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      300 MW發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈斷線(xiàn)故障的分析與處理

      2010-07-18 11:56:45王會(huì)勤何朝暉
      浙江電力 2010年9期
      關(guān)鍵詞:負(fù)序斷線(xiàn)線(xiàn)圈

      王會(huì)勤,何朝暉

      (浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 溫州 325602)

      300 MW發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈斷線(xiàn)故障的分析與處理

      王會(huì)勤,何朝暉

      (浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 溫州 325602)

      某300 MW發(fā)電機(jī)組在A修期間,通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組的直流電阻異常,采用不同角度下測(cè)量轉(zhuǎn)子直流電阻的方法確認(rèn)了轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈故障。簡(jiǎn)要介紹了線(xiàn)圈的修復(fù)過(guò)程,依據(jù)轉(zhuǎn)子解體后觀(guān)測(cè)到的故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,提出了可能產(chǎn)生的原因,以便進(jìn)一步的探討與研究。

      發(fā)電機(jī);轉(zhuǎn)子;線(xiàn)圈;斷線(xiàn);分析;修復(fù)

      1 概況

      某發(fā)電廠(chǎng)4號(hào)發(fā)電機(jī)系上海汽輪發(fā)電機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn),型號(hào)為 QFSN2-300-2,額定有功功率300 MW,額定定子電壓20 kV,無(wú)刷勵(lì)磁,冷卻方式為水氫氫,于2001年9月投入商業(yè)運(yùn)行。2009年11月,4號(hào)發(fā)電機(jī)進(jìn)行投運(yùn)以來(lái)的第二次A級(jí)檢修,修前機(jī)組的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常。

      4號(hào)發(fā)電機(jī)解體后,在抽轉(zhuǎn)子前對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行膛內(nèi)試驗(yàn),轉(zhuǎn)子交流阻抗試驗(yàn)正常,與歷次試驗(yàn)值比較無(wú)明顯變化。但直流電阻的測(cè)試值偏大,為145 mΩ(環(huán)境溫度為21℃),換算到15℃時(shí)直流電阻值為141.6 mΩ(以下直流電阻數(shù)據(jù)均為換算值),與出廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)值、交接試驗(yàn)值及上次A修試驗(yàn)值相比,均有大幅增加(見(jiàn)表1)。

      測(cè)試結(jié)果大大超過(guò)了DL/T 596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》的要求,即“所測(cè)結(jié)果與出廠(chǎng)時(shí)測(cè)量值相比較,兩者之間的差值不應(yīng)超過(guò)出廠(chǎng)測(cè)量值的2%”。根據(jù)以上情況,初步認(rèn)為轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺桿可能接觸不良引起直流電阻的測(cè)試值偏大。

      表1 直流電阻值的比較

      2 轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈斷線(xiàn)的診斷試驗(yàn)

      在發(fā)電機(jī)抽出轉(zhuǎn)子后,按照標(biāo)準(zhǔn)工藝對(duì)轉(zhuǎn)子的兩側(cè)導(dǎo)電螺桿重新進(jìn)行拆裝,測(cè)量轉(zhuǎn)子的直流電阻為114.42 mΩ,與出廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)值比較增大了22.77%,仍然超過(guò)規(guī)程規(guī)定。

      再次拆除轉(zhuǎn)子的兩側(cè)導(dǎo)電螺桿,同時(shí)緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)子,采用幾種不同型號(hào)的直流電阻測(cè)試儀器和QJ44雙臂電橋,在轉(zhuǎn)子不同角度下,對(duì)轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈兩端直接進(jìn)行測(cè)量,并經(jīng)多次反復(fù)試驗(yàn),排除測(cè)量誤差后的試驗(yàn)結(jié)果均不合格。測(cè)試結(jié)果轉(zhuǎn)子的直流電阻均大于107 mΩ,比標(biāo)準(zhǔn)值至少增大15%,大大超過(guò)了規(guī)程“不大于±2%”的要求,見(jiàn)表2。

      表2中轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈直流電阻值表明,轉(zhuǎn)子在不同轉(zhuǎn)角下的轉(zhuǎn)子直流電阻是一個(gè)變量。轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈沒(méi)有斷線(xiàn)時(shí),電阻值為一定量,如果斷線(xiàn)則由于轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈在不同轉(zhuǎn)角時(shí),斷線(xiàn)部位受力不同,使其阻值也相應(yīng)發(fā)生變化。由此可以判斷轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈可能存在斷線(xiàn)故障。分析認(rèn)為轉(zhuǎn)子繞組內(nèi)部存在接觸不良或部分軟連接銅片斷裂的可能性較大,決定進(jìn)行返廠(chǎng)檢查處理。

