摘 要:本文針對某廠低放射性廢水蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行存在預(yù)熱器溫度不穩(wěn)定、蒸發(fā)器壓力過高、液位不穩(wěn)定、冷凝液產(chǎn)量不足、冷凝器出口溫度不穩(wěn)定、空氣預(yù)熱器積水滲漏、尾氣系統(tǒng)凝結(jié)水量過多等問題,基于PLC控制系統(tǒng)的PID控制原理,結(jié)合冷凝器冷卻水出口溫度等參數(shù)要求,根據(jù)比例、積分、微分控制進(jìn)行了分析,保證蒸發(fā)線冷凝器PID自控調(diào)節(jié)冷卻水進(jìn)口閥門,獲得了滿足蒸發(fā)工藝要求的控制參數(shù),保證了某廠低放廢水蒸發(fā)生產(chǎn)線的穩(wěn)定運(yùn)行,為國內(nèi)同類型蒸發(fā)線穩(wěn)定控制提供參考。
關(guān)鍵詞:蒸發(fā)線;冷凝器;PID
中圖分類號:TQ 05" 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
某廠采用蒸發(fā)濃縮工藝對大量低放射性廢水進(jìn)行處理,該工藝結(jié)合了PLC(可編程邏輯控制器)控制系統(tǒng),當(dāng)?shù)头派湫詮U水蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行趨于穩(wěn)定運(yùn)行時,切換至PID反饋調(diào)節(jié)控制,以保證低放射性廢水蒸發(fā)系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行[1]。
某廠低放廢水蒸發(fā)生產(chǎn)線已運(yùn)行三年多,能夠滿足生產(chǎn)運(yùn)行的需求,但在運(yùn)行中會存在預(yù)熱器溫度不穩(wěn)定、蒸發(fā)器壓力過高、液位不穩(wěn)定、冷凝液產(chǎn)量不足、冷凝器出口溫度不穩(wěn)定、空氣預(yù)熱器積水滲漏、尾氣系統(tǒng)凝結(jié)水量過多等問題,為解決這些問題,本文提出了自動改手動設(shè)想,或?qū)淠魃a(chǎn)水出口工藝管道改進(jìn)的辦法,可解決二次蒸汽冷凝局部問題,但破壞了系統(tǒng)整體的平衡性,工藝管線改造耗時影響生產(chǎn)進(jìn)度。PLC控制系統(tǒng)[2]在生產(chǎn)運(yùn)行中具有先進(jìn)性,其針對閉環(huán)的PID控制,在溫度、壓力、流量這一類連續(xù)變化的模擬量的控制中得到了廣泛應(yīng)用。本文針對冷凝器冷卻水出口溫度等PID自控調(diào)節(jié)參數(shù)設(shè)置進(jìn)行初步探究,通過充分利用某蒸發(fā)線冷凝器換熱面積,來解決二次蒸汽冷凝效果不佳、冷凝液產(chǎn)量偏低、冷凝器出口溫度不穩(wěn)定等問題。
1 PID控制原理及特點(diǎn)
在模擬量閉環(huán)控制系統(tǒng)中,被控量c(t)是連續(xù)變化的模擬量,執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)行PLC輸出模擬量信號mv(t),整個控制過程如圖1所示,虛線框內(nèi)的部分是用PLC實(shí)現(xiàn)的。
采用測量元件對被控量c(t)進(jìn)行檢測,并通過變送元件將信號轉(zhuǎn)換為直流電流或直流電壓pv(t),通過PLC輸入模塊中的A-D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為多位的二進(jìn)制數(shù)過程變量pv(n),該值又稱為反饋值,CPU將它與設(shè)定值sp(n)比較,誤差ev(n)=sp(n)-pv(n)。PID控制器以誤差ev(n)為輸入量,進(jìn)行PID控制,模擬量輸出模塊的D-A轉(zhuǎn)換器將PID控制器的數(shù)字輸出值mv(n)轉(zhuǎn)換為直流電壓或直流電流mv(t),用它來控制電動調(diào)節(jié)閥的開度。
PID是比例(proportional)、積分(integral)、
