• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      后屏過(guò)熱器異種鋼焊口爆管原因分析

      2024-09-26 00:00:00汪龍平
      機(jī)電信息 2024年16期
      關(guān)鍵詞:過(guò)熱器

      摘要:采用化學(xué)成分分析、拉伸試驗(yàn)、硬度試驗(yàn)、金相分析和掃描電鏡形貌及能譜分析等方法,對(duì)G102+TP304H后屏過(guò)熱器管爆管原因進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:在高溫高壓工況及熱應(yīng)力作用下,管樣異種鋼焊接接頭G102側(cè)熔合線處因碳遷移形成了增碳層,G102母材韌性異常且該側(cè)熱影響區(qū)局部存在淬硬馬氏體組織,使熔合線處力學(xué)性能出現(xiàn)異常并產(chǎn)生了沿晶微裂紋,隨著裂紋的擴(kuò)展,最終導(dǎo)致G102側(cè)熔合線處發(fā)生開(kāi)裂和斷裂。

      關(guān)鍵詞:異接焊口;過(guò)熱器;斷裂分析;TP304H;碳遷移

      中圖分類號(hào):TG115" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號(hào):1671-0797(2024)16-0069-03

      DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.16.019

      0" " 引言

      異種鋼的焊接接頭,特別是珠光體耐熱鋼與奧氏體焊接接頭,一直是運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)[1]。

      該類接頭在焊接熱循環(huán)的特殊作用以及高溫運(yùn)行過(guò)程中,因熱膨脹系數(shù)差而形成熱應(yīng)力和碳遷移等,導(dǎo)致焊接接頭的組織結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能等發(fā)生變化[2]。

      某電廠#3爐后屏過(guò)熱器管異種鋼接頭發(fā)生爆管,至爆管時(shí)運(yùn)行約14 600 h,母材所使用的材料為TP304H+G102,接頭采用熱絲焊,焊絲為Incone182,為查找爆管原因,對(duì)斷裂異接管進(jìn)行了試驗(yàn),分析其斷裂原因。

      1" " 宏觀觀察分析

      對(duì)斷裂異接管進(jìn)行宏觀觀察分析,管子無(wú)明顯的變形、鼓包,斷裂位置為焊接接頭的G102側(cè)熔合線位置,G102側(cè)斷口基本為焊接坡口輪廓形狀,焊縫側(cè)斷口可見(jiàn)明顯的焊縫熔敷金屬形貌,鋼管內(nèi)壁干凈無(wú)異常腐蝕情況。

      2" " 化學(xué)成分分析

      對(duì)斷裂異接管樣品的G102側(cè)母材、TP304H側(cè)母材和焊縫進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果表明管樣焊縫兩側(cè)母材化學(xué)成分均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,焊縫金屬為鎳基材料,材料成分無(wú)明顯異常,結(jié)果如表1所示。

      3" " 拉伸試驗(yàn)結(jié)果

      對(duì)斷裂異接管的母材進(jìn)行拉伸試驗(yàn),每根管樣在向火面和背火面分別制取試樣,試驗(yàn)結(jié)果顯示兩種鋼管母材拉伸試驗(yàn)結(jié)果均滿足GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》[3]以及ASME-A213《鍋爐、過(guò)熱器和換熱器用無(wú)縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子》[4]標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)果如表2所示。

      4" " 硬度試驗(yàn)結(jié)果

      對(duì)異接管試驗(yàn)焊縫兩側(cè)母材、G102側(cè)熱影響區(qū)、TP304H側(cè)熱影響區(qū)分別進(jìn)行硬度試驗(yàn)。G102側(cè)熱影響區(qū)硬度值均明顯偏高,根據(jù)DL/T 752—2010《火力發(fā)電廠異種鋼焊接技術(shù)規(guī)程》[5]標(biāo)準(zhǔn),其硬度值不應(yīng)超出接頭兩側(cè)母材實(shí)際布氏硬度平均值30%,TP304H側(cè)熱影響區(qū)硬度值無(wú)明顯異常,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

      5" " 金相分析結(jié)果

      5.1" " G102、TP304H母材顯微組織分析

      對(duì)G102和TP304H母材,取縱截面金相試樣,打磨拋光經(jīng)4%硝酸酒精和王水腐蝕后進(jìn)行金相分析,G102母材顯微組織均為回火貝氏體+少量析出相,貝氏體老化級(jí)別2.0~2.5級(jí),TP304H母材顯微組織均為奧氏體,奧氏體組織老化級(jí)別3.5~4.0級(jí),如圖1所示。

      5.2" " G102側(cè)熔合區(qū)顯微組織分析

      對(duì)異接管G102側(cè)熔合區(qū)進(jìn)行金相觀察,鋼管沿G102側(cè)熔合線出現(xiàn)斷裂,過(guò)熱區(qū)主要為粒狀貝氏體組織,局部有大量回火馬氏體組織,如圖2所示。

      5.3" nbsp; TP304H側(cè)熔合區(qū)顯微組織分析

      對(duì)TP304H側(cè)熔合區(qū)取縱向試樣,打磨拋光經(jīng)王水腐蝕后進(jìn)行金相分析,熱影響區(qū)TP304H母材組織為奧氏體,組織無(wú)明顯異常長(zhǎng)大,沿熔合線可見(jiàn)明顯黑色條帶,如圖3所示。

      6" " 掃描電鏡形貌及能譜分析

      對(duì)異接管的焊縫側(cè)斷口進(jìn)行掃描電鏡形貌觀察,可見(jiàn)斷口表面均被氧化物等覆蓋,無(wú)法分辨斷口微觀形貌特征,斷口斷面輪廓基本與坡口形狀一致,如圖4所示。

