周玉梅
(天津市禹紅建筑防水材料有限公司,北辰區(qū)300402)
Φ3.3×12m機(jī)立窯提質(zhì)增產(chǎn)降耗的經(jīng)驗
周玉梅
(天津市禹紅建筑防水材料有限公司,北辰區(qū)300402)
內(nèi)蒙古扎賚特旗全興水泥制造有限公司(下稱全興廠)2臺Φ3.3×12m塔式機(jī)立窯投產(chǎn)初期單機(jī)臺時產(chǎn)量為10~12t/h,熟料的28d抗壓強(qiáng)度為49.0MPa,fCaO含量>4.0%,熟料熱耗4815kJ/kg左右。為了提質(zhì)增產(chǎn)降耗,筆者和山東棗莊某經(jīng)驗豐富的窯工師傅受邀進(jìn)廠做了一系列卓有成效的工作,終使立窯熟料質(zhì)量得到提高,其28d抗壓強(qiáng)度達(dá)到了58MPa,fCaO含量<2.5%。機(jī)立窯單機(jī)臺時產(chǎn)量達(dá)到了16~17t/h,日平均產(chǎn)量為350t/d左右,突破了它的設(shè)計產(chǎn)量330t/d。熟料的熱耗下降到了4128kJ/kg。現(xiàn)總結(jié)經(jīng)驗如下。
全興廠投產(chǎn)初期生料三率值始終處于波動狀態(tài)。其KH=0.85~1.10;n=1.60~2.40;P=1.00~1.80,這種波動狀態(tài)可從每8h所做的全黑生料的全分析中反映出來。由于生料率值的波動過大,造成立窯煅燒事故不斷,底火處于十分不穩(wěn)定狀態(tài)。造成生料三率值波動的原因是石灰石、無煙煤、煤矸石的質(zhì)量波動所致。
全興廠有自備石灰石礦山。由于無序開采,山皮土又剝離得不徹底,導(dǎo)致石、土混雜;已經(jīng)開采的石灰石礦山各個掌子面品位相差懸殊,有的CaO≥50%,有的CaO<45%,部分掌子面灰白色的石灰石中有黑色質(zhì)地堅硬的燧石結(jié)核夾心,它屬于結(jié)晶型SiO2,難磨難燒。為了做好石灰石的預(yù)均化,我們在礦山成立了化驗室,每個掌子面每一批所開采的石灰石必須進(jìn)行CaO的檢測,確認(rèn)CaO>50%方可使用。運(yùn)往廠內(nèi)的石灰石按品位高低搭配裝車,石灰石運(yùn)到廠后先在堆場碼堆存放,入破碎機(jī)前再按化驗室指定的比例搭配使用。對含有燧石的掌子面停止開采。
該廠以往所用無煙煤礦點多,煤質(zhì)差,揮發(fā)分和發(fā)熱量波動較大。Vab波動在10%~16%間,這種煤具有煙煤的性質(zhì)。Qnet,ad波動在16747~23027 kJ/kg之間,因而造成配熱紊亂,窯面上火特快,底火薄而脆弱,煤耗有時達(dá)到190kg/t熟料以上。Vab>10%的煤燃點低,火勢猛而不長久,盡管多用煤,也難以使底火穩(wěn)定。如何搞好無煙煤的預(yù)均化?在要求進(jìn)廠煤Vab<10%,Qnet,ad>20934 kJ/kg的前提下,我們要求進(jìn)煤礦點少于3家。只與產(chǎn)量較高的3家煤礦簽訂了逐月的購銷合同,并嚴(yán)格質(zhì)量要求,以質(zhì)論價。同時,擴(kuò)大煤的堆場面積,每個礦點的進(jìn)廠煤分別堆放,由化驗室分別進(jìn)行各批次煤的質(zhì)量檢驗。配料人員做到對每堆煤質(zhì)了如指掌。入烘干機(jī)前,按化驗室下達(dá)的指定比例交由鏟運(yùn)工垂直切取每堆的量,作到好壞搭配,使用煤得到了初始的預(yù)均化。
全興廠是用煤矸石作為硅鋁質(zhì)原料進(jìn)行配料的。按技術(shù)條件要求,它的SiO2含量>55%,Al2O3>25%,它的發(fā)熱量>2093kJ/kg。從進(jìn)廠煤矸石的化學(xué)成分和熱值看,這一點基本可以滿足要求。但其物理性能卻不盡人意。進(jìn)廠煤矸石均為灰褐色質(zhì)地十分堅硬的大塊,其中夾雜有零星井下頂板巖(砂巖狀)碎塊,這給破碎和粉磨帶來了困難。如生料細(xì)度常>12%,不能說與之無關(guān)。后對地產(chǎn)煤礦進(jìn)行摸底調(diào)查,發(fā)現(xiàn)附近礦點有質(zhì)地稍軟不含砂巖的煤矸石,其質(zhì)量符合配料要求,決定使用之,它的預(yù)均化與無煙煤類似。
采用石灰石、煤矸石、銅礦渣和無煙煤四組份配料。原料的化學(xué)分析結(jié)果和工業(yè)分析結(jié)果分別列入表1、表2中。
表1 原料的化學(xué)分析結(jié)果%
表2 無煙煤和煤矸石的工業(yè)分析結(jié)果
以往的生料配方采用的是高KH、高n,中P方案(見表3),其KH控制在0.97±0.02,認(rèn)為有些過高。新擬方案的KH控制在0.94±0.02,n、P基本保持不變,唯增加鐵、鋁含量,以較高的液相量適應(yīng)機(jī)立窯的煅燒。由于KH的降低和液相量的增加、生料中配煤量適當(dāng)減少。新擬方案之熟料三率值為:KH=0.94±0.02,n=2.0±0.1,P=1.3±0.1。
