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      平面鋼閘門漏水原因分析和處理措施

      2024-12-04 00:00:00湯華超
      水利水電快報(bào) 2024年14期

      摘要:某泵閘自閘門投入運(yùn)行以來,閘門漏水問題一直未得到有效解決,對(duì)水利設(shè)施運(yùn)行及其結(jié)構(gòu)安全構(gòu)成潛在威脅。結(jié)合該水利泵閘改造工程中出現(xiàn)的閘門漏水情況,分析其可能產(chǎn)生的漏水原因并提出有效處理方法。結(jié)果表明:結(jié)構(gòu)不均勻沉降導(dǎo)致的工作閘門頂部止水與胸墻密貼不嚴(yán)是造成閘門漏水的主要原因;針對(duì)性的處理措施解決了閘門漏水造成的流道內(nèi)進(jìn)水問題。研究成果可為平面鋼閘門漏水處理提供參考。

      關(guān)鍵詞:平面鋼閘門; 閘門漏水; 泵閘工程

      中圖法分類號(hào):TV663文獻(xiàn)標(biāo)志碼:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2024.S2.014

      文章編號(hào):1006-0081(2024)S2-0048-03

      0引言

      平面鋼閘門是用于擋水、泄水和調(diào)節(jié)上下游水位的控制設(shè)施,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、強(qiáng)度高、壽命長(zhǎng)、造價(jià)低、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),被廣泛用在水工結(jié)構(gòu)建筑物中。平面鋼閘門作為水利工程中的重要組成部分,其安全穩(wěn)定運(yùn)行直接關(guān)系到泵閘的效能與安全[1-3]。在實(shí)際運(yùn)行過程中,平面鋼閘門漏水問題經(jīng)常出現(xiàn),不僅影響了閘門的正常使用,還可能對(duì)水利設(shè)施運(yùn)行及其結(jié)構(gòu)安全構(gòu)成潛在威脅[4-5]。因此,深入剖析平面鋼閘門漏水的原因,并探索有效的處理方法,對(duì)于保障水利工程的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。本文結(jié)合某水利泵閘改造工程中出現(xiàn)的閘門漏水情況,分析其可能產(chǎn)生的漏水原因并提出有效處理措施。

      1工程案例分析

      某泵閘工程位于上海市長(zhǎng)興島躍進(jìn)河與長(zhǎng)江交匯處,是集防洪、擋潮、排水及引水于一體的泵閘。泵閘規(guī)模:水閘總凈寬12 m,閘底高程-1.0 m,泵站流量10 m3/s。閘墩頂高程8.5 m,閘室采用C30鋼筋混凝土塢式結(jié)構(gòu),閘檻高程-1.0 m。泵房為箱式結(jié)構(gòu),泵房底高程-2.0 m。泵閘室長(zhǎng)20.0 m,寬28.2 m,地基采用攪拌樁處理。內(nèi)河側(cè)工作閘門為胸墻式平面滑動(dòng)鋼閘門,采用雙吊點(diǎn)螺桿啟閉機(jī)控制,啟閉機(jī)容量為2×50 kN,共3扇。水泵采用3臺(tái)流量為3.33 m3/s的潛水軸流泵,單臺(tái)潛水電機(jī)功率為280 kW,水泵出水管口配置拍門,后接出水池。泵閘由泵房、閘室、進(jìn)水池、消力池、海漫、防沖槽及連接段等組成。內(nèi)河消力池及進(jìn)水池長(zhǎng)12.0 m,長(zhǎng)江側(cè)消力池長(zhǎng)20.0 m,內(nèi)河側(cè)海漫段長(zhǎng)40.0 m,海漫段后接5.4 m寬防沖槽。長(zhǎng)江側(cè)海漫段長(zhǎng)40.0 m,海漫段后接6 m寬防沖槽。工作閘門、拍門布置和安裝見圖1、圖2。

      工程一期施工內(nèi)容包括:土建結(jié)構(gòu)、節(jié)制閘、內(nèi)河側(cè)工作閘門、外河側(cè)拍門、管理房?jī)?nèi)高低壓開關(guān)柜、泵房?jī)?nèi)橋式起重機(jī)、通風(fēng)設(shè)備、照明系統(tǒng)及相關(guān)線纜,其中配電系統(tǒng)和節(jié)制閘在一期已通電試運(yùn)行,并通過業(yè)主驗(yàn)收。由于預(yù)算原因,3 臺(tái)完整潛水軸流泵、3 臺(tái)回轉(zhuǎn)式清污機(jī)及皮帶輸送機(jī)、高低壓開關(guān)柜、自控系統(tǒng)的采購、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及竣工驗(yàn)收等工作在一期沒有完成,留待二期對(duì)泵閘進(jìn)行功能完善,一期和二期施工間隔6 a,二期施工排查現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn),在工作閘門和拍門都關(guān)閉的情況下,用水泵抽流道及潛水軸流泵鋼井筒內(nèi)的水一直無法抽干,說明存在漏水,并且漏水量很大,3個(gè)流道都存在相同的問題。須查明漏水原因并進(jìn)行處理,否則無法為后續(xù)潛水軸流泵安裝營(yíng)造干地施工的條件,也無法通過項(xiàng)目完工驗(yàn)收,影響后期運(yùn)維。