      對(duì)管樣裂紋截面金相鑲嵌試樣進(jìn)行掃描電鏡形貌觀察及能譜分析,從圖片可見(jiàn)裂紋基本沿G102和焊縫金屬之間的熔合線擴(kuò)展,主裂紋焊縫側(cè)可見(jiàn)大量沿晶開(kāi)裂的微裂紋,如圖5所示。

      對(duì)管樣沿熔合線分布的條狀碳化物進(jìn)行能譜分析,結(jié)果顯示條狀碳化物碳含量達(dá)0.9wt%,對(duì)管樣焊縫近主裂紋處、條狀碳化物、焊縫基體分別進(jìn)行能譜分析,結(jié)果顯示主裂紋焊縫側(cè)附近存在明顯碳集聚,如圖6、表4所示。

      7" " 原因分析

      綜上分析,后屏過(guò)熱器管樣G102鋼管母材碳含量均明顯高于焊縫金屬和不銹鋼管母材,焊接接頭不同材料之間存在明顯的碳濃度梯度,在高溫高壓服役工況下,后屏過(guò)熱器管異種鋼焊接接頭的G102側(cè)碳向焊縫方向遷移,并在熔合線處集聚形成增碳層;管樣G102側(cè)熱影響區(qū)局部存在淬硬馬氏體組織,導(dǎo)致該處力學(xué)性能較差;同時(shí)不銹鋼與合金鋼的導(dǎo)熱系數(shù)和熱膨脹系數(shù)差別較大,在高溫環(huán)境下形成較大熱應(yīng)力;在高溫高壓工況及熱應(yīng)力的綜合作用下該異種鋼焊接接頭沿G102側(cè)熔合線產(chǎn)生了沿晶微裂紋,隨著裂紋的擴(kuò)展,最終導(dǎo)致管樣焊接接頭G102側(cè)熔合線處出現(xiàn)開(kāi)裂和斷裂。

      8" " 總結(jié)及預(yù)防措施

      本次#3機(jī)組后屏過(guò)熱器爆管原因?yàn)椋涸诟邷馗邏汗r及熱應(yīng)力作用下,異種鋼焊接接頭G102側(cè)熔合線處因碳遷移形成了增碳層,G102側(cè)熱影響區(qū)局部存在淬硬馬氏體組織,使熔合線處力學(xué)性能出現(xiàn)異常并產(chǎn)生了沿晶微裂紋,隨著裂紋的擴(kuò)展,最終導(dǎo)致G102側(cè)熔合線處發(fā)生開(kāi)裂和斷裂。為了避免同類型事故再次發(fā)生,提出以下建議:1)建議加強(qiáng)對(duì)該爐后屏過(guò)熱器管的檢查和檢驗(yàn),并做好該爐此類過(guò)熱器管的更換計(jì)劃,及時(shí)實(shí)施更換。2)盡量在制造車間完成不銹鋼管與合金鋼管的異種鋼焊接,減少鍋爐安裝現(xiàn)場(chǎng)的異種鋼焊接,以更好地保證焊接質(zhì)量。3)異種鋼焊接前應(yīng)將焊面及附近區(qū)域污物清理干凈,采用經(jīng)評(píng)定合格的焊接工藝,并由熟練焊工進(jìn)行焊接,保證焊接質(zhì)量。

      [參考文獻(xiàn)]

      [1] 何衛(wèi)忠,蔡永江.高溫再熱器管異種鋼焊接接頭失效分析[J].水利電力機(jī)械,2006(6):47-49.

      [2] 劉立營(yíng),李太江,劉福廣,等.TP304H+12Cr1MoV異種鋼焊接接頭的界面蠕變損傷行為[J].焊管,2013(10):31-35.

      [3] 高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管:GB/T 5310—2017[S].

      [4] 鍋爐、過(guò)熱器和換熱器用無(wú)縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子:ASME-A213[S].

      [5] 火力發(fā)電廠異種鋼焊接技術(shù)規(guī)程:DL/T 752—2010[S].

      收稿日期:2024-04-07

      作者簡(jiǎn)介:汪龍平(1981—),男,安徽人,碩士研究生,工程師,主要從事電廠金屬材料方面的工作。

      猜你喜歡
      過(guò)熱器
      WGZ1165/17.5-2型鍋爐前包墻過(guò)熱器拉稀管斷裂原因分析及處理措施
      某電廠鍋爐屏式過(guò)熱器爆管原因分析
      某500MW塔式鍋爐包墻過(guò)熱器頻繁泄漏分析與診斷
      一起鍋爐低溫過(guò)熱器吹損泄漏事件的深入分析
      生物質(zhì)鍋爐高溫過(guò)熱器失效的原因分析
      湖南電力(2021年4期)2021-11-05 06:45:24
      超臨界機(jī)組鍋爐末級(jí)過(guò)熱器管爆管分析
      TP347H材質(zhì)U形屏式過(guò)熱器管屏制造工藝淺析
      622MW亞臨界鍋爐屏式過(guò)熱器爆管失效分析
      屏式過(guò)熱器彎頭爆裂原因分析
      焊接(2016年2期)2016-02-27 13:01:17
      電石尾氣余熱鍋爐過(guò)熱器爆管問(wèn)題的解決
      尼玛县| 施秉县| 视频| 新安县| 烟台市| 丹凤县| 聂拉木县| 合阳县| 安宁市| 宣化县| 禹城市| 青河县| 永兴县| 民勤县| 温州市| 伊金霍洛旗| 进贤县| 衡水市| 景洪市| 旅游| 蓬安县| 江孜县| 红河县| 谢通门县| 长宁县| 大厂| 高安市| 太保市| 穆棱市| 江达县| 临湘市| 赤峰市| 柞水县| 宜都市| 弋阳县| 息烽县| 沙河市| 武定县| 乐安县| 武隆县| 崇仁县|