionTransformationandOperationOptimizationStrategyof630MWThermalPowerUnits

      ZHANGYang

      GuonengTaicangPowerGenerationCo.,Ltd.,Suzhou,JiangsuProvince,215433China

      Abstract:Withthegrowingglobalenergydemandandtheincreasinglyseriousenvironmentalpollutionproblem,low-nitrogencombustiontechnologyhasbeeneffectivelyappliedinthefieldofthermalpowergenerationasaneffectivemethodtoreducenitrogenoxideemissions,whichcannotonlyeffectivelyinhibittheformationofnitrogenoxide,butalsoreducetheimpactontheatmosphericenvironment.Howtopromotetheenergy-savingandgreenoperationofthermalpowerunitswiththehelpoflow-nitrogencombustiontechnologyhasbecomethefocusofthermalpowerplants.Thispaperstartswiththeanalysisofthekeypointsofthelow-nitrogencombustiontransformationofthe630MWthermalpowerunit,andthenclarifiesthespecificimplementationofoperationoptimizationstrategies.

      KeyWords:Low-nitrogencombustion;Thermalpowerunit;Operationoptimization;Parameter

      縱觀當(dāng)前我國火力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展,作為主要燃煤發(fā)電設(shè)施的一種,630MW火電機組運行普遍存在氮氧化物排放量過大的問題,不僅影響周圍生態(tài)環(huán)境的平衡發(fā)展,亦對火電領(lǐng)域生態(tài)、社會效益的創(chuàng)造產(chǎn)生不利影響。為實現(xiàn)對氮氧化物排放的有效控制,需加大對火電機組低氮燃燒的改造力度,并借助運行優(yōu)化策略的實施來提升燃燒效率,為火電廠運行成本的優(yōu)化控制提供助力。

      1630MW火電機組低氮燃燒改造要點

      1.1燃燒器結(jié)構(gòu)調(diào)整

      作為630MW機組中的關(guān)鍵組成,燃燒器結(jié)構(gòu)與氮氧排放控制之間存在密切關(guān)聯(lián)。鑒于此,要想進一步提升機組低氮改造效果,需提高對燃燒器結(jié)構(gòu)調(diào)整的重視度,具體措施敘述如下。

      (1)燃燒器噴嘴優(yōu)化。依據(jù)低氮燃燒要求對燃燒器噴嘴進行優(yōu)化設(shè)計,以促進燃料與空氣混合效果的改善。對此,可結(jié)合對630MW火電機組特點的分析,借助多級噴嘴,或調(diào)整噴嘴的形狀和尺寸,以提高燃燒效率和降低氮氧化物的生成。以某機組為例,為進一步提升燃燒效果,選擇將分離燃盡風(fēng)噴嘴設(shè)置于原燃燒器上方,在運行期間噴嘴可支持上下、左右擺動。(2)燃燒器燃燒區(qū)域調(diào)整。即對燃燒器燃燒區(qū)域加以調(diào)整,實現(xiàn)燃燒過程的優(yōu)化。如以分層燃燒為基準(zhǔn),將燃料和空氣分為多個層次,以提高燃燒效率和降低氮氧化物排放[1]。(3)燃燒器進風(fēng)口和出口優(yōu)化。依據(jù)實際運行情況,對燃燒器進風(fēng)口和出口加以改造設(shè)計,改善燃燒過程中的流場分布和氣流動態(tài)特性。如通過增加進風(fēng)口面積、調(diào)整進風(fēng)角度、設(shè)計合理出口擴散器,有效抑制氮氧化物的生成。(4)改造期間適當(dāng)對底部一次風(fēng)、端部風(fēng)切圓進行縮減,但旋轉(zhuǎn)方向仍以逆時針為主;并按照順時針方向切入其余二次風(fēng),以期在運行期間讓一次風(fēng)與二次風(fēng)生成角度相對偏小的偏置,以實現(xiàn)對橫向空氣分級的形成。以自上而下為基準(zhǔn),燃燒器依次包括SOFA燃盡風(fēng)、OFA貼壁風(fēng)、F層一次風(fēng)、E層一次風(fēng)、CD層一次風(fēng)等。

