王德成,王 蛟,石立恒
(1.樺川縣新河宮排灌站,黑龍江樺川 154300;2.樺川縣新城灌區(qū)管理站,黑龍江樺川 154300;3.樺川縣悅來灌區(qū)管理站,黑龍江樺川 154300)
黑山水電站位于黑龍江省東寧縣境內綏芬河流域的大綏芬河下游,屬東寧縣老黑山鎮(zhèn)管轄,距東寧縣77 km,壩址以上流域面積3 511 km2,占全流域面積的20.3%。多年平均流量15.7 m3/s,多年平均徑流量495.24×106m3。綏芬河水系特點是支流多、水系發(fā)育、河道坡降較陡、高差較大,大綏芬河發(fā)源于長白山老爺嶺,海拔800 m。
原設計引水工程由進水塔、引水隧洞、調壓室、鋼筋混凝土分叉管壓力管組成。引水隧洞布置在大壩上游右岸山體內,引水道軸線位于泄洪閘進水口上游25 m處。引水隧洞設計流量30.2 m3/s,洞徑D為3.8 m的圓形隧洞,隧洞底坡坡比為0.01,進水口底板高程為251.50 m。洞身從樁號0+20.9~0+55.56為圍巖Ⅱ類,0+55.56~0+112圍巖為Ⅲ類,襯砌厚度0.4 m,采用鋼筋混凝土。
在隧洞的0+102.10處設調壓井。調壓井頂高程為263.06 m,圓形斷面,井直徑9.60 m,調壓容積417.0 m3。
《水電站調壓室設計規(guī)范》DL/T5058-1996中規(guī)定,設置調壓室的必要性應在機組調節(jié)保證計算和運行條件分析的基礎上,考慮水電站在電力系統(tǒng)中的作用、地形、地質、壓力水道布置等因素,進行技術經濟比較后確定。
設置上游調壓室的條件,按下式作初步判別:
式中:TW為壓力水道中水流慣性時間常數,s;LJ為壓力水道及蝸殼和尾水管各分段的長度,m;Vi為各分段內相應的流速,m/s;g為重力加速度,m/s2;HP為設計水頭,m;[Ts]為 Ts的運行值,一般取2~4s。
[Ts]的取值,電站機組容量在電力系統(tǒng)中的比重小于10% ~20%時可取大值,黑山電站裝機容量2 060 kW,占東寧電網目前容量26 525kW的7.77%。按照《水電站調壓室設計規(guī)范》DL/T5058-1996規(guī)定,[Ts]可以取上限4 s。經過計算:洞徑為3.8 m時,計算得到的實際TW=4.16 s>4 s,初步判斷需要設置調壓室。
根據實際情況,由于黑山水電站隧洞已經對洞徑D為4.2 m施工開挖,根據施工現場開挖的情況,對洞徑進行計算,對應的TW=3.44 s<4 s,初步判斷可以取消調壓室。
2.2.1 基本參數
基本參數見表1。
表1 水輪機和發(fā)電機特性參數
2.2.2 調節(jié)保證結論
調節(jié)保證計算的目的就是為了計算出轉速變化率最大值βmax及合理關閉時間Ts以及發(fā)生最大水錘時管道末端的水錘壓力相對值ζ。
機組轉速變化最大升高值βmax由《長江流域規(guī)劃辦公室》公式計算:
式中:βmax為機組轉速變化最大升高值;N0為單臺機組出力,N0為700 kW;n0為水輪機的同步轉速,n0為300 r/min;GD2為飛輪轉速慣性力矩;TC為調節(jié)遲滯時間;TA為導葉不動時間;δ為調速器的殘留不均衡度;Ta為即組時間常數;Tn為升速時間;H0為設計水頭;ns為比轉速;f為水錘影響系數;σ為管道特征系數。
通過調節(jié)保證計算可以看出,要取消調壓井,洞徑由原來3.8 m放大到4.2 m,機組關閉時間5.4 s時,機組轉速上升值為54.6%,轉速上升滿足規(guī)范要求55%;壓力上升值23.2%,壓力上升值滿足規(guī)范要求70%。
洞徑放大到4.2 m時,洞挖石方增加253 m3,襯砌混凝土增加43 m3,鋼筋增加2.5 t,投資增加8.43萬元,壓力管道直徑與原設計一致,壓力管道投資沒有變化,原調壓井投資為34.26萬元,變更后可減少投資25.83萬元。此外,洞徑從3.8 m增加到4.2 m,水頭損失減少0.24 m,多發(fā)電17萬kW·h/a,可見取消調壓井是經濟上合理。
經過調節(jié)保證計算,當洞徑為4.2 m,機組關閉時間為3.8 s時,取消調壓室在技術上可行,經濟上合理。
[1]劉啟釗.水電站(第三版)[M].北京:中國水利水電出版社,2003.
[2]祁慶和.水工建筑物[M].北京:中國水利電力出版社,2003.
[3]袁光裕.水利工程施工[M].北京:中國水利電力出版社,2003.