      表2 轉(zhuǎn)子不同角度下直流電阻值

      3 轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈故障情況與修復(fù)處理

      4號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)返廠(chǎng)家后,進(jìn)行了檢測(cè)和檢查:轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣電阻>100 mΩ,直流電阻122 mΩ,仍然超標(biāo);轉(zhuǎn)子兩極平衡試驗(yàn),分別為95.8 V,103.9 V,兩極不平衡;轉(zhuǎn)子月亮槽槽口有過(guò)熱、油漆脫落現(xiàn)象。

      拉開(kāi)轉(zhuǎn)子勵(lì)側(cè)大護(hù)環(huán)后,檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子勵(lì)側(cè)線(xiàn)圈有多處接頭脫焊現(xiàn)象,見(jiàn)圖1,2,護(hù)環(huán)內(nèi)部分槽楔與絕緣件有過(guò)熱現(xiàn)象,見(jiàn)圖3。

      圖1 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵(lì)側(cè)線(xiàn)圈8號(hào)槽內(nèi)層聯(lián)接頭脫焊

      根據(jù)轉(zhuǎn)子勵(lì)端檢查情況,初步分析整個(gè)轉(zhuǎn)子繞組有過(guò)熱現(xiàn)象。在拆除聯(lián)軸器和汽側(cè)大護(hù)環(huán)后,對(duì)轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈進(jìn)行解體,檢查了所有槽內(nèi)線(xiàn)圈的表層部分,發(fā)現(xiàn)槽內(nèi)通風(fēng)孔處局部存在過(guò)熱痕跡。檢查所有線(xiàn)圈的層間和匝間絕緣墊,未發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱跡象。在轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈解體過(guò)程中發(fā)現(xiàn)除了表面幾個(gè)接頭脫焊以外,還發(fā)現(xiàn)28處接頭脫焊。

      圖2 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵(lì)側(cè)線(xiàn)圈8號(hào)槽外層聯(lián)接頭脫焊

      圖3 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵(lì)側(cè)線(xiàn)圈表面有過(guò)熱現(xiàn)象

      至此,完全確定了4號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈存在的重大缺陷,也證明了試驗(yàn)和判斷的準(zhǔn)確性。

      根據(jù)上述檢查結(jié)果,為使轉(zhuǎn)子修復(fù)后能達(dá)到原設(shè)計(jì)要求,確保安全可靠運(yùn)行,并考慮到轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈大量的、普遍性的缺陷。決定對(duì)轉(zhuǎn)子繞組線(xiàn)圈進(jìn)行整體更新處理。

      (1)更換槽絕緣及槽底墊條,轉(zhuǎn)軸清理并進(jìn)行全軸探傷,轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)、風(fēng)葉及聯(lián)軸器進(jìn)行清理并探傷等,更換護(hù)環(huán)絕緣。

      (2)按新機(jī)工藝要求進(jìn)行重新嵌線(xiàn),并進(jìn)行相應(yīng)的電氣試驗(yàn)及氣密試驗(yàn)。

      (3)轉(zhuǎn)子修復(fù)后,進(jìn)行轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡超速試驗(yàn),轉(zhuǎn)速為3 450 r/min,熱運(yùn)轉(zhuǎn)。進(jìn)行通風(fēng)試驗(yàn),并進(jìn)行平衡校調(diào)。

      轉(zhuǎn)子修復(fù)后,在穿轉(zhuǎn)子前進(jìn)行了相關(guān)的轉(zhuǎn)子直流電阻及交流阻抗試驗(yàn)。結(jié)合機(jī)組的整體啟動(dòng)試驗(yàn),按A修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的啟動(dòng)試驗(yàn),4號(hào)機(jī)組恢復(fù)正常運(yùn)行。