      1.2省煤器出口氧量優(yōu)化

      機組運行期間鍋爐熱效率受到未燃碳熱損失、排煙熱損失、CO熱損失的直接影響,且未完全燃燒熱損失則與鍋爐總風(fēng)量變化存在密切關(guān)聯(lián)。通常情況下,總風(fēng)量過大極易導(dǎo)致排煙熱損失增加,而過小則出現(xiàn)CO熱損失增加情況。鑒于此,可對總風(fēng)量利用省煤器出口氧量值進行表征,通過對出口氧量優(yōu)化將CO熱損失、排煙熱損失控制在預(yù)期范圍內(nèi)。以630MW負(fù)荷為基準(zhǔn),鍋爐燃燒過程隨著運行氧量的下降呈現(xiàn)出推遲狀態(tài),過熱器與再熱器受到火焰中心向上偏移的影響,其敷設(shè)受熱面吸熱量明顯增加。但若保持低氧量運行狀態(tài),送引風(fēng)機處理會隨著鍋爐總風(fēng)量的減少而下降,以實現(xiàn)對風(fēng)機電流的有效控制[2]。鑒于此,可基于對風(fēng)機能耗、降溫水流量等因素的分析,確定運行氧量與機組負(fù)荷的最佳關(guān)系,具體如表1所示。

      1.2.1配風(fēng)方式優(yōu)化

      運行期間鍋爐主氣溫、CO排放濃度、排煙溫度、NOx排放濃度均受到配風(fēng)方式應(yīng)用的直接影響。鑒于此,為實現(xiàn)對鍋爐NOx排放濃度的優(yōu)化控制,可結(jié)合對機組實際條件、特點的分析,對SOFA1、SOFA2、SOFA?GesO4HeSGgX+PIpmn1/gOw==;3下層燃盡風(fēng)風(fēng)門進行合理關(guān)小,以實現(xiàn)對NOx還原區(qū)域的合理擴大,通過充分化學(xué)反應(yīng)來提升NOx的吸收效果。在實際改造優(yōu)化過程中,對于二次風(fēng)門在不同負(fù)荷下的開度控制,其中BC、DE輔助風(fēng)開度需控制在90%;FF輔助風(fēng)開度控制在40%;SOFA1、SOFA2、SOFA3、SOFA4分別控制在30%、40%、50%、100%。

      1.2.2SOFA擺角優(yōu)化

      即結(jié)合NOx低排放要求的分析,在改造期間涉及對燃盡風(fēng)噴嘴的優(yōu)化。同時,噴嘴擺動角度的合理控制,與火焰中心高度控制存在密切關(guān)聯(lián),可通過對擺角位置的合理確定,進一步提升燃盡區(qū)的空氣分布效果,以期將NOx含量控制在預(yù)期范圍內(nèi)。通過實驗得知,以10°為基準(zhǔn)來控制SOFA水平擺角右擺,其NOx排放濃度可下降超過28mg/m3,且CO排放濃度可控制在80ul/L范圍內(nèi)[3]。

      1.2.3燃燒調(diào)控系統(tǒng)改進

      630MW火電機組運行期間氮氧化物的排放控制受到燃燒調(diào)控系統(tǒng)應(yīng)用的直接影響。鑒于此,要想降低火電機組運行對周圍生態(tài)環(huán)境的影響,需通過改造調(diào)控系統(tǒng)來實現(xiàn)低氮燃燒,具體調(diào)整要點敘述如下。

