許曉華,潘 科
(金華電業(yè)局,浙江 金華 321000)
2008-09-25 T 00:05,雙龍變電站監(jiān)控系統(tǒng)瞬時出現(xiàn)“220kV正母II段低壓/負(fù)壓電壓動作”、“220kV正母II段低壓/負(fù)壓電壓返回”、“3號主變220kV距離保護(hù)裝置PT斷線動作”信號。在對故障錄波圖進(jìn)行查閱時發(fā)現(xiàn),正母II段電壓曾有1個周波的畸變。經(jīng)調(diào)度確認(rèn)電網(wǎng)沒有系統(tǒng)沖擊且現(xiàn)場相關(guān)設(shè)備檢查無明顯異常后,3號主變保持運行狀態(tài),運行當(dāng)值繼續(xù)監(jiān)視跟蹤。
2008-09-25 T 11:06和2008-09-26 T 04:39,監(jiān)控系統(tǒng)再次出現(xiàn)上述信號,在查閱故障錄波圖并比對前后3次波形后,發(fā)現(xiàn)該電壓波形的畸變有著逐步發(fā)展的趨勢。
從圖1所示波形的變化趨勢中可以看出以下幾點不尋常的地方:
(1) B相電壓與3 U0電壓的波形畸變從最初的1個周波(20
Ms)逐漸演變到5個周波(近100Ms)。(2) 3 U0電壓波形畸變最大幅值從原來的159V上升到197V;
(3) 每一次波形畸變時,該母線上所有220kV線路的高頻載波通道出現(xiàn)高頻分量,且隨著畸變波形的加長,高頻分量出現(xiàn)的個數(shù)上升(見圖2)。但是,此時實際上高頻保護(hù)并無發(fā)信啟動的信號出現(xiàn),這屬于外部非正常信號傳入干擾形成。
運行當(dāng)值結(jié)合當(dāng)時運行情況立即進(jìn)行了以下4方面的排查處理工作:
(1) 對3號主變220kV距離保護(hù)和220kV正母II段壓變進(jìn)行三相電壓測量, 測得實際電壓情況為:Uab=103.2V,Ubc=103.6V,Uca=103.7V,數(shù)據(jù)正常。
(2) 通過值班調(diào)度了解當(dāng)前系統(tǒng)運行情況,得知系統(tǒng)正常、無線路跳閘等暫態(tài)性沖擊波動。
(3) 組織人員對220kV正母II段壓變每間隔3 h進(jìn)行一次本體紅外測溫。本體紅外測溫數(shù)據(jù)情況如表1所示。
根據(jù)表1中的測溫數(shù)據(jù)可以看出,相間及上下節(jié)電容相對溫差小于1℃,符合紅外導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn),紅外檢查外部無異常。
(4) 考慮到故障時出現(xiàn)了大量220kV線路高頻分量,不能排除壓變刀閘的動、靜觸頭接觸不良引起放電干擾的因素(2005年這種干擾情況出現(xiàn)較嚴(yán)重,且該壓變刀閘也是全變電站唯一沒有更換過的老舊刀閘),因此對刀閘本體進(jìn)行了紫外儀放電測試。結(jié)果表明刀閘情況良好,不是高頻干擾源。
表1 220 kV正母II段壓變間隔3 h的本體紅外測溫數(shù)據(jù)
基于上述情況并進(jìn)行綜合分析,初步判斷是壓變(CVT)本體內(nèi)部結(jié)構(gòu)性引起的二次電壓異常波動。為了明確故障原因和確保設(shè)備安全運行,將該組壓變停電后進(jìn)行預(yù)試。預(yù)試結(jié)果表明,該組壓變本體B相下層電容量超標(biāo),不能繼續(xù)運行,需要進(jìn)行整組更換。
(1) 日常運行工作中,要對監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出的信號,包括一些瞬間返回的信號,及時通過一些輔助手段(如紅外測溫、紫外儀測量放電等)進(jìn)行全面綜合的分析判斷。要具備一定的安全敏感性,提高運行的綜合分析、判斷能力,從而及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備隱患。
(2) 加強(qiáng)對故障錄波器的使用,強(qiáng)化專業(yè)綜合分析。要學(xué)會深入分析各種變化量之間的聯(lián)系,以便及時發(fā)現(xiàn)和處置設(shè)備異常和隱患。