      4 轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈斷線(xiàn)的原因分析

      4.1 負(fù)序電流的影響

      根據(jù)轉(zhuǎn)子月亮槽槽口有過(guò)熱、油漆脫落現(xiàn)象及護(hù)環(huán)內(nèi)槽楔與絕緣件有過(guò)熱的現(xiàn)象,有分析認(rèn)為在發(fā)電機(jī)運(yùn)行中,定子中存在負(fù)序電流,引起轉(zhuǎn)子的負(fù)序渦流發(fā)熱,轉(zhuǎn)子可能出現(xiàn)局部的高溫。負(fù)序電流引起的電磁力與熱應(yīng)力使轉(zhuǎn)子端部線(xiàn)圈焊接頭脫焊,但定子中負(fù)序電流產(chǎn)生的渦流主要對(duì)轉(zhuǎn)子表層線(xiàn)圈產(chǎn)生影響,不可能對(duì)轉(zhuǎn)子的內(nèi)層接頭產(chǎn)生影響;護(hù)環(huán)內(nèi)槽楔與絕緣件有過(guò)熱現(xiàn)象則可能是由于加熱護(hù)環(huán)的工藝所致,可見(jiàn)負(fù)序電流致使轉(zhuǎn)子脫焊的觀(guān)點(diǎn)缺乏事實(shí)依據(jù)。

      4.2 轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈內(nèi)部力的作用

      轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈在運(yùn)行中高速旋轉(zhuǎn),具有較大的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,線(xiàn)圈所受的離心力和張力都較大。如果線(xiàn)圈的焊接口存在工藝質(zhì)量欠缺,經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,就有可能造成脫焊,接頭脫焊開(kāi)裂后引起局部過(guò)熱。就轉(zhuǎn)子繞組線(xiàn)匝來(lái)看,護(hù)環(huán)內(nèi)側(cè)端部的轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈剛性最差,在高速轉(zhuǎn)動(dòng)下所受離心力、擠壓應(yīng)力、溫度應(yīng)力、高頻應(yīng)力又最大。而轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈的所有接頭都集中在兩側(cè)的護(hù)環(huán)內(nèi),兩側(cè)護(hù)環(huán)部位的銅導(dǎo)線(xiàn)僅有絕緣筒套緊,銅導(dǎo)線(xiàn)與絕緣筒套之間以及絕緣筒套與護(hù)環(huán)之間都有一定的間隙存在,因此兩側(cè)護(hù)環(huán)部位的銅導(dǎo)線(xiàn)存在一定的變形空間,同時(shí)在電、熱和機(jī)械等應(yīng)力綜合作用下,端部的銅導(dǎo)線(xiàn)受到較大的彎曲應(yīng)力,線(xiàn)圈端部線(xiàn)匝產(chǎn)生相應(yīng)的彎曲變形、位移,致使焊接點(diǎn)和連接處斷裂、磨損或松動(dòng),最后導(dǎo)致斷裂。

      綜合上述分析,筆者認(rèn)為4號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子斷線(xiàn)故障原因是由于制造工藝中存在焊接缺陷的可能性最大。廠(chǎng)家的焊接質(zhì)量?jī)H靠操作人員目視檢查。焊接質(zhì)量不佳引起部份參數(shù)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,在運(yùn)行中無(wú)法承受離心力、張力及熱應(yīng)力的作用,最終形成斷線(xiàn)。

      5 結(jié)論

      (1)轉(zhuǎn)子的直流電阻測(cè)試作為轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈是否有異常的基本檢查方法,在機(jī)組檢修時(shí)宜作為發(fā)電機(jī)修前試驗(yàn)項(xiàng)目。

      (2)轉(zhuǎn)子在不同角度下的直流電阻測(cè)試可以消除導(dǎo)電螺桿接觸電阻帶來(lái)的干擾,是判斷線(xiàn)圈是否斷線(xiàn)的重要手段,能及早發(fā)現(xiàn)故障,為后期檢修工作留下時(shí)間。

      (3)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈脫焊、斷線(xiàn)的成因復(fù)雜,焊接質(zhì)量不良是形成轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈斷線(xiàn)的主要原因,而其他可能形成這一缺陷的因素,還有待于進(jìn)一步的研究與探討。

      [1]陳化鋼.電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)方法及診斷技術(shù)[M].北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社,2001.

      [2]DL/T 596-1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程[S].北京:中國(guó)電力出版社,1997.

      (本文編輯:楊 勇)

      Analysis and Treatment of Disconnection Faults of 300 MW Generator Rotor Coil

      WANG Hui-qin,HE Chao-hui

      (Zheneng Wenzhou Power Generation Co.Ltd.,Wenzhou Zhejiang 325602,China)

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      generator;rotor;coil;disconnection;analysis;repair

      TM307

      B

      1007-1881(2010)09-0036-03

      2010-07-09

      王會(huì)勤(1967-),男,浙江溫州人,工程師,長(zhǎng)期從事發(fā)電廠(chǎng)電氣設(shè)備管理工作。

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