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      汽動給水泵經(jīng)濟(jì)性分析

      2010-06-23 02:58:26陳建軍
      電站輔機(jī) 2010年2期
      關(guān)鍵詞:汽量汽動除氧器

      李 強(qiáng),陳建軍

      (1.南通醋酸纖維有限公司,江蘇 南通 226008;2.南通美亞熱電有限公司,江蘇 南通 226009)

      1 概 述

      隨著煤炭價(jià)格的持續(xù)上漲,而中小型熱電企業(yè)因上網(wǎng)電價(jià)、供熱汽價(jià)增長有限,迫使熱電企業(yè)在節(jié)能降耗上深挖潛力。有的中小機(jī)組是將抽凝機(jī)組改造為背壓式或抽背式機(jī)組,更多的熱電企業(yè)則是進(jìn)行熱力系統(tǒng)的優(yōu)化改造,以求提高效益降低運(yùn)行成本。

      1.1 問題的提出

      將給水系統(tǒng)的電動給水泵改為汽動給水泵,是一項(xiàng)投資低、回報(bào)快的節(jié)能技改。與電動給水泵相比,汽動泵可變速運(yùn)行,避免了定速運(yùn)行所帶來的節(jié)流損失。熱電廠汽動泵一般為背壓式,排汽被接入除氧器中作加熱蒸汽,實(shí)現(xiàn)了能源的梯級利用,因?yàn)闆]有熱源損失,而使機(jī)組能效提高。

      由于熱電廠除氧系統(tǒng)加熱蒸汽來源較多,如汽輪機(jī)低壓抽汽、軸封漏汽等,甚至有的熱用戶其回水溫度本身就很高,再加上汽動給水泵的排汽,就會造成除氧系統(tǒng)加熱蒸汽過剩。如某熱電廠將汽動給水泵排汽作為高壓加熱器汽源,在高壓加熱器內(nèi)凝結(jié)成疏水后再排入除氧器,不僅解決了除氧系統(tǒng)加熱蒸汽過剩的矛盾,同時(shí)也進(jìn)一步提高了系統(tǒng)熱效率。

      2 基本原理

      中小型熱電廠利用汽輪機(jī)抽(排)汽驅(qū)動汽動給水泵,排汽接入高加回?zé)嵯到y(tǒng),不僅消除了高加進(jìn)汽的節(jié)流損失,實(shí)現(xiàn)了能源的梯級利用,同時(shí)減少廠用電;在外供熱負(fù)荷相同時(shí),增加了上網(wǎng)電量,提高了電廠的經(jīng)濟(jì)效益。

      3 改造實(shí)例

      某熱電廠熱力系統(tǒng),為5臺高壓次高溫煤粉鍋爐,2臺抽凝、2臺背壓機(jī)組(抽、排汽分為 1.47 MPa及1.75 MPa兩個(gè)等級)。給水系統(tǒng)配 1號、2號、4號、5號、6號、7號、8號共 7臺電動給水泵,3號、9號為2臺汽動給水泵?;?zé)嵯到y(tǒng)配備4臺高壓加熱器、5臺大氣式除氧器。其中9號泵及4號高加汽源為1.75MPa的抽(排)汽,汽動泵的排汽至除氧器。

      9號給水泵汽輪機(jī)主要參數(shù)型號:B0.56-16/3.2,額定功率:560kW,進(jìn)汽壓力:1.5(1.4~1.8)MPa,進(jìn)汽溫度:361(240~370)℃,排汽壓力:0.32MPa,額定轉(zhuǎn)速:3000 r/min。給水泵主要參數(shù):型號FT150-800,Q=150m3/h,H=825 m。

      因?yàn)橛屑s50 t/h、110℃的供熱回水,加上2臺背壓機(jī)組的軸封漏汽排至除氧器,當(dāng)2臺汽動泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),即使將2臺抽凝機(jī)組的二級抽汽都關(guān)掉,其排汽量也已超出除氧器加熱蒸汽用量,因此,必須停運(yùn)1臺汽動給水泵。

      4號高加實(shí)際使用的是壓力為1.75 MPa抽(排)汽,經(jīng)節(jié)流后為0.55MPa,進(jìn)入高加就滿足出水溫度155℃的設(shè)計(jì)要求。

      顯然,高加運(yùn)行這部分節(jié)流損失與汽動給水泵的閑置,將4號高加與9號汽動給水泵結(jié)合在一起,使得汽動給水泵的排汽進(jìn)入高壓加熱器成為可能。經(jīng)計(jì)算,將汽動給水泵背壓提高至0.55 MPa,汽動給水泵還是可以長期安全運(yùn)行的。

