(山東萊蕪鋼鐵集團(tuán)自動(dòng)化部,山東 萊蕪 271104)王 博,彌春霞,胡 猛
在改造前萊鋼煉鋼廠4#連鑄機(jī)火切機(jī)定尺切割采用3#拉矯機(jī)上的光電編碼器和雷目公司的紅外定尺系統(tǒng)兩種方式。編碼器的維護(hù)量大,拉鋼時(shí)有時(shí)出現(xiàn)停轉(zhuǎn)、丟碼、跳變等現(xiàn)象,人為因素誤差較大。紅外定尺系統(tǒng)受電磁干擾和環(huán)境溫度等因素影響較大。由于定尺系統(tǒng)存在一定的誤差,造成鋼坯的實(shí)際重量與理論重量誤差較大。根據(jù)這種情況,開(kāi)發(fā)了板坯連鑄機(jī)定重自動(dòng)切割系統(tǒng)。
連鑄坯定重切割自動(dòng)控制系統(tǒng)由四大部分組成:連鑄坯長(zhǎng)度檢測(cè)部分;連鑄坯重量檢測(cè)部分;連鑄坯剪切部分;計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制部分。安裝連鑄坯自動(dòng)秤量與長(zhǎng)度檢測(cè)設(shè)備,通過(guò)計(jì)算機(jī)采集信號(hào),轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的數(shù)據(jù),并將實(shí)際稱量值與連鑄坯給定量值相比較,將其誤差轉(zhuǎn)變成長(zhǎng)度值,以調(diào)節(jié)連鑄坯長(zhǎng)度來(lái)達(dá)到連鑄坯定重的目的。
基于以上控制思想,連鑄坯定重剪切自動(dòng)控制過(guò)程不難實(shí)現(xiàn),較困難的是控制精度要達(dá)到系統(tǒng)定重的要求。影響系統(tǒng)控制精度因素諸多,總結(jié)有以下幾個(gè)方面:一次儀表精度的影響;自動(dòng)稱量精度的影響;自動(dòng)剪切精度的影響;自動(dòng)控制精度的影響(數(shù)模參數(shù)的合理性);其它因素的影響;如設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性等。
在生產(chǎn)過(guò)程中,型鋼廠根據(jù)成材規(guī)格,將鋼坯重量提供給煉鋼廠作為設(shè)定重量,煉鋼廠依據(jù)鋼坯重量換算成定尺長(zhǎng)度作為4#機(jī)的設(shè)定坯長(zhǎng)對(duì)鑄坯進(jìn)行切割,然后對(duì)切割后的鋼坯進(jìn)行稱重,將此實(shí)際重量與設(shè)定重量比較得出偏差,進(jìn)而對(duì)將要切割鋼坯的設(shè)定長(zhǎng)度進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償公式:(設(shè)定重量-實(shí)際重量)/實(shí)際重量=(實(shí)際定尺-設(shè)定定尺)/設(shè)定定尺,計(jì)算出實(shí)際定尺。此信號(hào)送到切割機(jī)AB-SLC500控制系統(tǒng)。
連鑄機(jī)與加熱爐的鋼坯輸送流程,如圖1所示。
(1)實(shí)際重量由輥道上動(dòng)態(tài)稱接至出坯塊I/O,經(jīng)通訊送到公用PLC。
(2)鋼坯動(dòng)作流程
在每一流出坯輥道上有一檢測(cè)元件,目的檢測(cè)輥道上有坯,然后橫移機(jī)動(dòng)作:橫移機(jī)提起鋼坯,移動(dòng)到軌道稱上(有檢測(cè)元件)。稱量結(jié)束后,鋼坯由熱送輥道送至加熱爐,同時(shí)橫移機(jī)返回;稱量的重量數(shù)據(jù)以及相應(yīng)流號(hào)由稱重系統(tǒng)傳送至公用PLC;在公用PLC,作一選擇程序,將鋼坯的實(shí)際重量發(fā)送到流PLC。
(3)定重值的修正
定重切割單元計(jì)算出的鑄坯切割尺寸僅是理論計(jì)算值,在實(shí)際生產(chǎn)中,即使是同一鋼種其密度也有微小的變化,會(huì)造成定重偏差,必須采取措施進(jìn)行校正。
本系統(tǒng)在推理機(jī)軟件中開(kāi)發(fā)了定重切割校正功能,采取了逐次逼近-自適應(yīng)的方法:計(jì)算當(dāng)前一支鋼坯稱量值與設(shè)定重量之間的重量差,該重量差再除以本支鑄坯理論切割長(zhǎng)度、斷面尺寸等參數(shù),計(jì)算出偏差密度△ρ,再把該偏差密度乘以小于1的系數(shù)K,得到修正后的偏差密度,用這一支鑄坯的切割密度+/-修正后的偏差密度,求得下一支鑄坯的切割密度,從而使下一支鑄坯得到修正。由于修正系數(shù)K小于1,可以達(dá)到逐次逼近的效果,避免了超調(diào)振蕩的發(fā)生,同時(shí),該修正過(guò)程系統(tǒng)自動(dòng)完成,無(wú)需人工干預(yù),是一種自適應(yīng)的過(guò)程。計(jì)算公式如下:
?修正偏差密度:ρx=ρ-(Wl-Ws)*K/(z*k*L)