微分(derivative)的縮寫,PID控制器是應(yīng)用最廣的閉環(huán)控制器[3],它將偏差的比例、積分和微分通過線性組合構(gòu)成控制量,用該控制量對被控對象進(jìn)行控制。計(jì)算模擬量PID控制器的輸出如公式(1)所示。
(1)
式中:控制器的輸入量(誤差信號)ev(n)=sp(n)-pv(n)。
整個控制過程如圖2所示。
1.1 比例環(huán)節(jié)
成比例地反映控制系統(tǒng)的偏差信號ev(n),偏差一旦產(chǎn)生,控制器立即產(chǎn)生控制作用,以縮小偏差。P參數(shù)(KP)越小比例作用越強(qiáng),動態(tài)響應(yīng)越快,消除誤差的能力越強(qiáng)。在以上定量計(jì)算的基礎(chǔ)上,根據(jù)系統(tǒng)響應(yīng)情況通過現(xiàn)場調(diào)試決定參數(shù)P的值,通常將P參數(shù)由大向小調(diào),以能達(dá)到最快響應(yīng)又無超調(diào)(或無大的超調(diào))為最佳參數(shù)。
1.2 積分環(huán)節(jié)
控制器的輸出與輸入誤差信號的積分成正比關(guān)系,主要用于消除靜差,提高系統(tǒng)的無差度。積分作用的強(qiáng)弱取決于積分時間常數(shù)TI,TI越大,積分作用越弱,反之越強(qiáng)。通常I參數(shù)(Ki=KP/TI)也是由大往小調(diào),即積分作用由小往大調(diào),觀察系統(tǒng)響應(yīng)以能快速消除誤差,達(dá)到給定值,又不引起振蕩為準(zhǔn)。
1.3 微分環(huán)節(jié)
在微分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號的微分(即誤差的變化率)成正比關(guān)系。D越大,微分作用越強(qiáng),D越小,微分作用越弱。系統(tǒng)調(diào)試時通常把D參數(shù)(Kd=KP·TD)從小往大調(diào),由試驗(yàn)決定具體參數(shù)。
2 某蒸發(fā)線冷凝器PID控制現(xiàn)狀及分析
2.1 工藝分析
針對蒸發(fā)線運(yùn)行中出現(xiàn)的冷凝液產(chǎn)量偏少和尾氣系統(tǒng)中的空氣預(yù)熱器漏水等現(xiàn)象,本文進(jìn)行了工藝分析。工藝流程圖如圖3所示。
在蒸發(fā)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過程中,供料系統(tǒng)上料約為2.5m3/h
(上料控制在2.4m3/h, 低放廢液密度約為1.06 kg/cm3),在蒸發(fā)器液位穩(wěn)定的情況下,蒸發(fā)器實(shí)際處理量應(yīng)約為2.5m3/h,
在冷凝器中產(chǎn)生的冷凝液也應(yīng)約為2.5m3/h,因此冷凝液槽接收量約為2.25m3/h(根據(jù)設(shè)計(jì),10%冷凝液回流至泡罩塔,90%到冷卻器,進(jìn)一步冷卻后排至冷凝液槽),而根據(jù)2019年生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果顯示,冷凝液槽接收量約為1.86m3/h。
對蒸發(fā)線冷凝器運(yùn)行進(jìn)行調(diào)研發(fā)現(xiàn),該冷凝器采用臥式的固定管板式換熱器,蒸汽走殼程,冷卻水走管程,在冷卻水進(jìn)口管路設(shè)置有氣動自動控制閥,并和冷卻水出口溫度監(jiān)測形成聯(lián)鎖反饋調(diào)節(jié)控制。在冷凝器冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥為自動控制狀態(tài)運(yùn)行過程中,受冷卻水出口溫度反饋調(diào)節(jié)控制冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥處于全開、全閉狀態(tài)。冷凝工藝如圖4所示。
2.2 冷凝器控制現(xiàn)狀
