任曉杰,楊 建,武 強,彭德歲
河南煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司煤氣化公司義馬氣化廠,河南義馬 472300
水輪風(fēng)機替代電動風(fēng)機在工業(yè)循環(huán)冷卻水中的應(yīng)用
任曉杰,楊 建,武 強,彭德歲
河南煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司煤氣化公司義馬氣化廠,河南義馬 472300
傳統(tǒng)冷卻塔多使用電機驅(qū)動風(fēng)機旋轉(zhuǎn),只要冷卻系統(tǒng)在工作,無論實際循環(huán)量大小如何,為獲得需要的冷卻效果,都將起動電機驅(qū)動風(fēng)機旋轉(zhuǎn),電能消耗成為企業(yè)成本支出的一項重要負(fù)擔(dān)。河南煤化集團義馬氣化廠通過免能水輪風(fēng)機改造,利用冷卻水噴淋前的能量驅(qū)動水輪機轉(zhuǎn)動以帶動風(fēng)葉輪轉(zhuǎn)動,從而取消電動機實現(xiàn)節(jié)能。
冷卻塔;水輪機;節(jié)能
河南煤化集團義馬氣化廠現(xiàn)有循環(huán)冷卻水站2套,安裝160~200kW冷卻風(fēng)機13臺,總裝機功率2 525kW,風(fēng)機在夏季全部運行時最大耗電量每天近6萬kwh。如將冷卻風(fēng)機驅(qū)動電機改造為水輪機,利用循環(huán)水泵的富裕揚程驅(qū)動水輪機帶動風(fēng)機運行,一年可節(jié)電約1 800萬kwh,降低企業(yè)電費支出,達(dá)到增效節(jié)能降耗目標(biāo)。2010年元月義馬氣化廠對廠內(nèi)一套8 000m3/h雙冷卻塔循環(huán)水系統(tǒng)中一臺4 000m3/h冷卻塔(驅(qū)動電機功率200kW)實施節(jié)能改造,將原電動風(fēng)機改為水動力風(fēng)機(水輪機),效果顯著。
目前,工業(yè)生產(chǎn)普遍使用的冷卻塔通風(fēng)方式上屬于機械通風(fēng)式,不同流量的冷卻塔需配置不同規(guī)格的風(fēng)機和電機,工作流量越大所需的電機功率也越大;并且循環(huán)水系統(tǒng)運行期間,為保證給水溫度一直足夠低,常使電機風(fēng)機在較低水溫的情況下不斷旋轉(zhuǎn)而不能停運。同時,在冷卻塔設(shè)計是為保證系統(tǒng)具有足夠的冷卻效果,通常會在計算結(jié)果的基礎(chǔ)上富裕10%左右的余量,而水泵選型時也會有一定富余,造成了能量的浪費。根據(jù)能量守恒原理,冷卻水的質(zhì)量、流量在能量轉(zhuǎn)換前后沒有變化,上塔水流的水頭就是水輪機的能量,水頭越高,水流所作的功就越大。在實際應(yīng)用中進入冷卻塔的水流具備相當(dāng)?shù)膭幽芎蛪毫δ?,其部分能量能轉(zhuǎn)換來推動水輪機做功。從循環(huán)水泵的性能來說,只要在有效揚程內(nèi)就會自動在一定范圍內(nèi)按照性能曲線調(diào)節(jié)流量、揚程、轉(zhuǎn)速等參數(shù),要達(dá)到水輪機驅(qū)動條件對泵自身穩(wěn)定運行沒有影響。選用水輪機的目的就是在低水頭、大流量下工作,水輪機對管路系統(tǒng)的阻力影響很少,能保證循環(huán)水泵的運行效率,在沒有增加水泵原配套功率的情況下實現(xiàn)低能耗運行。
由此可見使用水輪機驅(qū)動風(fēng)機旋轉(zhuǎn)實際是可行的,但前提條件是必須滿足水輪機所需的過水流量和足夠的水頭。
1)改造后,冷卻塔配用水泵電機實測電流必須不大于改造前實測電流(±2%);
2)冷卻塔風(fēng)機更換為節(jié)能型風(fēng)機后,葉片安裝角度與原風(fēng)機角度基本一致。在冷卻塔上塔流量維持4 000m3/h左右的前提下,水輪機轉(zhuǎn)速必須不小于原風(fēng)機的額定轉(zhuǎn)速125 r/min。在實際流量與額定流量差距大的情況下,以冷卻水降溫幅度不低于改造前作為驗收標(biāo)準(zhǔn)(在相同濕球溫度的條件下),而不再以風(fēng)機轉(zhuǎn)速或風(fēng)量作為驗收標(biāo)準(zhǔn);
3)安裝水輪機后,冷卻塔系統(tǒng)管道阻力會有所增大,使總管流量有小幅減少,其減少量不超過總管流量的5%~8%。
