趙曉東,董 哲,王 敏
(中國電子科技集團(tuán)公司第二研究所,山西 太原 030024)
空心繞線機(jī)是用于繞制精密自粘空心線圈的專用設(shè)備,可以繞制各種VCM音圈、喇叭音圈、跑道形喇叭音圈、電動機(jī)線圈、DVD激光頭線圈、感應(yīng)線圈、扁平電動機(jī)線圈、手機(jī)振動電機(jī)線圈、非接觸式IC卡線圈、各種自粘異型線圈等??招睦@線機(jī)采用可編程控制器作為控制核心,觸摸屏作為人機(jī)交換,伺服電機(jī)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)軸與排線的精確控制,從而保證繞線的精度。RXJ-20全自動空心繞線機(jī)是全自動無骨架系列的機(jī)型,可以繞制不同規(guī)格的空心線圈(見圖1),該設(shè)備性能可靠,效率高,自動化程度高,24 h的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)只需要最簡單的保養(yǎng),適應(yīng)線圈的大批量生產(chǎn)。
圖1 多種空心型線圈
適用線徑:0.02~0.1mm,最大可選擇0.2mm;最大加工外徑:2.00~15.00mm;
最大繞線幅度:0.8~3.00mm;
進(jìn)給間距:0.01~0.50mm;
繞線角度分辨率:0.1°;
排線間距分辨率:0.0001mm;
主電機(jī):AC伺服200 W;
排線電機(jī):AC伺服100 W;
主軸轉(zhuǎn)速:最高3000 r/min
主軸角度控制:1°
存儲容量:最大存儲100組規(guī)格;
固定方式:熱粘結(jié);
電源:220(±10%)V
供氣壓力:0.4~0.7 MPa
繞線機(jī)由機(jī)械結(jié)構(gòu)部分、電氣控制部分、氣路部分等組成。其中機(jī)械部分由繞線機(jī)構(gòu)、排線機(jī)構(gòu)、剪線機(jī)構(gòu)、線圈模具、脫模機(jī)構(gòu)、加熱機(jī)構(gòu)、張力機(jī)構(gòu)、機(jī)架等組成。
該繞線機(jī)工作原理是:漆包線從原料桶出來,經(jīng)過張力機(jī)構(gòu)后,線保持恒定的張力,然后通過排線機(jī)構(gòu)的導(dǎo)線輪,再到減壓線機(jī)構(gòu)的壓線柱下。繞線機(jī)構(gòu)和排線機(jī)構(gòu)協(xié)同動作,即繞線機(jī)構(gòu)每旋轉(zhuǎn)1周,排線機(jī)構(gòu)帶動漆包線移動1個線徑的距離,從而實(shí)現(xiàn)整齊精密排線。同時加熱機(jī)構(gòu)對漆包線和磨具進(jìn)行加熱,使漆包線一繞到磨具上,就能粘結(jié)在一起。當(dāng)繞完一個線圈時,減壓線機(jī)構(gòu)把漆包線剪斷的同時另一端又被壓倒,然后把線圈卸載。周而復(fù)始,實(shí)現(xiàn)全自動排線。主體機(jī)構(gòu)見圖2。
圖2 主體機(jī)構(gòu)
該機(jī)構(gòu)由電機(jī)、同步帶輪、同步帶、中間軸、模具左部件、模具右部件等組成,如圖3所示。成功繞制空心線圈,必須保證模具左右部件回轉(zhuǎn)中心同心,并且模具左右部件同步等速轉(zhuǎn)動。工作原理:電機(jī)通過同步帶輪同時帶動同步帶1和同步帶2,同步帶2又通過中間軸把動力傳遞到右端的同步帶3,然后再帶動模具右部件轉(zhuǎn)動。由于該機(jī)構(gòu)使用的同步帶輪直徑相同,最終模具左右部件實(shí)現(xiàn)同步等速轉(zhuǎn)動。
圖3 分解主體結(jié)構(gòu)
注意事項(xiàng),模具右部件不同心,就會導(dǎo)致在繞線過程中模具右部件相互錯動而發(fā)生摩擦,降低模具精度和縮短模具壽命,更嚴(yán)重的是擦傷線圈,降低線圈合格率和使用壽命。所以,在設(shè)計(jì)圖紙中,嚴(yán)格控制加工及裝配精度,保證模具左右部件回轉(zhuǎn)中心同心。該機(jī)構(gòu)由伺服電機(jī)、精密絲杠、精密導(dǎo)軌組成。
該機(jī)構(gòu)設(shè)有由伺服電機(jī)驅(qū)動的滾珠絲桿傳動機(jī)構(gòu),其中絲桿與交流伺服電機(jī)的輸出軸固定連接;活動排線架與絲桿螺母固定連接;精密排線的要求:當(dāng)導(dǎo)線繞過一圈時,導(dǎo)線架必須移動一個線徑的距離,本傳動采用高精度滾珠絲桿,保證了傳動的精確性,減小了換向時的空程,進(jìn)而保證了兩端的排線精度;
