陳艷 崔忠 石育銘(曾用名:石晶)
布侖口水庫是蓋孜河中游河段的龍頭水庫,也是該河唯一具有多年調(diào)節(jié)性能的控制性水庫。該工程是一項(xiàng)具有灌溉、發(fā)電、防洪和改善生態(tài)等綜合利用效益的大(2)型水電站工程。水庫總庫容6.44億m3,正常蓄水位3 290.00 m,正常蓄水位下庫容5.267億m3,死水位 3 283.00 m,死庫容 1.94億 m3,最大壩高35 m。其電站裝機(jī)容量200 MW,保證出力 71.5 MW,多年平均有效發(fā)電量6.7億 kW?h。樞紐工程主要由攔河壩、溢洪道、導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞、發(fā)電引水系統(tǒng)和發(fā)電廠房組成。攔河壩為澆筑式瀝青混凝土心墻壩。開敞式溢洪道布置在右岸,導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞及發(fā)電引水洞進(jìn)口布置在左岸。
按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計模型,進(jìn)行正態(tài)水工模型試驗(yàn),模型比例尺采用1∶40。考慮糙率相似,溢洪道、導(dǎo)流兼泄洪洞用有機(jī)玻璃制作。模型模擬范圍為溢洪道及導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞所有部位,兩條泄水道的進(jìn)口附近庫區(qū)定床地形,保證進(jìn)口水流的相似性。為保證出口河床沖刷相似,下游消能防沖區(qū)的河道為動床模型,模型砂采用天然砂。試驗(yàn)條件見表1。建筑物設(shè)計洪水標(biāo)準(zhǔn)為100年一遇(P=1%,洪峰流量Q=594 m3/s),校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為2000年一遇(P=0.05%,洪峰流量Q=1 199.03 m3/s)。
表1 庫水位及泄流流量表
本工程開敞式溢洪道采用底流消能,溢洪道出口消力池凈寬15 m,底板高程3 258.000 m,長 54.5 m,池深 5.0 m,坎頂高程3 263.000 m,邊墻頂高程3 270.600 m。退水渠為梯形斷面,由扭面與消力池相接,底寬15 m~20 m,退水渠長148.123 m,在渠道末端布設(shè)7 m深的齒墻。
在正常水位下溢洪道進(jìn)口引渠水流比較平順,堰流比較理想,滿足設(shè)計過流能力。泄槽段、渥奇段及陡坡段內(nèi)為典型的明流,流態(tài)很好,水面既平順又穩(wěn)定。消力池內(nèi)水躍形態(tài)比較理想(消力池內(nèi)水流流態(tài)如圖1所示),消能率高,消力池足夠長,無水流翻越邊墻現(xiàn)象,邊墻高度滿足要求。消力池后呈現(xiàn)二次跌落,這是正常流態(tài),退水渠內(nèi)流態(tài)較好,滿足要求。
消力池內(nèi)形成了比較理想的完整水躍,消能效果較好,本模型試驗(yàn)對退水渠出口形態(tài)進(jìn)行了優(yōu)化,退水渠水流流態(tài)較好,水流進(jìn)入下游河床時流速較小,下游河道沖刷輕微,不會對河床兩岸形成淘刷。
本工程導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞出口消能采用底流消力池消能,出口消力池長40 m,底寬10 m,底板高程3 260.0 m,池頂高程3 269.5 m,池深3.0 m。在正常水位下導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞進(jìn)口水流流態(tài)比較穩(wěn)定,雖有漩渦出現(xiàn),但沒有形成漩渦漏斗,不影響正常泄流。導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞進(jìn)口滿足設(shè)計過流能力。洞內(nèi)水流為典型的有壓流,流態(tài)比較穩(wěn)定。工作閘門后明渠段水流流態(tài)也比較穩(wěn)定,水面呈降水曲線。消力池內(nèi)水躍形態(tài)很不理想(消力池內(nèi)水流流態(tài)如圖2所示),消力池內(nèi)水躍為遠(yuǎn)驅(qū)式水躍形態(tài),消能率較低,不能滿足工程要求。因此進(jìn)行了消力池結(jié)構(gòu)優(yōu)化試驗(yàn),由于在正常水位運(yùn)行工況下,導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞洞內(nèi)水流為有壓流,水流流態(tài)比較穩(wěn)定,本模型試驗(yàn)僅在原設(shè)計方案的基礎(chǔ)上,對消力池的池長進(jìn)行優(yōu)化,即在保證消力池池深不變的情況下將消力池尾坎上移,迫使遠(yuǎn)驅(qū)水躍變?yōu)樯杂醒蜎]的水躍,提高消力池的消能效率,以滿足工程需要。
1)修改方案Ⅰ是將導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞消力池尾坎在高度不變的情況下向上游移15 m,即消力池池長縮短15 m,消力池池長為25 m。在正常水位運(yùn)行工況時水躍躍首位于池首以上11.2 m(沿1∶6.4斜坡),水躍末端位于尾坎處??傮w看來消力池長度偏短,水躍不完整,消力池內(nèi)水面波動較大,消能效果不理想。
2)修改方案Ⅱ是在方案Ⅰ的基礎(chǔ)上將消力池尾坎下移7.5 m,在原設(shè)計方案將消力池尾坎上移7.5 m,即在原設(shè)計方案的基礎(chǔ)上將消力池池長縮短7.5 m,消力池池長為32.5 m。設(shè)計水位時,躍首有所下移,水躍較完整,躍后水流較平穩(wěn);導(dǎo)流洞退水渠出口左半段稍有沖刷,最大沖深2.7 m。
3)修改方案Ⅲ是將導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞消力池尾坎在高度不變的情況下向上游移5 m,即消力池池長縮短5 m,消力池池長為35 m。在正常水位運(yùn)行工況時水躍形態(tài)比較理想(消力池內(nèi)水流流態(tài)如圖3所示)。消力池內(nèi)水躍完整,水流比較穩(wěn)定,水面波動相對較小,消能率高。平均波動水面低于消力池邊墻,但由于波動的隨機(jī)性,水面不時超過邊墻高度,雖然絕大部分水流落回消力池內(nèi),但也有少量水流翻出消力池,總的來看滿足工程要求。
經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)研究建議,將消力池池長縮短5 m,消力池池長縮短后池內(nèi)形成了比較理想的完整水躍,消能效果較好,退水渠水流流態(tài)較好,水流對下游河道沖刷較輕,下游河床不會形成較嚴(yán)重的充坑。
1)試驗(yàn)結(jié)果表明開敞式溢洪道消力池池長設(shè)計比較合理,在正常水位工況運(yùn)行下,消力池內(nèi)能形成穩(wěn)定的水躍,消力池內(nèi)水流流態(tài)比較穩(wěn)定,消能效果較好,滿足工程要求。2)導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞消力池池長設(shè)計不合理,消力池池長偏長,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)研究,建議消力池池長縮短5 m。試驗(yàn)結(jié)果表明消力池池長縮短5 m后,消力池內(nèi)能形成穩(wěn)定的水躍,消力池內(nèi)水流流態(tài)比較穩(wěn)定,消能效果較好,滿足工程要求。
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