生料制備由2臺Φ2.6×8m閉流磨完成。全黑生料的控制指標(biāo)是:細(xì)度<10%(0.08mm方孔水篩篩余),每小時檢測一次,細(xì)度合格率要求達(dá)到100%。生料中CaO=38.7±0.2(%)、Fe2O3=2.6±0.1(%),全黑生料中的熱含量為2428±100 kJ/kg。調(diào)整原料后,生料磨的產(chǎn)量(單機(jī))可達(dá)30t/h以上,增產(chǎn)幅度為25%。
生料均化采用“4倒2”式機(jī)械倒庫法,入窯生料CaO合格率能夠達(dá)到85%。
立窯喇叭口垂直高度為1.7m,角度13°,喇叭口下方2.5m處設(shè)有倒喇叭口,角度6°。窯襯全部使用磷酸鹽磚,以硅酸鈣磚作外層保溫材料,珍珠巖粉作為填充隔熱材料,隔熱保溫層厚約0.5m,雙窯采用高腰風(fēng),鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量為350m3/m in,風(fēng)壓為49kPa。采用Φ3.6m預(yù)濕成球盤成球,料球粒度在5~12mm,料球水分13%±0.5%。
該兩窯采用全風(fēng)淺暗火操作,堅持以風(fēng)為先導(dǎo),做到上火速度與加、卸料速度“三平衡”。做到4個穩(wěn)定和4個固定。
3.2.1 穩(wěn)定底火位置
在窯面布風(fēng)均勻的情況下,勤試釬,探明底火的深度,確定它的厚度和溫度,使底火的位置保持在喇叭口底部,厚度約為0.6~0.8m。
3.2.2 穩(wěn)定上火速度
上火速度是立窯產(chǎn)、質(zhì)量的決定因素。上火速度穩(wěn)定,則產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定。只有風(fēng)、煤、料配合得當(dāng),上火速度才能穩(wěn)定。方法是:用風(fēng)基本固定,采用Vab<10%的煤,且做好了預(yù)均化,濕料層保持在0.4~0.5m,從而穩(wěn)定了上火速度。
3.2.3 穩(wěn)定給料量
提產(chǎn)則上火速度必加快,此時必須保證充足的給料量與上火速度相適應(yīng),同時還必須相對穩(wěn)定,不準(zhǔn)猛加料,停成球盤的機(jī)立窯土燒法。
3.2.4 穩(wěn)定卸料速度
Φ3.3×12m塔式機(jī)立窯物料的沉落速度約為1.2~1.6m/h,據(jù)此,調(diào)整調(diào)速電機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)在600~800r/min,方可穩(wěn)定卸料速度。
四個固定是:①固定全風(fēng)。全風(fēng)的標(biāo)準(zhǔn)是用風(fēng)大到窯面剛好有輕微的呲火。否則,風(fēng)沒有用足;過大則成窯面事故。②固定料面。在試釬后判明濕料層厚度適中的情況下,始終把料面高度控制在喇叭口第一、二塊耐火磚之間。③固定播料點。在加料操作時,堅持壓二肋、帶邊部、淺中間的原則。應(yīng)隨時調(diào)整播料器的角度,使之達(dá)到上述要求。④固定連續(xù)操作。整個煅燒鏈上的各個環(huán)節(jié),都必須相對穩(wěn)定,以實現(xiàn)整窯的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(1)立窯能夠平穩(wěn)有效的運(yùn)行,窯的利用率可以達(dá)到95%的以上。
(2)平均臺時達(dá)到16.6t/h,提產(chǎn)5t/h左右。
(3)熱耗降低16.6%。
(4)熟料的成品率為100%。
(5)熟料28d抗壓強(qiáng)度提高了9.4MPa。
(1)原料、燃料的質(zhì)量必須符合技術(shù)條件的要求。
(2)做好原、燃材料的預(yù)均化,是穩(wěn)定生料三率值的前提,進(jìn)而延伸到立窯的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低熱耗。
(3)立窯生料的配料方案要與立窯的窯型、窯工技術(shù)等相適應(yīng),想用高KH求高標(biāo)號是不可能的。
(4)立窯煅燒中的四穩(wěn)定、四固定操作法具有優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、降耗的現(xiàn)實意義。
(編輯:林芝)
TQ172.623.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1007-6344(2010)03-0024-03
2009-11-09】