該機(jī)構(gòu)由伺服電機(jī)、聯(lián)軸器、精密絲杠、精密導(dǎo)軌、氣缸、導(dǎo)向軸、導(dǎo)線輪和排線架組成,見圖4。
圖4 排線結(jié)構(gòu)
該機(jī)構(gòu)設(shè)有由伺服電機(jī)驅(qū)動的滾珠絲杠副傳動機(jī)構(gòu),其中絲杠與伺服電機(jī)的輸出軸通過聯(lián)軸器連接;活動排線架與絲杠螺母固定連接;導(dǎo)軌對絲杠帶動的部件精密導(dǎo)向。排線開始前,氣缸帶動整個絲杠導(dǎo)軌和排線架部件沿導(dǎo)向軸滑動至排線初始位置,完成后排線,由氣缸帶動回到原位。
精密排線原理,通過PLC編程,并在人機(jī)界面輸入漆包線線徑參數(shù)。實(shí)現(xiàn)繞線模具每轉(zhuǎn)動1周,伺服電機(jī)通過絲杠導(dǎo)軌帶動導(dǎo)線和漆包線移動一個線徑的距離;排滿一層后,繞線模具每旋轉(zhuǎn)1周,排線架和漆包線就返回一個線徑的距離,從而實(shí)現(xiàn)第2層精密排線。如此循環(huán),也能實(shí)現(xiàn)多層排線。本傳動采用高精度滾珠絲桿,保證了傳動的精確性,減小了換向時的空程,進(jìn)而保證了兩端的排線精度。
該機(jī)構(gòu)由一對剪線模具、帶彈簧導(dǎo)向銷、切刀等零件組成。可以完成自動壓線及自動剪線功能。
由3個零件組成,更換不同的線圈模具可繞制不同型號的線圈。根據(jù)線圈外形以及線圈的電阻要求,設(shè)計(jì)出符合要求的音圈圖紙,然后根據(jù)音圈圖紙,設(shè)計(jì)模具圖紙,一是根據(jù)音圈進(jìn)出線的要求及方式設(shè)計(jì)進(jìn)線模,另外兩個是根據(jù)音圈外形規(guī)格設(shè)計(jì)的芯軸及脫模模具。針對不同的音圈型號,這3件模具要隨時更換。要求模具的安裝尺寸與設(shè)備的安裝部件具有互換性,按圖紙加工好即可以方便更換。
該機(jī)構(gòu)使用氣缸帶動導(dǎo)向裝置動作,使模具芯軸進(jìn)退,實(shí)現(xiàn)線圈從模具芯軸中脫離。另外有另一氣缸可將脫模液涂于右夾板上,可使音圈容易脫離。
繞制空心線圈所使用的線是自粘性漆包線,目前國外國內(nèi)都有生產(chǎn),其主要性能是經(jīng)過熱風(fēng)烘烤后可以相互粘結(jié)在一起,我所采用熱風(fēng)加熱器可以通過溫控表控制溫度,具有可靠穩(wěn)定的工藝溫度,而且有調(diào)速閥控制熱風(fēng)量的大小,可提供線圈在繞制過程中具有可靠的工藝溫度。
設(shè)備在使用前就應(yīng)該先加熱一段時間,給模具提供好足夠溫度,這樣繞制的線圈不會散圈。
(1)張力控制使用電機(jī)張力器與以往的傳統(tǒng)張力器不同,電機(jī)張力器穩(wěn)定性強(qiáng)、移動時張力穩(wěn)定,可提高良品率。其他公司使用傳統(tǒng)機(jī)械式張力器,張力追隨性差、張力不穩(wěn)定。在開始繞線提速和繞線結(jié)束減速時一般張力器的張力不穩(wěn)定、會直接影響繞線效果(比如斷線率會比使用馬達(dá)張力器高)。
(2)采用電機(jī)張力器,可調(diào)整絲線的張力,保證排線整齊,無壓疊、無松散。
機(jī)架采用角鋼焊接,外表面采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼板,表面噴塑,美觀大方。
S軸與X軸的同步控制;兩側(cè)繞制軸的同心及同步旋轉(zhuǎn)技術(shù);繞制模具的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等,其關(guān)鍵技術(shù)具體解決方法參看部件結(jié)構(gòu)及原理。
根據(jù)支承輥圖樣和使用記錄,該支承輥硬化層厚度100mm,失效時表面已磨損掉約10mm。在剝落的輥體掉塊上取樣分析,取樣位置如圖3所示,在剝落塊的方框線位置處取樣,對支承輥表面剝落原因進(jìn)行分析。
本機(jī)的主要執(zhí)行器件均由日本原裝進(jìn)口,可靠性高,穩(wěn)定性好,拆裝方便。機(jī)械電氣設(shè)計(jì)相對獨(dú)立,如果在工作中出現(xiàn)問題可分別進(jìn)行維修。機(jī)械結(jié)構(gòu)中零件具有可互換性,各零件可分別拆裝維修;電氣設(shè)計(jì)中各模塊也可分別拆裝互換。
通過CNC控制的2個軸和1個汽缸來完成繞線。
