□□郭大勇,暢兵,王建剛
?3m×11m水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)措施
Output Uprating on ?3mx11m Combined Cement Grinding System
□□郭大勇,暢兵,王建剛
我公司一分廠有2-?3m×11m磨機+2-HFCG120/45輥壓機+2-SF500/ 100打散分級機組成的兩套水泥擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng),以生產(chǎn)P.O42.5R水泥為主,根據(jù)銷售需求還生產(chǎn)P.C32.5R、P.O42.5緩凝、P.C42.5、P.O42.5、P.O42.5低堿、P.O52.5R、P.HSR42.5等強度等級水泥。經(jīng)過不斷調(diào)試和優(yōu)化,磨機增產(chǎn)節(jié)能效果顯著。
1.1 生產(chǎn)工藝流程
按比例配好的物料由皮帶輸送機經(jīng)NE100板鏈式提升機運入輥壓機穩(wěn)流小倉,然后以料柱的形式喂入輥壓機,物料被擠壓成有許多細粉和碎料的料餅后,經(jīng)NE200板鏈式提升機喂入打散分級機,打散分級后粗料返回到穩(wěn)流倉重新擠壓,細粉經(jīng)FU400拉鏈機進入球磨機粉磨至水泥成品后,由磨尾斗式提升機喂入空氣斜槽,再經(jīng)入庫提升機、入庫空氣斜槽入水泥庫。
粉煤灰按比例喂入TGD315皮帶斗式提升機由下料溜管輸送至磨頭直接入磨進行粉磨。
1.2 主要設(shè)備及參數(shù)
主要設(shè)備及技術(shù)參數(shù)見表1。
2.1 輥壓機參數(shù)的控制
(1)輥壓機壓力:實踐證明,左右輥壓力控制在6.5~7.5MPa較好。生產(chǎn)中要重點加強輥面的檢查和補焊,確保輥面經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。
(2)輥壓機電流:實踐證明,兩主電機電流之和控制在400~660A擠壓效果較好。
(3)輥壓機輥縫:根據(jù)生產(chǎn)實際,合理調(diào)節(jié)輥壓機兩側(cè)側(cè)擋板間隙、左右兩邊棒條數(shù)量及左右側(cè)壓力,確保輥壓機左右輥縫不低于15mm,偏差在4mm以內(nèi)。
(4)生產(chǎn)中要重點檢查輥壓機側(cè)擋板磨損狀況,防止磨損嚴重漏料,減少邊緣效應(yīng)。
(5)穩(wěn)流稱重倉倉重:實踐證明,穩(wěn)流稱重倉倉重控制在56%~76%較好。
2.2 打散分級機參數(shù)的控制
(1)打散分級機風(fēng)輪轉(zhuǎn)速:根據(jù)物料性質(zhì)的變化,風(fēng)輪轉(zhuǎn)速在280~560r/min調(diào)節(jié),穩(wěn)定喂料量、穩(wěn)定磨機水泥質(zhì)量。
(2)加大對打散機錘頭及分級篩板的日常檢查維護,若入磨喂料大顆粒增大,需及時檢查錘頭和篩板。
(3)定期檢查打散分級機環(huán)形通道,及時清理環(huán)形通道內(nèi)雜物,確保打散物料分散均勻,提高分級效果。
(4)對打散機錐體下部的篩板進行改造,把孔徑5mm×30mm改為3mm×30mm,將橫孔篩改為豎孔篩,同一篩板的通孔面積改為原篩板通孔面積的30%,以改善篩選效果。改造后,從卸料口卸出的粗粉中細粉含量明顯減少,既提高了物料的穩(wěn)定性,又解決了輥壓機的振動問題。改造前后經(jīng)輥壓機系統(tǒng)入磨物料篩析對比見表2。
2.3 磨機內(nèi)部的調(diào)整
(1)磨內(nèi)改造:對磨機系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn),磨內(nèi)發(fā)生堵塞的地方主要有兩處,一處是二、三倉單層篦板靠近三倉部分的篦縫為小頭5mm、大頭28mm深10mm的喇叭形,恰好? 10mm×12mm的微段及碎段會對篦縫造成堵塞;另一處是一、二倉雙層篩分隔倉板靠近二倉的篦縫為16mm,恰好?16mm×16mm的微段會對篦縫造成堵塞。
表1 粉磨系統(tǒng)主要設(shè)備及技術(shù)參數(shù)
表2 改造前后經(jīng)輥壓機系統(tǒng)入磨物料通過率對比,%
表3 改造前磨機工藝技術(shù)參數(shù)
表4 改造后磨機工藝技術(shù)參數(shù)
表5 改造前后生產(chǎn)情況對比
鑒于上述事實,考慮水泥磨一、二倉間安裝了帶篩分裝置的雙層隔倉板,二、三倉主要起研磨作用,決定將原三倉磨改為兩倉磨。原單層篦板改造時先總體按高低高排列的活化襯板改造使用,以后磨損嚴重更換時,再改用統(tǒng)一的活化襯板。一倉有效長度調(diào)整為3.75m,二倉有效長度調(diào)整為6.75m。
將一、二倉雙層篩分隔倉板靠近二倉的篦縫調(diào)整為22mm,解決了二倉微段堵塞其篦縫的問題。
(2)優(yōu)化研磨體級配:根據(jù)入磨物料微粉多的特點,重新調(diào)整研磨體級配,一倉增加了?20mm的低鉻球,一倉平均球徑由40mm降為32.26mm,以提高研磨效率;另外為防止小球堵塞篦孔,在原雙層隔倉裝置篦板內(nèi)圈20mm寬的篦孔內(nèi)放入一段與原篦孔等長的?8mm鋼筋,滿焊在篦孔內(nèi),將篦孔寬調(diào)整到12mm,適量割通篦孔?14mm篦板后喂料調(diào)節(jié)板使篦板總通孔面積與改前基本一樣,以保證技改后磨機的正常通料、通風(fēng)。通過做磨內(nèi)篩析曲線分析(圖1),證明研磨體級配更趨于合理。改造前后磨機工藝技術(shù)參數(shù)見表3、4。
2.4 磨機主收塵系統(tǒng)控制
根據(jù)生產(chǎn)實踐,磨尾排風(fēng)機變頻器控制在26-45Hz,磨機主收塵收塵袋采用覆膜袋,定期排放油水分離器中積水,既保證了磨內(nèi)有效通風(fēng)及產(chǎn)質(zhì)量調(diào)節(jié),又解決了磨機主收塵及管路結(jié)露問題。
該擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)通過工藝優(yōu)化和設(shè)備整改,增產(chǎn)節(jié)能效果明顯。其中磨機生產(chǎn)P.O42.5R水泥平均產(chǎn)量由改前的39.2t/h提高到44.3t/ h,磨機平均電耗由45.35kWh/t降低到36.78kWh/t。改造前后生產(chǎn)情況見表5。
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TQ172.632
B
1001-6171(2010)05-0082-02
2010-01-24;編輯:呂 光