      根據(jù)工作閘門和拍門的結(jié)構(gòu)形式及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,對(duì)漏水情況進(jìn)行逐一摸排和檢查,分析原因可能有以下幾個(gè)方面。

      (1) 工作閘門上止水橡皮問題。工作閘門上止水橡皮主要會(huì)出現(xiàn)老化、損壞等問題,導(dǎo)致橡皮壓縮量不夠,造成閘門漏水。該泵閘工作閘門已安裝有6 a,考慮到外靠長(zhǎng)江,每天受風(fēng)、浪、流、潮等影響,且長(zhǎng)時(shí)間沒有運(yùn)行和保養(yǎng),橡皮可能老化變形,導(dǎo)致橡皮壓縮量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,止水橡皮與門槽結(jié)構(gòu)密貼不嚴(yán),造成閘門漏水。

      (2) 水泵出口拍門密封不嚴(yán)。拍門的密封與工作閘門的止水橡皮密封原理類似,通過水壓差來壓緊密封件,起到密封的作用,若拍門密封不嚴(yán),漲潮時(shí),也會(huì)導(dǎo)致拍門處漏水。

      (3) 螺桿啟閉機(jī)吊點(diǎn)偏移。螺桿啟閉機(jī)在安裝過程中找正精度有偏差,或是在運(yùn)行中的振動(dòng)和磨損,都可能使吊點(diǎn)位置發(fā)生變動(dòng),造成閘門與門槽貼合不嚴(yán)密,導(dǎo)致閘門側(cè)面和頂面漏水。

      (4) 閘門上兩側(cè)滑道和反向滑塊裝反。閘門上滑道和反向滑塊的材料都是橡膠材質(zhì),形狀類似,但滑道厚度大于反向滑塊的厚度,若裝反會(huì)導(dǎo)致迎水面止水橡皮的壓縮量不夠,造成閘門側(cè)面和頂面漏水?;篮头聪蚧瑝K布置見圖3。

      (5) 潛水軸流泵井筒鋼襯、出水管和混凝土接觸不嚴(yán)密。潛水軸流泵井筒鋼襯和出水管處的結(jié)構(gòu)是在鋼襯和出水管安裝后澆筑的,由于空間較小,角落處的混凝土較難振搗到位,若振搗不到位,混凝土在養(yǎng)護(hù)過程中收縮,導(dǎo)致鋼襯、出水管和混凝土結(jié)構(gòu)接觸不嚴(yán),隨著漲落潮,水從出水管處進(jìn)入井筒和流道內(nèi)。

      (6) 工作閘門底部關(guān)不嚴(yán)。由于閘門長(zhǎng)期關(guān)閉,隨著漲落潮的運(yùn)動(dòng),會(huì)將很多泥沙或木頭、石塊等障礙物帶到閘門底部,日積月累,形成很厚的淤積。開閘門時(shí),隨著水流的流動(dòng),泥沙或者障礙物會(huì)被水流推到閘門底檻上;當(dāng)閘門再關(guān)閉時(shí),閘門下部會(huì)被卡住或關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致閘門底部漏水。

      (7) 工作閘門處結(jié)構(gòu)沉降、變形??拷吇蚝_叺牡鼗话爿^軟弱,含水量較高,地質(zhì)構(gòu)造較差,承載能力較低。雖然設(shè)計(jì)和施工時(shí)都會(huì)采取措施對(duì)泵閘結(jié)構(gòu)的地基進(jìn)行加固處理,但由于施工質(zhì)量和地質(zhì)變化的問題,也會(huì)有局部的不均勻沉降。例如,閘門頂部胸墻的不均勻沉降,會(huì)造成閘門上的止水橡皮不能與胸墻結(jié)構(gòu)密貼,止水橡皮壓縮量不夠,導(dǎo)致閘門從頂部漏水。