(1)X軸—控制排線;
(2)S軸—繞線旋轉(zhuǎn);
(3)卷幅通過調(diào)整汽缸的行程用螺絲固定。
選定安川MP940作為核心控制器,安川∑-Ⅱ系列100W,200W伺服電機(jī)作為執(zhí)行電機(jī)的控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了基本動作,但是此控制器為一軸半控制器,只能實(shí)現(xiàn)一個軸的精確控制,另外一個軸是根據(jù)主軸的運(yùn)動進(jìn)行跟隨運(yùn)動,能夠?qū)崿F(xiàn)繞線功能,但是需要自己編制模擬量控制來實(shí)現(xiàn)排線軸電機(jī)回原點(diǎn),由于該系統(tǒng)掃描時間等問題,模擬量控制排線軸電機(jī)回原點(diǎn)出現(xiàn)誤差,誤差超出精度允許范圍,需更換主要控制系統(tǒng),通過實(shí)驗(yàn)確定以MP2100為核心控制系統(tǒng),∑-Ⅱ系列100W伺服電機(jī)作為排線電機(jī),駿馬系列200W伺服電機(jī)為主軸電機(jī)的控制系統(tǒng)。更換以后的系統(tǒng)成本有所增加,但是該運(yùn)動控制器為8軸運(yùn)動控制器,實(shí)現(xiàn)了對兩個伺服電機(jī)的精確控制。
3.1.1 主時序
3.1.2 排線電機(jī)回原點(diǎn)
排線電機(jī)回原點(diǎn)由原有的NOT only改為NOT+C pulse,由電機(jī)內(nèi)部的C脈沖來決定伺服電機(jī)的原點(diǎn),提高速度也不會影響精度。為了提高效率,將排線電機(jī)回原點(diǎn)的速度提高了近10倍,打表試驗(yàn),無影響。
最初設(shè)計(jì)回原點(diǎn)的功能為檢測到原點(diǎn)傳感器,反向運(yùn)動,檢測到C脈沖認(rèn)為是原點(diǎn),現(xiàn)增加當(dāng)?shù)竭_(dá)原點(diǎn)時再運(yùn)動到原點(diǎn)補(bǔ)償(即offset)位置,方便調(diào)試,也避免了第一個音圈廢棄的現(xiàn)象。
工藝曲線,為了讓絲杠走的更光滑,平滑,曲線如圖5所示,目的是消除急速換向引起的誤差。
圖5 消除急速換向誤差曲線
進(jìn)行試驗(yàn),同時參照日本機(jī)進(jìn)行了工藝與程序上的改動。具體改進(jìn)為:為了使第一層漆包線緊密排列,需要排線電機(jī)延時一周運(yùn)行。為了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,繼續(xù)沿用以前在兩端停的方法。即凸輪曲線更改為如圖6所示。
圖6 兩端停曲線
在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)端面缺,通過多種方法實(shí)驗(yàn)和分析,認(rèn)為由于絲杠不能完全將漆包線拉到位,希望能夠?qū)崿F(xiàn)絲杠比線超前,強(qiáng)迫絲杠過沖,凸輪曲線如圖7。
圖7 過沖曲線
實(shí)際上就是增大了線徑,對音圈的繞制無明顯影響。只在最后一圈強(qiáng)制絲杠過沖,凸輪曲線如圖8所示。
圖8 最后圈過沖曲線
這樣,電機(jī)急速急減速和換向、端面缺的問題沒有得到解決,還有些不穩(wěn)定。
繞線的時候在端面多停一圈,使端面線盡可能繞滿,繞全。也就是每個周期比原有周期多繞一圈。凸輪曲線如圖9所示。
圖9 端停曲線
最終確定程序,凸輪曲線分開“full、half”,在half的時候,曲線為上圖9所示,full的時候?yàn)閳D8所示。
我部研發(fā)的全自動繞線機(jī)已成功應(yīng)用于生產(chǎn)廠家,且運(yùn)行良好。繞線技術(shù)可靠,可取代傳統(tǒng)的手工繞制,具有產(chǎn)品一致性好,良品率高等優(yōu)勢。我國現(xiàn)有手機(jī),電話機(jī),耳機(jī)生產(chǎn)企業(yè)上千家,那么音圈的使用量巨大,在未幾年里,使用自動繞線機(jī)工藝技術(shù)及設(shè)備已是大勢所趨。且隨著繞線機(jī)工藝技術(shù)的普及和發(fā)展,隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,市場需求量及市場份額將呈逐年遞增趨勢。
[1]《簡明機(jī)械零件設(shè)計(jì)手冊》機(jī)械工業(yè)出版社 朱龍根著2005-08