某蒸發(fā)線冷凝器對生產(chǎn)冷卻水出口溫度進(jìn)行監(jiān)測,按設(shè)計(jì)與工藝要求[4],冷凝器冷卻水出口溫度不高于60℃。在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,設(shè)定值為60℃,將冷凝器冷卻水出口溫度作為反饋值,與設(shè)定值進(jìn)行對比求出偏差。當(dāng)偏差為正值時,表明溫度未超過60℃,冷凝器冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥處于關(guān)閉狀態(tài)。當(dāng)偏差為負(fù)值時,表明溫度超過60℃,冷凝器冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥處于開啟狀態(tài)。
在生產(chǎn)運(yùn)行中,控制參數(shù)設(shè)定為P=2,I=20,D=10,在此PID參數(shù)控制下,冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥的即時響應(yīng)效率極高,開閥或關(guān)閥均在1s~2s完成,當(dāng)運(yùn)行時,溫度高于60℃,閥門全開,大量冷卻水涌入,冷卻水出口溫度會繼續(xù)升至約64℃后開始下降,在1min內(nèi),冷卻水出口溫度低于60℃時,調(diào)節(jié)閥全關(guān),此時冷卻水出口溫度將會持續(xù)降至約52℃后,再次開始升溫,約5min時,溫度高于60℃,循環(huán)上述過程。此狀態(tài)的反饋調(diào)節(jié)導(dǎo)致冷卻水供給前端壓力不穩(wěn)定,冷卻水大量涌入冷凝器,也會引起強(qiáng)烈的水擊作用,對設(shè)備的使用壽命影響較大。運(yùn)行現(xiàn)狀見表1。
2.3 冷凝器PID控制分析
由冷凝器控制現(xiàn)狀可知,結(jié)合前述P、I、D控制參數(shù)特性,P參數(shù)設(shè)置控制值為2,其值非常小,越小比例作用越強(qiáng),動態(tài)響應(yīng)越快,消除誤差的能力越強(qiáng),在冷凝器控制中表現(xiàn)為響應(yīng)迅速、調(diào)節(jié)即時,約1s~2s閥門全開。I參數(shù)設(shè)置控制值為20,其積分作用的強(qiáng)弱取決于積分時間常數(shù)TI,TI越大,積分作用越弱,反之則越強(qiáng),由于反饋時間極短,調(diào)節(jié)作用極強(qiáng),因此在在冷凝器控制中表現(xiàn)為調(diào)節(jié)即時。D參數(shù)設(shè)置控制值為10,其值偏小,微分作用越弱,易出現(xiàn)后置調(diào)節(jié)反應(yīng),具有嚴(yán)重超調(diào)現(xiàn)象,使溫度曲線劇烈震蕩,始終處于非穩(wěn)態(tài)。需要減少比例控制或是增加積分和微分控制,以解決超調(diào)現(xiàn)象,使系統(tǒng)趨于動態(tài)穩(wěn)定,使冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥在某開度范圍內(nèi)上下波動,不迅速開關(guān)閥門。
2.4 冷凝器PID控制預(yù)期目標(biāo)
根據(jù)生產(chǎn)需求以及對冷凝器穩(wěn)定保護(hù)的要求,設(shè)定控制預(yù)期目標(biāo)見表2。
3 冷凝器PID控制初步探究
3.1 比例調(diào)節(jié)
當(dāng)去掉PID的積分項(xiàng)和微分項(xiàng)(I=0、D=0),僅變動比例項(xiàng)P時,增加P,調(diào)節(jié)閥啟閉更迅速,超調(diào)現(xiàn)象明顯。減少P值,調(diào)節(jié)閥開啟速度會減慢,但超調(diào)現(xiàn)象仍然明顯。該現(xiàn)象表明,僅變動比例控制項(xiàng)無法解決超調(diào)現(xiàn)象。
3.2 比例和積分調(diào)節(jié)
為緩解超調(diào)現(xiàn)象,保證閥門啟閉過程減緩,因此,將P參數(shù)設(shè)定為1,D=0,I=100,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥門啟閉與開始變化差異不大,超調(diào)現(xiàn)象仍然明顯。將I增至1000和2000后,閥門啟閉動作變慢,但仍會出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象。I繼續(xù)增至10000后,此時閥門開啟速度明顯變慢,超調(diào)現(xiàn)象明顯減弱。