1)拆卸風(fēng)機原電機、傳動軸、減速機,安裝4 000m3/h混流式水輪機;
2)對冷卻塔原進水、布水管道作相應(yīng)變更施工,使冷卻塔回水先進入水輪機,從水輪機出來后再完成布水;
3)冷卻塔原風(fēng)機更換為節(jié)能型風(fēng)機;
4)為不影響水輪機進水管的布置,將原檢修橋拆除,移位90度后重新安裝固定,并將原檢修門位置進行更換。
冷卻塔散熱系統(tǒng)的循環(huán)水是由循環(huán)水泵按照系統(tǒng)所要求的壓力、流量送至冷卻塔內(nèi)進行熱交換的,因此進塔后的水流及余壓可以充分利用。進入冷卻塔的循環(huán)冷卻水按照一定的壓力、流量流過水輪機組,從而使水輪機組獲得輸出功率,改造后的水輪機輸出軸直接與風(fēng)機相連而帶動風(fēng)機旋轉(zhuǎn),達(dá)到節(jié)能目的。
本次改造將雙冷卻塔循環(huán)水系統(tǒng)中一臺冷卻塔T1(運行流量約4 000m3/h)實施節(jié)能改造,另外一臺則仍為電力驅(qū)動冷卻塔。改造完成后,分別對兩臺冷卻塔進行隔離獨立運行,分別進行72h、48h性能考核對比。性能考核期間所收集的運行數(shù)據(jù)如下:
表1 T1水輪風(fēng)機性能考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
表2 T2電動風(fēng)機性能考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
1)從表1、2對比可以看出,在同樣都是單塔上水情況下,循環(huán)水泵電流在使用水動風(fēng)機期間比使用電動風(fēng)機期間平均降低2.05A,降幅為3.28%。改造前所疑慮的水動風(fēng)機可能引起循環(huán)水泵負(fù)荷增加的情況并未發(fā)生,相反由于驅(qū)動風(fēng)機需更高的背壓,工藝系統(tǒng)回水壓力上升了0.04MPa,系統(tǒng)壓力上升促使系統(tǒng)循環(huán)水量的降低。
2)為維持穩(wěn)定的化工裝置生產(chǎn),上塔流量未能控制在4 000m3/h流量,而是采取分別隔離的模式將流量控制在6 000~7 000m3/h范圍內(nèi)進行比較的。在循環(huán)水回水壓力0.28 MPa、全開T1上塔閥的情況下,現(xiàn)場測試該臺水輪機最高轉(zhuǎn)速為117r/min,比電機風(fēng)機轉(zhuǎn)速略低。
由于本次改造將原有風(fēng)機葉片(10片)更換為鋁合金制風(fēng)機葉片(8片),風(fēng)機風(fēng)量由于現(xiàn)場條件限制未能測量。在進行的橫向數(shù)據(jù)比較中,在相同濕球溫度下,T1塔冷卻后水溫始終高于T2塔1~2℃,說明T2塔電動風(fēng)機提供的冷量大于T1塔;T1塔降溫幅度則與T2塔基本持平,達(dá)到6℃。
3)從T1/2塔橫向數(shù)據(jù)比較中可以看出,根據(jù)系統(tǒng)上水流量計顯示,改造前后循環(huán)水量無明顯變化。但是,T1塔該改造后回水壓力上升0.04MPa,兩循環(huán)水泵總電流下降4.1A,也就是說T1塔改造后肯定存在一定的流量損失。
通過上述數(shù)據(jù)比較及技術(shù)分析,水輪機改造后在風(fēng)機轉(zhuǎn)速、電量折減方面雖未能達(dá)到改造技術(shù)要求但就運行情況來看,其使用效果與原電動風(fēng)機比較接近,能基本滿足生產(chǎn)需要,具有實用性,可在循環(huán)水系統(tǒng)負(fù)荷有一定富裕量的系統(tǒng)中推廣使用,且其具有充分利用循環(huán)水余壓節(jié)能、取消了傳統(tǒng)型冷卻塔配備電機及減速器配置、環(huán)境噪音低、維修費用少等優(yōu)點,且其轉(zhuǎn)速可根據(jù)水輪機進水量的變化實現(xiàn)一定范圍內(nèi)的無級變速,可根據(jù)季節(jié)變化相應(yīng)調(diào)整冷卻后水溫,季節(jié)適應(yīng)性強。因此,水輪冷卻塔風(fēng)機在工業(yè)循環(huán)冷卻水中應(yīng)用技術(shù)值得推廣。
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1674-6708(2010)25-0175-02