      2處理方法

      針對(duì)該泵閘項(xiàng)目工作閘門漏水的問題,逐一分析可能原因,并提出處理措施。

      (1) 針對(duì)工作閘門止水橡皮損壞和老化的問題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,利用自制龍門架,用手拉葫蘆將閘門吊起,對(duì)止水橡皮進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有幾處變形,向廠家采購?fù)愋偷闹顾鹌?,?duì)止水橡皮進(jìn)行全部更換,橡皮壓縮量按照設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行設(shè)置,發(fā)現(xiàn)還是漏水,可以排除止水橡皮損壞和老化的問題。

      (2) 拍門安裝的位置較工作閘門高,利用低潮時(shí)間段,安排人員進(jìn)入到出水管里對(duì)拍門進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)拍門處密封較好,也沒有被卡住,漲潮時(shí)雖有輕微的漏水,但漏水量不會(huì)給水泵安裝造成影響,可以排除拍門密封不嚴(yán)的問題。

      (3) 按照一期工作閘門的圖紙,對(duì)3臺(tái)螺桿啟閉機(jī)的安裝位置進(jìn)行復(fù)核,未發(fā)現(xiàn)安裝支架有變形,兩吊點(diǎn)安裝位置誤差都在設(shè)計(jì)和規(guī)范要求的范圍內(nèi),可以排除吊點(diǎn)偏移的問題。

      (4) 采用自制龍門架將閘門吊起來檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)滑道和反向滑塊沒有裝反,但MGA(塑料合金)材質(zhì)的滑道有些變形,更換閘門止水橡皮時(shí),一起將滑道進(jìn)行更換,再將閘門安裝到門槽內(nèi),發(fā)現(xiàn)閘門頂部還是漏水,可以排除滑道和反向滑塊裝反的問題。

      (5) 在內(nèi)河側(cè)水位較低的時(shí)候,采用多臺(tái)大流量的潛水泵抽井筒和流道內(nèi)的水,當(dāng)露出流道底部時(shí)停止抽水,對(duì)鋼井筒進(jìn)行觀察,未發(fā)現(xiàn)有漏水點(diǎn),可以排除鋼井筒和出水管處漏水。

      (6) 針對(duì)閘門底部淤積、有障礙物關(guān)不嚴(yán)的問題,在閘門關(guān)閉時(shí),安排潛水員下到閘門底部進(jìn)行探摸,發(fā)現(xiàn)底部淤泥厚50 cm,未發(fā)現(xiàn)底部有大的障礙物,在閘門全開后,又安排潛水員帶上高壓水槍對(duì)閘門底檻進(jìn)行清理,底檻清理后,再關(guān)閉閘門,發(fā)現(xiàn)流道內(nèi)漏水依然嚴(yán)重,可以排除閘門關(guān)不嚴(yán)的問題。

      (7) 查閱一期泵閘的竣工圖,對(duì)工作閘門的門槽、底檻和胸墻等結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)胸墻處的結(jié)構(gòu)向外河側(cè)有一定的偏斜,局部不均勻沉降量超過了止水橡皮的壓縮量,按照原來設(shè)計(jì)的止水壓縮量,閘門頂部止水無法與胸墻密貼,造成閘門漏水。

      對(duì)閘門漏水原因進(jìn)行分析排查,發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)不均勻沉降導(dǎo)致的工作閘門頂部止水與胸墻密貼不嚴(yán)是造成該閘門漏水的主要原因。為此采取處理措施:對(duì)胸墻上與工作閘門頂部止水相接觸的面進(jìn)行打磨,確保接觸面均勻、平整,并用加厚的止水橡皮更換掉原設(shè)計(jì)的止水橡皮,保證一定的壓縮量,使得閘門頂部止水與胸墻緊密貼合密封,解決了閘門漏水造成流道內(nèi)進(jìn)水的問題。

      3結(jié)語

      平面鋼閘門漏水的原因較多,尤其是運(yùn)行了一定年份的泵閘,需要針對(duì)具體原因采取相應(yīng)的處理措施和預(yù)防措施。通過對(duì)閘門進(jìn)行定期檢查維護(hù),及時(shí)處理漏水問題,可以有效提高平面鋼閘門的密封性能和運(yùn)行可靠性,確保泵閘的安全穩(wěn)定。

      參考文獻(xiàn):

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      [2]周秀芬.淺議平板鋼閘門問題分析及工程措施[J].科技資訊,2013(6):54.

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      [4]張為本,高士凱.平面鋼筋混凝土閘門漏水原因及防止措施[J].治淮,2002(5):23-24.

      [5]蘇錫東.進(jìn)水口檢修閘門漏水處理的探討[J].西北水電,2010(4):87-89.

      (編輯:江燾,舒忠磊)

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