3.3 比例、積分、微分調(diào)節(jié)
消除超調(diào)現(xiàn)象必須配合微分調(diào)節(jié),另外,在閥門啟閉的過程中,沒有微分項(xiàng)是無法在溫度上升或下降過程中動態(tài)調(diào)節(jié)的,因此,引入D參數(shù)控制,將D設(shè)定為10,超前控制現(xiàn)象不明顯。將D增至100,超前動態(tài)控制效果仍不明顯。將D增至1000后,出現(xiàn)了一定的超前控制,但是隨著溫度變化的控制效果對結(jié)果的影響較小。繼續(xù)將D增至2000后,出現(xiàn)了明顯超前動態(tài)控制,使冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥處于動態(tài)微調(diào)狀態(tài),具體結(jié)果見表3。
4 效果與問題
4.1 試驗(yàn)效果
冷卻水出口溫度為59℃~61℃,冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥的流量為70m3/h~90 m3/h,基本實(shí)現(xiàn)了冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥在某開度范圍內(nèi)波動,避免迅速開關(guān)閥門。連續(xù)運(yùn)行5天后,針對冷凝液產(chǎn)量進(jìn)行了核算,產(chǎn)能穩(wěn)定在2.0m3/h~2.1m3/h,基本滿足生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力。
4.2 存在問題
在冷凝器單一設(shè)備上進(jìn)行本次研究工作,在較長的時間內(nèi)(14min~21 min)均為穩(wěn)定狀態(tài),但會周期性出現(xiàn)一次劇烈的溫度波動,最大波動為51℃~65℃,波動時間為3min~4 min。根據(jù)前端蒸發(fā)器監(jiān)測情況發(fā)現(xiàn),每次冷凝器周期性調(diào)節(jié)失控,基本是蒸發(fā)器運(yùn)行導(dǎo)致異常液位波動。當(dāng)蒸發(fā)器處于穩(wěn)定狀態(tài)時,冷凝器的PID控制效果較好,一旦蒸發(fā)器運(yùn)行不穩(wěn)定,就會對冷凝器PID控制影響較大。
5 結(jié)論
采用PID自控調(diào)節(jié),基本可以穩(wěn)態(tài)調(diào)節(jié)冷凝器的冷卻水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥,對在某一流量區(qū)間進(jìn)行微調(diào),可以達(dá)到手動控制的效果,同時無須對出口管線進(jìn)行改造。
通過初步探究,冷凝液產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力(2.0m3/h~2.1m3/h),冷凝器生產(chǎn)水出口溫度穩(wěn)定在(60±1)℃,二次蒸汽冷凝效果較好,表明采用冷凝器進(jìn)口冷卻水PID自控調(diào)節(jié)基本可以解決二次蒸汽冷凝效果不佳、冷凝液產(chǎn)量偏低、冷凝器出口冷卻水溫度不穩(wěn)定等問題,是一條可行的途徑。
目前針對PID的探究僅停留在初步摸索階段,對其3種控制參數(shù)疊加的作用還需要進(jìn)一步詳細(xì)研究。
限于生產(chǎn)運(yùn)行要求,考慮受前端蒸發(fā)器的影響較大,因此僅在該設(shè)備上進(jìn)行PID自控調(diào)節(jié),完成冷凝器穩(wěn)態(tài)控制后,應(yīng)采用同樣的方法對預(yù)熱器、蒸發(fā)器進(jìn)行PID自控調(diào)節(jié)。
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