王文杰
(海軍駐西安地區(qū)某軍事代表室,陜西 西安 710021)
上世紀(jì)90年代初期,某型艦用內(nèi)燃機(jī)改裝后功率大幅度增加,但由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)機(jī)加工行業(yè)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、工藝方法滯后等原因,后傳動(dòng)齒輪系齒輪的強(qiáng)度沒有進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)提高,以至多次發(fā)生了后傳動(dòng)齒輪系統(tǒng)(從曲軸哈呋齒輪至螺桿泵傳動(dòng)系統(tǒng))齒輪輪齒斷裂、擠傷等重大質(zhì)量事故。
該型機(jī)后傳動(dòng)齒輪系同時(shí)驅(qū)動(dòng)凸輪軸及螺桿泵壓縮機(jī),因此,對(duì)后傳動(dòng)齒輪本身的強(qiáng)度提出很高的要求。經(jīng)過對(duì)原齒輪系分析,發(fā)現(xiàn)該系列齒輪本身存在如下問題:
齒輪材料原采用40CrNi,輪齒表面及齒根采用中頻淬火工藝進(jìn)行硬化處理,淬火處理完成后對(duì)齒面、齒根進(jìn)行磨削加工。由于表面淬火方法本身的不足,加之工廠專用設(shè)備精度下降,中頻淬火后,齒輪輪齒表面的硬化層深度不均勻,存在個(gè)別齒根沒有淬硬層的現(xiàn)象,加之磨削齒根后,齒根部位形成拉應(yīng)力。所有這些,嚴(yán)重影響了齒輪的彎曲強(qiáng)度,特別對(duì)承受載荷較重齒輪的可靠運(yùn)行造成了威脅[1]。
解決該型內(nèi)燃機(jī)后傳動(dòng)齒輪系齒輪本身強(qiáng)度不足問題,即齒面淬硬層不均勻問題,最有效的方法,是更換原材料40CrNi,進(jìn)行工藝調(diào)整,將齒輪的熱加工工藝由中頻表面淬火改為滲碳淬火,采用圓弧磨前滾刀加工齒根,以代替原來磨削齒根的加工工藝,最后對(duì)齒面齒根進(jìn)行噴丸強(qiáng)化處理。
經(jīng)計(jì)算分析,后傳動(dòng)齒輪系中承載最嚴(yán)重的3種齒輪已超過材料使用范圍。經(jīng)過將此3種齒輪的材料由40CrNi改為滲碳淬火材料,同時(shí)對(duì)其加工工藝進(jìn)行完善。
圍繞滲碳材料的選擇問題,對(duì)常用的生產(chǎn)齒輪的12CrNi3、F173與原材料40CrNi的模擬產(chǎn)品進(jìn)行了力學(xué)性能試驗(yàn)。試驗(yàn)的前提為3種材料的試樣尺寸(產(chǎn)品熱處理有效厚度)相同,且在試驗(yàn)過程中調(diào)整熱處理工藝,以保證3種試樣表面硬度及芯部抗拉強(qiáng)度一致。通過對(duì)力學(xué)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析得知:12CrNi3的綜合機(jī)械性能優(yōu)于F173,且與經(jīng)調(diào)質(zhì)處理后的40CrNi相接近,并結(jié)合有多年12CrNi3熱處理經(jīng)驗(yàn)的實(shí)際情況,決定選用12CrNi3。
經(jīng)齒面中頻淬火后的齒輪,其輪齒表面淬硬層與非淬硬層過渡界線明顯,硬度分布梯度大,同時(shí)淬硬層不均勻(工廠專用設(shè)備精度下降,是造成硬化層不均的原因之一),如齒根沒有淬硬,就易造成表面裂紋。而經(jīng)滲碳淬火磨削后的齒輪,具有表面硬度高、齒面硬化層均勻等優(yōu)點(diǎn)。相比之下,滲碳淬火齒輪的表面接觸強(qiáng)度,比中頻淬火齒輪的表面接觸強(qiáng)度成倍增長(zhǎng),且彎曲強(qiáng)度前者比后者增加50%以上。