      (1)燃燒過程監(jiān)測與分析。即在機組運行期間,借助調(diào)控系統(tǒng)對燃燒過程中關(guān)鍵參數(shù)實時監(jiān)測,具體包括燃燒溫度、壓力、氧濃度等,以科學(xué)、準(zhǔn)確地分析燃燒過程的運行狀態(tài)和特性,并為燃燒調(diào)控策略的優(yōu)化制定提供參考。(2)智能化控制系統(tǒng)應(yīng)用?;痣姀S可加大對智能化控制系統(tǒng)的引進力度,實現(xiàn)對燃燒過程的精確和自動化控制。鑒于此,可依據(jù)自身條件與能力的分析,借助控制算法和模型預(yù)測技術(shù),結(jié)合機器學(xué)習(xí)和人工智能的方法,實現(xiàn)燃燒調(diào)控系統(tǒng)的智能化優(yōu)化和自適應(yīng)控制。(3)燃燒調(diào)控與其他系統(tǒng)集成。即以低氮燃燒為目標(biāo),將燃燒調(diào)控系統(tǒng)與其他關(guān)鍵系統(tǒng)進行集成,實現(xiàn)燃燒過程的協(xié)同控制和優(yōu)化。如在運行期間保持與燃燒器噴嘴、進風(fēng)系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)等關(guān)鍵部件的協(xié)同工作,通過提升提高燃燒效率來實現(xiàn)低氮控制。此外,需在改造期間開展實驗驗證和數(shù)據(jù)分析,以評估燃燒調(diào)控系統(tǒng)改進的效果,并根據(jù)實際情況進行進一步優(yōu)化和調(diào)整[4]。

      2630MW火電機組低氮燃燒運行優(yōu)化策略

      2.1排放控制技術(shù)應(yīng)用

      要想進一步提升630MW火電機組的低碳燃燒效果,需以排放控制技術(shù)的有效應(yīng)用為關(guān)鍵。鑒于此,需在機組運行優(yōu)化過程中,提高對排放控制技術(shù)的應(yīng)用力度,具體包括:(1)返料煙氣再循環(huán)技術(shù)。該技術(shù)可將一部分煙氣回收并再循環(huán)到燃燒器中參與燃燒過程。以降低燃燒溫度和氧濃度,減少氮氧化物的生成。需注意的是,返料煙氣再循環(huán)技術(shù)通常需配備再循環(huán)系統(tǒng)和控制裝置。(2)氮氧化物減排裝置的應(yīng)用。即根據(jù)機組運行情況合理配備氮氧化物減排裝置,可在燃燒過程中捕捉和轉(zhuǎn)化氮氧化物。在實際運行過程中,可視情況選用SCR裝置、SNCR裝置,并通過對催化劑和再循環(huán)系統(tǒng)的配備,以獲取更為理想的氮氧化物減排效果。(3)運行和維護管理。要求人員在機組運行期間加大對維護管理的實施力度,以確保排放控制符合預(yù)期要求,如定期開展設(shè)備檢查和維護,及時進行故障診斷和修復(fù),以促進氮氧化物減排效果持續(xù)優(yōu)化

      2.2氮氧化物排放監(jiān)測

      為避免氮氧化物排放過多影響到周圍生態(tài)環(huán)境發(fā)展,并對人體健康造成威脅,火電廠需重視對氮氧化物排放的全面監(jiān)測?;诖?,需依據(jù)對630MW火電機組特點的分析,結(jié)合以下幾點來實現(xiàn)有效監(jiān)測。

      一是排放監(jiān)測設(shè)備安裝。在明確機組運行現(xiàn)狀的前提下,在燃燒系統(tǒng)中安裝氮氧化物排放監(jiān)測設(shè)備,如氮氧化物分析儀和連續(xù)排放監(jiān)測系統(tǒng),以實時監(jiān)測和記錄燃燒過程中氮氧化物的濃度和排放量。二是排放監(jiān)測參數(shù)的選擇。基于對燃燒過程中氮氧化物特性和排放要求的分析,選擇合適的監(jiān)測參數(shù),如通過氧化物總量、分子式、濃度、排放速率等的監(jiān)測,了解氮氧化物的生成和排放情況[5-6]。三是排放監(jiān)測數(shù)據(jù)分析與報告。即在運行期間重視對氮氧化物排放監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析,評估低氮燃燒效果的達成。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的變化趨勢和統(tǒng)計信息,判斷燃燒過程中氮氧化物的生成和排放情況。同時,需按照相關(guān)要求,規(guī)范編制排放監(jiān)測報告,記錄和匯總監(jiān)測結(jié)果,以便后續(xù)的評估和改進。