      4 技術(shù)參數(shù)分析

      某熱電廠熱力系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。

      表1 汽(水)熱力參數(shù)

      高加水側(cè)壓力8.5 MPa,進(jìn)水溫度102℃、出水溫度155℃,通水量100t/h,則高加的熱耗為:

      Hh=22497.8MJ/h

      4.1 汽動給水泵排汽進(jìn)高加與進(jìn)除氧器方式比較

      (1)方式一:系統(tǒng)布置見圖1,高加耗汽量為(亦即汽動泵耗汽量):

      圖1 汽動給水泵排汽進(jìn)高加(方式一)

      取ηid=0.95,則汽動給水泵實(shí)際功率為:

      用方式一的布置方法,進(jìn)入除氧器的總有效加熱熱能為:

      (2)方式二:系統(tǒng)布置見圖2所示。汽動泵耗汽量為:

      用方式二的布置方法,進(jìn)入高壓加熱器的耗汽量為:

      則用方式二的總耗汽量為:

      用方式二的布置方法,進(jìn)入除氧器的總有效加熱熱能為:

      圖2 汽動給水泵排汽進(jìn)除氧器(方式二)

      二種方式相比,為達(dá)到同樣的除氧器加熱效果,方式二需減少其他來源(假定為主汽輪機(jī)抽汽),除氧器加熱蒸汽量為:

      換言之,與方式二相比,為達(dá)到同樣的除氧器加熱效果,方式一需增加其他來源(假定為主汽輪機(jī)抽汽)除氧器加熱蒸汽量為Δ Qd,如圖1中虛線所示。則采用方式一的布置方法,其總耗汽量為:

      通過方式一與方式二的分析比較,可以得出結(jié)論:

      方式一有效地解決了除氧器加熱蒸汽過剩的矛盾,與方式二相比,二者的總耗汽量是相等的。

      在圖1中虛線所示,是為方便比較的假想耗汽量,實(shí)際并不存在。因?yàn)閺闹髌啓C(jī)抽汽(1.75 MPa、370℃)到除氧器這一段過熱蒸汽是可以梯級利用的,所以方式一的熱經(jīng)濟(jì)性要優(yōu)于方式二。

      4.2 汽動給水泵與電動給水泵方式比較

      (3)方式三的系統(tǒng)布置,見圖3所示。高加用汽直接來自主汽輪機(jī)抽汽,消耗量為:

      圖3 電動給水泵運(yùn)行方式

      采用方式三的布置方法時(shí),高加疏水進(jìn)入除氧器的有效加熱熱能為:

      為達(dá)到同樣的除氧器加熱效果,則方式三需補(bǔ)充除氧器加熱蒸汽量為:

      假定總耗汽量不變,則與方式一相比,方式三的富余蒸汽量為:

      多余蒸汽用于純凝發(fā)電,則發(fā)電量為:

      相對于方式一,方式三需補(bǔ)充電動泵功率為:

      設(shè)上網(wǎng)電價(jià)為0.50元/千瓦時(shí),按年運(yùn)行7000 h計(jì),方式一可增加收入:

      采用汽動給水泵方案,汽動給水泵全套設(shè)備(含汽機(jī)、泵、管道、及閥門等)的投資約為100萬元,將高壓加熱汽源節(jié)流損失回收,靜態(tài)投資回收期約10個(gè)月,是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益比較可觀的改造項(xiàng)目。

      5 結(jié)束語

      汽動給水泵與電動給水泵相比,有著非常明顯的優(yōu)勢,熱電廠采用電動給水泵系統(tǒng)是不太經(jīng)濟(jì)的。而熱電廠汽動給水泵的應(yīng)用,可降低廠用電率與供電煤耗,提高經(jīng)濟(jì)效益。

      對于除氧器加熱蒸汽原本就比較充足的系統(tǒng),將汽動給水泵排汽作為高加汽源,實(shí)現(xiàn)能源的梯級利用,不僅可以提高經(jīng)濟(jì)效益,還能解決除氧器加熱蒸汽過剩的矛盾,是一個(gè)切實(shí)可行的方案。

      [1]翦天聰.汽輪機(jī)原理[M].北京:水利電力出版社,1995.

      [2]鄭體寬.熱力發(fā)電廠[M].北京:水利電力出版社,1991.

      [3]許翠群.余熱發(fā)電[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1981.

      [4]張芳.背壓式汽動給水泵在熱電廠的應(yīng)用[J].熱力發(fā)電,2006(3).

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