為了進(jìn)一步提高滲碳淬火齒輪的彎曲強(qiáng)度,決定采用圓弧磨前滾刀切出齒形。這樣磨齒后,齒面可與齒根基本相切,齒根可以不磨削,有效克服了普通滾刀切出的齒輪經(jīng)磨齒后,齒根出現(xiàn)與磨削余量一樣厚的臺(tái)階,引起應(yīng)力集中,而要消除此臺(tái)階,必須磨削齒根,這樣就在齒根部位產(chǎn)生拉應(yīng)力,使得齒根彎曲強(qiáng)度降低。使用圓弧磨前滾刀后,可將齒輪彎曲疲勞強(qiáng)度提高40%~50%。
所采取的提高齒輪彎曲強(qiáng)度的另一種方法,是在齒面精磨前對(duì)齒面齒溝進(jìn)行噴丸強(qiáng)化處理。經(jīng)對(duì)磨削齒根及不磨削齒根兩種齒輪齒根部位應(yīng)力點(diǎn)測(cè)試,磨齒根后齒根處的應(yīng)力為拉應(yīng)力,與齒輪承受彎曲載荷時(shí)根部受拉伸應(yīng)力的情況一致,極易損壞。而采用磨前滾刀加工后的齒輪其根部,是受壓應(yīng)力,但數(shù)值較小。如再增加噴丸強(qiáng)化處理,就可以更好地抵消齒輪工作過程中齒根部位產(chǎn)生的彎曲應(yīng)力,提高了承載齒輪抗彎曲疲勞的極限。
(1)在滲碳淬火材料確定下來以后,投產(chǎn) 3件齒輪Z39(Z)、1431 及 1Z39(Z)1825、1Z39(Z)1861 來驗(yàn)證改進(jìn)效果。
(2)為了確保提高齒輪自身強(qiáng)度措施的有效性,試驗(yàn)齒輪生產(chǎn)過程中,對(duì)3種齒輪采用中頻淬火(40CrNi)及滲碳淬火(12CrNi3)的接觸疲勞強(qiáng)度及彎曲疲勞強(qiáng)度進(jìn)行了對(duì)比計(jì)算分析。結(jié)果表明,齒輪材料由40CrNi改為12CrNi3,用滲碳淬火工藝取代中頻淬火工藝后,齒輪的接觸強(qiáng)度提高21%,彎曲強(qiáng)度提高27%。具體數(shù)值見表1。
表1 齒輪接觸強(qiáng)度和彎曲強(qiáng)度對(duì)比表
(3)為了證實(shí)齒溝噴丸強(qiáng)化后對(duì)壓應(yīng)力的影響,在Z39(Z)1431齒輪的制造過程中,對(duì)該齒輪噴丸前后齒溝的殘余應(yīng)力進(jìn)行了測(cè)量。噴丸前,齒根殘余壓應(yīng)力為-225~-252 MPa;噴丸后,齒根殘余壓應(yīng)力為-952~-1008MPa。結(jié)果證明,齒溝噴丸強(qiáng)化確實(shí)起到了強(qiáng)化齒根壓應(yīng)力的作用。而原中頻淬火齒溝磨削的齒輪齒根處呈殘余拉應(yīng)力,應(yīng)力值為+84 MPa,對(duì)齒輪工作是不利的。
為驗(yàn)證實(shí)機(jī)運(yùn)行效果,保證裝備部隊(duì)后不留隱患,進(jìn)行了嚴(yán)格的200 h耐久試驗(yàn)。通過對(duì)后傳動(dòng)齒輪系的拆檢發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)前后,各齒輪嚙合副齒隙及齒面貼合數(shù)值穩(wěn)定,改材料后的3種齒輪沒出現(xiàn)異常磨損現(xiàn)象,且表面未發(fā)現(xiàn)裂紋及其它任何缺陷。拆檢結(jié)果表明,經(jīng)改進(jìn)提高后的后傳動(dòng)齒輪系經(jīng)200 h考核試驗(yàn)后,運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好。另外,此內(nèi)燃機(jī)后齒輪系裝備部隊(duì)使用后,經(jīng)多年跟蹤監(jiān)控,無重大質(zhì)量問題發(fā)生。由此證明,采取的提高齒輪本身強(qiáng)度的技術(shù)措施,起到了提高該型內(nèi)燃機(jī)后傳動(dòng)齒輪系可靠性的作用,達(dá)到了預(yù)期效果。
[1]門 強(qiáng).淺談齒輪滲碳后淬火的質(zhì)量分析[J].機(jī)械管理分析,2005,(4):26-27.
[2]Kumar Balan.齒輪強(qiáng)化的應(yīng)用[J].現(xiàn)代零部件,2007,(10):39-40.