      3運行效果分析

      3.1低氮燃燒改造后的排放數(shù)據(jù)分析

      低氮燃燒改造是火電廠實現(xiàn)氮氧化物排放控制的有效舉措,通過對某火電廠進行低氮燃燒改造,對低氮燃燒效果進行評估,具體的數(shù)據(jù)分析表現(xiàn)在以下幾方面。

      (1)改造后鍋爐NOx排放濃度呈明顯下降態(tài)勢,其降幅控制在40%左右,其最高排放濃度不超過50mg/m3。

      (2)改造后CO濃度降低至58UL/L,且再熱器減溫水用量降低約10t/h,鍋爐熱效率修正后提升至93.67%,風(fēng)機電流合計降低約40A,進一步凸顯出低氮燃燒改造的有效性。

      (3)以典型工況為前提,鍋爐排煙溫度實測約為138.6℃,修正后控制在132.5℃左右。

      依據(jù)對排放數(shù)據(jù)分析,改造后該火電廠排放數(shù)據(jù)顯示明顯下降,達到了預(yù)期的減排目標(biāo)。且低氮燃燒改造方案在降低氮氧化物排放方面取得顯著的成果,有效提升燃燒系統(tǒng)的環(huán)保性能。

      3.2經(jīng)濟性分析

      該火電廠通過實施一系列改造與優(yōu)化策略,包括設(shè)備更新、工藝改進和能源管理等。在實現(xiàn)效能和經(jīng)濟性顯著提升的同時,將運營成本控制在預(yù)期范圍內(nèi)。首先,對改造與優(yōu)化的成本進行詳細(xì)分析,該火電廠設(shè)備更新的投資成本為500萬,每年的運營成本為100萬,維護成本為50萬。改造與優(yōu)化策略實施后,火電廠每年的節(jié)約成本為200萬元人民幣。根據(jù)成本和效益的分析結(jié)果,計算改造與優(yōu)化策略的投資回收期,其中該火電廠改造與優(yōu)化的投資回收期約為3年,且改造與優(yōu)化策略實施后,火電廠的年均投資回報率為約為20%。

      4結(jié)語

      綜上所述,630MW火電機組的低氮燃燒改造與優(yōu)化,可在增大火電廠生態(tài)效益創(chuàng)造的同時,為火電廠運行成本與氮氧化物排放量控制提供保障。鑒于此,需在科學(xué)制定機組改造方案的基礎(chǔ)上,借助科學(xué)對策來促進火電機組運行優(yōu)化,繼而為火電廠可持續(xù)發(fā)展保駕護航。

      參考文獻

      [1]孫波.630MW火電機組低氮燃燒改造及運行優(yōu)化[J].電工技術(shù),2020(19):100-102.

      [2]王匡,白倩.660MW火電機組低氮燃燒優(yōu)化及數(shù)值模擬研究[J].能源與環(huán)保,2021,43(11):141-146.

      [3]楊佰清.300MW火電機組鍋爐低氮及脫硝改造后存在的問題分析[J].科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2019(14):195-196.

      [4] 蒙濤,康志忠,梁雙榮.330MW火電機組鍋爐旋流低氮燃燒技術(shù)改造及模擬分析[J].潔凈煤技術(shù),2021,27(6):108-114.

      [5] 高午印.淺談火電廠鍋爐低氮燃燒改造與運行優(yōu)化調(diào)整[J].電力設(shè)備管理,2023(7):228-230.

      [6] 張強,何陸燦,方亞雄.火電廠鍋爐低氮燃燒改造與運行優(yōu)化調(diào)整探究[J].中國設(shè)備工程,2023(4):130-132.

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