其中:ρ為對(duì)應(yīng)鋼種密度,千克/立方米;Wl為當(dāng)前鑄坯實(shí)際重量,千克;Ws為設(shè)定目標(biāo)重量,千克;K為修正系數(shù),無(wú)量綱;(z*k*L)為單支鑄坯體積,立方米。
?下一支鑄坯理論切割長(zhǎng)度:L=Ws/(z*k*ρx)
連鑄坯重量(分規(guī)格)與長(zhǎng)度存在著一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系,當(dāng)連鑄坯長(zhǎng)度檢測(cè)一次儀表確定后,連鑄坯長(zhǎng)度值與檢測(cè)信號(hào)也有了一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。最終連鑄坯重量控制轉(zhuǎn)換成了連鑄坯的長(zhǎng)度控制。
設(shè):連鑄坯長(zhǎng)度值為L(zhǎng)i,重量為Gi,兩者折算系數(shù)Ca=f(Li,Gi)當(dāng)連鑄坯給定重量G0,重量誤差△Q =(G0- Gi)
折算成長(zhǎng)度誤差△L = Ca?Q = Ca?(G0- Gi)
△L實(shí)質(zhì)上就是連鑄坯長(zhǎng)度的調(diào)節(jié)量,為避免過(guò)量調(diào)節(jié)產(chǎn)生新的誤差,用系數(shù)A緩沖調(diào)節(jié)
(0< A< 1)
△L = A?Ca?Q = A?Cn?(G0- Gi)
系統(tǒng)確定后,A、Ca 一定,令:Ka= A?Ca
△L i= Ka?(G0- Gi)
用△Li值動(dòng)態(tài)補(bǔ)償當(dāng)前連鑄坯剪切長(zhǎng)度值,同時(shí)考慮剪切機(jī)剪切所需時(shí)間t,拉鋼速度為Va,發(fā)出剪切信號(hào)的提前量La,
則系統(tǒng)控制數(shù)學(xué)模型:
L i= L(i- 1)+ Ka?(G0- Gi- 1)
L a= t?V a
詳細(xì)控制過(guò)程見(jiàn)圖2。其中系統(tǒng)參數(shù)的確定:拉鋼速度Va值可由系統(tǒng)采樣經(jīng)數(shù)據(jù)處理得到,剪切時(shí)間t相對(duì)某一臺(tái)剪機(jī)是一常數(shù)。Va、t參數(shù)對(duì)系統(tǒng)精度影響不大。主要是Ka值對(duì)系統(tǒng)定重精度的影響。由于受到生產(chǎn)工藝各方面的約束,Ca值是變化的,在生產(chǎn)過(guò)程中,Ca值必須得到動(dòng)態(tài)修正。修正方法是:不斷存儲(chǔ)在生產(chǎn)控制過(guò)程中采集到的連鑄坯控制系統(tǒng)各類參數(shù)(如長(zhǎng)度、重量、拉速、誤差、剪切時(shí)間等),并進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì),逼近參數(shù)的實(shí)際值和優(yōu)化Ka值,在計(jì)算機(jī)內(nèi)分規(guī)格建立起各種連鑄坯的Ka值參數(shù)表。實(shí)質(zhì)上,當(dāng)整套控制系統(tǒng)投入運(yùn)行后,對(duì)連鑄坯長(zhǎng)度值的處理可轉(zhuǎn)換成直接對(duì)檢測(cè)信號(hào)的處理。連鑄坯定重剪切自動(dòng)控制系統(tǒng)包括連鑄坯長(zhǎng)度(拉速)檢測(cè)、連鑄坯重量檢測(cè)、剪切控制、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、監(jiān)控顯示、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定、系統(tǒng)管理等功能。
圖2 連鑄坯自動(dòng)控制流程圖
定重切割其實(shí)質(zhì)是在定尺切割的基礎(chǔ)上,引入重量參數(shù),以降低誤差,但同時(shí)也引入了稱重誤差。而稱的選擇只能是安裝在輥道上的動(dòng)態(tài)稱,這是由工藝決定的。動(dòng)態(tài)稱的實(shí)際測(cè)量精度為在正負(fù)千分之五。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)中,定重切割系統(tǒng)做得很完善的情況下,每根鋼坯的切割誤差能夠比定尺切割下降64.04%。不但切割誤差下降,自改造后,定重系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái),生產(chǎn)效率和設(shè)備開(kāi)機(jī)率明顯提高;維護(hù)效率提高。減少了不安全因素,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,改善了工作人員的工作環(huán)境,減輕了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
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